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        結(jié)晶器液面檢測(cè)技術(shù)改造與應(yīng)用

        2023-12-21 09:33:14吳龍升
        冶金動(dòng)力 2023年6期
        關(guān)鍵詞:放射源結(jié)晶器鋼水

        吳龍升

        (馬鞍山鋼鐵股份有限公司設(shè)備管理部,安徽馬鞍山 243000)

        引言

        在冶金連鑄工藝過(guò)程控制中,結(jié)晶器內(nèi)鋼水液面控制的穩(wěn)定性對(duì)坯殼凝固、澆鑄過(guò)程的拉速控制、鑄坯表面質(zhì)量都起著重要的作用[1]。為保證結(jié)晶器鋼水液面穩(wěn)定,通常采用放射源檢測(cè)法對(duì)鋼水液面高度進(jìn)行測(cè)量。放射源檢測(cè)法采用的放射性物質(zhì)在使用一段時(shí)間后,放射源會(huì)逐漸發(fā)生衰變,使儀表的測(cè)量精度逐步降低。通過(guò)優(yōu)化放射源安裝位置,對(duì)探測(cè)器進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)、制定探測(cè)器維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)等一系列方法,可以提升結(jié)晶器鋼水液面的測(cè)量精度,并減少設(shè)備故障,保障鋼水液面自動(dòng)控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

        1 改造前存在問(wèn)題

        1.1 結(jié)晶器存在的問(wèn)題

        結(jié)晶器有進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)兩種型號(hào),探測(cè)器安裝在結(jié)晶器中,因兩種結(jié)晶器的壁厚不同,導(dǎo)致探測(cè)器接收的放射粒子數(shù)有很大差異。每次更換結(jié)晶器后液面高度測(cè)量值發(fā)生較大變化,必須在每次更換結(jié)晶器后重新標(biāo)定液面的高、低標(biāo)及線(xiàn)性度,維修人員勞動(dòng)強(qiáng)度很大。生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)生液面波動(dòng)大或?qū)嶋H液面與顯示液面高度不符而影響生產(chǎn)的現(xiàn)象,同時(shí)導(dǎo)致下水口接觸保護(hù)渣層的侵蝕位置達(dá)不到工藝規(guī)定的要求,不是過(guò)高就是過(guò)低,下水口容易斷裂,增大了漏鋼的風(fēng)險(xiǎn)[1]。

        1.2 探測(cè)器存在的問(wèn)題

        由于不同的探測(cè)器在同一結(jié)晶器內(nèi)接收的放射粒子數(shù)差異較大,開(kāi)澆之后下水口的插入又擋住部分粒子,對(duì)于接收放射粒子數(shù)本身較少的探測(cè)器,若開(kāi)澆前校驗(yàn)零位將對(duì)液面檢測(cè)的精度產(chǎn)生很大的影響,導(dǎo)致澆鑄時(shí)液面波動(dòng)較大(如圖1所示),在無(wú)法較好解決此問(wèn)題的前提下,采用暫時(shí)關(guān)閉零位校驗(yàn)的補(bǔ)救措施以維持生產(chǎn)[2]。

        圖1 結(jié)晶器鋼水液面曲線(xiàn)圖

        1.3 液面波動(dòng)的問(wèn)題

        因液面波動(dòng)大引起保護(hù)渣層波動(dòng)大,下水口渣線(xiàn)侵蝕范圍加寬,下水口易斷裂,導(dǎo)致保護(hù)渣大量卷入鋼水中,在鑄坯表面形成夾渣,甚至造成漏鋼,所以結(jié)晶器鋼水液面的穩(wěn)定性是連鑄生產(chǎn)至關(guān)重要的問(wèn)題[2]。

        1.4 放射源的問(wèn)題

        由于銫放射源實(shí)際安裝位置的原因造成探測(cè)器檢測(cè)到的放射粒子數(shù)在實(shí)際液面達(dá)到85%時(shí)就飽和了,實(shí)際液面在85%以上時(shí),與顯示液面不符。為了滿(mǎn)足顯示要求,必須把線(xiàn)性范圍人為下移進(jìn)行修正[3]。

        2 改造內(nèi)容及措施

        通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的勘查和分析,有3 個(gè)主要問(wèn)題需要解決:探測(cè)器的靈敏度低,不滿(mǎn)足測(cè)量需求;放射粒子的有效發(fā)射區(qū)域偏高;探測(cè)器反復(fù)維修后的狀態(tài)不穩(wěn)定。針對(duì)上述問(wèn)題,采取了一系列改進(jìn)措施。

        2.1 探測(cè)器改造

        對(duì)在線(xiàn)使用的探測(cè)器進(jìn)行改造,增加了探測(cè)器的長(zhǎng)度,比原探測(cè)器加長(zhǎng)了8 cm,結(jié)晶器探測(cè)器改造示意圖如圖2所示。確保探測(cè)器在結(jié)晶器內(nèi)插入的有效深度,縮短與放射源之間的距離,提高液面檢測(cè)的靈敏度。

        圖2 結(jié)晶器探測(cè)器改造示意圖

        2.2 改造結(jié)晶器內(nèi)放射源位置

        在結(jié)晶器內(nèi)重新設(shè)計(jì)放射源的安裝位置,讓放射源粒子的有效發(fā)射范圍與需要測(cè)量的液面范圍一致。放射源在潔凈器內(nèi)的安裝位置下移了10 mm,解決了放射粒子范圍偏高的問(wèn)題。結(jié)晶器液面檢測(cè)放射源安裝位置改造圖如圖3 所示。改造后,放射粒子測(cè)量都在有效液面控制范圍內(nèi),效果明顯。

        圖3 結(jié)晶器液面檢測(cè)放射源安裝位置改造圖

        2.3 改進(jìn)探測(cè)器維修標(biāo)準(zhǔn)

        統(tǒng)一探測(cè)器維修的修復(fù)標(biāo)準(zhǔn),修復(fù)后在相同條件下進(jìn)行測(cè)試,安裝在同一結(jié)晶器內(nèi)接收的放射粒子數(shù)基準(zhǔn)值不少于4 000 計(jì)數(shù)?;鶞?zhǔn)計(jì)數(shù)增加后,測(cè)量的偏差就會(huì)減少,測(cè)量的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性得到有效提升。同時(shí)相同結(jié)晶器的標(biāo)定線(xiàn)性數(shù)據(jù)可以通用,減少了頻繁校驗(yàn)結(jié)晶器鋼水液面的工作。

        3 實(shí)施效果

        3.1 液面精度提升

        攻關(guān)前后液面控制精度得到了提高,結(jié)晶器液面控制穩(wěn)定性收效顯著,結(jié)晶器鋼水液面控制精度穩(wěn)定在±3 mm之內(nèi)。

        3.2 水口侵蝕范圍縮小

        由于鋼水液面波動(dòng)值降低,下水口渣線(xiàn)侵蝕范圍由原來(lái)的4~6 mm 降低到2~3 mm,結(jié)晶器內(nèi)鋼水液面始終穩(wěn)定地控制在2~3 mm 內(nèi),大大降低了漏鋼的概率,同時(shí)對(duì)于提高鑄坯質(zhì)量起到一定的作用。

        3.3 探頭維修質(zhì)量穩(wěn)定

        統(tǒng)一探測(cè)器維修、測(cè)試要求,液面檢測(cè)線(xiàn)性參數(shù)均以真實(shí)數(shù)據(jù)輸入,測(cè)量準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性提升效果明顯。更換結(jié)晶器后,不再需要重新標(biāo)定鋼水液面的高、低限值及線(xiàn)性度,減輕了設(shè)備維修人員的工作強(qiáng)度。

        3.4 探測(cè)粒子數(shù)增加

        探測(cè)器加長(zhǎng)改造后,結(jié)晶器檢測(cè)平均粒子數(shù)明顯增加,由開(kāi)始的2 000 個(gè)增加到3 500 個(gè)。改造后結(jié)晶器檢測(cè)平均粒子數(shù)的提升趨勢(shì)圖見(jiàn)圖4。

        圖4 改造后結(jié)晶器檢測(cè)每月平均粒子數(shù)的提升趨勢(shì)圖

        3.5 故障時(shí)間降低

        系統(tǒng)堵流故障次數(shù)比以前明顯降低,改造后運(yùn)行液面故障時(shí)間,從改造前120 min 下降到20 min時(shí)間以?xún)?nèi),并長(zhǎng)期保持穩(wěn)定。

        4 結(jié)論

        通過(guò)對(duì)連鑄機(jī)結(jié)晶器液面檢測(cè)技術(shù)改造,克服了放射源衰減的影響,大大提高了鋼水液面檢測(cè)的精度,為塞棒自動(dòng)控制創(chuàng)造了良好的條件,保障了自動(dòng)澆鋼液面的穩(wěn)定控制。液面波動(dòng)的減少,縮小了下水口渣線(xiàn)侵蝕范圍。改造后結(jié)晶器鋼水液面自動(dòng)控制故障減少,降低了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度,生產(chǎn)效率顯著提升。結(jié)晶器液面檢測(cè)的技術(shù)改造成功,對(duì)連鑄的生產(chǎn)、品種控制具有十分重要的意義。

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