胡海龍
(中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江 寧波 315812)
某公司50 萬(wàn)t/a 輕烴芳構(gòu)化裝置采用由中石化石油化工科學(xué)研究院(RIPP)與中石化洛陽(yáng)工程有限公司(LPEC)共同開(kāi)發(fā)的移動(dòng)床輕烴芳構(gòu)化技術(shù)。該裝置以DCC 石腦油、重整戊烷油、芳烴抽余油、加氫石腦油、液化氣及重整和加氫干氣為原料,在新型催化劑RF-4 的作用下,于550 ℃、0.29 MPaG 的反應(yīng)條件下進(jìn)行反應(yīng),生產(chǎn)出苯、甲苯、C8+ 芳烴、富氫干氣、丙烷、C4 液化氣組分、粗苯餾分等產(chǎn)物。裝置于2020 年7 月8 日10:00 開(kāi)始反應(yīng)進(jìn)料,7 月12 日開(kāi)始催化劑循環(huán)燒焦,裝置取得一次開(kāi)車成功。然而,在運(yùn)行過(guò)程中,反應(yīng)器出現(xiàn)了結(jié)焦現(xiàn)象,影響了裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。本文將對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行深入分析,并提出相應(yīng)的解決措施。
隨著該裝置的投產(chǎn),進(jìn)一步優(yōu)化了企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增加了公司產(chǎn)品的附加值。移動(dòng)床輕烴芳構(gòu)化技術(shù)特點(diǎn)如下:(1)反應(yīng)器采用兩兩重疊結(jié)構(gòu),反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件采用向心流動(dòng)型式,物流徑向通過(guò)催化劑床層,上進(jìn)下出(中心管下流式);(2)燒焦區(qū)循環(huán)氣體(再生氣)經(jīng)過(guò)換熱冷卻、干燥后實(shí)現(xiàn)“干、冷”循環(huán),使進(jìn)入再生器的循環(huán)氣含水量降低,這種“新型干冷”再生氣體循環(huán)技術(shù)確保了催化劑壽命最長(zhǎng);(3) 閉鎖料斗布置于再生器上方,利用再生器上部的緩沖區(qū)同時(shí)作為閉鎖料斗的高壓區(qū),實(shí)現(xiàn)“無(wú)閥輸送”,減少催化劑磨損、穩(wěn)定高壓區(qū)壓力、操作平穩(wěn)可靠。再生器內(nèi)催化劑流動(dòng)嚴(yán)格連續(xù),其內(nèi)構(gòu)件不易受損,確保平穩(wěn)運(yùn)行“新型無(wú)閥輸送”催化循環(huán)技術(shù);(4)作為移動(dòng)床技術(shù)對(duì)催化劑的要求很高,尤其是催化劑強(qiáng)度、活性。本次采用的催化劑是由石科院自主開(kāi)發(fā),國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的小球形分子篩催化劑。催化劑成球的關(guān)鍵主要是分子篩、黏結(jié)劑和成型助劑的配比以及成型助劑的選取,采用特殊滴球成型工藝,具有壓碎強(qiáng)度高(>50 N/粒)、循環(huán)流動(dòng)和水熱穩(wěn)定性優(yōu)良、抗積炭和再生性能好,可滿足100 次以上循環(huán)再生優(yōu)勢(shì)[1]。
輕烴芳構(gòu)化裝置催化劑再生系統(tǒng)自開(kāi)工循環(huán)以來(lái),二反、四反底部催化劑料腿經(jīng)常出現(xiàn)料腿脫空現(xiàn)象,導(dǎo)致密封氣壓差,不好建立。初期階段可以通過(guò)敲擊料腿等手段來(lái)修復(fù),但隨著時(shí)間推移,四反底部4#、5#料腿一直堵塞,現(xiàn)場(chǎng)已無(wú)手段處理。在2021 年4 月裝置大檢修期間,通過(guò)檢測(cè)各反應(yīng)器壓降運(yùn)行情況是否正常。對(duì)反應(yīng)器內(nèi)部進(jìn)行了檢查和處理。四個(gè)反應(yīng)器壓降趨勢(shì)如圖1 所示。
圖1 四個(gè)反應(yīng)器壓降趨勢(shì)
(1)第一反應(yīng)器檢查情況:檢查發(fā)現(xiàn)扇形筒密封蓋板與扇形筒間有積碳。扇形筒有輕微彎曲變形,篩網(wǎng)正面無(wú)結(jié)焦物堵塞,反應(yīng)器底部扇形筒與器壁之間有少量松散結(jié)焦物。扇形筒底部沒(méi)有堵塞,3 個(gè)膨脹圈均完好。
(2) 第二反應(yīng)器檢查情況:檢查發(fā)現(xiàn)AB 蓋板上部大量積炭,催化劑輸送管密封套管向上脫出密封蓋板。扇形筒有輕微彎曲,扇形筒間及扇形筒與器壁之間存在積炭結(jié)焦物,底部結(jié)焦物堵塞較為嚴(yán)重,扇形筒底部破裂,膨脹支撐圈完好。
(3) 第三反應(yīng)器檢查情況:檢查發(fā)現(xiàn)AB 蓋板稍微傾斜,四周高中間低,膨脹圈的連接處變形較大,已經(jīng)斷裂,扇形筒有輕微彎曲,扇形筒間及扇形筒與器壁之間有積碳結(jié)焦物。
(4) 第四反應(yīng)器檢查情況:檢查發(fā)現(xiàn)AB 蓋板上部大量積炭,AB 蓋板傾斜明顯,四周高中間低。扇形筒間及扇形筒與器壁之間及扇形筒之間積炭結(jié)焦物較為嚴(yán)重,底部扇形筒已經(jīng)破裂。反應(yīng)器內(nèi)部檢查情況,如圖2 所示。
根據(jù)本次反應(yīng)器內(nèi)部檢查,料腿出現(xiàn)堵塞主要原因是反應(yīng)器結(jié)焦,產(chǎn)生的焦炭堵塞住反應(yīng)器底部料腿出口。出現(xiàn)炭塊以后,及時(shí)采集了相關(guān)催化劑炭塊,從現(xiàn)場(chǎng)采樣的炭塊外觀來(lái)看,這些炭塊包括粉狀炭、軟炭和硬炭。隨后,將相關(guān)樣品送至石科院進(jìn)行分析[2]。
經(jīng)過(guò)石科院對(duì)結(jié)焦物的炭進(jìn)行透射電鏡(TEM)分析,如圖3 所示從炭的形貌來(lái)看,各炭塊中存在一定數(shù)量的由金屬引發(fā)的絲狀碳。此外,催化劑炭塊及大量炭粉的形態(tài)主要包含裹挾催化劑粉末的炭,其中金屬顆粒的數(shù)量較少。
圖3 結(jié)焦物透射電鏡分析圖
圖4 金屬XPS 能譜峰
輕烴芳構(gòu)化炭粉組成,如表1 所示。
表1 輕烴芳構(gòu)化炭粉組成 單位:%
根據(jù)熒光分析的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)在從各個(gè)位置取出的炭塊和炭粉中都存在一定數(shù)量的金屬Fe,同時(shí)還有少量的Cr 和Ni,這些金屬源于器壁材質(zhì)。
此外,從C、H 含量分析,我們發(fā)現(xiàn)各個(gè)位置取出的炭塊、炭粉的C/H 比基本一致,初步判斷都是由相同的金屬引發(fā)和催化劑積炭共同作用的結(jié)果。
大部分炭粉和炭塊的含碳量均超過(guò)80%。XPS只能觀測(cè)到C 的能譜峰,其他元素均無(wú)法看到。在碳含量較低的一反器壁催化劑粉末中,可以觀測(cè)到較明顯的金屬XPS 能譜峰,主要為二價(jià)Fe。
某公司移動(dòng)床輕烴芳構(gòu)化裝置是國(guó)內(nèi)首套移動(dòng)床芳構(gòu)化裝置,采用了石科院首創(chuàng)開(kāi)發(fā)的非貴金屬、高分子篩含量的小球形新型輕烴芳構(gòu)化催化劑。在工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)方面,洛陽(yáng)院基于在移動(dòng)床技術(shù)平臺(tái)方面的優(yōu)勢(shì),結(jié)合輕烴芳構(gòu)化催化劑獨(dú)特的反應(yīng)和再生特點(diǎn),成功開(kāi)發(fā)了移動(dòng)床反應(yīng)和連續(xù)再生技術(shù)。輕烴芳構(gòu)化反應(yīng)器材質(zhì)設(shè)計(jì)上都是基于連續(xù)重整裝置,參考國(guó)內(nèi)多套重整裝置發(fā)生過(guò)反應(yīng)器積炭問(wèn)題,從裝置開(kāi)工到本次大修,在不到一年時(shí)間里,反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)焦這么嚴(yán)重,分析主要原因有:
(1) 開(kāi)工初期注硫量及時(shí)間不夠。輕烴芳構(gòu)化裝置在首次開(kāi)工期,采用氮?dú)忾_(kāi)工,注硫量按照設(shè)計(jì)院要求,控制進(jìn)料硫含量20×10-6,經(jīng)過(guò)56 h 后檢測(cè)反應(yīng)產(chǎn)物富氣中H2S 濃度3×10-6~8×10-6,后續(xù)開(kāi)始調(diào)整注硫量至10×10-6,保持富氣中H2S 濃度3×10-6~5×10-6,經(jīng)過(guò)15 d 的注硫,最終進(jìn)料中硫含量控制在1×10-6~2 ×10-6。然而,首次開(kāi)工注硫量調(diào)整是在56 h后檢測(cè)出H2S 開(kāi)始調(diào)整注硫量,注硫量調(diào)整時(shí)間過(guò)早,主要是裝置采用的是氮?dú)忾_(kāi)工,鈍化器壁效果不佳,另外一部分硫被催化劑吸收。從催化劑碳硫分析數(shù)據(jù)看出,該催化劑具有吸附性,注硫量高時(shí)催化劑上的硫含量較高,注硫量降低時(shí)吸附的硫含量緩慢降低,催化劑燒焦過(guò)程中會(huì)釋放出少量吸附硫。同時(shí)作為新裝置首次投料試車,更應(yīng)加大注硫量,充分鈍化反應(yīng)器器壁,因此建議在下次開(kāi)工初期延長(zhǎng)大流量注硫,防止初期注硫量低注硫效果不佳,導(dǎo)致反應(yīng)器再一次出現(xiàn)結(jié)焦。
(2)催化劑粉塵量大。由于輕烴芳構(gòu)化原料的水含量一直較高(100×10-6以上),而催化劑具有極強(qiáng)的吸水性,催化劑吸水后會(huì)導(dǎo)致強(qiáng)度下降,在輸送過(guò)程中易發(fā)生破碎及磨損。檢查發(fā)現(xiàn)催化劑提升管線、閥門及膨脹節(jié)處存在著凹凸不平的情況,可能導(dǎo)致催化劑碰撞磨損。同時(shí)由于反應(yīng)系統(tǒng)中催化劑存有部分碎顆粒,在系統(tǒng)中循環(huán)加劇了顆粒之間的磨損與沖擊,進(jìn)一步加劇了催化劑破碎,造成惡性循環(huán)。
(1)由于金屬催化形成的絲狀炭是反應(yīng)器器壁結(jié)焦的“種子”,一旦形成,還會(huì)進(jìn)一步生長(zhǎng),因此需對(duì)反應(yīng)器內(nèi)部進(jìn)行清理。本次檢修拆除反應(yīng)器內(nèi)部密封蓋板和催化劑輸送管連接法蘭,并依次拆除扇形筒逐個(gè)進(jìn)行清理,同時(shí)對(duì)扇形筒與器壁之間的結(jié)焦物進(jìn)行了清理。(2)對(duì)破損的扇形筒進(jìn)行了局部更換,同時(shí)對(duì)反應(yīng)器內(nèi)部進(jìn)行打磨處理。(3)對(duì)催化劑提升管線、閥門及膨脹節(jié)進(jìn)行全面檢查,并對(duì)提升管線閥門進(jìn)行了維修處理,更換了膨脹節(jié)等。
(1)在本次裝置檢修中,我們從反應(yīng)器和扇形筒取出的包含催化劑的炭塊進(jìn)行了表征分析,發(fā)現(xiàn)其中存在一定數(shù)量的金屬引發(fā)的絲狀碳。此類絲狀炭是器壁結(jié)焦的“種子”,一旦形成,還會(huì)進(jìn)一步生長(zhǎng)。因此,在裝置開(kāi)工初期,我們需要增加并延長(zhǎng)注硫量和注硫時(shí)間,以防止結(jié)焦。另外,裝置在運(yùn)行期間應(yīng)堅(jiān)持長(zhǎng)期注硫,并隨著反應(yīng)苛刻度的提高而增加,確保富氣中硫化氫含量始終維持在1×10-6~5×10-6。同時(shí),需要隨時(shí)注意觀察反應(yīng)器差壓的變化。
(2) 為了防止反應(yīng)器內(nèi)金屬部分催化反應(yīng)物結(jié)焦,需要設(shè)置一個(gè)金屬硫化物屏障將反應(yīng)物與金屬“分離”。特別需要的是最穩(wěn)定的硫化鉻屏障。這種屏障及其表面的硫化氫平衡共同作用,有效地防止了鐵催化焦炭的形成。在開(kāi)車期間,直到反應(yīng)器入口溫度達(dá)到365~400 ℃之后才開(kāi)始注入硫。從金屬硫化物屏蔽的角度看,可能需要達(dá)到更高的溫度才會(huì)開(kāi)始加入DMDS(二甲基二硫)。然而,由于反應(yīng)已經(jīng)開(kāi)始并且烯烴處于365~400 ℃的溫度范圍,需要加入硫來(lái)防止結(jié)焦并降低催化劑的活性,以便最大地降低裂解反應(yīng)。
(3)為了確保裝置的平穩(wěn)操作,盡量避免出現(xiàn)大的波動(dòng)。如果再生系統(tǒng)出現(xiàn)波動(dòng),可能會(huì)造成催化劑磨損,進(jìn)而增加催化劑粉塵量。同時(shí)應(yīng)保持足夠的淘析氣量,確保碎催化劑顆粒能被充分淘析出來(lái),從而保證粉塵中整顆粒比例達(dá)到20%以上。