丁錦華,苗本健,李賽賽※,趙 婧,周小猛,胥嘉良,郭向榮
(1.廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院,廣州 510330;2.廣東省標(biāo)準(zhǔn)化研究院,廣州 510220;3.中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院,廣東 深圳 518055)
壓縮空氣作為工業(yè)領(lǐng)域里一種安全環(huán)保的動(dòng)力源,具有清潔、易調(diào)節(jié)、輸送便捷的特點(diǎn),被廣泛用于電力、化工、制藥、電子、機(jī)械制造等領(lǐng)域。以壓縮空氣為動(dòng)力的氣動(dòng)隔離開關(guān)相對于通用的電動(dòng)或手動(dòng)隔離開關(guān),具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低、開合力矩大、電氣隔離和抗干擾性能強(qiáng)、操作維護(hù)簡便等突出的優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于電器實(shí)驗(yàn)室中。
壓縮空氣系統(tǒng)雖然優(yōu)點(diǎn)較多,但其能耗問題也一直較為突出。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在我國壓縮空氣系統(tǒng)的耗電量占全國發(fā)電量的9.5%~10%,在工業(yè)領(lǐng)域占用企業(yè)總耗電量的15%~35%不等[1]。當(dāng)前我國用戶的壓縮空氣系統(tǒng)中,能源浪費(fèi)主要表現(xiàn)為泄漏偏多、壓縮機(jī)配置及運(yùn)行僅以保壓為目的、供給壓力不合理、噴嘴低效、設(shè)備用氣存在浪費(fèi)、現(xiàn)場工人用氣成本意識淡薄等問題。在泄漏問題上,工廠中的泄漏量通常占供氣量的10%~30%,而管理不善的工廠甚至可能高達(dá)50%[2]。
隨著我國“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)的提出,節(jié)能減排已經(jīng)越來越受到政府及企業(yè)的重視。對于存在很大節(jié)能潛力壓縮空氣系統(tǒng),其節(jié)能所能創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益愈發(fā)顯著[3]。因此,對壓縮空氣系統(tǒng)運(yùn)行特點(diǎn)及節(jié)能改造措施進(jìn)行研究,是十分必要的。
本文簡要介紹電器實(shí)驗(yàn)室壓縮空氣動(dòng)力系統(tǒng)的組成、運(yùn)行特點(diǎn)及已實(shí)施的節(jié)能措施,并根據(jù)實(shí)際情況,分析電器實(shí)驗(yàn)室存在的壓縮空氣泄露問題,制定相應(yīng)的節(jié)能改造措施,改造后系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單易操作、供氣壓力穩(wěn)定、系統(tǒng)冗余度高,且改造成本低,取得了較好的效果。
電器實(shí)驗(yàn)室壓縮空氣動(dòng)力系統(tǒng)按照用氣設(shè)備最大負(fù)荷的條件進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè),在實(shí)際使用中,用氣設(shè)備的間歇性、低頻次使用,造成用氣端負(fù)荷變化較大,低壓空壓機(jī)長期處于加卸載的循環(huán)運(yùn)行方式,不但造成了能源浪費(fèi),而且導(dǎo)致供氣管路壓力波動(dòng)大。為解決這個(gè)問題,電器實(shí)驗(yàn)室壓縮空氣動(dòng)力系統(tǒng)已進(jìn)行過一次節(jié)能改造,現(xiàn)有壓縮空氣動(dòng)力系統(tǒng)采用高低壓聯(lián)機(jī)運(yùn)行的方式[2],即低壓供氣+高壓穩(wěn)壓,如圖1 所示。低壓空壓機(jī)可在200 s左右使管路氣壓達(dá)到0.7 MPa以上,而高壓空壓機(jī)最大流量只有1.5 m3/min,即使不向低壓管路輸氣,開機(jī)后也要20 min 才能使高壓儲(chǔ)氣罐、高壓管路氣壓達(dá)到1.0 MPa以上,此后壓力開關(guān)控制電動(dòng)閥門打開,高壓開始向低壓管路補(bǔ)氣,雖具有一定的滯后性,但在一定程度上避免了上述問題。
圖1 空氣動(dòng)力系統(tǒng)主設(shè)備
近幾年來,隨著電器實(shí)驗(yàn)室用氣設(shè)備的增加,以及氣體泄漏問題日益嚴(yán)重[4],當(dāng)?shù)蛪嚎諌簷C(jī)卸載運(yùn)行時(shí),由于系統(tǒng)用氣量、漏氣量大于高壓空壓機(jī)最大供氣量,管路壓力將持續(xù)下降到低壓空壓機(jī)最低閾值,低壓空壓機(jī)將進(jìn)入加卸載的循環(huán)運(yùn)行方式,加載時(shí)間短、卸載時(shí)間長,原本的高低壓聯(lián)機(jī)運(yùn)行方式已無法發(fā)揮理想的效果。通過調(diào)取低壓空壓機(jī)的近一年的運(yùn)行數(shù)據(jù),其年運(yùn)行800 h,加載時(shí)間只有128 h,負(fù)荷率只有16%,即空壓機(jī)在其余84%的時(shí)間里以卸載方式運(yùn)行,與中國空壓機(jī)設(shè)備負(fù)荷率66%的平均水平相比,相差甚遠(yuǎn),其數(shù)據(jù)對比如表1 所示。由表可見,從全國平均水平來看,當(dāng)負(fù)荷率為66%時(shí),其能耗和電費(fèi)為滿載時(shí)的78%,能耗浪費(fèi)比例占實(shí)際能耗的15%。此電器實(shí)驗(yàn)室負(fù)荷率為16%,其能耗和電費(fèi)只占滿載時(shí)的45.5%,而能耗浪費(fèi)比例高達(dá)實(shí)際能耗的64.6%,存在嚴(yán)重的能源浪費(fèi)情況[5]。雖然負(fù)荷率高時(shí)電費(fèi)、設(shè)備損耗、維護(hù)成本會(huì)增加,但從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的角度考慮,負(fù)荷率越高,設(shè)備的利用程度越高,相應(yīng)的能耗浪費(fèi)也就越小,用電越經(jīng)濟(jì)。
表1 空壓機(jī)負(fù)荷率對比
為更準(zhǔn)確地分析造成如此高能耗的原因以及壓縮空氣供需關(guān)系,實(shí)際測量了壓縮空氣動(dòng)力系統(tǒng)的運(yùn)行情況,具體數(shù)據(jù)如表2 所示。
表2 壓縮空氣動(dòng)力系統(tǒng)的運(yùn)行數(shù)據(jù)
假設(shè)儲(chǔ)氣罐和管路總?cè)莘e為V,漏氣量為Q1,由表1 可得:
式中:V為儲(chǔ)氣罐和管路總?cè)莘e;P1為管路壓力上限設(shè)定值;P2為管路壓力下限設(shè)定值;Q0為低壓空壓機(jī)供氣量;Q1為氣動(dòng)管路總漏氣量;T2為管路壓力由P1降到P2時(shí)間;T4為管路壓力由P2升到P1時(shí)間。
低壓空壓機(jī)供氣量Q0=20 m3/min,管路壓力上下限設(shè)定值P1=0.81 MPa、P2=0.70 MPa 時(shí),由式(1)、(2)可得出氣動(dòng)回路總?cè)莘eV =4.76 m3,漏氣量Q1=8.6 m3/min。漏氣量占空壓機(jī)供氣量的43%,存在嚴(yán)重的壓縮空氣泄漏情況,經(jīng)過對管路回路的排查,漏氣現(xiàn)象主要為氣管破裂漏氣、氣管接頭處漏氣等。氣管破裂情況會(huì)出現(xiàn)在氣管彎曲處、陽關(guān)照射部分、氣管與設(shè)備被金屬外殼接觸部分,破裂口長度一般3 cm左右,壓縮空氣在破裂口大量泄漏,持續(xù)而又響亮的聲音在30 m外都可以聽到,如圖2(a)所示。氣管接頭包括氣管三通接頭、氣缸氣管接頭、機(jī)械閥氣管接頭,接頭處漏氣較小,聲音比較微弱,距離漏氣點(diǎn)5 m 內(nèi)才能觀察到,雖然每個(gè)接頭處漏氣量有限,但數(shù)千個(gè)接頭造成了的漏氣量非常大,如圖2(b)、(c)、(d)所示。
圖2 出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象的節(jié)點(diǎn)
圖3 管路增加閥門示意圖
除了漏氣問題,低壓空壓機(jī)采用工頻啟動(dòng)方式,沖擊電流大,通??蛇_(dá)到額定電流的5 ~7倍,對其他設(shè)備電源產(chǎn)生電磁干擾,已經(jīng)造成多個(gè)控制器損壞[6]。隨著壓縮空氣動(dòng)力系統(tǒng)設(shè)備的使用壽命逐年增加,出現(xiàn)故障的幾率也在日益增加,當(dāng)空壓機(jī)出現(xiàn)故障無法供氣時(shí),管路氣壓無法保證用氣設(shè)備的壓力要求,進(jìn)而出現(xiàn)嚴(yán)重后果。而且,如果低壓空壓機(jī)維修周期過長,勢必將影響電器實(shí)驗(yàn)室正常運(yùn)營,所帶來的損失遠(yuǎn)大于設(shè)備本身的價(jià)值,因此壓縮空氣動(dòng)力系統(tǒng)的節(jié)能改造及制定應(yīng)急方案勢在必行。
通過對電器實(shí)驗(yàn)室壓縮空氣動(dòng)力系統(tǒng)存在問題的分析,節(jié)能研究應(yīng)在降低漏氣量、穩(wěn)定管路壓力、增加備用空壓機(jī)3 個(gè)方面進(jìn)行,使管路壓力穩(wěn)定在0.7 MPa 左右、漏氣量降到2 m3/min以內(nèi)。
由于氣動(dòng)隔離開關(guān)等用氣設(shè)備分布于A、B兩棟樓,A樓分兩層,B樓分三層,所以氣動(dòng)管路也相應(yīng)的分為A管、B管,其中B 管又根據(jù)用氣設(shè)備的不同分為B1 和B2 管。B1管所接的設(shè)備用氣壓力要求是0.6 ~0.8 MPa,B2管所接用氣設(shè)備壓力要求是0.7 ~0.8 MPa。為避免設(shè)備不用氣時(shí)的浪費(fèi)情況,在空壓機(jī)房增加球閥QA、QB,在B2 管上增加電動(dòng)閥門QM。使用人員可根據(jù)不同樓設(shè)備用氣需求,手動(dòng)開啟/關(guān)閉球閥QA、QB,當(dāng)需要使用設(shè)備組B2 時(shí),可在控制室通過MODBUS通信方式更改管路壓力上下限設(shè)定值,通過PLC遠(yuǎn)程控制電動(dòng)閥門QM開啟/關(guān)閉[7]。
管路氣流量公式:
式中:P為管路內(nèi)氣體壓力;V為管路體積;R為氣體常數(shù);T為溫度。可以推測,當(dāng)降低管路壓力時(shí),可減少壓縮空氣泄漏速度[8-9]。
管路壓力上下限設(shè)定值改為P1=0.75 MPa,P2=0.65 MPa時(shí),理論漏氣量會(huì)降到Q1=7.8 m3/min。
氣動(dòng)隔離開關(guān)等用氣設(shè)備使用PU軟管供氣,PU 軟管為聚亞安酯材料,優(yōu)點(diǎn)是質(zhì)量輕、耐化學(xué)腐蝕、耐高壓、強(qiáng)度韌性高,缺點(diǎn)是易老化,特別是有陽光照射的部分,環(huán)境溫度高,在使用一定年限后會(huì)變脆、龜裂,易出現(xiàn)破裂情況[10]。氣管接頭為卡套式塑料氣管接頭,具有結(jié)構(gòu)先進(jìn)、性能良好、使用方便、不用焊接、不必將配管擴(kuò)口等一系列優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)是強(qiáng)度不夠高,最高耐壓只有1 MPa,伴隨著氣缸的擺動(dòng),卡套彈性會(huì)下降,密封性降低,出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象[11]。
針對以上問題,更換老舊PU 軟管,受太陽照射的部分和跟設(shè)備外殼有接觸部分使用耐高壓防爆的PU塑筋增強(qiáng)軟管。漏氣的氣管接頭更換為彈性和耐久性更強(qiáng)的卡套式氣管接頭,在氣缸擺動(dòng)幅度大的位置使用金屬接頭,其制作工藝復(fù)雜,使用材料要求高、耐壓、耐高溫。
空氣動(dòng)力系統(tǒng)最大的用氣設(shè)備氣墊車耗氣量為18 m3/min,低壓空壓機(jī)是按照氣墊車用氣要求配置的,由于其使用頻率很低,每次使用時(shí)間短,低壓空壓機(jī)的加載運(yùn)行時(shí)間也就短,頻繁起停造成空壓機(jī)壽命縮短,效率不高,停機(jī)后排氣造成壓縮空氣嚴(yán)重浪費(fèi),而其他用氣設(shè)備的最大用氣量在0.564 m3/min[2],所以低壓空壓機(jī)的作用基本上是為了彌補(bǔ)管路壓縮氣體泄漏,維持管路氣壓,長期處于卸載運(yùn)行狀態(tài)[12]。為解決這種情況,增加一臺(tái)功率22 kW、供氣量為3.6 m3/min 的變頻式低壓空壓機(jī),通過變頻器改變電源的頻率來改變空壓機(jī)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,使得空壓機(jī)的供氣量發(fā)生變化,從而解決普通空壓機(jī)由于頻繁加卸載而運(yùn)行不穩(wěn)定、波動(dòng)較大和浪費(fèi)過多功率的問題[13-14]。變頻空壓機(jī)使用永磁電動(dòng)機(jī),利用永磁體來產(chǎn)生電機(jī)的磁場,無需勵(lì)磁線圈也無需勵(lì)磁電流,從而降低電流消耗、提高電動(dòng)機(jī)的效率[15]。利用壓力變送器將儲(chǔ)氣罐氣體壓力轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枺斎氲阶冾l空壓機(jī)自帶的控制器內(nèi),利用控制器內(nèi)的PID控制算法算出實(shí)際用氣量,并根據(jù)實(shí)際用氣量調(diào)整變頻器供電的頻率和幅值,從而控制電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,最終實(shí)現(xiàn)對空壓機(jī)系統(tǒng)供氣量和相對于用氣量的平衡與實(shí)時(shí)控制[14],其控制原理如圖4 所示。增加變頻低壓空壓機(jī)另一主要作用是在低壓空壓機(jī)出現(xiàn)故障需要維修時(shí),特別是維修周期較長時(shí),可以作為主要供氣設(shè)備,維持氣墊車以外設(shè)備的用氣需求,保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營。
圖4 空壓機(jī)變頻控制技術(shù)原理
在經(jīng)過2. 1 節(jié)的改造措施后,實(shí)際測量值Q1=7. 9 m3/min,理論推算值與實(shí)際測量值相近,符合預(yù)期。在經(jīng)過2. 3 節(jié)的改進(jìn)措施后,當(dāng)管路壓力上下限設(shè)定值P1=0.75 MPa、P2=0.65 MPa時(shí),T2=2 min 46 s,由公式(1)~(2)可得出漏氣量Q1=1.7 m3/min,與改造前的8.6 m3/min 相比,壓縮空氣泄漏量減少了80%。在經(jīng)過2.4 節(jié)的改進(jìn)措施后,模擬低壓空壓機(jī)故障,只使用變頻式低壓空壓機(jī)供氣時(shí),可以在18 min 內(nèi)使管路壓力由0 升壓到0.70 MPa,在滿足用氣需求和彌補(bǔ)漏氣的同時(shí),可以使管路氣壓穩(wěn)定在0.7 ~0.01 MPa,由于使用PID 變頻控制的方式,穩(wěn)壓的同時(shí)減少了功耗,僅低壓空壓機(jī)的功耗就由改造前的約50 kW/h 降低到現(xiàn)在的每小時(shí)15 kW/h,節(jié)能70%。以每年工作800 h為例,節(jié)能改造前后數(shù)據(jù)對比如表3 所示。
表3 節(jié)能改造前后數(shù)據(jù)對比
本文通過對電器實(shí)驗(yàn)室壓縮空氣動(dòng)力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和供需關(guān)系的研究,分析出空壓機(jī)負(fù)荷率只有16%的原因是氣體泄漏量大、空壓機(jī)與用氣設(shè)備供需不匹配,通過對系統(tǒng)的排查發(fā)現(xiàn)氣體泄漏的主要原因是管路壓力波動(dòng)大、軟管老化、氣管接頭質(zhì)量參差不齊,同時(shí)還發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在的電磁干擾、設(shè)備老化故障率增加等問題。結(jié)合電器實(shí)驗(yàn)室壓縮空氣動(dòng)力系統(tǒng)的特點(diǎn),實(shí)施了穩(wěn)定管路壓力、更換軟管和氣管接頭、增加備用變頻低壓空壓機(jī)等節(jié)能改造措施,使系統(tǒng)總漏氣量降低到改造前的20%,系統(tǒng)總功耗降低到改造前的43%,滿足節(jié)能改造的預(yù)期和正常生產(chǎn)的需求,同時(shí)新增一臺(tái)變頻式低壓空壓機(jī),增加了空氣動(dòng)力系統(tǒng)的冗余。