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        乙烯裝置原料烴管線腐蝕泄漏原因分析

        2023-12-12 07:17:14吳恩柏王科林
        全面腐蝕控制 2023年11期
        關鍵詞:銹層裂解爐乙烯

        劉 楠 吳恩柏 高 涵 張 杰 王科林

        (1. 中國石油天然氣股份有限公司四川石化分公司,四川 成都 611930;2. 沈陽中科韋爾腐蝕控制技術有限公司,遼寧 沈陽 110180)

        0 引言

        乙烯裝置以石油或天然氣為原料,生產(chǎn)高純度乙烯和丙烯,同時副產(chǎn)多種石油化工原料產(chǎn)品,故在石化企業(yè)中位置相當重要。然而,隨著國內(nèi)外油品的逐漸惡化,裝置運行時間的持續(xù)增加,乙烯裝置腐蝕問題層出不窮,研究人員對相關腐蝕問題的探析也不斷加深。詹爽[1]通過研究發(fā)現(xiàn),裂解爐空氣預熱進氣通道被冰塊堵塞,致使爐管發(fā)生高溫水蒸氣氧化和超溫氧化,將會導致乙烯裂解爐對流室混合預熱管束出現(xiàn)腐蝕氧化;馬紅杰等人[2]針對乙烯裝置稀釋蒸汽發(fā)生器管束頻繁發(fā)生泄漏的問題,通過分析發(fā)現(xiàn)堿腐蝕與氣蝕是造成管束腐蝕泄漏的主要原因,而結(jié)焦與管殼程介質(zhì)設計等影響因素促進了管束腐蝕的發(fā)展;趙彥龍等人[3]通過對乙烯裝置壓縮系統(tǒng)段間換熱器腐蝕泄漏機理研究,發(fā)現(xiàn)原料在裂解過程中產(chǎn)生了大量的酸性物質(zhì),這些酸性物質(zhì)夾雜在裂解氣含水凝液中呈現(xiàn)出較高酸性,使得換熱器發(fā)現(xiàn)腐蝕泄漏。

        2022年10月11日,國內(nèi)某石化企業(yè)乙烯裝置4#裂解爐入口原料烴進料管線通道1高空彎頭發(fā)生穿孔泄漏(如圖1所示),在做出停料處理后,組織對1#~8#裂解爐原料烴管線彎頭、三通、直管等260個部位進行了測厚排查,其中減薄率超過40%的部位多達13處(全部位于彎頭部位),腐蝕風險嚴峻。因此,分析原料烴管線發(fā)生泄漏的原因,研究管線腐蝕機理,以采取合理措施降低管線腐蝕風險,對提高裝置運行穩(wěn)定性與安全性至關重要。

        圖1 乙烯裝置4#裂解爐原料烴管線泄漏位置

        1 失效分析實驗

        選取泄漏部位上游一彎頭(壁厚減薄率43%)進行失效分析實驗,以便分析腐蝕減薄機理,具體如下。

        1.1 宏觀形貌

        彎頭背彎處內(nèi)部凹凸不平,覆蓋有厚度不均勻的大量銹層。個別部位存在明顯點蝕坑,且有破損現(xiàn)象。管壁內(nèi)部銹層密布大量裂紋,對基體保護作用較差。個別區(qū)域內(nèi)存在黑色瘤狀腐蝕產(chǎn)物,應該為管道內(nèi)介質(zhì)腐蝕后凝結(jié)形成,如圖2(a)所示。側(cè)彎處內(nèi)部相對于背彎部位較為平整,大部分表面區(qū)域內(nèi)覆蓋有淺褐色及黃褐色銹層。銹層與基體結(jié)合較差,容易脫落。黃褐色銹層脫落部位基體凹凸不平,有腐蝕痕跡,如圖2(b)。

        圖2 腐蝕減薄彎頭宏觀形貌

        1.2 化學成分分析

        從減薄彎頭上取樣,依據(jù)GB/T 23942-2009《化學試劑 電感耦合等離子發(fā)射光譜法通則》,采用光譜儀等對其材質(zhì)進行化學分析[4],結(jié)果見表,原料烴管線材質(zhì)成分符合A-106B鋼的標準要求,如表1所示。

        表1 材質(zhì)化學成分(wt%)

        1.3 顯微組織

        切取換熱器管束開裂處金相樣品,經(jīng)預磨、拋光、腐刻后,在顯微鏡下觀察,結(jié)果如圖3所示,發(fā)現(xiàn)彎頭減薄部位(背彎、側(cè)彎)內(nèi)壁組織結(jié)構為鐵素體+片層狀珠光體結(jié)構。彎頭未減?。ㄖ惫埽┎课唤M織結(jié)果為典型鐵素體+片層狀珠光體結(jié)構,與減薄部位相比,珠光體分布更加均勻,這是由于機械加工過程中造成的金相組織變化,屬于正常現(xiàn)象。

        圖3 彎頭金相組織圖

        圖4 蝕坑內(nèi)部中間部位微觀形貌

        1.4 電鏡分析

        采用日本日立公司生產(chǎn)型號為S-4800Ⅱ型掃描電鏡對彎頭樣品形貌進行觀察,發(fā)現(xiàn)背彎表面覆蓋有銹層,銹層表面有明顯的破損和脫落,凹凸不平。對銹層平整處及破損處進行元素能譜分析,結(jié)果顯示其銹層主要成分由Fe、O、S及Cl元素組成,如表2所示。元素mapping掃描結(jié)果顯示,銹層表面O、S、Cl元素均勻分布,F(xiàn)e元素濃度集中于一側(cè),如圖5所示。

        表2 彎頭元素含量分析(wt%)

        圖5 元素mapping掃描結(jié)果

        1.5 XRD分析

        刮取彎頭內(nèi)部銹層,收集研磨后進行物相分析。結(jié)果如圖6所示。管壁內(nèi)部腐蝕產(chǎn)物主要為鐵的氧化物及硫化鐵為主,與能譜元素分析結(jié)果相符合。

        圖6 腐蝕產(chǎn)物XRD結(jié)果

        2 分析與討論

        2.1 工藝分析

        乙裂解爐入口原料烴通道上游管線分別為石腦油管線、清焦空氣管線和稀釋蒸汽管線,管線資料如表3所示。在不同的時間段內(nèi)流經(jīng)的介質(zhì)情況有所區(qū)別。

        表3 管線基礎資料表

        表4 石腦油腐蝕性介質(zhì)含量分析(2022年平均)

        工況1(正常運行):原料烴通道介質(zhì)為石腦油(15噸/h);

        工況2(燒焦):原料烴通道介質(zhì)為清焦空氣(3.5噸/h)+稀釋蒸汽(1.5噸/h)(由工藝水產(chǎn)生),該工況約60d進行1次,每次持續(xù)時間45h;

        工況3(熱備):原料烴通道介質(zhì)為稀釋蒸汽(2.5噸/h),該工況在每次燒焦結(jié)束后進行,持續(xù)時間6~8h;

        因此,裂解爐在60d左右進行清焦作業(yè)時,不飽和稀釋蒸汽進行進料置換,在管道局部冷卻后出現(xiàn)液態(tài)水,造成熱空氣中的氧溶于液態(tài)水中,形成溶解氧電化學腐蝕環(huán)境,對管道局部造成腐蝕。且石腦油介質(zhì)中含有一定量的硫元素及少量氯元素,是造成腐蝕的原因之一。此外,定期清焦作業(yè)時,水蒸氣及部分空氣中的氧被帶入管道,與管線發(fā)生反應形成氧化鐵等銹層。

        2.2 材質(zhì)分析

        乙裂解爐入口原料烴上游管線材質(zhì)選擇A-106B,屬于美標標準無縫鋼管,與中國20#鋼標準一樣。該材質(zhì)主要成分與機械性能與國產(chǎn)20#鋼一致。由于乙裂解爐入口原料烴上游管線主要介質(zhì)為石腦油,腐蝕性較弱,材質(zhì)選擇符合設計要求。

        從彎頭樣品失效分析的結(jié)果看,該處管線金相組織為鐵素體+珠光體,晶粒清晰完整,未出現(xiàn)破損及其他異常。乙烯裂解爐及相關設備常見的腐蝕問題,如滲碳損傷、熱變應力腐蝕、熱疲勞等,從金相及掃描電鏡檢查的結(jié)果分析,均未發(fā)現(xiàn)上述腐蝕行為。這主要是由于管線內(nèi)石腦油介質(zhì)溫度較低,不容易發(fā)生各種熱腐蝕行為。

        2.3 綜合分析

        結(jié)合工藝分析及材質(zhì)分析結(jié)果,原料烴管線在氯元素及硫元素協(xié)同作用下,易形成垢下閉塞電池而造成腐蝕。硫元素、氧元素在管道內(nèi)表面易生成氧化鐵或硫化亞鐵保護膜,但氯具有良好的滲透能力,可以穿過保護膜腐蝕基體管線而逐漸形成蝕坑。且在生產(chǎn)過程中進料具有明顯的沖蝕效果,彎頭部位流速較快,保護膜或氧化皮被清理后,漏出基體管線又與腐蝕性介質(zhì)發(fā)生反應形成腐蝕,如此周而復始最終導致管線減薄甚至穿孔泄漏[5-7]。

        3 結(jié)論與建議

        從失效分析結(jié)果、工藝流程綜合判斷,乙烯裝置原料烴管線腐蝕問題主要是由于石腦油介質(zhì)中的硫元素及少量氯元素造成的局部腐蝕,與生產(chǎn)過程、清焦過程中介質(zhì)高速流動造成的沖刷腐蝕,兩者相互結(jié)合導致管線減薄。

        對于管線材質(zhì),在條件允許的情況下可升級為不銹鋼材質(zhì),或采用內(nèi)襯措施降低腐蝕風險;工藝方面,適當控制石腦油中硫化物含量,防止發(fā)生硫化物腐蝕。適當控制介質(zhì)流速,減少沖刷;監(jiān)檢測方面,增加管線彎頭部位定點測厚頻次,重點腐蝕部位可采用在線測厚儀器,停工檢修過程中對系統(tǒng)管線進行全面排查,以便采取措施杜絕泄漏事故。

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