徐書飛,何曉斌,種連紅,舒磊,王充,曾曉輝,楊兵忠
(1.中鐵四局集團有限公司,安徽 合肥 230012;2.京唐城際鐵路有限公司,河北 唐山063000;3.京濱城際鐵路有限公司,天津 300457;4.中南大學(xué) 土木工程學(xué)院,湖南 長沙 410075)
CRTSⅢ型板式無砟軌道在我國高鐵建設(shè)中被推廣應(yīng)用,而自密實混凝土填充層灌注作為其中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)得以廣泛研究[1]。近年來,地下交通也開始使用自密實混凝土填充層軌道。國內(nèi)自密實混凝土灌注流程大多還是先由攪拌站生產(chǎn)自密實混凝土,再由攪拌罐車送到施工現(xiàn)場,將自密實混凝土裝入自密實中轉(zhuǎn)料斗中,通過龍門吊等設(shè)備運送到待灌注的軌道板處。自密實混凝土從生產(chǎn)到灌注完成時間不宜超過120min,超出后其流動性可能發(fā)生較大損失。而高鐵、地鐵施工環(huán)境復(fù)雜,特別是在高架橋和長大隧道路段,混凝土攪拌車到達現(xiàn)場將材料轉(zhuǎn)運至料斗再到待灌注軌道板的時間常超出適宜灌注時間,造成混凝土離析分層,失去灌注條件[2]。
目前,國內(nèi)自密實混凝土方面的研究集中在混凝土性能方向,通過加入不同的外加劑來改善自密實混凝土的流動性、和易性等[3],而針對專門的防離析、防沉淀的灌注設(shè)備的研究基本屬于空白。
本研究依托雄安至大興機場快線工程現(xiàn)場工藝性揭板試驗,采用新研發(fā)自密實混凝土中轉(zhuǎn)料斗,該料斗自帶攪拌功能,能控制攪拌葉片轉(zhuǎn)速,且下料口自帶流量監(jiān)測和控制裝置,能遠程控制下料速度,監(jiān)控灌板過程中軌道板上浮量與位移量。此舉旨在使自密實混凝土在長時間(超過2h)運輸過程中性狀不發(fā)生改變,保持流動性,減少成本。
快線工程項目全長約86千米。中鐵四局三標(biāo)段起訖里程為YK71+900-K103+000,全段設(shè)計CRTSⅢ型板式無砟軌道長度約31.1Km,其中地下段約9.87Km,高架段約21.2Km。Ⅲ型板共計12934塊,主要為P3710、P4305、P4856、P4925-1、P4925-2、P5600等類型。無砟軌道底座板及自密實混凝土約5.2萬m3,軌道板混凝土約3.5萬m3,鋼筋約15200t。
工程于正式施工前先進行現(xiàn)場工藝性揭板試驗,設(shè)置2塊直線板和2塊曲線板,以驗證自密實混凝土配合比。本次試驗則主要驗證新開發(fā)的防離析、防沉淀、自帶動力和流量控制的自密實混凝土中轉(zhuǎn)設(shè)備的性能。
本次試驗流程為前期驗證自密實混凝土配合比,成功灌板后揭板,自密實混凝土層無工藝性氣泡、浮漿層,斷面切塊骨料分布均勻。自密實配合比確定后,測定自密實混凝土出機時T500時間及擴展度,由混凝土攪拌車運輸至現(xiàn)場,將混凝土轉(zhuǎn)移至中轉(zhuǎn)料斗中,慢速攪拌1h、2h、3h后,測定其T500時間及擴展度,判斷自密實混凝土的損失,再根據(jù)之后的揭板對比,驗證新的中轉(zhuǎn)料斗的實用性。
3.1.1 原材料
試驗用水泥為冀東水泥廠的P.O42.5普通硅酸鹽水泥;粉煤灰為山東華能德州電力的I級粉煤灰;礦粉為唐山瑞豐鋼鐵集團有限公司的S95級礦粉;粘改劑為安徽中鐵公司的ZTVM-1粘改劑;膨脹劑為安徽中鐵公司的TP-1膨脹劑;砂為淶水京淶建材有限公司的河砂,細度模數(shù)2.3,含泥量1%;碎石為5~10mm、10~16mm二級配碎石,淶水京淶建材有限公司提供;減水劑為安徽中鐵的聚羧酸高性能減水劑。
3.1.2 自密實混凝土配比
配合比見表1。經(jīng)實驗室驗證初始配合比發(fā)現(xiàn),混凝土流動性較大,包裹性較差,擴展度達到690,有離析現(xiàn)象。隨后降低用水量,增加粘改劑用量,優(yōu)化后的混凝土擴展度670,灌板時間7min,揭板后有大量工藝性氣泡及浮漿層。繼續(xù)優(yōu)化配合比,降低10~16mm碎石用量,由于粉煤灰進場檢測質(zhì)量波動較大,因此減少粉煤灰用量,提高礦粉摻量,并減少水的摻量,在之后的揭板中,自密實層未出現(xiàn)工藝性氣泡和浮漿層,斷面切塊骨料分布均勻。
表1 自密實混凝土配合比的確定(kg)Tab.1 Determination of mix proportion of self-compacting concrete (kg)
圖1 初始配合比自密實混凝土擴展度Fig.1 Expansion of self-compacting concrete with initial mix ratio
圖2 調(diào)整配合比后自密實混凝土擴展度Fig.2 Expansion of self-compacting concrete after adjusting mix ratio
圖3 最終配合比自密實混凝土擴展度Fig.3 Expansion of self-compacting concrete with final mix ratio
3.1.3 軌道板鋪設(shè)及自密實混凝土灌注
軌道板的鋪設(shè)流程包括土工布隔離墊層的鋪設(shè)、鋼筋網(wǎng)片的安裝,軌道板的粗鋪與精調(diào)、壓緊裝置的安裝、灌注料口及觀察口的安裝、四角排氣口的接料裝置放置等。
圖4 軌道板鋪設(shè)Fig.4 Laying of track slab
3.1.4 揭板效果
調(diào)整配合比后,由混凝土攪拌車將自密實混凝土運送至試驗現(xiàn)場,經(jīng)擴展度、含氣量等測定,混凝土狀態(tài)良好,灌板順利,揭板后無工藝性氣泡及浮漿層,達到驗收標(biāo)準(zhǔn)。隨后確定最終配合比,揭板均符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。
圖5 調(diào)整配合比后揭板效果Fig.5 Pouring effect of self-compacting concrete after adjusting mix ratio
3.2.1 新型中轉(zhuǎn)料斗的構(gòu)造
1)增加攪拌功能及自帶動力功能
在原有中轉(zhuǎn)料斗基礎(chǔ)上增加攪拌葉片、攪拌電機及柴油發(fā)電機或儲能電池,在轉(zhuǎn)運過程中自帶動力給自密實混凝土提供攪拌功能,防止自密實混凝土在轉(zhuǎn)運過程中出現(xiàn)大面積離析、浮漿、石子下沉等現(xiàn)象。
2)增加自動控制閘閥裝置和出口流量監(jiān)控裝置
通過流量計信號反饋自動控制出口閘閥的開閉,實現(xiàn)軌道板灌注過程中的標(biāo)準(zhǔn)化控制。通過在不同溫度、濕度等工況下定量控制指標(biāo),如流量、流速、混凝土性能參數(shù)、灌注孔預(yù)留高度、灌注方式、混凝土運輸方式等,減少現(xiàn)場作業(yè)人員經(jīng)驗施工引起的質(zhì)量問題。
3)減少攪拌罐車等待時間
在灌注現(xiàn)場可使用多個自密實混凝土自帶動力攪拌中轉(zhuǎn)料斗,依實際需要的方量一次性轉(zhuǎn)接完所需自密實混凝土,確保澆筑工作連續(xù)進行,避免攪拌罐車長時間等待。
圖6 新型中轉(zhuǎn)料斗施工圖Fig.6 New transfer hopper in construction
3.2.2 不同時間擴展度的變化
在確定最終配合比及4次灌板揭板成功后,將自密實混凝土從攪拌車轉(zhuǎn)移到中轉(zhuǎn)料斗中,在料斗中放置1h、2h、3h,隨后測定自密實混凝土T500和擴展度。測定結(jié)果見表2所示。
表2 不同時間自密實混凝土擴展度變化Tab.2 Changes in expansion of self-compacting concrete at different time
從表2可以看出,自密實混凝土在新型中轉(zhuǎn)料斗中通過料斗自帶攪拌裝置勻速攪拌,3h后擴展度基本沒有損失,仍滿足灌注要求。
圖7 放入中轉(zhuǎn)料斗2h后擴展度Fig.7 Expansion of self-compacting concrete after 2 hours in transfer hopper
從圖9可以看出,自密實混凝土在中轉(zhuǎn)料斗中放置3h后仍可正常灌注,揭板后未發(fā)現(xiàn)大工藝性氣泡,斷面骨料分布均勻。
圖8 放入中轉(zhuǎn)料斗3h后擴展度Fig.8 Expansion of self-compacting concrete after 2 hours in transfer hopper
圖9 放置3h后灌板效果Fig.9 Pouring effect of self-compacting concrete after 3 hours in transfer hopper
將新拌自密實混凝土放入本文新型的自帶攪拌功能的中轉(zhuǎn)料斗中勻速攪拌3h后,擴展度基本沒有損失,仍滿足灌板要求,后續(xù)揭板也達到了驗收標(biāo)準(zhǔn),且此中轉(zhuǎn)料斗體積小,自帶萬向轉(zhuǎn)輪,可適應(yīng)高鐵或地鐵長隧道的復(fù)雜地形,在一定程度上解決了自密實混凝土長距離、長時間運輸造成的狀態(tài)損失,避免無法灌板的情況發(fā)生。