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        6.5MPa GE水煤漿氣化爐新煤種試燒工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

        2023-12-09 06:42:00李騰山郭生波白帥
        石化技術(shù) 2023年12期
        關(guān)鍵詞:煤漿金雞水煤漿

        李騰山 郭生波 白帥

        兗州煤業(yè)榆林能化有限公司 陜西 榆林 719000

        為降低煤炭綜合使用成本,實(shí)現(xiàn)公司整體效益最大化。兗州煤業(yè)榆林能化有限公司根據(jù)《兗礦能源集團(tuán)股份有限公司山東能源化工分公司氣化配煤摻燒管理辦法》,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際在2022年度進(jìn)行氣化配煤試燒工作。根據(jù)配比分析數(shù)據(jù)安排氣化系統(tǒng)的運(yùn)行。根據(jù)氣化爐有效氣成分的變化情況,根據(jù)質(zhì)檢中心對煤漿灰熔點(diǎn)[2]進(jìn)行分析,氣化車間根據(jù)灰熔點(diǎn)及時(shí)優(yōu)化氣化爐運(yùn)行指標(biāo)。對試燒[1]過程中的工藝參數(shù)及時(shí)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,并完成每種煤種試燒過程數(shù)據(jù)的搜集整理工作,試燒工作結(jié)束后編寫試燒總結(jié)、編寫季度試燒煤種總結(jié)并編寫氣化爐裝置運(yùn)行管控方案。上半年度氣化用煤為金雞灘沫煤,下半年度氣化主要試燒的煤種有金雞灘精煤、金雞灘沫煤、營盤壕精煤、隆德沫煤和榆樹灣混煤(見表1)。

        表1 配煤試燒情況

        1 金雞灘精煤與金雞灘沫煤配比

        金雞灘精煤與金雞灘沫煤配比采用了5:5 和3:7兩種配比方案。

        5:5 配比時(shí)水煤漿的灰熔點(diǎn)平均值為1186℃,甲醇裝置水煤漿濃度平均值為62.59%,粘度平均值為548mPa.s,有效氣成分為84.9%;配套裝置水煤漿濃度平均值為61.4%,粘度平均值為472mPa.s,有效氣成分為84.1%。摻燒過程中因水煤漿灰熔點(diǎn)1186℃較高,氣化爐提爐溫操作,有效氣成分較低,氣化爐操作彈性小。

        3:7 配比時(shí)水煤漿的灰熔點(diǎn)平均值為1136℃,甲醇裝置水煤漿濃度平均值為61.7%,粘度平均值為454mPa.s,有效氣比例為82.6%;配套裝置水煤漿濃度平均值為61.3%,粘度平均值為443mPa.s,有效氣比例為83%。摻燒過程中水煤漿灰熔點(diǎn)適中,氣化爐運(yùn)行穩(wěn)定,有效氣成分較高。但因配煤摻燒期間煤漿灰熔點(diǎn)有所波動(dòng),氣化車間根據(jù)灰熔點(diǎn)變化情況,為及時(shí)調(diào)整爐溫,保證氣化爐能夠穩(wěn)定運(yùn)行,降低煤漿濃度。

        2 金雞灘精煤與營盤壕精煤配比

        金雞灘精煤與營盤壕精煤配比采用了7:3、6:4和5:5三種配比方案。

        7:3的配比時(shí)甲醇裝置水煤漿的灰熔點(diǎn)平均值為1192℃,水煤漿濃度平均值為62.0%,粘度平均值為551mPa.s,有效氣比例為84.9%。配套裝置水煤漿的灰熔點(diǎn)平均值為1179℃,水煤漿濃度平均值為61.1%,粘度平均值為481mPa.s,有效氣比例為84.1%。水煤漿灰熔點(diǎn)較高,摻燒過程中氣化爐提爐溫操作,有效氣成分降低,氣化爐操作彈性小。

        6:4的配比過程中甲醇裝置水煤漿的灰熔點(diǎn)平均值為1140℃,水煤漿濃度平均值為62.6%,粘度平均值為539mPa.s,有效氣比例為85.1%。配套裝置水煤漿的灰熔點(diǎn)平均值達(dá)到1141℃,水煤漿濃度平均值為61.3%,粘度平均值為481mPa.s,有效氣比例為83.7%。摻燒過程中水煤漿灰熔點(diǎn)適中,氣化爐運(yùn)行穩(wěn)定,有效氣成分高。

        5:5的配比過程中甲醇裝置水煤漿的灰熔點(diǎn)平均值為1165℃,水煤漿濃度平均值為62.6%,粘度平均值為537mPa.s,有效氣比例為84.4%。配套裝置水煤漿的灰熔點(diǎn)平均值達(dá)到1160℃,水煤漿濃度平均值為61.6%,粘度平均值為509mPa.s,有效氣比例為84%。摻燒過程中水煤漿灰熔點(diǎn)偏高,氣化爐運(yùn)行穩(wěn)定,有效氣成分高。

        3 金雞灘精煤與榆樹灣混煤配比

        金雞灘精煤與榆樹灣混煤采用了5:5 的配比方案。配比過程中水煤漿的灰熔點(diǎn)平均值1143℃,甲醇裝置水煤漿濃度平均值為62.9%,粘度平均值為492mPa.s,有效氣比例為83.5%。配套裝置水煤漿濃度平均值為61.9%,粘度平均值為481mPa.s,有效氣比例為83.7%。摻燒過程中水煤漿灰熔點(diǎn)適中,氣化爐運(yùn)行穩(wěn)定,有效氣成分高,氣化爐操作彈性大。

        4 金雞灘精煤、榆樹灣混煤與金雞灘沫煤煤配比

        金雞灘精煤、榆樹灣混煤與金雞灘沫煤煤配比采用了2:2:1。

        配比時(shí)甲醇裝置水煤漿的灰熔點(diǎn)平均值為1132℃,水煤漿濃度平均值為62.29%,粘度平均值為500mPa.s,有效氣占比83.16%。配套裝置水煤漿的灰熔點(diǎn)平均值為1133℃,水煤漿濃度平均值為61.72%,粘度平均值為474.5mPa.s,有效氣占比83.08%。三種煤種配比,氣化爐運(yùn)行平穩(wěn)。

        5 金雞灘沫煤與隆德沫煤配比

        金雞灘沫煤與隆德沫煤配比采用了3:1。

        配比過程中水煤漿的灰熔點(diǎn)平均值1131℃,甲醇裝置水煤漿濃度平均值62.50%,粘度平均值為532mPa.s,有效氣占比82.85%。配套裝置水煤漿濃度平均值為61.91%,粘度平均值為497mPa.s,有效氣占比83.93%。摻燒過程中水煤漿灰熔點(diǎn)適中,煤漿濃度指標(biāo)較好,氣化爐運(yùn)行穩(wěn)定,有效氣成分高。

        6 金雞灘沫煤與榆樹灣混煤配比

        金雞灘沫煤與榆樹灣混煤配比采用了5:5。

        配比過程中水煤漿的灰熔點(diǎn)平均值1110℃,甲醇裝置水煤漿濃度平均值為62.49%,粘度平均值為580mPa.s,有效氣占比81.8%。配套裝置水煤漿濃度平均值為61.68%,粘度平均值為464mPa.s,有效氣占比83.28%。摻燒過程中水煤漿灰熔點(diǎn)適中,有效氣成分高,氣化爐運(yùn)行穩(wěn)定。

        9 配煤工作總結(jié)

        2022年度兗州煤業(yè)榆林能化有限公司氣化爐運(yùn)行總體穩(wěn)定,氣化爐在試燒期間,灰熔點(diǎn)比較穩(wěn)定。煤漿質(zhì)量煤漿濃度和粘度控制比較穩(wěn)定,確保了系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運(yùn)行。

        本年度摻燒新煤種采取得的最好方案是摻燒隆德煤(氣化爐有效氣化變化趨勢見圖一)。在摻燒隆德煤時(shí),系統(tǒng)雖然產(chǎn)生漂珠,但是漂珠收集裝置發(fā)揮較好作用,漂珠得到有效攔截、收集,通過拆檢低壓灰水泵過濾器和灰水槽溢流,均未發(fā)現(xiàn)漂珠。摻配比例在10%~20%時(shí)產(chǎn)生漂珠較少,摻配比例達(dá)到25%時(shí),產(chǎn)生較多漂珠。為保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,及時(shí)將摻燒比例調(diào)整至20%。針對此次隆德煤摻燒試驗(yàn)的成功,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)如下:

        A、F#爐在摻燒隆德沫煤的期間,運(yùn)行時(shí)間較短,故對B、C、D、E#氣化爐數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。按照10%、20%、25%的比例摻燒隆德沫煤的過程中,氣化爐組分均變化不明顯,有效氣體成分保持穩(wěn)定,60萬噸甲醇裝置有效氣成分維持在83.1%~84%,50萬噸DMMn配套裝置有效氣成分維持在82.2%~85.2%。

        通過摻燒期間的煤漿數(shù)據(jù)和氣化爐操作工況數(shù)據(jù)觀察出,煤漿灰熔點(diǎn)相對穩(wěn)定,維持在1122~1144℃,氣化爐排渣正常,未出現(xiàn)堵渣現(xiàn)象。

        (1)原料煤的煤質(zhì)[3]決定了氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行。試燒期間,質(zhì)檢中心嚴(yán)格按照每日對煤漿灰熔點(diǎn)進(jìn)行分析,氣化車間根據(jù)灰熔點(diǎn)及時(shí)優(yōu)化氣化爐運(yùn)行指標(biāo)。氣化車間技術(shù)人員每日關(guān)注灰熔點(diǎn)變化、氣體成分、渣口壓差變化等數(shù)據(jù),及時(shí)調(diào)整氣化爐操作溫度。每兩天分析一次煤漿(高壓)灰分,當(dāng)煤漿灰分指標(biāo)≥11%,及時(shí)排放煤漿槽倒淋,控制室關(guān)注煤漿管線壓差變化情況。

        (2)嚴(yán)格控制煤漿質(zhì)量。煤漿制備現(xiàn)場人員每2小時(shí)巡檢一次,低壓煤漿濃度以控制滾筒篩掛格在3格為準(zhǔn),記錄現(xiàn)場大顆粒出車情況。控制室關(guān)注低壓煤漿泵電流及頻率、磨煤水槽精餾廢水的接收量,關(guān)注煤漿濃度手動(dòng)分析結(jié)果,與現(xiàn)場及時(shí)溝通。磨煤機(jī)負(fù)荷需要調(diào)整時(shí),緩慢進(jìn)行,確保煤漿質(zhì)量的穩(wěn)定。加強(qiáng)一二級(jí)滾筒篩大顆粒管巡檢,避免堵塞。

        (3)明確氣化爐操作爐溫[4]控制指標(biāo)??刂剖抑鞑僖约t外CH4指示作為氣化爐爐溫監(jiān)控依據(jù)。正常運(yùn)行情況下,質(zhì)譜儀CO、H2、CO2氣體成分基本穩(wěn)定,根據(jù)灰熔點(diǎn)調(diào)整爐溫,保證排渣正常。

        (4)加強(qiáng)氣化爐壁溫日常測量。氣化爐壁溫DCS顯示大于280℃時(shí),利用紅外測溫槍與熱成像儀對比測量,對壁溫高點(diǎn)進(jìn)行交接,并做好記錄。多噴嘴對置式氣化爐,中控室DCS氣化爐爐壁表面溫度指示612IITE124A1-9,A40-43在260℃以內(nèi),其余壁溫在300℃以內(nèi)。德士古氣化爐,中控室DCS正常運(yùn)行壁溫高點(diǎn)在280℃以內(nèi)。

        10 下一步配煤思路

        氣化用煤采用灰含量較低、熱值較高的煤摻配一定比例的灰含量較高、熱值較低且價(jià)格低廉的煤能夠滿足氣化運(yùn)行需求,且能大幅度降低用煤成本。

        在隆德煤礦恢復(fù)后,兗州煤業(yè)榆林能花有限公司將繼續(xù)提高漂珠收集裝置運(yùn)行效果,做好高溫?zé)崴?、洗滌塔給水泵的備件準(zhǔn)備工作,將摻燒比例繼續(xù)提高至25%-30%,以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。

        本年度兗州煤業(yè)榆林能花有限公司采用多種煤種摻燒為下一步氣化用煤提供指導(dǎo)依據(jù)。下一步計(jì)劃調(diào)研爾林兔、營盤壕沫煤等經(jīng)濟(jì)煤種,進(jìn)行煤質(zhì)分析,形成配煤摻燒方案,持續(xù)降低用煤成本。

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