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        淺析燃煤電廠上煤系統(tǒng)的節(jié)能措施

        2023-12-01 07:34:18
        上海節(jié)能 2023年11期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備系統(tǒng)

        王 凱

        上海上電漕涇發(fā)電有限公司

        0 引言

        輸煤系統(tǒng)是發(fā)電公司中最為主要的輔助公用系統(tǒng),由于其具有較廣的分布范圍、較多的受控設(shè)備、較大的耗電量等特點,隨著公司低熱值經(jīng)濟煤種摻配燒工作的深入,上煤系統(tǒng)的作業(yè)量和設(shè)備運行時間急劇增加,且隨著設(shè)備的逐漸老化,能耗問題也越來越突出。為了將大量的煤運送到鍋爐原煤倉,保證發(fā)電機組的正常燃燒,如何提高燃料的運行管理水平,有效挖掘燃燒潛力,降低噸煤電耗率具有非常重大的意義。

        1 上海上電漕涇發(fā)電有限公司上煤系統(tǒng)設(shè)備及能耗概況

        1.1 設(shè)備簡介

        輸煤系統(tǒng)1號、2號圓形煤場各設(shè)置一臺旋轉(zhuǎn)堆料機、懸臂式取料機作為堆料和上煤設(shè)備。上煤系統(tǒng)帶式輸送機共分五段,均為甲乙兩側(cè)雙路布置,一路運行,一路備用,或雙路同時運行。帶式輸送機的帶寬、帶速、出力規(guī)格為:帶寬B=1 400 mm,帶速V=2.5 m/s,出力Q=1 500 t/h,單路輸送機總長769.28 m。上煤系統(tǒng)共設(shè)三級除鐵設(shè)備6臺,一級采樣裝置2 臺,多管沖擊式除塵器8 臺,布袋除塵器4 臺,電動雙側(cè)犁式卸料器22臺;共設(shè)2座圓形煤場和5座輸煤棧橋,燈具千余盞;煤廢水處理系統(tǒng)、煤倉間噴霧裝置、煤場頂棚噴淋裝置各1套,各類泵20余臺。

        1.2 上煤系統(tǒng)各設(shè)備的功率

        上煤系統(tǒng)主設(shè)備單路運行時總功率:(2×200+3×2+30+9.33+560+12×3+160+280+250+280×2+160)=2 451.33 kW,如表1所示。上煤系統(tǒng)主要輔助設(shè)備單路運行時總功率:(7.5+18+15+15+22+22×2+5.5+28.5+28.5+28.5+7.5+5.5+3)=229 kW,如表2所示。

        表1 上煤系統(tǒng)主設(shè)備各電動機功率

        表2 上煤系統(tǒng)主要輔助設(shè)備各電動機功率

        上煤系統(tǒng)主設(shè)備和輔助設(shè)備單路運行時每小時所消耗的電量約2 680 kWh,雙路運行則翻倍。

        2 上煤系統(tǒng)節(jié)能降耗工作中存在的問題

        2.1 摻燒低熱值經(jīng)濟煤種帶來的影響

        隨著公司降本增效工作力度的加大,2020年印尼褐煤的入爐產(chǎn)量已達241萬余t,占總?cè)霠t煤量的54.05%。由于印尼褐煤含塵量大、質(zhì)地松散,造成上煤系統(tǒng)給料機出力僅能達到700~900 t/h 甚至更低,出現(xiàn)帶式輸送機大馬拉小車的情況,造成上煤設(shè)備負載率大幅下降,系統(tǒng)噸煤電耗率大幅上升。2020年上煤系統(tǒng)噸煤電耗分析見表3。

        表3 2020年上煤系統(tǒng)噸煤電耗分析

        2020 年影響上煤設(shè)備負載率的褐煤上煤量占總量的54.05%,占上煤系統(tǒng)設(shè)備用電總量的54.78%。按扣除印尼褐煤后的平均上煤系統(tǒng)單耗1.37 kWh/t 計算,上煤系統(tǒng)單耗為此增加了0.06 kWh/t,即為提高低熱值經(jīng)濟煤種入爐摻燒率,上煤系統(tǒng)耗電量增加了268 217 kWh。

        2.1.1 褐煤特性的直接影響

        每年5-11月到廠的印尼褐煤普遍存在含塵量大問題(該期間是印尼的旱季),上煤取料時由于場內(nèi)煤塵飛揚極其嚴重,影響了司機操作視線。為了避免盲取時可能產(chǎn)生的危及設(shè)備安全事故的發(fā)生,設(shè)備需空載一段時間,待到煤塵濃度有所下降后再開始取料,由此造成上煤設(shè)備負載率下降和空載率上升。

        2.1.2 褐煤特性的間接影響

        同樣原因,上煤加倉時轉(zhuǎn)運站、碎煤機樓、棧橋、小室內(nèi)由于煤塵飛揚,造成設(shè)備、地面積塵嚴重,容易造成煤塵堆積自燃,需進行水沖洗,造成耗水量和能耗急劇上升,僅含煤廢水處理系統(tǒng)24 h不間斷制水就需消耗276 kWh電量。

        2.2 設(shè)備空載運行對上煤系統(tǒng)能耗的影響

        2.2.1 設(shè)備程序啟停過程中的能耗

        由于程序啟動時只有等到整個上煤系統(tǒng)全部設(shè)備逐一運行正常后,取料機、給煤機才開始取料供煤,程序停止時要等到整個上煤系統(tǒng)煤炭全部清空后才開始逐一停機,程序啟停這段時間內(nèi),設(shè)備運轉(zhuǎn)所消耗的電量是沒有創(chuàng)造任何經(jīng)濟價值的。

        設(shè)備程序啟動時,五段帶式輸送機按逆煤流方向順序啟動,每條皮帶啟動前警鈴響30 s,間隔10 s后,再響30 s,待最后一段帶式輸送機及有關(guān)設(shè)備啟動后,才開始取料供煤。按取料機回轉(zhuǎn)擺放到取料位置并啟動計算開始,整個過程最快約需10 min,待煤流到達鍋爐原煤倉又需5 min(五段帶式輸送機和各落煤管總長÷帶速),即系統(tǒng)空載運行15 min;設(shè)備程序停運時,從給料機開始,順煤流逐一按預(yù)定的時間延遲清煤停機,整個過程最快約10 min。因此設(shè)備程序啟停過程的25 min 造成能耗浪費1 340 kWh。

        2.2.2 人為因素造成的能耗

        按現(xiàn)有輔控燃料專業(yè)安全運行的規(guī)定,上煤設(shè)備必須等到值班員到場逐一確認設(shè)備無異常后才能遠程啟動,整個過程所需時間約30~40 min,比程序啟動多浪費能耗約810~1 340 kWh。

        由于輸煤系統(tǒng)運行的特殊性,節(jié)能管理是否到位、人員配置是否齊全、值班員的工作方式/技能水平尤為重要,人員的懈怠往往影響啟停時間和空載時間,造成能源浪費。

        2.3 設(shè)備老化、檢修工藝及質(zhì)量對上煤系統(tǒng)能耗的影響

        由于上煤設(shè)備已運行較長時間,設(shè)備跑偏、漏煤、冒灰現(xiàn)象加劇,故障停機、緊急停機頻繁發(fā)生,造成了能耗的增大。此外,故障處理時間長,設(shè)備的啟停次數(shù)和空載運行時間增加,設(shè)備檢修工藝、質(zhì)量不佳,都造成了能源浪費。

        2.4 多煤種摻配燒對上煤系統(tǒng)能耗的影響

        由于近幾年煤價居高,為降低入爐煤標(biāo)煤單價,高低熱值經(jīng)濟煤種、高硫高熱值經(jīng)濟煤種和設(shè)計煤種等多煤種摻配燒已成常態(tài),通常每個班次取料上煤加倉煤種為2~3種。

        每個煤種在場內(nèi)堆存角度一般為13~15 °(每度長為10.5 m),按取料機回轉(zhuǎn)速度5.9 m/min和每變換一次取料煤種約需10 °計算,上煤系統(tǒng)設(shè)備空載約18 min,造成的能耗約965 kWh,若變換兩次取料煤種則成倍增加。

        3 上煤系統(tǒng)節(jié)能有效措施及對策

        3.1 上煤系統(tǒng)主輔設(shè)備的節(jié)能

        由于上煤系統(tǒng)主輔設(shè)備運行的持久性,因此其節(jié)能潛力巨大。為減少設(shè)備空載時間和避免盲目的啟動,需修改現(xiàn)行運行規(guī)定:啟動前值班員應(yīng)按分工將系統(tǒng)設(shè)備一次性檢查到位,確認無異常后與程控值班員聯(lián)系,盡量做到一次程序啟停,運行中巡檢到位,以規(guī)避設(shè)備的頻繁啟停及減少空載時間。

        3.1.1 設(shè)備故障停機時的節(jié)能措施

        若某一設(shè)備故障停機30 min 內(nèi)無法處理完畢,應(yīng)及時停用此路其他在運轉(zhuǎn)設(shè)備,啟用備用一路或等待此路檢修完畢后再恢復(fù),以避免大量的能源消耗。

        3.1.2 盡量保持輸送流量的穩(wěn)定性

        輸送煤量的均勻可大大提高皮帶電機的功率因數(shù)及降低設(shè)備、線路損耗。取料機在取煤時要控制好流量,使設(shè)備達到或接近額定出力,避免因流量的波動影響設(shè)備出力。

        3.1.3 切實加強燃料管理工作

        通過加強交接班檢查和巡回檢查及時發(fā)現(xiàn)并消除缺陷,嚴防程序啟動時因某一設(shè)備故障無法啟動,造成已啟動設(shè)備的空轉(zhuǎn)。

        此外,需摻配燒兩種以上不同的煤種時,取料機應(yīng)提前運轉(zhuǎn)到位,以縮短上煤系統(tǒng)設(shè)備運行時間,每多運行1 h將增加電耗3 218 kWh。

        3.2 充分利用煤倉容量,減少上煤次數(shù)

        在確保原煤倉煤位安全的前提下,在煤倉煤位盡可能低時啟動上煤。本公司通過試驗掌握了原煤倉煤位對應(yīng)存煤量的關(guān)系,制定了不同負載時的最低上煤煤位,減少了上煤次數(shù)和程序啟停過程中的能耗。試驗過程還發(fā)現(xiàn)單路設(shè)備上煤時,雖煤位指示倉滿,但只是原煤倉的一側(cè)已上滿,另一側(cè)實際并沒加滿,還有很大空間(煤倉的實際容量是700 t,只用單路設(shè)備上煤時只能上到550 t,還有150 t 的容量沒有利用)。通過對皮帶機8A/B 落煤管三通擋板控制程序的“靜態(tài)切換”修改為“動態(tài)切換”,實現(xiàn)了原煤倉的9 號皮帶機的A、B 路切換,將原煤倉剩余空間補滿,充分利用原煤倉空間。

        3.3 上煤設(shè)備治理和節(jié)能改造

        設(shè)備維護人員應(yīng)從“被動維護”向“主動維護”轉(zhuǎn)變,切實提高檢修工藝、質(zhì)量,提升設(shè)備健康狀況。

        此外,還需及時做好設(shè)備積煤清理工作。帶式輸送機滾筒、托輥的粘煤、積煤都會對膠帶產(chǎn)生摩擦,影響設(shè)備的穩(wěn)定運行;電動機及接線盒內(nèi)的煤粉也會降低電纜絕緣,產(chǎn)生熱量,造成不必要的電能損失。

        針對印尼褐煤取料時給料機出力僅700~900 t/h左右的現(xiàn)狀,應(yīng)盡快對給料機1A、2A進行技改,使其出力達到1 000~1 200 t/h,系統(tǒng)噸煤電耗下降至1.37 kWh/t或更低。

        3.4 摻配燒煤種的質(zhì)量控制

        加強與燃料公司的溝通,提高來煤質(zhì)量,在不影響經(jīng)濟煤種摻燒結(jié)構(gòu)和方式的前提下,盡量減少含塵量大、質(zhì)地松散的劣質(zhì)印尼褐煤,增加較為優(yōu)質(zhì)的俄羅斯褐煤,從而達到有效降低噸煤電耗的目的。

        3.5 照明和水系統(tǒng)方面的節(jié)能

        3.5.1 采用高效光源

        盡量采用發(fā)光率高、光色好、能耗小的照明燈具,此舉可節(jié)能80%以上。上煤轉(zhuǎn)運站、棧橋盡量利用自然光,經(jīng)計算可節(jié)約近一半的電能。

        3.5.2 水沖洗系統(tǒng)的節(jié)能

        水沖洗系統(tǒng)的節(jié)能可從幾方面著手:①提高上煤系統(tǒng)除塵、抑塵設(shè)備的完好率和投運率,減少煤塵沖洗的用水量和煤污水設(shè)備的用電量;②保證現(xiàn)場水沖洗設(shè)施的完好,設(shè)施不得擅自使用,做到隨用隨關(guān),杜絕常流水;③發(fā)現(xiàn)管道或閥門有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象時要及時處理;④要充分利用含煤廢水處理系統(tǒng)進行制水,不需要用水時要及時停止水泵的運行。

        3.6 提高員工的節(jié)能意識,減少人為因素的浪費

        提高員工的節(jié)能意識和節(jié)能積極性,提高運行人員的責(zé)任心和從業(yè)素質(zhì)。對設(shè)備的健康狀況、最佳運行方式應(yīng)做到心中有數(shù),在設(shè)備故障或堵煤時,需對設(shè)備的停運、運行方式及時、準確地作出判斷,減少人為因素造成的浪費;對員工進行節(jié)能知識培訓(xùn),讓員工認識到節(jié)能的重要性,切實提高運行班組骨干員工的節(jié)能管理水平,使他們及時了解和掌握各種節(jié)能信息,將節(jié)能工作落到實處。

        4 結(jié)論

        通過對運行環(huán)節(jié)中能耗原因分析,正確定位于非正常能耗源,并制定有效的節(jié)能降耗舉措。與此同時,在具體的工作中應(yīng)積極采用科學(xué)的節(jié)能措施,全面提升上煤設(shè)備的利用率,利用有效的資源創(chuàng)造最大的經(jīng)濟效益,達到上煤系統(tǒng)節(jié)能的目的。

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