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        帶式輸送機(jī)智能調(diào)速控制系統(tǒng)的應(yīng)用

        2023-11-30 04:45:48
        機(jī)械管理開發(fā) 2023年10期
        關(guān)鍵詞:煤量輸送帶帶式

        高 斌

        (陽煤集團(tuán)壽陽開元礦業(yè)有限責(zé)任公司準(zhǔn)備隊(duì),山西 壽陽 045400)

        0 引言

        帶式輸送機(jī)是依靠驅(qū)動滾筒帶動輸送帶進(jìn)行循環(huán)運(yùn)行的一種物料運(yùn)輸設(shè)備,具有運(yùn)行穩(wěn)定性高、經(jīng)濟(jì)性好、物料運(yùn)輸方便的特性,被廣泛應(yīng)用在煤礦物料運(yùn)輸上。目前多數(shù)輸送機(jī)系統(tǒng)主要采用了恒定帶速運(yùn)行模式,輸送機(jī)在運(yùn)行過程中帶速和煤量沒有匹配關(guān)系,導(dǎo)致輸送機(jī)在多數(shù)情況下均為輕載運(yùn)行,不僅導(dǎo)致了電能的浪費(fèi),而且加劇了輸送機(jī)零部件的磨損,極大地影響了輸送機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性和可靠性。

        1 智能調(diào)速控制系統(tǒng)要求及結(jié)構(gòu)

        帶式輸送機(jī)智能調(diào)速控制系統(tǒng)的目的是根據(jù)煤流量的變化,實(shí)現(xiàn)對輸送機(jī)帶速的靈活調(diào)整,達(dá)到減少能耗、降低輸送帶磨損的目的。為了滿足運(yùn)行控制和日常運(yùn)行維護(hù)的需求,要求該智能調(diào)控系統(tǒng)滿足以下設(shè)計目標(biāo)[1]:系統(tǒng)能正常運(yùn)行的核心是對煤流量變化情況的及時監(jiān)測,因此系統(tǒng)需具備對煤流量變化情況進(jìn)行不間斷精確監(jiān)控的能力;系統(tǒng)能夠進(jìn)行自檢并對輸送機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢測,出現(xiàn)異常后能夠快速進(jìn)行故障原因分析、故障位置定位、故障狀態(tài)報警,便于維護(hù)人員對故障進(jìn)行快速排除;輸送機(jī)在運(yùn)行過程中若出現(xiàn)跑偏、過載、打滑、堆煤等問題時,能夠快速啟動故障保護(hù),避免出現(xiàn)安全事故;具備人機(jī)交互功能,在上位機(jī)監(jiān)控界面能夠清晰地顯示出輸送機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),監(jiān)控人員能夠通過人機(jī)交互界面實(shí)現(xiàn)對輸送機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的快速、精確調(diào)整。

        結(jié)合帶式輸送機(jī)調(diào)控的工作需求,文章提出了一種新的帶式輸送機(jī)智能調(diào)速控制系統(tǒng),其采用了基于PLC 控制核心的電容雙冗余技術(shù),控制穩(wěn)定性好,可靠性高,其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1 所示[2]。

        圖1 輸送機(jī)智能調(diào)速控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖

        在該控制系統(tǒng)中,通過煤量監(jiān)測傳感器對輸送機(jī)上的煤量情況進(jìn)行監(jiān)控,通過帶速、溫度、轉(zhuǎn)速傳感器對輸送機(jī)運(yùn)行的速度及周邊環(huán)境溫度等進(jìn)行監(jiān)測。系統(tǒng)獲取到煤量信息后,根據(jù)預(yù)先設(shè)定的煤量-帶速對應(yīng)關(guān)系表,輸出輸送機(jī)的最佳運(yùn)行帶速,然后再結(jié)合目前的帶速情況,發(fā)出調(diào)整信號給變頻器,由變頻器控制輸送機(jī)的驅(qū)動電機(jī),實(shí)現(xiàn)對輸送機(jī)運(yùn)行帶速的靈活調(diào)整。

        該系統(tǒng)采用了3 臺配電柜,用于實(shí)現(xiàn)對變頻器運(yùn)行的一對一專項(xiàng)控制[3],利用工業(yè)以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸量大、抗干擾能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)對PLC 控制器和上位機(jī)系統(tǒng)的連接,滿足數(shù)據(jù)高速通信的需求。利用PROFIBUS 數(shù)據(jù)通信協(xié)議來實(shí)現(xiàn)PLC 控制器和變頻控制模塊之間的數(shù)據(jù)通信,確保對輸送機(jī)運(yùn)行狀態(tài)調(diào)整的靈活性和可靠性。

        2 控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)

        輸送機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境較為惡劣,對智能控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)運(yùn)行可靠性的要求高,而且為了滿足節(jié)能控制的需求,要求各個硬件結(jié)構(gòu)具有較低的能耗[4],因此在對輸送機(jī)智能控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)選型時,在保證運(yùn)行可靠性的基礎(chǔ)上,需要選擇靈敏度高、能耗低的零件,而且在硬件系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計時需要優(yōu)化控制方式,通過模塊化設(shè)計和集中控制方式,來滿足可靠、節(jié)能的運(yùn)行需求,該控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)如圖2 所示[5]。

        圖2 控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)示意圖

        由圖2 可知,作為該硬件系統(tǒng)的核心,PLC 控制器采用了西門子6ES71 型[6],系統(tǒng)在工作過程中PLC控制器接收來自電子秤的數(shù)據(jù)信息,對輸送帶上的煤量進(jìn)行分析,同時接收來自速度傳感器的數(shù)據(jù)信息,對輸送機(jī)的運(yùn)行帶速進(jìn)行判斷,確定速度調(diào)整數(shù)據(jù)后將其傳輸給變頻器,控制輸送機(jī)驅(qū)動電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對煤流-帶速的動態(tài)調(diào)整。

        在保護(hù)傳感器監(jiān)測模塊中,設(shè)置了堆煤、撕裂、煙霧等傳感器[7],用于對輸送機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行判斷,及時進(jìn)行功能性保護(hù)動作,提高輸送機(jī)在運(yùn)行過程中的穩(wěn)定性和可靠性。

        3 煤流量監(jiān)測系統(tǒng)

        煤流量監(jiān)測的準(zhǔn)確性和可靠性直接決定了該輸送機(jī)智能監(jiān)測系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性,要求煤流量監(jiān)測系統(tǒng)在工作過程中不能影響輸送機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)煤工作,而且對煤流量監(jiān)測的準(zhǔn)確性高、波動量小,本文所提出的煤流量監(jiān)測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3 所示[8]。

        圖3 煤流量監(jiān)測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖

        由于煤流量監(jiān)測所用的電子秤需要具有較高的可靠性和監(jiān)測精確性,選擇了ICS-XB 型皮帶秤[9],該系統(tǒng)包括工控機(jī)、避雷器、本質(zhì)安全箱等。

        當(dāng)輸送機(jī)系統(tǒng)在運(yùn)行過程中,裝有煤的輸送帶從傳感器上通過后,皮帶秤將數(shù)據(jù)信息傳遞給控制分站,由各分站對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,確定對應(yīng)輸送帶上的煤量分布情況,然后將煤量數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇LC 控制器中,為帶式輸送機(jī)智能調(diào)控系統(tǒng)的靈活調(diào)整提供數(shù)據(jù)支撐。

        4 系統(tǒng)應(yīng)用情況分析

        以煤礦井下SSJ650/2×22 型帶式輸送機(jī)為研究對象,輸送機(jī)長度為4.4 km,輸送機(jī)運(yùn)行時的平均帶速為3.9 m/s,在運(yùn)行過程中采用了恒速運(yùn)行模式,但由于井下綜采速度的變化,導(dǎo)致輸送機(jī)經(jīng)常處于空載運(yùn)行狀態(tài),運(yùn)行耗電量高、輸送機(jī)的磨損大。2021 年煤礦啟動輸送機(jī)控制系統(tǒng)的技改工作,對輸送機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能控制改造,通過煤量-帶速匹配運(yùn)行控制模式,實(shí)現(xiàn)了輸送機(jī)系統(tǒng)根據(jù)煤量情況自動調(diào)節(jié)運(yùn)輸帶速。

        改造后的輸送機(jī)控制系統(tǒng)包括節(jié)能模式和恒速模式兩種,能夠根據(jù)不同的應(yīng)用環(huán)境進(jìn)行靈活調(diào)整。該智能控制系統(tǒng)投入工作后,輸送機(jī)運(yùn)行時的平均帶速由3.9 m/s 降低到了目前的3.01 m/s,帶速降低了22.8%,年節(jié)約電能約108 萬kWh,按0.7 元/kWh 計算,年節(jié)約成本75.6 萬元,帶速的降低意味著對輸送機(jī)各零部件運(yùn)行時的磨損降低,年節(jié)約配件更換費(fèi)用約11.4 萬元,極大地提升了煤礦上輸送機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。

        5 結(jié)論

        為了解決輸送機(jī)系統(tǒng)以恒定速度運(yùn)行存在的能耗高、磨損大、經(jīng)濟(jì)性差的不足,提出了一種新的帶式輸送機(jī)智能調(diào)速控制系統(tǒng),對該輸送機(jī)運(yùn)行控制系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)、煤量監(jiān)測系統(tǒng)等進(jìn)行了分析,結(jié)果表明:

        1)輸送機(jī)智能調(diào)控系統(tǒng)需要滿足煤量精確監(jiān)控、運(yùn)行故障檢測、輸送機(jī)運(yùn)行保護(hù)及人機(jī)交互四個部分的運(yùn)行需求。

        2)為了滿足節(jié)能控制的需求,各個硬件在保證運(yùn)行可靠性的基礎(chǔ)上需要滿足高靈敏性和低能耗的要求。

        3)ICS-XB 型皮帶秤煤流量監(jiān)測系統(tǒng)在工作過程中不會影響輸送機(jī)系統(tǒng)的正常工作,具有靈敏度高,可靠性好的優(yōu)點(diǎn)。

        4)該輸送機(jī)智能調(diào)速控制系統(tǒng)能夠?qū)⑤斔蜋C(jī)運(yùn)行時的平均帶速降低22.8%,年節(jié)約電能成本75.6 萬元,年節(jié)約配件更換費(fèi)用約11.4 萬元。

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