柳學(xué)忠,周衛(wèi)兵,徐保國(guó),朱教群,許元正
我公司有兩套水泥熟料半終粉磨生產(chǎn)系統(tǒng),每套半終粉磨系統(tǒng)由1 臺(tái)CLF150×100 輥壓機(jī)、1 臺(tái)?4.2m×13m球磨機(jī)、V型選粉機(jī)、動(dòng)態(tài)選粉機(jī)組成,生產(chǎn)能力190t/h。半終粉磨系統(tǒng)入料配比為熟料90%、脫硫石膏5%、石灰石5%,助磨劑從配料主皮帶和球磨機(jī)磨頭摻入。輥壓機(jī)粉磨成品顆粒45μm篩篩余3%,比表面積380m2/kg;球磨機(jī)入磨物料顆粒45μm 篩篩余55%,成品顆粒45μm 篩篩余4%,比表面積340m2/kg。半終粉磨系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 半終粉磨系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)
半終粉磨系統(tǒng)輥壓機(jī)投入使用時(shí)間較早,選型偏小,與球磨機(jī)不匹配;球磨機(jī)存在過(guò)粉磨現(xiàn)象,<3μm顆粒含量過(guò)高,水泥與減水劑適應(yīng)性不理想;單套半終粉磨系統(tǒng)工序電耗高達(dá)29.4kW·h/t。為降低電耗、提高產(chǎn)量、優(yōu)化水泥品質(zhì),公司于2021年9月對(duì)2套半終粉磨系統(tǒng)進(jìn)行了節(jié)能提產(chǎn)改造。
輥壓機(jī)主要用于對(duì)物料進(jìn)行擠壓破碎,在粉磨系統(tǒng)中,輥壓機(jī)的能效利用率遠(yuǎn)高于球磨機(jī),若要降低粉磨系統(tǒng)電耗、提高系統(tǒng)產(chǎn)量,必須實(shí)現(xiàn)“多破少磨”[1-2]。公司CLF150×100 輥壓機(jī)和?4.2m×13m球磨機(jī)的主機(jī)配置裝機(jī)功率比為0.4∶1,輥壓機(jī)能力偏小且輥縫偏差大,電流波動(dòng)大,運(yùn)行不穩(wěn)定。為提高輥壓機(jī)能效利用率,進(jìn)行如下改造:
2.1.1 實(shí)施“二拖一”改造優(yōu)化
對(duì)2臺(tái)CLF150×100輥壓機(jī)成品、半成品輸送斜槽進(jìn)行改造,將2臺(tái)輥壓機(jī)并聯(lián),與1號(hào)?4.2m×13m球磨機(jī)組成新的“二拖一”半終粉磨系統(tǒng),增加物料預(yù)粉磨能力?!岸弦弧彼喟虢K粉磨系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖1。同時(shí),為提高輥壓機(jī)裝機(jī)功率,進(jìn)一步降低能耗,將單臺(tái)輥壓機(jī)電機(jī)功率從710kW增加至900kW,電機(jī)更換為永磁電機(jī),增加輥壓機(jī)系統(tǒng)總裝機(jī)功率。改造后,輥壓機(jī)總裝機(jī)功率為3 600kW(4×900kW),輥壓機(jī)和球磨機(jī)總裝機(jī)功率比為1.01∶1,新系統(tǒng)產(chǎn)量提高約135t/h,系統(tǒng)總負(fù)荷增加約1 500kW(見(jiàn)表2),粉磨工序電耗<22kW·h/t。
表2 改造前后1號(hào)粉磨設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)荷及能耗
2.1.2 新增一套大型輥壓機(jī)系統(tǒng)
新增一套大型輥壓機(jī)系統(tǒng),新系統(tǒng)配備1 臺(tái)TRP180×160輥壓機(jī)、V型選粉機(jī)、TSS-5000雙驅(qū)精密選粉機(jī)及其他附屬設(shè)備,與2號(hào)?4.2m×13m球磨機(jī)組成新半終粉磨系統(tǒng)。新增輥壓機(jī)系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表3。新增輥壓機(jī)原設(shè)計(jì)裝機(jī)功率為2×1 600kW,為最大限度發(fā)揮輥壓機(jī)能效,提高輥壓機(jī)產(chǎn)量,降低系統(tǒng)電耗,根據(jù)多年的使用經(jīng)驗(yàn),我公司將輥壓機(jī)裝機(jī)功率提升至3 600kW(2×1 800kW)。改造后,輥壓機(jī)和球磨機(jī)的裝機(jī)功率比仍為1.01∶1,經(jīng)試車(chē)運(yùn)行調(diào)整,輥壓機(jī)運(yùn)行電流可控制在80%左右,粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量340~350t/h,工序電耗<23kW·h/t。改造前后2 號(hào)粉磨設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)荷及能耗見(jiàn)表4。
表3 新增輥壓機(jī)系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)
表4 改造前后2號(hào)粉磨設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)荷及能耗
輥壓機(jī)運(yùn)行時(shí),左右側(cè)壓力偏差較大,系統(tǒng)頻繁自動(dòng)糾偏,導(dǎo)致輥壓機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定。檢查發(fā)現(xiàn),穩(wěn)流倉(cāng)物料存在離析情況,為此,在V 型選粉機(jī)入口增加多通道布料裝置,強(qiáng)制分散物料;將動(dòng)態(tài)選粉機(jī)粗粉下料管從穩(wěn)流倉(cāng)頂部改至V型選粉機(jī)下料溜管處,使動(dòng)態(tài)選粉機(jī)和V型選粉機(jī)的回料在進(jìn)入穩(wěn)流倉(cāng)前匯合;在回料下料溜管安裝導(dǎo)向板,按不同粒度充分均布物料(見(jiàn)圖2)。另一方面,在穩(wěn)流倉(cāng)進(jìn)口處加裝自行設(shè)計(jì)的均料盤(pán),物料通過(guò)均料盤(pán)向四周拋撒,再經(jīng)四周向中間運(yùn)動(dòng),起到均化倉(cāng)內(nèi)物料的作用(見(jiàn)圖3)。改造后,穩(wěn)流倉(cāng)物料離析情況和輥壓機(jī)左右側(cè)壓力偏差問(wèn)題得到較好改善。
圖2 下料溜管布局及導(dǎo)向裝置
圖3 均料盤(pán)裝置
為進(jìn)一步提高輥壓機(jī)運(yùn)行效率,評(píng)估后將輥壓機(jī)壓力高限保護(hù)值由9.0MPa調(diào)整至12.0MPa,加大輥壓機(jī)工作壓力,增強(qiáng)輥壓機(jī)物料破碎能力,以實(shí)現(xiàn)“高輥壓小循環(huán)”[4]生產(chǎn)。輥壓機(jī)運(yùn)行狀態(tài)良好,細(xì)粉量增加,成品比表面積由380m2/kg 提升至410m2/kg,改造前后輥壓機(jī)成品粒度對(duì)比見(jiàn)圖4。
圖4 改造前后輥壓機(jī)成品粒度對(duì)比
對(duì)輥壓機(jī)進(jìn)行“二拖一”改造及新增一套輥壓機(jī)系統(tǒng)后,入球磨機(jī)物料量大幅增加,對(duì)球磨機(jī)物料通過(guò)量和研磨效率的要求也越來(lái)越高。為使球磨機(jī)產(chǎn)量滿足新系統(tǒng)的生產(chǎn)要求,公司針對(duì)球磨機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造。
球磨機(jī)原磨內(nèi)粉磨倉(cāng)為二倉(cāng)結(jié)構(gòu),一倉(cāng)有效長(zhǎng)度3.0m、二倉(cāng)有效長(zhǎng)度9.5m;一倉(cāng)鋼球平均球徑28.1mm、裝載量65t;二倉(cāng)鋼球平均球徑11.2mm、裝載量175t;球磨機(jī)粉磨倉(cāng)采用雙層隔倉(cāng)板,隔倉(cāng)板篦縫為6mm,中間篩板縫為4mm、出料篦板篦縫為2.5mm。球磨機(jī)磨內(nèi)阻力較大,通風(fēng)不佳,合格成品不能及時(shí)出磨,易產(chǎn)生過(guò)粉磨和篦板堵料現(xiàn)象,影響磨機(jī)研磨效率。為解決上述問(wèn)題,需減少磨內(nèi)阻力,增加磨內(nèi)通風(fēng),增加隔倉(cāng)板、篦板過(guò)料能力。優(yōu)化改造如下:
將磨內(nèi)粉磨倉(cāng)由二倉(cāng)改為三倉(cāng),改造后,一倉(cāng)有效長(zhǎng)度2.75m、二倉(cāng)有效長(zhǎng)度2.50m、三倉(cāng)有效長(zhǎng)度7.25m。輥壓機(jī)改造后,入球磨機(jī)物料細(xì)度降低,一倉(cāng)不再需要太大的破碎能力,可相應(yīng)減少一倉(cāng)長(zhǎng)度;二倉(cāng)作為過(guò)渡倉(cāng),起到部分破碎和研磨作用;三倉(cāng)為細(xì)磨倉(cāng),是三個(gè)倉(cāng)中最長(zhǎng)的一個(gè)倉(cāng),其研磨體種類(lèi)、級(jí)配和裝載量對(duì)球磨機(jī)研磨效率和負(fù)荷有著重要影響。
資料顯示,在水泥磨粉磨中應(yīng)用耐磨陶瓷球取代鋼球,可大幅降低球磨機(jī)電耗,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,降低噪音[4-6]。在實(shí)際生產(chǎn)中,采用陶瓷球替代鋼球,可以降低球磨機(jī)功率,但對(duì)產(chǎn)量影響較大。經(jīng)多次調(diào)整對(duì)比,公司決定采用陶瓷球作為三倉(cāng)的研磨體,并將三倉(cāng)研磨體填充率由32%增加至42%。改造后,磨機(jī)裝球量由240t降至188t。改造后的磨內(nèi)分倉(cāng)情況見(jiàn)表5,各倉(cāng)研磨體級(jí)配見(jiàn)表6。
更換新型防堵隔倉(cāng)板,改變傳統(tǒng)隔倉(cāng)板溢流過(guò)料形式,每一塊隔倉(cāng)板前后端均設(shè)置強(qiáng)制帶料抗磨筋條,便于物料通過(guò)隔倉(cāng)板篦縫和隔倉(cāng)中心時(shí)不受料位和研磨體填充率限制,增加磨內(nèi)通風(fēng)和合格物料的通過(guò)能力。隔倉(cāng)板改造前后對(duì)比見(jiàn)圖5。
圖5 隔倉(cāng)板改造前后對(duì)比
更換新型防堵出料篦板,篦板與篦板間采用檐口設(shè)計(jì)制作,篦縫采用多級(jí)和防堵塞相結(jié)合的形式布置,中心風(fēng)大小可調(diào)節(jié),耐磨篩板、鑄造框架、連接壓板采用螺栓連接替代焊接連接,避免了篩板因長(zhǎng)久受研磨體沖擊和軸向推力,出現(xiàn)變形、開(kāi)焊、漏球等情況。出料篦板改造前后對(duì)比見(jiàn)圖6。
圖6 出料篦板改造前后對(duì)比
為降低物料三倉(cāng)流速,對(duì)活化環(huán)進(jìn)行改造。封閉一半或全部活化環(huán)空腔,將活化環(huán)的高度由1.2m增加到1.65m,延長(zhǎng)物料在磨內(nèi)的停留時(shí)間,進(jìn)一步提高三倉(cāng)陶瓷球的研磨效率。改造后,出磨45μm篩篩余由30.2%下降25.1%,出磨成品量增加。
改造后,球磨機(jī)運(yùn)行正常,磨內(nèi)通風(fēng)良好,磨機(jī)壓差降至<1 000Pa,同時(shí),提高了磨機(jī)循環(huán)負(fù)荷和選粉機(jī)選粉效率,進(jìn)一步降低了球磨機(jī)運(yùn)行功率。球磨機(jī)改造效果見(jiàn)表2 及表4。由表2、表4 可知,改造后,1 號(hào)粉磨系統(tǒng)輥壓機(jī)與球磨機(jī)負(fù)荷比由0.38∶1 提高至1.16∶1,2 號(hào)粉磨系統(tǒng)輥壓機(jī)與球磨機(jī)負(fù)荷比由0.37∶1 提高至1.21∶1,充分體現(xiàn)了“多破少磨”效果。
改造前后輥壓機(jī)成品粒徑分布、熟料粉成品粒徑分布及熟料粉成品性能分析見(jiàn)表7、表8、表9。對(duì)改造前后熟料粉成品粒徑分布對(duì)比可知,<3μm顆粒含量下降,特別是<1μm顆粒含量下降,熟料粉3~32μm 顆粒含量上升,有效改善了磨機(jī)過(guò)粉磨現(xiàn)象。改造后,水泥需水量下降,與減水劑適應(yīng)性得到改善,熟料粉3d強(qiáng)度下降,28d強(qiáng)度有所上升。
表7 輥壓機(jī)成品粒徑分布
表8 熟料粉粒徑分布
表9 熟粉料成品性能分析
改造后,1、2 號(hào)水泥粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量由190t/h 分別提升至325t/h、335t/h,系統(tǒng)產(chǎn)量分別提升135t/h、145t/h,產(chǎn)量平均提高75%;改造后,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行調(diào)整,1、2號(hào)水泥粉磨系統(tǒng)工序電耗穩(wěn)定在22kW·h/t 左右,較改造前平均下降7.4kW·h/t。以年產(chǎn)300 萬(wàn)噸水泥熟料為例計(jì)算,可節(jié)約用電22.2×106kW·h,電價(jià)按0.6 元/kW·h 計(jì),年可節(jié)約電費(fèi)1 332 萬(wàn)元,碳排放按0.785kg-CO2/kW·h 計(jì)算,年減少碳排放量約17 427t。
通過(guò)使用2 臺(tái)原有輥壓機(jī),搭配1 臺(tái)原有球磨機(jī)的“二拖一”方案,另新增一套大型輥壓機(jī)系統(tǒng),將球磨機(jī)二倉(cāng)改三倉(cāng),優(yōu)化球磨機(jī)隔倉(cāng)板、出磨篦板、活化環(huán)并應(yīng)用陶瓷球、永磁電機(jī)等,降低了粉磨系統(tǒng)電耗,提高了輥壓機(jī)與球磨機(jī)功率比,大幅提升了系統(tǒng)產(chǎn)量,滿足了節(jié)能降耗提產(chǎn)要求。本次改造過(guò)程中充分利舊,進(jìn)一步節(jié)約了改造成本,取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。