徐 飛 陳 堯
(湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司)
某硫鐵礦現(xiàn)處于基建階段,未獲批建設(shè)尾礦庫。為實(shí)現(xiàn)礦山的正常生產(chǎn),必須實(shí)現(xiàn)尾砂的全利用。同時(shí),該礦山還是一個(gè)含有煤層的硫礦山,有自燃風(fēng)險(xiǎn),因此,需要及時(shí)充填井下空區(qū),以防井下礦石自燃。
基于礦山的這些基本特征,設(shè)計(jì)采用充填采礦法開采礦石。目前,礦山已建有尾砂濃密系統(tǒng),井下巷道開拓工程也已成型,目前尚未確定充填料漿輸送方案。
在充填料漿輸送方面,國內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)做了大量的研究。吳凡等[1-4]的研究表明,料漿濃度是影響料漿流變特性的主要因素。文孝貴等[5-8]的研究表明,流動(dòng)的膏體是以結(jié)構(gòu)流的形式在管道內(nèi)運(yùn)動(dòng)的,具有初始剪切應(yīng)力。楊鑫等[9-12]通過環(huán)形管道試驗(yàn),研究了膏體輸送的沿程阻力損失,并對(duì)結(jié)構(gòu)流大流量、低流速輸送的穩(wěn)定性進(jìn)行了研究。此外,葉超等[13-15]研究了充填濃度對(duì)充填質(zhì)量的影響,結(jié)果表明,適當(dāng)提高充填料漿濃度可以有效提高充填質(zhì)量、降低膠凝材料用量、減少充填體泌水。因此,某硫鐵礦的料漿輸送方式優(yōu)先考慮膏體輸送。
由于該硫鐵礦為緩傾斜薄礦脈,充填倍線較大,充填料漿不僅輸送困難,而且采場內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)自流平,對(duì)料漿的流平性能要求較高。綜上所述,需對(duì)該硫鐵礦的料漿性質(zhì)進(jìn)行研究,進(jìn)而提出經(jīng)濟(jì)合理的料漿輸送方案。
(1)尾砂粒度。尾砂的粒度影響料漿的性狀和輸送濃度,采用馬爾文MS3000 型激光衍射粒度分析儀測定某硫鐵礦試生產(chǎn)尾砂的粒度,結(jié)果見圖1。
從圖1可知,尾砂的體積平均粒徑為65.375 μm,細(xì)粒級(jí)(-20 μm)含量為29.84%、-200 目含量為64.68%,不均勻系數(shù)Cu=14.986,曲率系數(shù)Cc=1.340。該尾砂為中等偏粗尾砂,其細(xì)粒級(jí)含量超過15%,滿足形成“結(jié)構(gòu)流”的需求,當(dāng)料漿處于此流態(tài)時(shí),可以保證料漿在管道內(nèi)長時(shí)間輸送不分層離析;Cu≥5、Cc在1~3,也說明該尾砂級(jí)配良好,有利于形成“結(jié)構(gòu)流”。
(2)尾砂密度。采用比重瓶法測定尾砂的密度為2.75 g/cm3。
(3)尾砂的化學(xué)成分。尾砂的化學(xué)成分對(duì)料漿的流態(tài)存在影響,因此采用X射線熒光光譜法測定了尾砂的主要化學(xué)成分,結(jié)果見表1。
從表1 可知,尾砂的SiO2、CaO、MgO、Fe2O3、Al2O3含量與大多數(shù)尾砂沒有顯著差異,未見明顯的吸水礦物。因此,該尾砂屬于惰性尾砂,影響料漿流態(tài)的主要因素是尾砂粒度及料漿濃度。
由于L型管道試驗(yàn)所需充填材料較多,為節(jié)省材料與人工,通過坍落度試驗(yàn)縮小L型管道試驗(yàn)的濃度范圍。試驗(yàn)按采礦方法的要求,配置灰砂比為1∶10,濃度分別為78%、76%、74%、72%、70%、68%、66%的料漿;所用坍落度桶頂部直徑10 cm、底部直徑20 cm、高度30 cm,坍落度試驗(yàn)結(jié)果見表2。
從表2 可知,料漿濃度為70%~74%,料漿處于“結(jié)構(gòu)流”狀態(tài),流動(dòng)性較好,且不離析,同時(shí)滿足采場對(duì)料漿流平性的要求。
2.2.1 試驗(yàn)方法和方案
根據(jù)預(yù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,按照灰砂比1∶10,濃度74%、72%、70%配置料漿,試驗(yàn)開始時(shí)用少量清水潤洗試驗(yàn)裝置,再依次將配置好的料漿倒入試驗(yàn)裝置上端,料漿在自重作用下從下端流出,在料漿流動(dòng)過程中測量料漿流量,料漿停止流動(dòng)后測量料漿容重和靜止料柱高度,試驗(yàn)裝置參數(shù)見圖2,實(shí)物見圖3。
2.2.2 試驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)相關(guān)公式,并結(jié)合L型管道試驗(yàn)所測料漿流量、料漿容重和靜止料柱高度,可計(jì)算出不同濃度料漿流動(dòng)性參數(shù),見表3。
該硫鐵礦年充填量38 萬m3,年工作時(shí)間300 d,每天2 班,每班有效充填時(shí)間6~7 h,由此可知,料漿輸送能力約為100 m3/h。料漿輸送濃度70%~74%,平均粒徑65.375 μm,依據(jù)《選礦設(shè)計(jì)手冊》可知管道輸送礦漿流速概略經(jīng)驗(yàn)值為1.6 m/s,結(jié)合尾砂的密度可知料漿的臨界流速為1.647 m/s,為保證料漿輸送的穩(wěn)定,料漿流速應(yīng)超過臨界流速15%左右,因此料漿流速取1.9 m/s,不同濃度料漿的單位長度流動(dòng)阻力見表4。
從表4 可知,料漿濃度由72%升高至74%,料漿的單位長度流動(dòng)阻力急劇上升,因此,料漿輸送濃度不宜超過72%。
根據(jù)礦山的生產(chǎn)情況,充填站服務(wù)到第一水平(+610 m)礦體最遠(yuǎn)端時(shí),最大輸送距離3 100 m、輸送高差230 m、充填倍線13.5;當(dāng)充填站服務(wù)到第二水平(+350 m 以上)礦體最遠(yuǎn)端時(shí),料漿最遠(yuǎn)輸送距離4 100 m、輸送高差490 m、充填倍線8.4。充填站服務(wù)到第一水平時(shí)的充填倍線更大,料漿輸送難度更大,因此,滿足第一水平的充填需求,即可滿足整個(gè)礦區(qū)的充填需求。經(jīng)現(xiàn)場地形踏勘,確定了2種可行的料漿輸送方式:①全距離泵送,料漿由充填站經(jīng)副斜井進(jìn)入井下,沿開拓巷道輸送至各采場(圖4);②泵送+自流,料漿由充填站泵送至充填鉆孔(+900 m水平),距離170 m,經(jīng)充填鉆孔自流至+650 m 中段平巷,再沿井下平巷進(jìn)入各采場,同理料漿可通過鉆孔進(jìn)入下一中段(圖5)。
根據(jù)L型管道試驗(yàn)所得料漿單位長度流動(dòng)阻力,料漿濃度不超過72%時(shí),方案一泵送需克服的最大阻力為5.7 MPa,考慮啟動(dòng)壓力2 MPa,并留有2 MPa富余,充填泵額定壓力應(yīng)為10 MPa;方案二泵送時(shí)須克服的最大阻力為0.8 MPa,考慮啟動(dòng)壓力2 MPa,并留有2 MPa富余,充填泵額定壓力應(yīng)為5 MPa,自流時(shí)高差形成壓力為5.276 MPa,需克服阻力5.091 MPa,可實(shí)現(xiàn)自流充填。
由于2 種料漿輸送方式對(duì)充填泵的出口壓力需求相差較大,因而充填泵的價(jià)格差異也較大:額定壓力為10 MPa 的充填泵價(jià)格在200 萬/臺(tái)左右,額定壓力為5 MPa的充填泵的價(jià)格在130萬/臺(tái)左右,這就構(gòu)成了2種方案投資的主要差異;再加上方案二需增加充填鉆孔成本約20 萬元。因此,在充填泵一用一備配置下,方案一比方案二的直接投資高120萬元。此外,充填泵低壓輸送的運(yùn)營和設(shè)備維護(hù)成本均低于高壓輸送。因此,方案二比方案一更經(jīng)濟(jì)、合理。
(1)某硫鐵礦尾砂密度為2.75 g/cm3,體積平均粒徑為65.375 μm,細(xì)粒級(jí)(-20 μm)含量為29.84%,為中等偏粗尾砂。其細(xì)粒級(jí)含量超過15%,級(jí)配良好,有利于形成“結(jié)構(gòu)流”。
(2)料漿臨界流速為1.647 m/s,為保證料漿輸送的穩(wěn)定,料漿流速應(yīng)超過臨界流速15%左右,據(jù)此,料漿輸送最低流速為1.9 m/s。
(3)料漿濃度由72%升高至74%時(shí),料漿的單位長度流動(dòng)阻力急劇上升,因此料漿輸送濃度不宜超過72%。
(4)全距離泵送和泵送+自流輸送2 種方案在技術(shù)上均可實(shí)現(xiàn),但泵送+自流輸送更經(jīng)濟(jì)合理,可節(jié)省直接投資約120萬元。