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        某核電汽輪機組調(diào)門閥桿異常振動原因分析

        2023-11-24 10:02:42秦貫洲袁文文荀蔚竇建業(yè)方小峰王琇峰殷東升
        金屬加工(熱加工) 2023年11期
        關(guān)鍵詞:振動

        秦貫洲,袁文文,荀蔚,竇建業(yè),方小峰,王琇峰,殷東升

        1.江蘇核電有限公司 江蘇連云港 222042

        2.西安交通大學(xué)機械工程學(xué)院 陜西西安 710038

        3.蘇州微著設(shè)備診斷技術(shù)有限公司 江蘇蘇州 215200

        1 序言

        高壓調(diào)門是核電汽輪機組的重要部件,其主要功能為通過閥桿控制蒸汽進氣量以適應(yīng)汽輪機運行需要。閥桿作為動力裝備常見的零部件,具有傳遞運動和力等功能。在服役期間,由于閥桿安裝及工況等原因,局部受力較為復(fù)雜,尤其是結(jié)構(gòu)的不連續(xù)位置往往會出現(xiàn)應(yīng)力集中現(xiàn)象,隨著使用時間的增加,會出現(xiàn)無法規(guī)避的疲勞問題[1],存在斷裂風(fēng)險。而閥桿斷裂失效會造成閥芯脫落,調(diào)門瞬間失去調(diào)節(jié)能力,造成非計劃停機事故,直接威脅生產(chǎn)裝置安全平穩(wěn)運行[2]。因此,有效識別閥桿斷裂誘因,為實現(xiàn)故障溯源和故障治理,對保障核電汽輪機組安全運行具有重要的理論意義及工程價值。

        閥桿斷裂問題在工業(yè)現(xiàn)場時有發(fā)生,關(guān)于其誘因的研究吸引了大量學(xué)者及設(shè)計人員的注意。楊添等[3]對流量調(diào)節(jié)閥閥桿斷裂進行故障分析,發(fā)現(xiàn)故障原因為閥桿凹槽直角過渡處應(yīng)力集中,以及閥桿材料的塑性和韌性不足。徐文祥[4]對發(fā)生斷裂失效的高壓主汽閥閥桿進行失效分析,發(fā)現(xiàn)閥桿斷裂的原因是閥桿變截面位置出現(xiàn)應(yīng)力集中且在高溫高應(yīng)力環(huán)境下運行,最終導(dǎo)致該處產(chǎn)生裂紋源并發(fā)生斷裂。張洲全等[5]對某火電廠300MW亞臨界燃煤發(fā)電機組汽輪機高壓汽門閥桿斷裂故障進行了分析,得知裂紋的產(chǎn)生是表面磨削加工時的殘余應(yīng)力所致。王志武等[6]對高壓主汽門閥桿斷裂原因進行分析,發(fā)現(xiàn)其原因為在淬火過程中,組織應(yīng)力和熱應(yīng)力使彈簧內(nèi)孔根部產(chǎn)生應(yīng)力集中,致使形成淬火裂紋,閥桿起閉產(chǎn)生的應(yīng)力使裂紋擴展,最終引起閥桿斷裂。曾立飛等[7]通過測試閥桿系統(tǒng)橫向和軸向的振動,并對閥桿系統(tǒng)進行了模態(tài)分析,發(fā)現(xiàn)閥桿系統(tǒng)的振動是由于閥碟的加載力不足,閥碟敲擊閥桿引起閥桿系統(tǒng)共振所致。MUHAMMAD 等[8]分析某節(jié)流閥閥桿斷裂原因主要為存在局部拉應(yīng)力集中,與加載循環(huán)導(dǎo)致的疲勞裂紋萌生與擴展。廖煜輝[9]對單座調(diào)節(jié)閥閥桿斷裂失效進行分析,發(fā)現(xiàn)閥桿斷裂原因為應(yīng)力集中導(dǎo)致的疲勞失效。綜上可知,閥桿斷裂的誘因不同,斷裂作用機制也不盡相同。

        本文針對某核電汽輪機組高壓調(diào)門閥桿斷裂問題展開研究,綜合現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)和有限元仿真分析,確定了熱態(tài)間隙不合理誘發(fā)的閥桿斷裂作用機理,為后續(xù)調(diào)門安全運行提供技術(shù)支持,并為同類型閥桿斷裂問題提供借鑒,從而避免類似問題再次發(fā)生。

        2 問題描述

        某核電站汽輪機組于2015年5月投入運行,至2MAA14AA240閥桿斷裂時累計運行約29165h,起停15次。2019年2月3日解體檢查發(fā)現(xiàn),2號機組2MAA14AA240高壓調(diào)門閥桿斷裂,造成較大的經(jīng)濟損失。2號機組2MAA14AA240的4號閥桿斷裂,球頭與閥桿安裝如圖1所示,斷裂位置的宏觀形貌如圖2所示。

        圖1 球頭與閥桿安裝

        圖2 高壓調(diào)門閥桿斷口形貌

        對閥桿開裂的特征進行分析,根據(jù)斷面特征及應(yīng)力計算結(jié)果,判斷閥桿的斷口性質(zhì)為交變應(yīng)力作用下的高周疲勞斷裂,具體的斷裂機理尚不明確,需進行進一步分析。

        3 原因分析

        為明晰閥桿斷裂與振動的關(guān)系,對正常及異常閥桿的振動烈度進行對比,如圖3所示。

        圖3 正常閥桿與異常閥桿振動烈度

        從圖3可看出,斷裂閥桿的振動烈度明顯高于正常閥桿,表明閥桿斷裂與振動幅值過大有關(guān),即閥桿斷裂的主要原因為振動導(dǎo)致的高周疲勞。

        為明確振動原因,對調(diào)門安裝間隙與振動情況之間的關(guān)系進行對比分析。其中,對閥桿振動影響較大的動靜配合間隙,有球頭與上半聯(lián)軸器的安裝間隙(見圖4A部位)、軸套與閥桿的安裝間隙(見圖4B部位)和活塞環(huán)與閥體的安裝間隙(見圖4C部位)等進行分析。

        圖4 關(guān)鍵配合部位示意

        球頭與上球頭座存在一定的熱膨脹間隙,并通過墊片進行機械調(diào)整處理。根據(jù)設(shè)計要求,當(dāng)調(diào)門滿負荷運行時,球頭受熱膨脹與上球頭座緊貼在一起;當(dāng)球體與上球頭座在熱態(tài)下存在間隙時可能會使球頭與球頭座內(nèi)壁垂直方向發(fā)生來回撞擊。

        閥桿與軸套存在相對運動,當(dāng)蒸汽激勵較大時,軸套與閥桿的安裝間隙不合理會使閥桿左右擺動。

        閥體上安裝有3道活塞環(huán),閥體和活塞環(huán)一起在導(dǎo)軌上運動,在蒸汽激勵力作用下,如活塞環(huán)安裝間隙偏大,在蒸汽激勵力作用下閥體可能產(chǎn)生擺動。

        調(diào)門安裝間隙和振動情況的關(guān)系對比見表1。從表1可發(fā)現(xiàn),3號閥桿在恢復(fù)原設(shè)計,即活塞環(huán)和閥桿處安裝間隙符合標準安裝間隙時,振動烈度變?。?號閥桿在斷裂后,將球頭和球頭座焊死后,閥桿的振動烈度變小,恢復(fù)正常。由此可推測,閥桿斷裂的主要原因是球頭和球頭座的熱態(tài)間隙過大導(dǎo)致的高頻振動。

        表1 閥桿安裝間隙和振動情況對比

        4 熱態(tài)間隙有限元仿真

        為分析調(diào)門在實際工況下的安裝間隙,需要對熱態(tài)下調(diào)門重點位置處的熱膨脹量進行仿真計算。分別對活塞環(huán)與閥體、軸套與閥桿,以及球頭與上球頭座的安裝間隙進行仿真,分析其滿負荷運行工況下相對于冷態(tài)時的熱膨脹量。

        對高壓調(diào)門進行三維建模,并將建好的三維模型導(dǎo)入ANSYS WORKBENCH穩(wěn)態(tài)熱分析模塊,通過穩(wěn)態(tài)熱分析分別得到滿負荷工況下的局部溫度,并將溫度結(jié)果導(dǎo)入結(jié)構(gòu)分析模塊進行熱膨脹量計算。設(shè)置3處的冷態(tài)安裝間隙均大于標準安裝間隙,以計算結(jié)構(gòu)熱膨脹量并避免干涉。仿真邊界條件考慮與蒸汽直接接觸的表面為蒸汽溫度,傳熱條件設(shè)置各部件的對流換熱系數(shù),以得到符合工況的溫度結(jié)果。在結(jié)構(gòu)分析模塊中得到熱膨脹量,實際裝配間隙計算公式為

        式中Y——實際裝配間隙(mm);

        X——冷態(tài)裝配間隙(mm);

        δ——熱膨脹量(mm)。

        溫度邊界條件相關(guān)參數(shù)設(shè)置:與蒸汽直接接觸的表面為蒸汽溫度,即277℃;設(shè)置球頭和閥桿的對流換熱系數(shù)為400W/(m2·℃),調(diào)門外表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)為10W/(m2·℃),其他材料由于導(dǎo)熱系數(shù)相差不大,為方便計算,統(tǒng)一取20W/(m2·℃)。高壓調(diào)門邊界條件和計算得到的溫度場仿真結(jié)果如圖5所示,其中球頭在熱態(tài)下的溫度為205.53℃。

        圖5 溫度場仿真設(shè)置及結(jié)果

        4.1 活塞環(huán)與閥體的熱膨脹量仿真

        以襯套內(nèi)表面為參考點,如圖6a所示,對活塞環(huán)和閥體的熱膨脹量進行仿真計算,結(jié)果如圖6b所示。

        圖6 活塞環(huán)與閥體的仿真

        活塞環(huán)和閥體的熱膨脹量見表2。

        表2 活塞環(huán)與閥體的熱膨脹量 (mm)

        由表2可知,高壓調(diào)門活塞環(huán)從第一道至第三道活塞環(huán)與閥體的熱膨脹量總和分別為0.150mm、0.146mm、0.150mm,均小于該處標準安裝間隙(0.15~0.225mm),即設(shè)計活塞環(huán)和閥體在滿負荷工況下為間隙配合。結(jié)合4號閥桿第二階段的冷態(tài)間隙為0.55mm,計算得到活塞環(huán)與閥體處存在0.400~0.404mm的熱態(tài)安裝間隙。

        4.2 軸套與閥桿的熱膨脹量仿真

        以銷釘外表面為參考點,如圖7a所示,對高壓調(diào)門軸套與閥桿熱膨脹量進行仿真計算,結(jié)果如圖7b所示。

        圖7 軸套與閥桿的仿真

        根據(jù)閥桿和軸套徑向的熱膨脹量,計算得到閥桿和軸套的直徑間距為(0.067+0.067)×2=0.268m m,小于該處標準安裝間隙(0.39~0.41mm),即閥桿和軸套在滿負荷工況下為間隙配合。結(jié)合4號閥桿第二階段的冷態(tài)間隙為0.58~0.60m m,計算得到閥桿與軸套處存在0.312~0.332mm的熱態(tài)安裝間隙。

        4.3 球頭與上球頭座的熱膨脹量仿真

        添加重力,設(shè)置球頭和下球頭座為摩擦接觸,球頭和上球頭座無接觸,上下球頭座為綁定(bond)接觸,以上球頭座兩端的沉頭孔為參考點,在上下球頭座的螺栓孔位置施加螺栓拉力為269N,如圖8a所示,對高壓調(diào)門球頭與球頭座熱膨脹量進行仿真計算,結(jié)果如圖8b所示。

        圖8 球頭與上半聯(lián)軸器的仿真

        由于重力作用,球頭和下球頭座始終為摩擦接觸狀態(tài),在冷態(tài)時安裝間隙為1.18mm時得到球頭和上球頭座的軸向熱膨脹量分別為0.471mm、-0.145m m,則高壓調(diào)門球頭和上球頭座總的軸向熱膨脹量為0.471-(-0.145)=0.616mm,大于該處標準安裝間隙(0.15~0.225mm)。4號閥桿與球頭恢復(fù)原設(shè)計時,球頭和上球頭座的安裝間隙為0.8mm,計算得熱態(tài)安裝間隙為0.8-0.616=0.184mm。結(jié)果表明,按廠家提供的冷態(tài)安裝間隙裝配后,熱態(tài)工況下球頭與上球頭座為過盈配合,而球頭和上球頭座在滿負荷工況下存在間隙,該問題可能導(dǎo)致球頭與上下球頭座在蒸氣壓力的作用下產(chǎn)生高頻振動及疲勞源,并造成閥桿斷裂。

        5 總結(jié)與討論

        根據(jù)以上分析,將3個部位有限元仿真計算得到的實際熱態(tài)安裝間隙與標準安裝間隙進行比較,見表3?;钊h(huán)與閥體、閥桿與軸套均為間隙配合;理論上球頭和上球頭座為過盈配合,實際是間隙配合,導(dǎo)致球頭與上下球頭座在蒸氣壓力的作用下產(chǎn)生高頻振動及疲勞源,并造成閥桿斷裂。

        表3 熱態(tài)安裝間隙與配合關(guān)系 (mm)

        根據(jù)閥桿斷裂產(chǎn)生原因分析,提出以下具體改進方案。

        1)閥桿和球頭處應(yīng)恢復(fù)原設(shè)計,去除定位焊,以防止產(chǎn)生應(yīng)力集中現(xiàn)象。

        2)調(diào)整球頭處冷態(tài)安裝間隙,使球頭與球頭座在熱態(tài)下過盈配合,抑制閥桿振動。根據(jù)調(diào)門溫度場仿真結(jié)果,合理的間隙布置應(yīng)為球頭處在熱態(tài)時無間隙,活塞環(huán)與閥桿處在熱態(tài)時留有適當(dāng)?shù)拈g隙,以保證往復(fù)運動的正常進行。建議按照設(shè)備制造廠家的冷態(tài)安裝間隙標準進行裝配控制。

        3)如不具備調(diào)整閥桿與軸間隙、活塞環(huán)與閥體間隙窗口,可先調(diào)整球頭與球頭座間隙進行驗證。

        6 結(jié)束語

        通過振動測試數(shù)據(jù)分析,結(jié)合有限元溫度場仿真與熱膨脹量的計算,對高壓調(diào)門閥桿斷裂問題進行分析,得出閥桿異常振動及斷裂的原因為閥桿與球頭座處熱態(tài)間隙的不合理,并提出后續(xù)改進方案。

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