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        260 t轉(zhuǎn)爐沸騰出鋼渣洗脫磷工藝實(shí)踐研究

        2023-11-21 04:11:58李超尹宏軍呂游王富亮趙自鑫馬寧冉茂鐸
        中國(guó)冶金文摘 2023年6期
        關(guān)鍵詞:工藝效果影響

        李超 尹宏軍 呂游 王富亮 趙自鑫 馬寧 冉茂鐸

        0 引言

        目前,轉(zhuǎn)爐出鋼工藝按照鋼水脫氧程度分為三種方式:鎮(zhèn)靜出鋼、半鎮(zhèn)靜出鋼及沸騰出鋼,其中沸騰出鋼主要指出鋼過(guò)程未加脫氧劑或加入極少弱脫氧劑的出鋼工藝,鋼水中的氧需要在后面的工序脫除后澆注或不脫除直接沸騰澆注。理論上認(rèn)為,鋼水中含有一定氧有利于出鋼過(guò)程中脫磷反應(yīng)的進(jìn)行,磷是鋼產(chǎn)品中的有害元素,很容易在加工過(guò)程中引起“冷脆”缺陷,除少數(shù)品種冶煉中需要研究保磷技術(shù)外,高效脫磷是轉(zhuǎn)爐工序最主要的任務(wù)之一。根據(jù)沸騰帶氧出鋼有利脫磷的特點(diǎn),針對(duì)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)后如何沸騰出鋼控磷和脫磷開展了相關(guān)研究工作。水鋼、鞍鋼通過(guò)分析回磷規(guī)律,優(yōu)化氧化性控制等措施,在控制回磷率指標(biāo)方面取得了較大進(jìn)步;寧鋼采用“三高一低”要素法實(shí)現(xiàn)脫磷率25%以上。鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鋼部(以下簡(jiǎn)稱“鲅魚圈煉鋼部”)沸騰出鋼工藝采用出鋼過(guò)程不加入脫氧劑,只加入一定量活性白灰,采用該工藝的鋼種占總產(chǎn)量10%以上。在少渣冶煉、降低加工成本等背景下,有必要探索在轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)后采用其他方法脫磷,而沸騰出鋼渣洗脫磷工藝有利于緩解轉(zhuǎn)爐脫磷壓力從而降低熔劑消耗,也有利于在轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷含量高的情況下通過(guò)出鋼脫磷減少相關(guān)質(zhì)量事故,對(duì)控制煉鋼生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量具有重要意義。本文通過(guò)系統(tǒng)研究影響沸騰出鋼脫磷效果的工藝參數(shù),得到每個(gè)參數(shù)的影響規(guī)律,實(shí)現(xiàn)提高轉(zhuǎn)爐沸騰出鋼脫磷效果的目的。

        1 生產(chǎn)工藝概況

        目前,鲅魚圈煉鋼部采用沸騰出鋼的主要是SPHC等低硅類鋼,主要因?yàn)椋涸擃愪摲N產(chǎn)量占比較大,廣泛應(yīng)用后有利于降低整體加工成本;磷含量要求較其他鋼種相對(duì)更寬松(超低碳類鋼種等要求磷含量<0.015%),脫磷效果不佳也不容易造成質(zhì)量事故;只需調(diào)整錳含量,合金總量少,精煉工序調(diào)整成分的負(fù)擔(dān)小。以SPHC鋼種為例,成分和溫度要求見表1。

        鲅魚圈煉鋼部擁有3套噴吹型鐵水預(yù)處理設(shè)備,3座260 t轉(zhuǎn)爐,5套LF、RH等精煉設(shè)備,3臺(tái)連鑄機(jī)(2臺(tái)1 450 mm薄板鑄機(jī)、1臺(tái)2 300 mm厚板鑄機(jī))。本文研究條件是轉(zhuǎn)爐沸騰出鋼,RH調(diào)整成分溫度和1 450 mm鑄機(jī)澆注。鋼水罐相關(guān)參數(shù)見表2。

        2 脫磷工藝分析

        根據(jù)以往研究可知,沸騰出鋼渣洗脫磷工藝主要是出鋼過(guò)程中向鋼水罐內(nèi)投入活性白灰(含大量CaO),借助鋼液中的氧與CaO接觸發(fā)生脫磷反應(yīng),實(shí)現(xiàn)出鋼過(guò)程脫磷。提高脫磷效果的手段包括利用鋼水罐底吹氬氣、出鋼鋼流沖擊等產(chǎn)生的力推動(dòng)鋼液運(yùn)動(dòng),改善動(dòng)力學(xué)條件,增加脫磷反應(yīng)界面面積,加快脫磷反應(yīng)速度。脫磷工藝反應(yīng)示意圖見圖1。

        由圖1可以看出,鋼水罐內(nèi)的脫磷反應(yīng)主要在渣-鋼界面進(jìn)行。根據(jù)脫磷熱力學(xué)、動(dòng)力學(xué)原理分析認(rèn)為,提高鋼水氧化性、增加白灰加入量、減少頂渣中P2O5含量及提高鋼液攪拌均有利于促進(jìn)脫磷。頂渣中的P2O5一部分來(lái)源于脫磷產(chǎn)物,另一部分來(lái)源于出鋼過(guò)程轉(zhuǎn)爐終渣??紤]到轉(zhuǎn)爐終渣含有大量P2O5會(huì)嚴(yán)重影響脫磷效果,需嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)爐下渣及卷渣。另外,由于需要通過(guò)吹氬手段優(yōu)化動(dòng)力學(xué)條件,此工藝相比其他鋼種出鋼過(guò)程的鋼水溫度降低較多,因此需注意避免溫降大造成生產(chǎn)質(zhì)量事故。

        3 脫磷工藝實(shí)踐

        為達(dá)到較好脫磷效果需要保證幾個(gè)主要條件:保證一定頂渣白灰加入量;鋼水中需要一定的氧含量;增加鋼液攪拌時(shí)間,但要兼顧鋼水溫度不能低于標(biāo)準(zhǔn);盡可能控制轉(zhuǎn)爐出鋼下渣重量。

        3.1 工藝流程

        沸騰出鋼過(guò)程中,白灰的熔化程度影響脫磷效果。為避免出現(xiàn)活性白灰成坨不化的情況,活性白灰分兩次投入,并利用鋼水罐鋼流沖刷白灰堆以促進(jìn)白灰熔化。為了提高出鋼全過(guò)程的脫磷反應(yīng)效果,細(xì)化設(shè)計(jì)加料時(shí)機(jī)與重量、吹氬時(shí)間等工藝參數(shù),工藝流程如圖2所示。圖2中出鋼量比例可根據(jù)出鋼時(shí)間、鋼水罐自由空間高度情況判斷得到。

        統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)得到,鲅魚圈煉鋼部沸騰出鋼實(shí)際吹氬平均溫降0.16℃/s,據(jù)此得到工藝操作過(guò)程中平均吹氬時(shí)間為90~180 s,冶煉終點(diǎn)溫度需保證比下限標(biāo)準(zhǔn)溫度高15~30℃,以避免出現(xiàn)鋼液溫度低的事故。另外,為避免擋渣不好或失敗造成出鋼卷渣下渣,轉(zhuǎn)爐采用滑板與擋渣錐組合的擋渣方式,有效降低出鋼帶入罐內(nèi)高磷含量的熔渣,避免影響脫磷。

        3.2 工藝參數(shù)對(duì)脫磷效果的影響

        為了研究生產(chǎn)工藝參數(shù)對(duì)脫磷效果的影響,對(duì)出鋼氧含量、白灰加入量及吹氬時(shí)間與出鋼過(guò)程脫磷率(以下簡(jiǎn)稱“脫磷率”)的關(guān)系進(jìn)行系統(tǒng)分析。

        3.2.1 氧含量的影響

        選取活性白灰加入量為1 000 kg、吹氬總時(shí)間為180 s的生產(chǎn)爐次,統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)得出氧含量與脫磷率的關(guān)系如圖3所示。由圖3看出,在氧含量為0.01%~0.10%時(shí),出鋼過(guò)程的脫磷能力基本隨著氧含量提高呈線性提高規(guī)律。

        3.2.2 白灰加入量的影響

        為研究不同白灰加入量對(duì)脫磷率的影響規(guī)律,選取終點(diǎn)鋼水氧含量為0.07%~0.10%、吹氬總時(shí)間為180 s的爐次,統(tǒng)計(jì)分析白灰加入量200~1 800 kg時(shí),白灰加入量與脫磷率的關(guān)系見圖4。

        由圖4可以看出,隨著白灰加入量不斷增加,脫磷率不斷提高,在白灰加入量達(dá)到1 000 kg后,脫磷率達(dá)到30%左右,之后隨著白灰加入量的增加脫磷率沒(méi)有明顯變化。

        3.2.3 吹氬時(shí)間的影響

        吹氬是影響脫磷率的重要?jiǎng)恿W(xué)因素。為分析其對(duì)脫磷率的影響規(guī)律,選取活性白灰加入量為1 000 kg、終點(diǎn)鋼水氧含量為0.07%~0.10%,吹氬時(shí)間控制為0~270 s,得出吹氬時(shí)間與脫磷率的關(guān)系見圖5所示。由圖5看出,脫磷率呈現(xiàn)三階段規(guī)律:吹氬0~50 s區(qū)間,脫磷率基本維持在較低數(shù)值沒(méi)有明顯變化;50~180 s區(qū)間,隨著吹氬時(shí)間的不斷增加,脫磷率不斷提高;180 s附近達(dá)到最大值30%左右,此后隨著吹氬時(shí)間的不斷增加脫磷率未發(fā)生明顯變化。

        3.2.4 討論分析

        結(jié)合以上分析與生產(chǎn)實(shí)踐認(rèn)為,采用該工藝的前提是滿足一定的終點(diǎn)溫度條件,并且需要較好控制擋渣效果,因此在轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度僅達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的下限范圍或擋渣系統(tǒng)故障時(shí),不宜采用此工藝進(jìn)行脫磷,需通過(guò)再吹等措施進(jìn)行脫磷處理。采用該工藝時(shí)幾個(gè)主要影響因素總結(jié)如下。

        (1)出鋼過(guò)程的脫磷能力隨著鋼水氧含量的提高不斷增強(qiáng)。在生產(chǎn)沸騰出鋼品種時(shí),對(duì)于轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程預(yù)判化渣不良,投入造渣材料較少等易造成磷超標(biāo)的情況,可適當(dāng)提高終點(diǎn)氧含量,為沸騰出鋼渣洗脫磷創(chuàng)造有利條件。但考慮過(guò)高氧含量會(huì)造成爐襯侵蝕、惡化鋼水純凈度等問(wèn)題,實(shí)際生產(chǎn)中氧含量提高幅度也需要控制在合理范圍。

        (2)脫磷率隨著白灰加入量的增加而不斷提高。但在白灰加入量達(dá)到一定數(shù)量后脫磷率達(dá)到最大值,之后沒(méi)有明顯變化,說(shuō)明通過(guò)增加白灰加入量并不能提高渣洗脫磷能力,這也符合以往學(xué)者對(duì)于熔渣堿度達(dá)到一定水平不會(huì)明顯提高脫磷能力的結(jié)論。因此,在本研究實(shí)際生產(chǎn)中,當(dāng)白灰加入1 000 kg后,需采用其他措施實(shí)現(xiàn)更好的脫磷效果。

        (3)渣洗開始階段基本沒(méi)有脫磷,吹氬50 s之后脫磷率不斷提高,180 s時(shí)達(dá)到最大值,此后吹氬時(shí)間增加脫磷率也未提高,說(shuō)明吹氬時(shí)間達(dá)到一定值后,罐內(nèi)鋼水與頂渣已經(jīng)充分接觸并發(fā)生反應(yīng),頂渣的脫磷能力已經(jīng)達(dá)到飽和。實(shí)際生產(chǎn)中,在罐內(nèi)白灰熔化良好、吹氬時(shí)間足夠長(zhǎng)的情況下,通過(guò)延長(zhǎng)吹氬時(shí)間無(wú)法實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步脫磷的目的。

        統(tǒng)計(jì)采用沸騰出鋼脫磷工藝后的生產(chǎn)數(shù)據(jù)得出,平均脫磷率由9.4%提高到16.7%,磷含量超標(biāo)的質(zhì)量事故平均降低0.3罐/月,未出現(xiàn)渣洗脫磷造成鋼水溫度低的相關(guān)事故。

        4 結(jié)論

        針對(duì)鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司260 t轉(zhuǎn)爐沸騰出鋼渣洗脫磷工藝開展了實(shí)踐研究,得出主要結(jié)論如下。

        (1)脫磷熱力學(xué)、動(dòng)力學(xué)原理認(rèn)為,提高鋼水氧化性、增加白灰加入量、減少頂渣中P2O5及加大鋼液攪拌均有利于渣洗脫磷,但要控制轉(zhuǎn)爐下渣及卷渣,以免影響渣洗效果,另外需注意吹氬降溫大可能造成生產(chǎn)質(zhì)量事故。

        (2)滿足終點(diǎn)溫度要求并且擋渣系統(tǒng)良好的前提下更適宜采用該工藝。影響脫磷率主要因素的影響規(guī)律為:脫磷率隨著氧含量的提高不斷提高,實(shí)際生產(chǎn)中可通過(guò)在一定范圍內(nèi)提高終點(diǎn)氧含量為渣洗脫磷提供有利條件;脫磷率隨著白灰加入量的增加而不斷提高,但在白灰加入量達(dá)到1 000 kg后脫磷率達(dá)到最大值,此后沒(méi)有明顯提高;隨著吹氬時(shí)間的增加,渣洗開始階段脫磷基本沒(méi)有效果,50 s之后脫磷率提高并在180 s達(dá)到最大值,之后吹氬時(shí)間延長(zhǎng)對(duì)脫磷率沒(méi)有影響。

        (3)采用渣洗脫磷工藝后,平均脫磷率由9.4%提高到16.7%,磷含量超標(biāo)的質(zhì)量事故平均降低0.3罐/月,未出現(xiàn)渣洗脫磷造成鋼水溫度低的相關(guān)事故。

        本文摘自《鞍鋼技術(shù)》2023年第4期

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