張宏峰
(中國(guó)石油大港油田分公司井下作業(yè)公司,天津 300283)
頁(yè)巖油儲(chǔ)集層巖石礦物成分復(fù)雜,具有低孔隙度、低滲透率等特點(diǎn),目前頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)主要采用“水平井+密切割體積壓裂”技術(shù)[1]。但是,頁(yè)巖油水平井受多種因素影響,時(shí)有套管變形發(fā)生[2-4],如隨著吉木薩爾凹陷頁(yè)巖油逐步擴(kuò)大開(kāi)發(fā)與規(guī)模建產(chǎn),套變井的數(shù)量和比例逐年遞增,2019 年套變井比例已經(jīng)超過(guò) 50%[5];滄東凹陷新鉆頁(yè)巖油水平井均采用大規(guī)模體積壓裂方式開(kāi)發(fā)[6-7],開(kāi)發(fā)初期也有套變問(wèn)題發(fā)生,變形嚴(yán)重時(shí)造成壓裂施工丟段,無(wú)法發(fā)揮整井產(chǎn)能,造成資源浪費(fèi)。
目前,套管整形工藝主要有機(jī)械整形和液壓整形2 類(lèi)。機(jī)械整形是利用頓擊式脹管器的沖擊力或偏心輥?zhàn)用浌芷鬓D(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生的擠壓力修復(fù)變形套管[8],存在易損傷套管及易發(fā)生鉆桿折斷、工具脹裂或輥?zhàn)又行妮S斷裂落井等問(wèn)題,故目前已經(jīng)很少使用;液壓滾珠整形技術(shù)是將增壓后的液壓力轉(zhuǎn)換成軸向機(jī)械推力,推動(dòng)滾珠擴(kuò)徑脹頭擠壓套管內(nèi)壁實(shí)現(xiàn)整形[9-10],但常規(guī)液壓整形技術(shù)存在大量滾珠落井、有效期短等問(wèn)題,在直井上使用較多,不適合于頁(yè)巖油水平井。因此,有必要研究頁(yè)巖油水平井套管液壓整形技術(shù)。大港油田研究團(tuán)隊(duì)針對(duì)頁(yè)巖油水平井套管整形開(kāi)展了技術(shù)調(diào)研,改進(jìn)并研發(fā)了系列整形工具,結(jié)合室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果完善了施工工藝,并在滄東凹陷頁(yè)巖油水平井GD1701H 井現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)取得了成功,為下一步連續(xù)管掃塞、恢復(fù)全井段產(chǎn)能提供了通道。
頁(yè)巖油藏具有低孔低滲特征,直井開(kāi)發(fā)無(wú)法獲得穩(wěn)定的工業(yè)產(chǎn)量,只有通過(guò)水平井精準(zhǔn)鉆遇“甜點(diǎn)”并進(jìn)行壓裂改造才能獲得產(chǎn)能突破[11]。如果套變點(diǎn)在A靶點(diǎn)附近,體積壓裂時(shí)無(wú)法實(shí)施分段下橋塞封堵,發(fā)生套管變形后不能改造的井段一般就放棄了施工,投產(chǎn)時(shí)井筒不能滿足連續(xù)管掃塞,造成頁(yè)巖油井產(chǎn)量低、開(kāi)發(fā)時(shí)間短,井控資源量得不到有效利用。
為了降低體積壓裂造成的套管變形概率,除了優(yōu)化壓裂工藝外,還采用提高套管鋼級(jí)、增加壁厚來(lái)增強(qiáng)套管抗變形能力[12],如采用TP125V 級(jí)特種鋼材,壁厚從9.17,10.54 mm 提高至12.70 mm,滄東凹陷頁(yè)巖油水平井的套變數(shù)量得到了有效控制。但是,頁(yè)巖油水平井壓裂套損機(jī)理復(fù)雜、影響因素多,套損種類(lèi)也較多,如絲扣滲漏、套管本體穿孔和套變縮徑等,尤以套變縮徑占比最大,前2 種套損井采用補(bǔ)貼管或膨脹管工藝可以恢復(fù)生產(chǎn),套變縮徑處理難度大,行業(yè)內(nèi)尚未有成熟的案例可供借鑒。
常規(guī)液壓脹套工藝的工具串組合(自下而上)為:滾珠脹管器+動(dòng)力桿+多級(jí)液壓加力器(增力液缸)+水力錨組+油管。套管整形時(shí),地面泵車(chē)打壓,管柱內(nèi)高壓流體使多級(jí)增力液缸產(chǎn)生向下的推力,推動(dòng)脹管器,使脹管器錐體外圍的滾珠滾壓擴(kuò)張管壁,對(duì)套管縮徑井段進(jìn)行修復(fù)[13-14]。常規(guī)液壓整形技術(shù)在頁(yè)巖油套變井應(yīng)用存在以下不足:
1)滾珠碎裂變形落井。滾珠脹管器脹頭錐形面上排列一定數(shù)量的鋼質(zhì)滾珠,脹套時(shí)滾珠在錐面槽內(nèi)自下而上滾壓套管,為了提升脹套修復(fù)能力,滾珠設(shè)計(jì)硬度都比較高,受擠壓時(shí)易碎裂落井;同時(shí),滾珠槽受到滾珠擠壓變形,造成滾珠擠出落井。滾珠大量碎裂、脫落現(xiàn)象在常規(guī)直井施工中比較普遍,如果脫落滾珠及碎片堆積在頁(yè)巖油水平井下部封堵橋塞上,將會(huì)導(dǎo)致投產(chǎn)時(shí)連續(xù)管磨銑底部橋塞受阻。
2)工具串受力不均蹩斷。頁(yè)巖油水平井套管變形段一般在A靶點(diǎn)或斷層附近,井斜角大,井眼軌跡復(fù)雜,套管變形不規(guī)則。脹套工具串總長(zhǎng)度達(dá)到10~15 m,工具之間為絲扣剛性連接,在液缸下推力作用下,脹管器脹頭無(wú)法準(zhǔn)確找正井眼,工具串軸向和徑向受力不均勻,存在蹩斷落井的風(fēng)險(xiǎn)。
3)套管回彈有效期短。目前頁(yè)巖油水平井所用套管壁厚均大于常規(guī)套管,TP125V 鋼級(jí)或更高鋼級(jí)的鋼材強(qiáng)度大、彈性應(yīng)變能力強(qiáng),脹管器擠壓力卸載后回彈量大于常規(guī)材料[15]。錐形脹頭最大外徑段通過(guò)變形點(diǎn)后,變形套管回彈卡住脹管器;更為嚴(yán)重的是,套管經(jīng)過(guò)常規(guī)液壓整形修復(fù)后,短期內(nèi)回彈恢復(fù)原先變形狀態(tài),造成生產(chǎn)管柱卡鉆,現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生多起類(lèi)似案例。
頁(yè)巖油井普遍采用水平井鉆井完井方式,井壁摩阻大,常規(guī)修井機(jī)額定提升負(fù)荷小,解卡能力弱,整形工具串卡鉆風(fēng)險(xiǎn)高;且頁(yè)巖油井開(kāi)發(fā)投資巨大,修復(fù)有效期直接關(guān)系著頁(yè)巖油井的全生命周期和投資回報(bào),所以有效的套變修復(fù)方法在頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)過(guò)程中顯得非常重要和迫切。
針對(duì)頁(yè)巖油水平井特殊的井身結(jié)構(gòu)和條件,克服常規(guī)液壓整形技術(shù)的不足,改進(jìn)并研發(fā)了系列整形工具。
擴(kuò)張式脹管器如圖1 所示,脹頭由芯軸和擴(kuò)張牙片組成,芯軸外部和分瓣式擴(kuò)張牙片內(nèi)側(cè)設(shè)計(jì)成6°~8°錐度斜坡。套管整形時(shí),多級(jí)液壓加力器的動(dòng)力桿推動(dòng)擴(kuò)張頭芯軸下行,推動(dòng)擴(kuò)張牙片徑向擠脹縮徑套管進(jìn)行修復(fù),將常規(guī)滾珠脹頭的滾珠點(diǎn)接觸轉(zhuǎn)變成分瓣式牙片面接觸,擴(kuò)張牙片強(qiáng)度大、受力均勻,多級(jí)液缸可以施加更大的下推力,有助于縮徑套管恢復(fù)。脹頭通過(guò)變形點(diǎn)后,復(fù)位彈簧帶動(dòng)擴(kuò)張牙片回縮,開(kāi)始下一個(gè)脹套行程。
圖1 擴(kuò)張式脹管器Fig.1 Expandable casing swage
保徑短節(jié)如圖2 所示,連接在擴(kuò)張式脹管器后部,外徑和脹管器脹頭最大直徑保持一致。脹管器通過(guò)變形點(diǎn)后,帶動(dòng)保徑短節(jié)繼續(xù)下行,短節(jié)上的鋼珠對(duì)擴(kuò)張過(guò)的套管進(jìn)行滾壓,增大套管的塑性形變,消除套管的回彈應(yīng)力,滾壓作用還能提升變形段套管表面硬度,防止修復(fù)后套管短期內(nèi)回彈,延長(zhǎng)修復(fù)有效期。變形套管的修復(fù)主要靠擴(kuò)張頭的擠壓作用,降低了對(duì)滾珠強(qiáng)度的要求,同時(shí)滾珠在原位轉(zhuǎn)動(dòng)滾壓,避免了因滾珠槽受力變形造成滾珠落井。
圖2 保徑短節(jié)Fig.2 Diameter-keeping sub
柔性短節(jié)如圖3 所示,由柔性鉆桿單根絲扣連接而成,單根長(zhǎng)度0.15 m,活動(dòng)關(guān)節(jié)角度0°~4.5°可調(diào),額定扭矩25 kN·m,抗拉強(qiáng)度1 200 kN。套管整形時(shí),每個(gè)活動(dòng)關(guān)節(jié)在液壓加力器緩慢下壓力的作用下角度發(fā)生變換,引導(dǎo)擴(kuò)張式脹管器找正井眼,柔性短節(jié)提高了工具串的撓度,避免工具串受壓時(shí)由于剛性高導(dǎo)致蹩斷。
圖3 柔性短節(jié)Fig.3 Flexible sub
為了降低工具串和管串與套管之間的摩擦阻力,從而有助于扶正工具串,提升管串的脫困能力,設(shè)計(jì)了減阻接箍(見(jiàn)圖4)和減阻短節(jié)(見(jiàn)圖5),分別安裝在工具串中和大斜度井段處的管串中。
圖4 減阻接箍Fig.4 Friction drag-reducing collar
圖5 減阻短節(jié)Fig.5 Friction drag-reducing sub
基于變形套管的塑性回彈和井下大直徑工具較多等原因,液壓脹套施工過(guò)程中不可避免地會(huì)發(fā)生卡工具現(xiàn)象。因此,為了順利進(jìn)行液壓脹套,除了加裝減阻工具降低井壁的摩擦阻力外,還在工具串頂部加裝震擊器和加速器,在井口四通上安裝液壓輔助解卡裝置。其中,應(yīng)用輔助解卡裝置的目的是提高管柱在整形過(guò)程中的安全性,降低對(duì)修井機(jī)提升負(fù)荷的依賴(lài)。
綜上所述,頁(yè)巖油水平井液壓整形井下工具串組合自下而上為:擴(kuò)張式脹管器+保徑短節(jié)+(螺旋刮削器)+柔性短節(jié)+動(dòng)力桿+多級(jí)液壓加力器(增力液缸)+水力錨組+泄壓閥+水力錨組+震擊器+加速器+18°斜坡鉆桿。
從理論上講,采用上述工具組合后,脹頭的抗外擠能力得到加強(qiáng),工具串撓度大,脹頭可以自動(dòng)找正防止劈裂,消除變形套管塑性回彈,輔助工具可以提升管串的解卡能力,提升液壓脹套技術(shù)的工藝適應(yīng)性,延長(zhǎng)整形修復(fù)的有效期。頁(yè)巖油水平井液壓整形技術(shù)與常規(guī)技術(shù)的對(duì)比情況如表1 所示。
表1 頁(yè)巖油水平井液壓整形技術(shù)與常規(guī)技術(shù)對(duì)比Table 1 Comparison of hydraulic shaping technology and conventional technology in horizontal shale oil wells
現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)前,開(kāi)展了室內(nèi)模擬試驗(yàn),以驗(yàn)證頁(yè)巖油水平井套管液壓整形工具的可靠性、工藝的可行性,并根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)和完善。
試驗(yàn)平臺(tái),?139.7 mm ×12.7 mm TP125V 級(jí)套管,壓力機(jī),系列套管液壓整形工具。
1)將套管固定在試驗(yàn)臺(tái)上,用壓力機(jī)加壓,折算外擠力為870 kN,套管內(nèi)徑從118.6 mm 變形至47.0 mm,模擬井下變形套管。
2)將套管固定在試驗(yàn)臺(tái)上,試驗(yàn)臺(tái)推送機(jī)頂桿連接擴(kuò)張式脹管器,模擬井下套管修復(fù)過(guò)程。
a.第一次加壓。投放?98.0 mm 擴(kuò)張式脹管器,液壓站壓力為15 MPa,脹頭折算外擠力600 kN,變形段套管有少量恢復(fù),從套管底部發(fā)現(xiàn)脹管器不居中(見(jiàn)圖6(a)),脹頭牙片劈裂(見(jiàn)圖6(b))。分析認(rèn)為,選擇的脹頭偏大,套管內(nèi)圓周變形不一致,擴(kuò)張頭沒(méi)有找正,導(dǎo)致分瓣式牙片受力不均劈裂損壞,無(wú)法完成理想修復(fù)。根據(jù)以上情況,決定減小擴(kuò)張器尺寸,增加柔性短節(jié)協(xié)助找正。
圖6 擴(kuò)張式脹頭變形損壞Fig.6 Expansion shaping head damaged
b.第二次加壓。投放?54.0 mm 擴(kuò)張式脹管器+柔性短節(jié),液壓站壓力為25 MPa,折算外擠力1 000 kN,變形段套管部分恢復(fù)。
c.第三次加壓。分別投放?98.0,?100.0 和?102.0 mm 擴(kuò)張式脹管器(見(jiàn)圖7(a)),分段加壓至15,25 和28 MPa,變形段套管恢復(fù)明顯,脹管器順利通過(guò)(見(jiàn)圖7(b)),由于室內(nèi)整形安全風(fēng)險(xiǎn)高,?102.0 mm 整形頭通過(guò)后未做進(jìn)一步試驗(yàn)。
圖7 套管恢復(fù)情況Fig.7 Casing restoration
室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果表明,頁(yè)巖油水平井變形套管液壓整形技術(shù)可行,液壓產(chǎn)生的下推力使整形脹管器不斷擴(kuò)徑,將套管內(nèi)壁脹壓恢復(fù)圓形狀態(tài),從而達(dá)到修復(fù)變形套管的目的。試驗(yàn)結(jié)果也表明,施工時(shí)需要考慮脹頭找正,脹頭由小到大分步實(shí)施。
頁(yè)巖油水平井變形套管液壓整形技術(shù)先在莊6-12-10 井和西 36-4 井等2 口直井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),套管鋼級(jí)分別為N80 和J55。其中,西36-4 井油層套管為大直徑(?177.8 mm)套管,井下工具串長(zhǎng)度11.44 m,采用?73.0 mm 油管和400 kN 修井機(jī)施工,擴(kuò)張式脹管器級(jí)差初定4.0 mm。脹套施工過(guò)程中,地面泵壓高、施工效率低并發(fā)生了卡鉆現(xiàn)象,由于修井機(jī)提升負(fù)荷不足,采用井口液壓輔助解卡裝置順利解卡;后期將脹管器級(jí)差降為2.0 mm,降低了施工泵壓,施工效率得到了提升,最終一級(jí)脹管器順利通過(guò)變形段,不阻不卡,2 口井套管修復(fù)均取得了成功。此后,該技術(shù)在頁(yè)巖油水平井GD1701H 井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
GD1701H 井是滄東凹陷頁(yè)巖油先導(dǎo)試驗(yàn)水平井,完鉆井深5 465 m,最大井斜90.12°,采用壁厚10.54 mm、鋼級(jí)TP125V 的?139.7 mm 油層套管完井。該井壓裂后四十臂測(cè)井顯示套管局部?jī)?nèi)凹(見(jiàn)圖8(a)),井深4 081~4 083 和4 084~4 087 m 處套管變形(見(jiàn)圖8(b)),具體變形參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 GD1701H 井測(cè)40 臂解釋結(jié)果Table 2 40-arm logging interpretation results of Well GD1701H
圖8 GD1701H 井套管變形電測(cè)結(jié)果示意Fig.8 Casing deformation logging results of Well GD1701H
?94.75 mm×1.20 m 通徑規(guī)通過(guò)連續(xù)油管帶時(shí)有明顯遇阻顯示。地質(zhì)開(kāi)發(fā)方案要求修復(fù)套管內(nèi)徑,滿足?108.0 mm 磨鞋通過(guò)變形井段磨銑壓裂段橋塞,恢復(fù)下部井段產(chǎn)能。針對(duì)該井深度大,鉆具自身負(fù)荷高,TP125V 套管鋼級(jí)硬度大、回彈形變大等不利因素,設(shè)計(jì)采用1 200 kN修井機(jī)(帶轉(zhuǎn)盤(pán))和S135 鋼級(jí)18°斜坡鉆桿,施工遵循 “降低級(jí)差、脹滾結(jié)合、柔性找正、震擊防卡”的修復(fù)思路,工具串脹頭包含柔性短節(jié)及相應(yīng)的減阻接箍和減阻短節(jié),初期工具串長(zhǎng)度達(dá)到15.70 m,為了降低對(duì)套管的刻蝕損傷,設(shè)計(jì)了6 組水力錨。
5.2.1 降低脹頭尺寸級(jí)差
GD1701H 井套變井段井斜角80°,狗腿度4.69°/30m。井斜角大、井眼復(fù)雜導(dǎo)致井下管柱與套管摩阻大,如果單次脹套尺寸過(guò)大,變形套管易回彈造成工具串卡鉆,解卡難度大。因此,設(shè)計(jì)脹管器級(jí)差從常規(guī)施工的4.0 mm 降至2.0 mm,逐級(jí)采用?110.0,?112.0,?114.0 和?115.6 mm 系列擴(kuò)張式脹管器逐步修復(fù),避免了卡鉆的發(fā)生。
5.2.2 合理配置水力錨數(shù)量
采用多級(jí)液缸串聯(lián),增大動(dòng)力桿的下推力和脹管器分瓣牙片的外推力,為確保管柱具有足夠的錨定力,必須配備多組水力錨[16],開(kāi)始2 趟脹套工具串在泄壓閥上下各安裝3 組(共計(jì)6 組)水力錨。脹套施工過(guò)程中,水力錨錨牙在多次打壓后沒(méi)有完全回縮,錨牙在套管上刻蝕出毛刺,導(dǎo)致工具串無(wú)法下行,水力錨錨牙被不正常磨損(見(jiàn)圖9(a)),本體也被套管毛刺刻蝕出深槽(見(jiàn)圖9(b)),第3 趟脹套失敗。在充分計(jì)算水力錨錨定力和套管強(qiáng)度后,泄壓閥下水力錨設(shè)定為2 組,泄壓閥上部水力錨設(shè)定為1 組,降低了錨牙回縮的不一致性,刮削完套管毛刺后,脹管器帶著工具串順利下行。
圖9 水力錨磨損情況Fig.9 Hydraulic anchor wear
5.2.3 工具串模擬通井
?115.6 mm 脹套工具串順利通過(guò)后,為保證脹套修復(fù)效果,將多級(jí)?114.0 mm 保徑短節(jié)連接,長(zhǎng)度超過(guò)1.20 m,工具串保徑短節(jié)后接螺旋槽刮削器鏟除毛刺,在套管變形井段反復(fù)脹套、滾壓和刮削,以消除套管回彈應(yīng)力,不僅保證了套變修復(fù)效果,也起到了模擬通井效果。
5.2.4 輔助液壓解卡
GD1701H 井脹套工具串上配置井下震擊器和加速器,在井口四通上安裝輔助液壓解卡器,解卡器舉升負(fù)荷1 200 kN,下壓負(fù)荷800 kN,即使管串卡鉆也能順利脫困。
5.2.5 總體試驗(yàn)效果
通過(guò)脹套工具的合理配置和精心施工,經(jīng)過(guò)7 趟修復(fù),GD1701H 井套管通徑從94.75 mm 恢復(fù)至115.60 mm,恢復(fù)率97.45 %,并消除了變形套管的回彈應(yīng)力。?112.0 mm ×1.20 m 通井規(guī)順利通過(guò)變形井段至井底橋塞,下?50.8 mm 連續(xù)油管帶+?79.0 mm×4.90 m 螺桿鉆具+?108.0 mm 磨鞋順利掃塞至井底,半年后停噴帶壓下泵投產(chǎn),產(chǎn)液量由修復(fù)前的9.6 m3/d增加至23.2 m3/d,后期2 次檢泵維護(hù)施工均未發(fā)現(xiàn)套變現(xiàn)象,套管修復(fù)施工效果較好,滿足了地質(zhì)開(kāi)發(fā)需求。
1)針對(duì)頁(yè)巖油水平井壓裂后變形套管的液壓整形技術(shù)需求,基于提高整形工具的可靠性,消除變形套管的塑性回彈應(yīng)力,避免施工時(shí)損傷套管和卡鉆等風(fēng)險(xiǎn)的研究思路,改進(jìn)并研發(fā)了系列井下工具,完善了現(xiàn)場(chǎng)施工工藝,形成了脹頭自動(dòng)找正、套管滾壓加固和輔助解卡等技術(shù)系列。
2)室內(nèi)試驗(yàn)表明,頁(yè)巖油井高鋼級(jí)套管需要的整形力大,對(duì)工具要求高,相對(duì)而言更適合使用擴(kuò)張式脹管器,施工時(shí)要保證脹頭能自動(dòng)找正。
3)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,頁(yè)巖油水平井變形套管液壓整形技術(shù)能夠恢復(fù)套管內(nèi)徑,避免壓裂丟段,滿足投產(chǎn)時(shí)連續(xù)管掃塞恢復(fù)底層井段能量的需要,該技術(shù)對(duì)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)中類(lèi)似套變的治理也有借鑒意義。
4)頁(yè)巖油水平井變形套管液壓整形技術(shù)要遵循“降低級(jí)差、脹滾結(jié)合、柔性找正、震擊防卡”的技術(shù)思路選配井下工具,并根據(jù)井下顯示和起出工具的磨損程度及時(shí)做出調(diào)整。
5)建議進(jìn)一步建立理論模型,準(zhǔn)確計(jì)算不同鋼級(jí)變形套管需要的外推力,優(yōu)化工具數(shù)量,縮短工具串長(zhǎng)度,進(jìn)一步提高頁(yè)巖油水平井變形套管液壓整形技術(shù)的工藝適應(yīng)性。