杜現(xiàn)持 郭利鵬
(山東宏陽礦業(yè)有限公司,山東 濟(jì)寧 272400)
沿空留巷是指在順槽采空區(qū)尾巷主幫側(cè)采用高強(qiáng)度支護(hù)材料支撐頂板,將順槽保留下來,作為下一個綜采工作面的回采順槽。沿空留巷開采可將以往一面兩巷一煤柱開采模式調(diào)整為一面一巷無煤柱開采,減少了一條巷道的掘進(jìn)作業(yè)工作量,節(jié)約了煤炭資源,延長了礦井的服務(wù)年限。該沿空留巷開采技術(shù)降低職工勞動強(qiáng)度,提升安全系數(shù),改善職工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,提高工時工效,是實(shí)現(xiàn)安全、高效、綠色、創(chuàng)新開采的新路徑,同時沿空留巷工業(yè)試驗(yàn)的實(shí)施是對現(xiàn)有采煤工藝的一項(xiàng)重大變革。
山東宏陽礦業(yè)目前多以煤柱、薄煤層工作面為主,萬噸掘進(jìn)率高,采掘關(guān)系緊張。為緩解這種局面,以“找煤增量、提質(zhì)增效、精采細(xì)采”為出發(fā)點(diǎn),進(jìn)行優(yōu)化施工方案、減少開掘工程量、降低生產(chǎn)投入研究。針對12103 綜采工作面運(yùn)輸巷實(shí)施“預(yù)裂爆破切頂卸壓自動成巷”沿空留巷工藝+柔?;炷林ёo(hù),留巷作為下一工作面的回采巷道使用。在12103 工作面運(yùn)輸順槽推進(jìn)至120 m 時巷道發(fā)生嚴(yán)重變形,兩幫移近量大,頂板下沉及底鼓問題嚴(yán)重,留巷必須經(jīng)過清底、清幫后才能在下次使用,留巷效果不佳。為有效實(shí)施該留巷技術(shù),在借鑒沿空留巷成功經(jīng)驗(yàn)和做法的基礎(chǔ)上[1-4],采用理論分析、數(shù)值模擬、工業(yè)性試驗(yàn)相結(jié)合方法對留巷切頂卸壓開采關(guān)鍵參數(shù)切頂高度、切頂角度、切頂鉆孔間距對切頂留巷影響進(jìn)行研究并對關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)[5-9],確定最優(yōu)參數(shù),使安全系數(shù)更高、成巷效果更為理想,提高留巷效果。
山東宏陽礦業(yè)位于山東省濟(jì)寧市嘉祥縣老僧堂鎮(zhèn),距離嘉祥縣城15 km。井田范圍內(nèi)全區(qū)含可采及局部可采煤層共4 層,主要開采6、12、16、17煤層,煤炭資源儲量8 871.1 萬t,可采資源儲量3 665.2 萬t,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力45 萬t/a。采用立井開拓方式,主井井筒深度486 m,裝備一對4 t 多繩箕斗提升。井底車場水平標(biāo)高-435 m,布置4 個綜采工作面,為一礦一面綜合機(jī)械化高產(chǎn)高效礦井,并配套建設(shè)年洗煤60 萬t 的洗煤廠。區(qū)內(nèi)各煤層瓦斯含量較低,屬低瓦斯礦井,水文地質(zhì)類型復(fù)雜,自然發(fā)火傾向性:Ⅲ類不易自燃,煤塵爆炸性指數(shù)44.4%。井田內(nèi)各煤層除天然焦外均為氣煤,各可采煤層煤質(zhì)屬低中灰、中高硫、特低磷、高發(fā)熱量、黏結(jié)性能好的氣煤,可作動力用煤,也可作為氣化用煤,工業(yè)用途極其廣泛。
12103 工作面位于12 煤一采區(qū),東為12105 工作面,西為12102 工作面,北為-435 東翼軌道大巷。工作面切眼長246 m,走向長度1833 m,12 煤厚度0.95~2.98 m,平均2.05 m,煤層傾角2°~10°,平均7°。12103 工作面頂?shù)装鍘r性情況見表1。
表1 頂?shù)装鍘r性情況
12103 工作面運(yùn)輸順槽巷道斷面寬度5100 mm、高度3600 mm,采用高強(qiáng)度大尺寸柔?;炷翂橄锱灾危ㄏ锱灾ёo(hù)寬度1000 mm,高度3506 mm),混凝土強(qiáng)度等級C30。為了控制墻體的橫向變形,在墻體內(nèi)預(yù)置錨栓。12103 工作面運(yùn)輸順槽沿空留巷平面圖如圖1。
圖1 12103 工作面運(yùn)輸順槽沿空留巷平面圖(mm)
為保障12103 工作面運(yùn)輸順槽施工質(zhì)量和安全,狠抓現(xiàn)場安全確認(rèn)及敲幫問頂工作,周密做好打鉆、爆破、切頂、支護(hù)等工作。在原巷道基本支護(hù)的基礎(chǔ)上,再配合超前支護(hù),加打錨桿、注漿錨索等,提高了支護(hù)強(qiáng)度,有效防止了巷道兩幫及頂?shù)装宓淖冃巍5钱?dāng)12103 工作面運(yùn)輸順槽推進(jìn)至120 m時巷道仍然發(fā)生嚴(yán)重變形、兩幫移近量巨大等問題,留巷效果不佳。為確保爆破切頂卸壓效果,在精確計(jì)算炮孔深度和間距等基礎(chǔ)上,對切頂卸壓關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行理論分析并優(yōu)化,確保了沿空留巷達(dá)到預(yù)期效果。
切頂卸壓是采用爆破預(yù)裂措施實(shí)施切割頂板卸壓、支撐基本頂、隔斷老塘,留巷形成下一工作面回采巷道,有效控制成巷頂板穩(wěn)定性。切頂卸壓措施將頂板長懸臂梁有效轉(zhuǎn)變?yōu)槎虘冶哿?,可以達(dá)到對頂板應(yīng)力傳遞路徑的切斷,大幅度降低回采動壓對留巷影響。切頂高度要大于冒落在采空區(qū)的垮落高度,垮落的矸石經(jīng)膨脹后可填滿采空區(qū),對頂板形成有效支撐。在切頂卸壓實(shí)施過程中切頂高度大小必須合適,如切頂高度設(shè)計(jì)過小時無法對頂板關(guān)鍵層進(jìn)行有效切斷,頂板應(yīng)力仍然能通過頂板長懸臂梁對留巷進(jìn)行影響;如切頂高度設(shè)計(jì)過大時,則會大幅提高現(xiàn)場工作量,開采成本增加。
切頂卸壓切頂高度可按照公式(1)計(jì)算:
式中:hf為切頂高度,m;hc為工作面采高,取5.9 m;h1為頂板下沉高度,取0 m;h2為底板底鼓高度,取0 m;K為頂板巖層冒落巖石的初始碎脹系數(shù),取1.3。不考慮頂板下沉及底板底鼓因素,計(jì)算可得hf切頂高度為19.6 m,結(jié)合實(shí)際中局部區(qū)域采高大于5.9 m 的情況,確定12103 工作面運(yùn)輸順槽切頂高度為20 m。
切頂角度對礦壓顯現(xiàn)有一定的影響,切頂角度影響采空區(qū)頂板在垮落中對切頂短臂結(jié)構(gòu)的動態(tài)下墜力及穩(wěn)定后對切頂短臂結(jié)構(gòu)的穩(wěn)態(tài)支撐力。確定合理的預(yù)裂切頂角度是實(shí)施精準(zhǔn)切頂卸壓的關(guān)鍵因素之一,切頂角度不同會導(dǎo)致覆巖垮落形態(tài)及煤柱應(yīng)力大小有較大差異。在切頂卸壓實(shí)施過程中切頂角度大小必須合適,如切頂角度設(shè)計(jì)過小時則切縫處結(jié)構(gòu)面摩擦力過大,上層頂板垮落效果不佳,無法有效切斷頂板應(yīng)力傳遞路徑;切頂角度設(shè)計(jì)過大時,形成頂板長懸臂,破壞下方充填體。根據(jù)理論分析及12103 工作面的現(xiàn)場實(shí)際,切頂角度取20°以內(nèi)較為合理。
切頂鉆孔間距是實(shí)施精準(zhǔn)切頂卸壓的另一關(guān)鍵因素,切頂孔間距主要根據(jù)爆破能量、頂板巖性等確定。在條形藥包爆破作用機(jī)理理論下,采用不耦合裝藥爆破裂隙圈半徑計(jì)算公式可計(jì)算得到RP為458 mm。設(shè)計(jì)采用孔間距500 mm、700 mm、900 mm、1100 mm 四種方案進(jìn)行爆破切頂卸壓試驗(yàn)。爆破后的鉆孔窺視結(jié)果表明:切頂鉆孔間距為500 mm 和700 mm 時,爆破孔已實(shí)現(xiàn)完全貫通,并伴隨有塌孔現(xiàn)象;切頂鉆孔間距為900 mm 時,形成的爆破切縫非常明顯,孔壁保留完整,爆破孔貫通性非常理想;切頂鉆孔間距為1100 mm 時,形成的爆破切縫非常不明顯,爆破孔貫通性變差。分析爆破試驗(yàn),根據(jù)初期爆破現(xiàn)場試驗(yàn),通過在爆破孔間鉆孔窺視頂板裂紋情況,切頂鉆孔間距采用900 mm時較為合理,爆破孔貫通性理想,切縫較為明顯。
根據(jù)12103 工作面工程地質(zhì)條件,利用UDEC軟件建立計(jì)算模型,選用庫倫-摩爾模型,利用屈服準(zhǔn)則來模擬應(yīng)力和位移變化。模型根據(jù)巖性不同,分層建立不同巖層,巖層之間建立節(jié)理面,能較好地反映巖層的塑性變形特性。模型尺寸寬×高=220 m×118 m,對模型頂部表面施加11.8 MPa 垂直載荷,其余邊界固定約束。如圖2。
模型中運(yùn)輸順槽尺寸寬×高=5100 mm×3600 mm,順槽沿煤層頂板留巷掘進(jìn),沿空留巷巷旁充填體(柔膜混凝土)寬度1500 mm,最終留巷尺寸寬×高=3600 mm×3600 mm。通過設(shè)定不同的切頂高度、切頂角度,來觀察模擬留巷效果。
在確定切頂角度一致(0°)的條件下,選取不同的切頂高度(0 m、12.8 m、18.4 m、21.8 m、26.3 m)進(jìn)行模擬試驗(yàn),得到不同切頂高度下工作面推進(jìn)時的應(yīng)力云圖數(shù)據(jù)。結(jié)果顯示:切頂高度為0 m 時,頂板懸臂較長,沒有切斷頂板應(yīng)力傳遞路徑,頂板來壓后側(cè)向支承應(yīng)力對巷道影響非常大;當(dāng)切頂高度12.8 m 時,切縫上方出現(xiàn)懸臂角,頂板來壓破斷后存在有部分懸臂情況,頂板應(yīng)力傳遞路徑部分切斷但仍存有應(yīng)力傳遞現(xiàn)象;當(dāng)切頂高度18.4 m時,頂板來壓后頂板應(yīng)力傳遞路徑明顯切斷,但出現(xiàn)有較大的空隙區(qū)間,影響留巷后期穩(wěn)定性;當(dāng)切頂高度為21.8 m、26.3 m 時,兩者情況下應(yīng)力區(qū)明顯切斷,空隙區(qū)間較合理,此時垮落的巖層經(jīng)膨脹后可有效填滿采空區(qū),對頂板形成有效支撐,可有效滿足卸壓要求,但切頂高度為26.3 m 時切縫頂部存在應(yīng)力集中現(xiàn)象。綜上,切頂高度21.8 m較為合理。
對5 種不同切頂高度下充填體頂板垂直應(yīng)力及頂板下沉量進(jìn)行模擬,結(jié)果如圖3。分析表明:5種不同切頂高度下(0 m、12.8 m、18.4 m、21.8 m、26.3 m)充填體頂板垂直應(yīng)力分別為22.5 MPa、20.7 MPa、20.4 MPa、19.7 MPa、19.75 MPa,頂板下沉量分別為1774 mm、999 mm、902 mm、700 mm、713 mm,充填體頂板垂直應(yīng)力及頂板下沉量均表現(xiàn)為先減小后趨于穩(wěn)定的狀態(tài)。當(dāng)切頂高度為21.8 m 時,充填體頂板垂直應(yīng)力及頂板下沉量均達(dá)到最小值,繼續(xù)增加切頂高度充填體頂板垂直應(yīng)力及頂板下沉量無明顯變化。綜上,切頂卸壓作業(yè)切頂高度21.8 m 為最優(yōu)。
在確定切頂高度一致(21.8 m)的條件下,選取不同的切頂角度(0°、5°、10°、15°、20°)進(jìn)行模擬試驗(yàn),得到模擬工作面推進(jìn)時的應(yīng)力云圖數(shù)據(jù)。結(jié)果顯示:切頂角度0°、5°時,留巷頂板和采空區(qū)上覆巖層應(yīng)力均發(fā)生明顯斷開,切頂效果較好;切頂角度10°時,留巷頂板應(yīng)力區(qū)明顯增大,留巷頂板和采空區(qū)上覆巖層應(yīng)力部分連接,切頂效果一般;切頂角度15°、20°時,因懸臂較長,留巷頂板和采空區(qū)上覆巖層應(yīng)力已實(shí)現(xiàn)完全連接,切頂效果較差,切頂卸壓無作用。
對5 種不同切頂角度下充填體頂板垂直應(yīng)力及頂板下沉量進(jìn)行模擬,如圖4。
分析表明:5 種切頂角度下(0°、5°、10°、15°、20°)充填體頂板垂直應(yīng)力分別為19.7 MPa、20.2 MPa、21.45 MPa、22.1 MPa、22.45 MPa,頂 板下沉量分別為700 mm、829 mm、1199 mm、1465 mm、1653 mm,充填體頂板垂直應(yīng)力及頂板下沉量均表現(xiàn)為不斷增大趨勢。當(dāng)切頂高度為0°時,充填體頂板垂直應(yīng)力及頂板下沉量均達(dá)到最小值,但0°時的切縫處摩擦力較大,施工有難度?;诂F(xiàn)場施工便利及有助于切落塊體的滑落,切頂卸壓作業(yè)切頂角度5°時為最優(yōu)。
12103 工作面運(yùn)輸順槽實(shí)施沿空留巷,在以往支護(hù)狀態(tài)下工作面留巷推進(jìn)至120 m 后巷道發(fā)生嚴(yán)重變形,巷道兩幫移近量巨大,頂板下沉及底鼓問題嚴(yán)重,頂板下沉量、底鼓量分別達(dá)到1790 mm、490 mm 左右。留巷巷道在下次使用前須進(jìn)行清底、清幫整修才能正常使用。
針對12103 工作面運(yùn)輸順槽沿空留巷推進(jìn)中出現(xiàn)的問題,對留巷巷道頂板實(shí)施爆破切頂卸壓技術(shù),并對切頂卸壓開采關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,確定了切頂高度設(shè)計(jì)為21.8 m,切頂角度設(shè)計(jì)為5°,切頂鉆孔間距采用900 mm。后期,對12103 工作面運(yùn)輸順槽實(shí)施頂板切頂卸壓采用優(yōu)化后的關(guān)鍵參數(shù),并對支護(hù)方式進(jìn)行相應(yīng)優(yōu)化。對沿空留巷進(jìn)行了礦壓觀測,結(jié)果顯示:切頂卸壓后,巷道兩幫移近量減小,頂板下沉量、底鼓量分別減小至650 mm、180 mm左右,頂板下沉與底鼓問題得到了改善,留巷巷道在下次使用前無需整修即可正常使用。
為最大限度回收煤炭資源,延長礦井服務(wù)年限,山東宏陽礦業(yè)在12103 工作面采用“切頂卸壓自成巷”技術(shù)開采,對沿空留巷推進(jìn)中出現(xiàn)的問題,對留巷巷道頂板實(shí)施爆破切頂卸壓技術(shù),理論分析、數(shù)值模擬、工業(yè)性試驗(yàn)結(jié)合方法對切頂卸壓開采關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,確定了切頂高度設(shè)計(jì)為21.8 m,切頂角度設(shè)計(jì)為5°,切頂鉆孔間距采用900 mm,成功實(shí)現(xiàn)留巷450 m,留巷巷道在下次使用前無需整修即可正常使用,實(shí)現(xiàn)了無煤柱綠色高效開采的改革跨步。沿空留巷的成功實(shí)施,可以有效減少留設(shè)煤柱造成的資源浪費(fèi),使優(yōu)質(zhì)煤炭資源得到合理利用,進(jìn)一步減少巷道掘進(jìn)及返修工程量,簡化工作面端頭維護(hù)工作量,降低工人勞動強(qiáng)度,為促進(jìn)礦井可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ),真正實(shí)現(xiàn)了科技出效益,為礦井實(shí)現(xiàn)降本增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展起到了積極作用。