劉歡 LIU Huan
(中鐵十七局集團第三工程有限公司,石家莊 050000)
許昌繞城高速位于河南省許昌長葛市,屬于平原地區(qū),周邊地勢平坦,且均為基本農田,該地區(qū)取土困難,距離鄭州新鄭市取土點約50km,距離禹州市可取土點約45km。同時河南省每年5 月至9 月份為該地區(qū)雨季,持續(xù)時間長、降雨量大,使用土方資源作為填料時,容易造成已填筑路堤積水翻漿、土體軟化,嚴重制約了施工進度。
但是許昌禹州市煤礦企業(yè)眾多,煤矸石是采煤選煤過程中排放的副產品,按來源可分為掘進矸石、洗選矸石和自然矸石三大類,是我國目前排放量最大的工業(yè)固體廢棄物之一,既污染環(huán)境,又占用土地,據(jù)統(tǒng)計許昌范圍煤矸石庫存約300 萬方,并且每年以100 萬方數(shù)量遞增。
經本項目試驗檢測、路基試驗段總結驗證,煤矸石具有板結性高、強度高、穩(wěn)定性好的優(yōu)點,同時施工不受雨天影響,路基填筑檢測方法簡單,鑒于此特性,本項目提出使用煤矸石代替土方填筑路堤。
煤矸石CBR 值高,一般可以達到20%~35%,遠高于高速公路路基施工規(guī)范要求的CBR 最小值8%,同時也高于各類土的CBR 值;壓碎值大,一般可以達到20%~30%,高于一般同類材料。
煤矸石屬于復合材料,原料中含有三氧化二鋁、二氧化硅、三氧化二鐵等活性物質,具有一定的板結作用。因此煤矸石路基強度遠高于土路基,并且具有沉降均勻、彎沉值小的優(yōu)點。
煤矸石填料時具有多孔疏松的結構,在遇到下雨天氣時,雨水能夠及時滲透排除,不影響后續(xù)施工。與填土路基相比受自然條件限制小。
許昌繞城高速公路建設理念是創(chuàng)建“河南省綠色低碳交通試點示范項目”“河南省工建協(xié)綠色建造(施工)示范工程”和“中施企協(xié)綠色建造施工示范工程”,本項目利用煤矸石作為路基填料,變廢為寶,充分利用了有效資源,同時減少了煤矸石對環(huán)境的污染,有利于環(huán)保,符合項目綠色建造理念。設計煤矸石路基機構如圖1。
圖1 煤矸石路基設計圖
采用“路基層厚控制刻度尺”進行層厚控制,確保每次填筑厚度不超要求,保證了壓實質量。
采用包邊土、封層及盲溝等技術措施,控制煤矸石層的含水量,防止其塌陷和凍脹。(圖2)
圖2 盲溝大樣圖
圖3 工藝流程圖
通過羊角碾和振動壓路機的配合使用,使得較大粒徑煤矸石充分破碎并重新就位,保證壓實度均勻并能達到最佳值。
路堤邊坡設置包邊土邊坡、封頂層,以利封水、排水和抵抗自然力對路堤邊坡的風化作用。
3.2.1 施工前準備
施工前,對路幅范圍內原地面表層腐殖土、表土、草皮等進行清理,按要求整平壓實,壓實度不小于90%。
3.2.2 測量放樣
填筑施工前,由測量人員放出線路中線、邊線、加寬線,并定好中樁位置,同時采用50m 鋼卷尺復核線路寬度。
3.2.3 打格備料
填筑前首先用石灰線打出卸料方格網,結合運輸車運料的立方數(shù),確定每個方格大小及所卸料車數(shù),收料人員按照格線進行備料。若填料含水率較低時,采用灑水措施,提前在存料場內灑水悶濕或下路堤內噴灑;若填料含水率過大時,采用旋耕犁翻松晾曬。
3.2.4 包邊土施工
未經充分氧化與陳化的煤矸石用于下路堤填筑時需采取封閉措施。并應符合下列規(guī)定:①每填筑2-3m 應設置300mm 厚的細粒土隔離層,路堤頂面應進行封閉處理;②應采用細粒土進行包邊防護,包邊土應與煤矸石同步施工,寬度宜不小于2m,包邊土底部0.5m 范圍宜采用透水性填料。
3.2.5 攤鋪施工
填筑前首先放出線路中樁和填筑邊線,每10m 釘出邊線木樁,為保證路基邊緣的壓實度,邊線應比設計線每邊寬出50cm,邊線內2.5m 范圍內獨立網格,填筑路基填土。在場地中灑出方格網,按自卸汽車每車的方量和松鋪厚度,計算方格尺寸,以便現(xiàn)場領工員指揮車輛進行按順序傾倒填料,根據(jù)現(xiàn)場地形由低向高分層進行填筑。
填料含水率較低時,應及時采用灑水措施,灑水采用存料場內提前灑水悶濕或路堤內噴灑,填料含水率過大時,采用旋耕犁翻松晾曬。
3.2.6 羊角碾碾壓
煤矸石攤鋪完成后,需使用羊角碾進行碾壓,碾壓的速度不宜過快,必須符合規(guī)范標準。
填筑施工前,由測量人員放出線路中線、邊線、加寬線,并定好中樁位置,同時采用50m 鋼卷尺復核線路寬度。
3.2.7 平地機精平
首先用推土機初平,再用平地機精平,填層目視平順。為保證每填層的平整度及層厚的均勻,路基邊、中、邊每隔15m 釘攤鋪層厚樁縱橫掛線,進行厚度檢查核實。每一層填筑時均須調整橫縱坡,以實現(xiàn)路堤頂層2%橫坡及線路設計縱坡。煤矸石粒徑大于150mm 的進行人工清除,禁止出現(xiàn)超粒徑的填料。
3.2.8 機械碾壓
攤鋪整平,松鋪厚度、平整度符合要求后開始碾壓。根據(jù)本項目93 區(qū)路基試驗段總結得出,煤矸石松鋪厚度為27cm,碾壓完成后23cm。
壓實順序應按先兩側后中間,先靜壓后再強振的操作程序進行碾壓。壓路機的最大碾壓行駛速度控制在4.0km/h 以內。各區(qū)段交接處,應互相重疊壓實,縱向搭接長度2m,沿線路縱向行與行之間壓實重疊1.0m,上、下兩層填筑接頭應錯開3.0m。以保證無死角、無漏壓,確保碾壓的均勻性。土體范圍與煤矸石銜接處不得重疊碾壓,防止壓實系數(shù)不同引起機械側翻事故。(圖4)
圖4 碾壓厚度控制
3.2.9 靜壓收面
煤矸石下路堤強振碾壓作業(yè)完成后,采用壓路機靜壓收面。靜壓收面前,檢查壓路機輪胎氣壓是否正常,確保其穩(wěn)定性;調整振動頻率和振幅,以使壓路機能適應路面的硬度和厚度;靜壓收面時,根據(jù)路面情況,控制壓路機行進速度;根據(jù)路面平整度,控制壓路機靜壓的壓力;對于平坦路面,采用單向收面;對于局部不平坦路面,采用正反兩個方向交替進行靜壓。
3.2.10 沉降差檢測
根據(jù)相關規(guī)范及圖紙要求,現(xiàn)場按照規(guī)定進行沉降差檢測,要求沉降不大于2mm,并委托駐地辦監(jiān)理負責抽檢。
沉降差檢測流程:在煤矸石下路堤檢測面橫向布點,每40m 設置一個檢測斷面,每個斷面布設4 個點,同時準備一塊鋼板(規(guī)格采用10cm*10cm*1cm,長* 寬* 厚)放置在測點上。先用振動壓路機來回振壓1 遍把鋼板壓入下路堤檢測點位,記錄高程;再次來回振壓1 遍,記錄高程;各測點在振壓前后的高差,即測點的壓實沉降差。(圖5)
圖5 沉降差檢測示意圖
煤矸石作為高速公路路堤填料,應符合如下要求:
①煤矸石作為路基填料,從強度和承載力考慮,應選用貯存時間較長,粒度均勻,便于回填的煤矸石。當大塊料過多時,應利用機械加工成小塊,保證級配良好,確保碾壓后的密實度。
②煤矸石是介于土與石之間的一種填料,根據(jù)填石路基規(guī)范要求,路堤填料粒徑小于15cm。
③膨脹性的煤矸石占混合料的比例不得大于50%;石料強度不應小于15MPa;嚴禁使用泥結煤矸石。
④采用的煤矸石耐崩解性指數(shù)應大于60%,硫化鐵含量宜小于3%。
⑤燒失量不超過20%,有機含量不超過10%,承載比試驗CBR 值大于8%。
⑥包邊土不得使用膨脹土,宜采用塑性指數(shù)大于12以上的粘土。
表1 主要材料表
本線路兩側均為基本農田,不能取土,最近的土場運距約45km,土資源費10 元/t,運費0.8 元/km·t,本項目所需路堤填筑材料40 萬方,壓實土系數(shù)1.8t/方,計算成本約40*10*1.8+40*45*0.8*1.8=3312 萬元。
使用煤矸石作為填料時,煤矸石無資源費,運距40km,本項目所需路堤填筑材料40 萬方,運費0.8 元/km·t,壓實系數(shù)2.2t/方,計算成本40*0.8*40*2.2=2816 萬元。
通過對比,煤矸石作為填料時共節(jié)約成本3312-2816=496 萬元,經濟效益顯著。
通過使用檢測沉降差控制煤矸石填筑質量,沉降差小于2mm,使煤矸石填筑的質量得到了有效控制,保證了路基的施工質量。
經施工驗證,本工法緩解了運土壓力,減少了雨季對施工進度的影響,施工功效更高,能夠保證工程的高質量、高標準要求,受到了業(yè)主、監(jiān)理單位的一致認可和贊揚,對類似路堤填筑施工具有很好的借鑒和指導意義。
本文從可行性研究到施工器具、施工工藝、產生效益等分析了煤矸石路堤填筑的可行性。目前,該施工方法已應用于許昌繞城高速公路XCTJ-3 標路基下路堤的施工并取得了顯著的經濟效益、技術效益和社會效益,為類似工程提供了具有價值的參考實例和經驗。