楊 健,張 凱,陳琪琪,楊 紀(jì)
(山西天地王坡煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048012)
山西天地王坡煤業(yè)有限公司綜采工作面回風(fēng)順槽機(jī)尾上端頭處以往都采用單體柱+π 型梁的密集柱支護(hù)方式,這種支護(hù)工藝工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大、安全性差,且密集單體棚切頂效果差[1]。針對(duì)端尾支護(hù)存在的問題,王坡煤礦自制了針對(duì)機(jī)尾支護(hù)的特種支架,將ZQLY4000/20/38 支架一組(2架)與回風(fēng)順槽超前支架底座連接,實(shí)現(xiàn)交替邁步式移動(dòng)?;仫L(fēng)順槽機(jī)尾的3 名作業(yè)人員成為“機(jī)動(dòng)人員”,完成上端頭大架的拉移后,一是可承擔(dān)回風(fēng)順槽門式支架的搬運(yùn)支設(shè)及標(biāo)準(zhǔn)化整改工作; 二是煤機(jī)截割完機(jī)尾反機(jī)頭時(shí)可承擔(dān)運(yùn)輸順槽巷道超前段內(nèi)的零星作業(yè)。
王坡煤礦3308 綜采工作面設(shè)計(jì)可回采長(zhǎng)度為2 034 m,傾向長(zhǎng)為175 m,煤層傾角2°~10°,煤層埋深為530~750 m,煤層平均厚度4.2 m。煤層直接頂為10.38 m 的砂質(zhì)泥巖,老頂為5.89 m 的石英砂巖。
3308 工作面智能化控制系統(tǒng)由采煤機(jī)遠(yuǎn)控子系統(tǒng)、三機(jī)監(jiān)控子系統(tǒng)、電液控子系統(tǒng)(含工作面人員精準(zhǔn)定位)、三機(jī)集控及工作面語(yǔ)音通訊子系統(tǒng)、泵站集控子系統(tǒng)、工作面千兆以太環(huán)網(wǎng)子系統(tǒng)、工作面視頻子系統(tǒng)、地面分控中心子系統(tǒng)組成。工作面內(nèi)配備有112 架ZF8000/17/32D 型放頂煤支架,工作面內(nèi)兩端頭4.5 m 范圍內(nèi)各配備3架ZFG8000/18/32HD 型過渡放頂煤支架,回風(fēng)順槽端頭配備ZFT25000/20/38D 型端頭支架2 架,工作面兩道前20 m 分別配備有ZTC20000/22/40AD 型超前支架各4 架。
3308 綜采工作面上端頭支護(hù)原先采用4 m 長(zhǎng)的π 型梁配合DW31.5-200/100X 型單體液壓支柱的支護(hù)方式(一梁三柱),并確保π 型梁一端搭接在118#支架上。上端頭切頂線支設(shè)的密集支柱采用DW31.5-200/100X 型單體液壓支柱配合π型梁支護(hù),上端頭切頂線支設(shè)柱間距小于500 mm,排距小于800 mm 的密集支柱[2-3],ZQLY4000/20/38型超前支架總裝如圖1 所示。
圖1 ZQLY4000/20/38 型超前支架總裝
王坡煤礦原3310 綜采工作面運(yùn)輸順槽首次使用ZQLY4000/20/38 型超前支架代替原有架棚維護(hù)頂板的方式,ZQLY4000/20/38 型超前支架在綜采工作面的應(yīng)用減小了巷道頂?shù)装逡平浚S護(hù)效果好,解決了綜采工作面兩順槽超前支護(hù)段存在的支護(hù)強(qiáng)度低、工序繁瑣、勞動(dòng)強(qiáng)度高等問題[4]。
ZQLY4000/20/38 型超前支架的工作高度為2.0~3.8 m,單架寬度1.4 m(包括護(hù)頂板),初撐力3 200 kN,單架工作阻力4 000 kN,推移步距900 mm,操作方式為手動(dòng)操作。金屬結(jié)構(gòu)件有伸縮梁、前梁、頂梁、護(hù)頂板、斜梁、前后連桿、底座和中間伸縮梁、中間梁等。液壓元件主要有立柱、各種千斤頂、液壓控制元件 (操縱閥、單向閥、安全閥)、液壓輔助元件(膠管、彎頭、三通)[5],ZQLY4000/20/38 型超前支架總裝如圖2 所示。
圖2 ZQLY4000/20/38 型超前支架總裝
改造前首先對(duì)ZQLY4000/20/38 支架一組(2架) 所控制的回風(fēng)順槽上端頭8 m 范圍內(nèi)的頂板壓力進(jìn)行強(qiáng)度應(yīng)用性驗(yàn)算。
式中:q 為單位巷道頂板壓力;γ 為直接頂容重,取27 kN/m3;a 為巷道跨度,取5 m;f 為巖石堅(jiān)固性系數(shù),取7。
8 m 范圍的回風(fēng)順槽端頭壓力為:Q回采=(128.6×8)kN=1 028.8 kN
選用ZQLY4000/20/38 型端頭架,工作阻力為4 000 kN,回風(fēng)順槽端頭支架的初撐力為3 200 kN>1028.8kN,經(jīng)以上驗(yàn)算改造后的ZQLY4000/20/38型端頭支架能夠滿足回風(fēng)順槽端頭的支護(hù)要求。
為加強(qiáng)3308 工作面回風(fēng)順槽頂板支護(hù)強(qiáng)度,王坡煤機(jī)在3308 工作面上端頭改造安裝完成ZQLY4000/20/38 支架一組(2 架)。端頭兩支架并列擺放至距東幫800 mm 處,使用推移千斤配合推移框架與回風(fēng)順槽超前支架底座連接,實(shí)現(xiàn)交替邁步式移動(dòng),為上端頭支架支護(hù)如圖3 所示。
圖3 上端頭支架支護(hù)
煤機(jī)割完上端頭后,先將回風(fēng)順槽超前Ⅲ、Ⅵ#4 組超前支架拉移到位,保證超前大架范圍內(nèi)的20 m 頂板支護(hù)符合要求。回風(fēng)順槽Ⅰ、Ⅱ#端頭大架底座聯(lián)結(jié)的2 個(gè)拉移千斤通過銷孔固定到推移塊上如圖4 所示,推移塊通過銷孔與十字頭固定到Ⅲ#超前大架底座上。先拉移Ⅲ#超前大架,此時(shí)Ⅰ、Ⅱ#端頭大架靜止,Ⅰ、Ⅱ#端頭底座聯(lián)結(jié)的2個(gè)拉移千斤內(nèi)杠被拉出,Ⅲ#超前大架拉移到位后,依次拉移Ⅰ、Ⅱ#端頭大架,完成端頭大架的支護(hù)作業(yè)。
圖4 自制推移塊與拉移框架
圖5 自制推移塊與拉移框架實(shí)物
圖6 SAC 型電液控制系統(tǒng)單架結(jié)構(gòu)
圖7 上端頭大架電液控現(xiàn)場(chǎng)改造
圖8 整體改造完成后的上端頭大架
針對(duì)需改造的ZQLY4000/20/38 液壓支架原采用手動(dòng)閥組液壓控制系統(tǒng)存在的沖擊力矩大、操作工序比較復(fù)雜的特點(diǎn),現(xiàn)安裝2 組支架控制器、電磁驅(qū)動(dòng)器、電磁先導(dǎo)閥、液控?fù)Q向閥、壓力傳感器、紅外線接收器[6]。
借助數(shù)據(jù)線將支架控制器串接入3308 綜采工作面SAC 型支架電液控制系統(tǒng)內(nèi)[7],操作人員首先站立在工作面118#架內(nèi)操作Ⅱ#端頭支架,完成Ⅱ#端頭支架的挪移確認(rèn)安全后,操作人員站立在Ⅱ#端頭架下操作Ⅰ#上端頭支架,挪移端頭大架期間操作人員的自身安全得到了充分保證。改造后的上端頭支架具有適應(yīng)性強(qiáng)、可靠性高、結(jié)構(gòu)緊湊、支護(hù)能力大、操作方便等特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了上端頭支架的快速推進(jìn)。
3308 工作面上端頭采用自制的上端頭大架支護(hù)工藝后,簡(jiǎn)化了端尾支護(hù)工序,支護(hù)所需時(shí)間由原先的40 min 降至10 min,回風(fēng)順槽機(jī)尾的3 名密集支護(hù)作業(yè)人員被“解放”出來(lái)了,成為“機(jī)動(dòng)人員”,新支護(hù)工藝只需工作面的2 名支架工配合就可兼職完成端尾支架推移和支護(hù)工作,完成上端頭大架的拉移后,一是可承擔(dān)回風(fēng)順槽門式支架的搬運(yùn)支設(shè)及標(biāo)準(zhǔn)化整改工作,二是煤機(jī)截割完機(jī)尾反機(jī)頭時(shí)可承擔(dān)運(yùn)輸順槽巷道超前段內(nèi)的零星作業(yè)。支護(hù)工工資9 000 元/月計(jì)算,若按照每個(gè)生產(chǎn)班平均減少支護(hù)工2 名,每天則減少4 個(gè)工,每月減少人工費(fèi)用3.6 萬(wàn)元,年均減少43.2 萬(wàn)元。
原先3308 回風(fēng)順槽端尾采用單體柱架棚支護(hù)時(shí)最大支護(hù)高度為3.4 m,3308 回順存在局部超高段,巷高平均值為3.5 m,單體柱+π 梁上端頭支護(hù)工藝時(shí)需搭設(shè)木料構(gòu)頂,需消耗大量木材,改造后的ZQLY4000/20/38 端頭支架最大支護(hù)高度為3.8 m,可降低木料消耗。
改造后的ZQLY4000/20/38 端頭支架安全性能好,增強(qiáng)了對(duì)上端頭處頂板的控制效果,遏制了頂板事故的發(fā)生,有效減輕了端頭支護(hù)工人的作業(yè)勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了端頭支護(hù)工作業(yè)時(shí)的安全風(fēng)險(xiǎn)。
1)對(duì)改造后的ZQLY4000/20/38 支架一組(2架) 所控制的回順上端頭8 m 范圍內(nèi)的頂板壓力進(jìn)行強(qiáng)度應(yīng)用性驗(yàn)算,端頭支架能夠滿足回風(fēng)順槽端頭的支護(hù)強(qiáng)度要求。
2)對(duì)ZQLY4000/20/38 端頭支架進(jìn)行電液控改造,并經(jīng)過數(shù)據(jù)線串接入3308 綜采工作面SAC型支架電液控制系統(tǒng)內(nèi),實(shí)現(xiàn)端尾液壓支架遠(yuǎn)距離控制功能,保障了操作人員的自身安全。
3)3308 工作面上端頭采用自制的上端頭大架支護(hù)工藝后,可減少回風(fēng)順槽機(jī)尾的3 名密集支護(hù)作業(yè)人員,達(dá)到了減員增效的目的。