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        順北油氣田鉆遇局部異常高壓的認(rèn)識(shí)及對(duì)策

        2023-11-04 06:30:14董小虎宋泓鋼
        西部探礦工程 2023年10期
        關(guān)鍵詞:套壓壓井鉆遇

        王 逸,陳 超,董小虎,宋泓鋼

        (中石化西北油田分公司石油工程監(jiān)督中心,新疆 輪臺(tái) 841600)

        順北油氣田主要目的層為一間房組和鷹山組的碳酸鹽巖地層,該地層在走滑斷裂作用下,地層構(gòu)造破裂,易形成斷裂和裂縫,早期的斷裂及裂縫受溶蝕作用形成洞穴,成為良好的斷控縫洞型儲(chǔ)集體[1-4],鉆井施工過(guò)程中,鉆遇定容特征[5-7]的異常高壓儲(chǔ)集體越來(lái)越多,溢流復(fù)雜頻發(fā),如何保證鉆井安全成為了施工的關(guān)鍵。

        1 碳酸鹽巖油藏局部異常高壓表現(xiàn)及施工難點(diǎn)

        (1)當(dāng)鉆遇局部異常高壓儲(chǔ)集體時(shí),通常存在壓力體系突變,發(fā)生溢流,尤其是鉆遇含氣的儲(chǔ)集體[8-10],若鉆井液密度不能有效抑制氣體置換,存在地層氣體持續(xù)侵入現(xiàn)象,需要不斷循環(huán)排氣,給工程施工帶來(lái)極大的井控風(fēng)險(xiǎn)。

        (2)壓井施工過(guò)程中,由于溢漏并存,隨著壓井液進(jìn)入儲(chǔ)集體液量的增加,地層能量持續(xù)得到補(bǔ)充,地層壓力越壓越高[11-12],同時(shí)油氣在壓井液重力置換作用下聚集在定容體頂部,開始向井筒內(nèi)發(fā)生運(yùn)移,井筒內(nèi)液面升高,難以實(shí)現(xiàn)井筒動(dòng)態(tài)平衡,壓井施工困難[13]。

        (3)壓井液密度選擇困難,需要不斷增大壓井液密度才能短時(shí)間壓力平衡,且定容體量越小,越容易激發(fā)定容體特征,需要不斷根據(jù)關(guān)井套壓重新計(jì)算地層壓力,考慮附加值后再選擇二次壓井的壓井液密度。

        (4)目前順北油氣田鉆井井身結(jié)構(gòu)基本固定,普遍下入177.8mm 或193.7mm 技術(shù)套管,目的層施工井筒容積大,循環(huán)壓井時(shí)間長(zhǎng),期間井底不斷發(fā)生重力置換,若稠油進(jìn)入井筒堵塞環(huán)空,將進(jìn)一步增大壓井施工難度[14-15]。

        2 順北A井施工實(shí)例分析

        順北A是一口五級(jí)結(jié)構(gòu)探井,165.1mm井眼鉆至鷹山組7636.5m 發(fā)生溢流,對(duì)應(yīng)垂深7541.71m,壓井后控壓鉆至7654m發(fā)生放空、漏失,經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間處理后進(jìn)行中途測(cè)試及加深鉆進(jìn)作業(yè)。筆者以順北A井現(xiàn)場(chǎng)施工情況為例,針對(duì)異常高壓儲(chǔ)集體的施工過(guò)程及處置措施,進(jìn)行總結(jié)梳理分析,具體情況如下。

        2.1 溢流及壓井施工分析

        鉆進(jìn)至井深7636.50m(井筒內(nèi)情況見圖1),發(fā)現(xiàn)溢流0.6m3,泥漿密度1.35g/cm3,關(guān)井立壓15.4MPa,套壓15.5MPa ,采用節(jié)流循環(huán)方法壓井。泵入1.71g/cm3重漿38m3(出水眼2m3),發(fā)現(xiàn)漏失,降排量。累計(jì)泵入量1.71g/cm3泥漿48m3,漏失1.71g/cm3泥漿12m3,停泵觀察,立壓0MPa,套壓18.9↓17.2MPa,隨即,采用平推方法壓井,環(huán)空平推1.71g/cm3重漿112m3,停泵立壓套壓為零,壓井成功,環(huán)空液面高度89m。

        圖1 溢流發(fā)生時(shí)井內(nèi)情況

        根據(jù)井筒壓力平衡公式:

        式中:ρe——地層當(dāng)量密度,g/cm3;

        ρm——鉆井液密度,g/cm3;

        Pd——關(guān)井立壓,MPa;

        H——溢流井深的垂直深度,m;

        g——重力加速度,N。

        分析:根據(jù)式(1)可求得地層當(dāng)量密度ρe1=1.56g/cm3,壓井施工過(guò)程中選擇1.71g/cm3壓井液,泵入48m3,漏失12m3,實(shí)際注入井筒鉆井液36m3與水眼容積基本一致,因選取的壓井液密度較高,施工過(guò)程中地層破裂,鉆井液不斷進(jìn)入儲(chǔ)集體,使地層能量得到補(bǔ)充,地層壓力進(jìn)一步升高。

        2.2 壓井后施工情況

        壓井施工結(jié)束,起鉆更換常規(guī)鉆具下鉆,循環(huán)調(diào)整泥漿密度至1.68g/cm3,循環(huán)過(guò)程中全烴值最高22%,間斷點(diǎn)火成功,火焰高度0.5~3m,單次持續(xù)時(shí)間70~160min不等,停泵關(guān)井套壓3.5~5.4MPa。

        采用1.68g/cm3進(jìn)行控壓試鉆進(jìn)至7654m,連續(xù)出現(xiàn)間斷放空,井段7654~7671.12m,期間為控制套壓低于5MPa,逐步調(diào)整密度至1.74g/cm3;鉆至7680m 發(fā)生溢流,關(guān)井觀察,立壓1.8MPa,套壓11.5MPa。使用1.76g/cm3鉆井液節(jié)流循環(huán),期間累計(jì)漏失29.8m3,套壓仍呈上漲趨勢(shì),停泵觀察,套壓32MPa。采用2.0g/cm3泥漿平推壓井,壓井后水眼液面高度308m,環(huán)空液面高度410m,起鉆轉(zhuǎn)入中途測(cè)試。

        分析:循環(huán)降密度期間始終處于漏失狀態(tài),井內(nèi)流體受重力差異影響不斷置換,地層氣體持續(xù)侵入,且節(jié)流循環(huán)排污效果不明顯,鉆井液密度被迫提高,漏失量持續(xù)增加的同時(shí)地層能量越來(lái)越高,表現(xiàn)出典型的定容特征。

        2.3 測(cè)井前通井情況

        中途測(cè)試后下通井鉆具至井深7300m(套管內(nèi))關(guān)井循環(huán),測(cè)平均漏速5.4m3/h,調(diào)整密度至1.23g/cm3,至井深7412m開始劃眼,劃眼至井深7654.67m(鷹山組),發(fā)生溢流,關(guān)井觀察,立壓0MPa,套壓1.1MPa,節(jié)流循環(huán)提密度至1.25g/cm3。針對(duì)本井地層壓力變化特征,決定打重漿帽暫時(shí)控制井口后,起鉆加裝旋轉(zhuǎn)控制頭控壓通井,通井劃眼到底后,調(diào)整入口泥漿密度至1.33g/cm3,同時(shí)控制井口回壓3~5MPa 試鉆進(jìn)至7684.3m,套壓逐漸超過(guò)5MPa,關(guān)井節(jié)流循環(huán)套壓呈上漲趨勢(shì),考慮持續(xù)在氣層內(nèi)循環(huán)置換嚴(yán)重,無(wú)法實(shí)現(xiàn)有效排污,控壓短起至7340m套管內(nèi)節(jié)流循環(huán)排污,調(diào)整泥漿性能進(jìn)出口密度至1.35g/cm3,套壓5↓0MPa,期間累計(jì)排出密度1.17~1.22g/cm3的鹽水和混漿159m3,間斷點(diǎn)火成功,火焰高0.5~3m。隨后下鉆到底,控制回壓0~3MPa加深鉆進(jìn)至7695m后起鉆測(cè)井。

        分析:根據(jù)此次溢流情況算,地層當(dāng)量密度ρe2=1.24g/cm3,分析因中途測(cè)試,地層能量得到有效釋放,地層壓力有所恢復(fù),表明測(cè)試放壓是降低施工密度的有效方法之一。

        2.4 加深鉆進(jìn)情況

        電測(cè)結(jié)束后因井內(nèi)基本為1.60g/cm3泥漿,且環(huán)空液面高度180m,折算當(dāng)量密度1.56g/cm3,嘗試用1.55g/cm3建立循環(huán),節(jié)流循環(huán)調(diào)整泥漿密度至1.55g/cm3控壓試鉆進(jìn),鉆至7708m套壓開始上漲,短起至套管內(nèi)嘗試放壓,累計(jì)放漿68m3,同時(shí)排密度1.06~1.35g/cm3鹽水和混漿89m3,液氣分離器點(diǎn)火筒間斷性點(diǎn)火成功,火焰高度0.3~3m 停泵后套壓緩慢上漲至4MPa 穩(wěn)定。繼續(xù)鉆至井深7717.82m,鉆時(shí)突升,決定起鉆檢查,控壓起鉆至管鞋,平推密度2.0g/cm3重漿帽開井起鉆,環(huán)空液面高度90m。更換鉆頭后下鉆到底加深鉆進(jìn),期間為了控制套壓小于5MPa,將密度由1.55g/cm3逐漸上提至1.62g/cm3,控壓鉆進(jìn)至井深7780m完鉆。

        分析:電測(cè)期間不斷推入1.60g/cm3重漿維持井下漏失狀態(tài)保證井控安全,在此過(guò)程中地層能量再次被補(bǔ)充,建立循環(huán)后地層氣體活躍不斷與鉆井液發(fā)生置換,環(huán)空流體不斷被污染,且鉆井液無(wú)法抑制流體污染,難以實(shí)現(xiàn)井筒平衡。

        3 異常高壓儲(chǔ)集體的認(rèn)識(shí)

        (1)該井以?shī)W陶系一間房組和鷹山組為主要目的層,預(yù)測(cè)油氣層位于斷層和“串珠”附近(見圖2),鉆至7654~7675.12m 間斷放空,累計(jì)放空13.33m(斜),體現(xiàn)出儲(chǔ)層段內(nèi)部較強(qiáng)均質(zhì)性,且作業(yè)期間未見油花,通過(guò)分析天然氣組分分析,干燥系數(shù)為0.94~0.96,處于氣藏臨界值,判斷為凝析氣藏。

        圖2 順北A井地震時(shí)間偏移剖面圖(放大)

        (2)通過(guò)分析中途測(cè)試過(guò)程,使用1.20g/cm3鹽水替漿完,油壓65.97~65MPa,套壓由45~37.14MPa,注入井筒總液量1257.1m3,排量與壓力曲線趨勢(shì)基本一致,最高油壓116.4MPa,停泵壓降98.4↓94.2MPa,顯示未溝通規(guī)模儲(chǔ)集體,確定地層能量是因鉆井液漏失持續(xù)得到補(bǔ)充,使得壓力越來(lái)越高。

        (3)實(shí)測(cè)7497.8m處壓力89.57MPa,溫度149.96℃,壓力系數(shù)1.22,溫度梯度2.0℃/100m,屬于異常高壓地層[5],根據(jù)中途測(cè)試數(shù)據(jù)顯示,地層壓力系數(shù)低于初次發(fā)生溢流時(shí)鉆井液密度,分析溢流原因?yàn)榫矁?nèi)流體發(fā)生置換。

        (4)采用6mm 油嘴開井,油壓79.8MPa,小時(shí)產(chǎn)液11m3,累產(chǎn)液51m3后見天然氣,累計(jì)進(jìn)入地層2833.12m3,累計(jì)產(chǎn)液3639.07m3,累計(jì)產(chǎn)氣量86.82×104m3,采用縫洞試井軟件解釋本井控制縫洞體積約530×103m3,結(jié)合試油動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù),判斷本井控制的儲(chǔ)集體規(guī)模較小,且根據(jù)測(cè)試結(jié)果擬合的單位壓降曲線呈線性特征(見圖3),表明該儲(chǔ)集體呈定容特征。

        圖3 單位壓降曲線

        4 結(jié)論及建議

        異常高壓儲(chǔ)集體受其井周連通性、流體介質(zhì)類型及圈閉大小影響,表現(xiàn)出不同的特征,其處理手段及施工原則也有所區(qū)別,應(yīng)加強(qiáng)異常高壓地層的地質(zhì)預(yù)測(cè)精度,逐步明晰儲(chǔ)集體特征及流體性質(zhì),為工程施工提供參考,通過(guò)總結(jié)本井施工情況,針對(duì)鉆遇異常高壓地層的施工對(duì)策,提出以下幾點(diǎn)建議:

        (1)高開低走原則,針對(duì)鄰井已鉆遇定容體,且施工預(yù)測(cè)鉆遇幾率較大的,非目的層施工,鉆井液密度按井控安全壓力計(jì)算,采取較高密度鉆井液施工,如鉆遇定容體,便于及時(shí)壓井控制,如未鉆遇定容體,目的層前將鉆井液密度降低。

        (2)分步下探原則,如鉆遇放空段,避免一次直接探底過(guò)多,待工況穩(wěn)定后,再分步下探。根據(jù)循環(huán)觀察情況分析判斷定容體油氣藏特征、流體介質(zhì)及形態(tài)大小。

        (3)近平衡壓井原則,鉆遇異常高壓儲(chǔ)集體發(fā)生溢流需立即關(guān)井,確定原始地層壓力,選取與地層當(dāng)量密度相當(dāng)?shù)膲壕簤壕⑼ㄟ^(guò)循環(huán)排污準(zhǔn)確判斷地層流體類型。若地層流體無(wú)開采價(jià)值,且流體介質(zhì)對(duì)鉆井液污染大,壓力釋放逐漸升高,再選擇高密度鉆井液配合控壓施工。

        (4)風(fēng)險(xiǎn)可控原則,若發(fā)現(xiàn)硫化氫或關(guān)井套壓30MPa以上,因井控安全風(fēng)險(xiǎn)較高,需采用壓回法方式壓井,控制井口套壓歸零后再討論下步施工方案。

        (5)逐步釋放原則,如分析定容體圈閉有限,當(dāng)量密度在1.75g/cm3以下,且地層流體對(duì)鉆井液污染可控,可采用控壓鉆進(jìn),逐步釋放原則施工??貕恒@進(jìn)時(shí),在旋轉(zhuǎn)頭安全范圍內(nèi),按定排量、立壓不變施工,還是控制套壓動(dòng)平衡施工取決于實(shí)鉆工況。

        (6)避開原則,若在斷裂漏層前鉆遇失返性漏失,應(yīng)立即停鉆,經(jīng)地質(zhì)分析后,如有避開空間,選擇填井側(cè)鉆避開原則,如無(wú)法避開可考慮采用測(cè)試管柱釋放,再揭開目的層。若鉆遇較長(zhǎng)放空段或判斷進(jìn)入定容體核心溝通區(qū)域,圈閉較大、壓力高、能量大,當(dāng)量密度在1.80g/cm3以上,若具有一定的可采價(jià)值,建議直接轉(zhuǎn)測(cè)試,若無(wú)可采價(jià)值,考慮裂縫—串珠集合體堵漏、壓井施工難度大,建議回填側(cè)鉆,避開定容特征區(qū)域。

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