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        鍋爐脫硝改造后空預(yù)器堵塞的原因及治理措施

        2023-11-02 06:15:54王燦輝
        關(guān)鍵詞:煙氣

        王燦輝

        (國能(泉州)熱電有限公司,泉州 362804)

        隨著國家對燃煤發(fā)電機組的大氣污染排放指標要求日趨嚴格,各燃煤機組必須嚴格控制排放粉塵、SO2、NOX排放濃度分別不高于10 mg·Nm-3、35 mg·Nm-3、50 mg·Nm-3。各燃煤機組在控制NOX方面大多進行低氮燃燒器改造和煙氣脫硝改造。選擇性催化還原(Selective Catalytic Reduction,SCR)煙氣脫硝技術(shù)是目前世界上先進的火力發(fā)電廠煙氣脫硝主流技術(shù)之一。為保證氮氧化物不超標,在變工況運行時存在過量噴氨現(xiàn)象,長時間后煙氣側(cè)就會形成硫酸氫銨黏結(jié)物附著在空預(yù)器表面,造成空預(yù)器堵灰、腐蝕,甚至影響整個鍋爐的安全運行[1]。

        1 設(shè)備簡介

        1.1 鍋爐設(shè)備概況

        某電廠的鍋爐是哈爾濱鍋爐廠有限責任公司自主設(shè)計和制造的亞臨界自然循環(huán)汽包鍋爐,型號為HG-1025/17.4-YM28,為中間一次再熱、平衡通風、露天布置、固態(tài)排渣、靜電除塵的∏型鍋爐。鍋爐采用四角切圓燃燒方式,對燃燒器進行分級低氮燃燒器改造,同時在省煤器和空預(yù)器之間設(shè)置了SCR 脫硝系統(tǒng)。

        1.2 脫硝系統(tǒng)整體情況

        該機組脫硝系統(tǒng)由北京國電龍源環(huán)保工程有限公司總承包改造,其脫硝裝置配置垂直煙道3 層(2+1)脫硝層數(shù)設(shè)計,采用國產(chǎn)蜂窩式催化劑,高溫高塵布置形式,如圖1 所示。SCR 脫硝前的氮氧化物、氧量測量取樣探頭水平安裝在省煤器后噴氨格柵前的垂直煙道,SCR 脫硝后的氮氧化物、氧量測量取樣探頭以及氨逃逸率測點垂直安裝在SCR 反應(yīng)區(qū)后空預(yù)器前的水平煙道。在反應(yīng)區(qū)前后左右墻每層均設(shè)置6 臺聲波吹灰器,共計36 臺。該SCR 煙氣脫硝系統(tǒng)的還原劑制備采用液氨法方案,能實現(xiàn)在設(shè)計煤種及校核煤種下鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(Boiler Maximum Continue Rate,BMCR)處理100%煙氣量條件下的脫硝效率不低于87.5%,NH3逃逸量應(yīng)控制在0.000 25%以下。

        圖1 高溫高塵布置形式

        2 存在問題及其原因分析

        2.1 存在問題

        該電廠燃煤機組自從進行SCR 改造后,隨著機組的連續(xù)運行,空預(yù)器兩側(cè)差壓由1.8/1.9 kPa 上升至3.6/3.7 kPa,而且脫硝催化劑還存在積灰導(dǎo)致的催化劑失效的問題。氨逃逸數(shù)值從0.000 25%不斷攀升至0.001%,SCR 反應(yīng)效率下降,進一步增加了噴氨量,造成了惡性循環(huán)。隨著空預(yù)器的差壓上升,引風機出力不斷增加,存在失速的風險,嚴重影響了機組經(jīng)濟性和運行安全。

        2.2 空預(yù)器堵塞的危害

        空預(yù)器堵塞現(xiàn)象直接表現(xiàn)為空預(yù)器進出口差壓增大,導(dǎo)致煙氣流通不順暢,煙氣阻力增大,造成一次風量、二次風量和爐膛負壓波動,影響鍋爐的穩(wěn)定燃燒。同時,由于長期受到硫酸氫銨附著大量積灰和差壓大的影響,空預(yù)器上下軸承被附加了額外應(yīng)力,造成軸承的應(yīng)力損壞,嚴重時會導(dǎo)致空預(yù)器受熱面偏斜振動大。從經(jīng)濟角度分析,當空預(yù)器表面積灰嚴重時,空預(yù)器換熱效率大大下降,造成一次和二次風溫下降,排煙溫度上升,影響鍋爐燃燒效率,制約鍋爐出力。堵塞與積灰也會加快受熱面腐蝕,縮短受熱面的壽命[2]。

        2.3 空預(yù)器堵塞的原因分析

        (1)堵塞的機理。經(jīng)檢查,空預(yù)器堵塞的主要成分是硫酸氫銨,由煙氣中未反應(yīng)逃逸的氨氣和煙氣中的SO3經(jīng)過化學(xué)反應(yīng)生成[3]。硫酸氫銨在不同的溫度下會呈現(xiàn)氣、液、固3 種狀態(tài),而液態(tài)的硫酸氫銨黏性很強,其露點溫度約為148 ℃。當煙氣溫度低于露點溫度時,大量的硫酸氫銨會以液體形式附著在空預(yù)器表面,并且能吸附大量的飛灰,造成空預(yù)器堵灰。

        (2)堵塞的主要原因。噴氨調(diào)整不當會導(dǎo)致氨逃逸超標,加快硫酸氫銨的生成。同時,空預(yù)器吹灰效果不佳,對附著在空預(yù)器中低溫區(qū)域的硫酸氫銨清除不及時,硫酸氫銨會隨著機組長期運行累積增加。另外,燃煤含硫或者含氮成分過多,導(dǎo)致生成的二氧化硫或者氮氧化物過多,進一步生成硫酸氫銨[4]。

        3 控制措施

        3.1 燃燒調(diào)整方面

        經(jīng)過日常燃燒調(diào)整比對NOX參數(shù)過程中的實踐、摸索、分析和總結(jié),對降低NOX采取以下措施。第一,認真做好入爐煤種煤質(zhì)分析,新到煤種應(yīng)嚴格履行試燒制度,試燒過程中加強氮氧化物、二氧化硫濃度變化的監(jiān)測,確認正常后方可繼續(xù)加大摻燒量。第二,低負荷運行時,鍋爐總風量小,煙道充滿度不夠,通過二次風擋板、再熱煙氣擋板或改變制粉運行方式調(diào)節(jié)脫硝入口煙溫使其處于脫硝系統(tǒng)催化劑最佳反應(yīng)溫度區(qū)間,以避免降低脫硝催化劑活性,降低氨逃逸率,同時保持上層制粉運行,提高火焰中心和綜合冷端溫度。第三,磨煤機風粉比匹配的情況下,盡量保持在下限運行,降低一次風量在鍋爐總風量的比例。第四,在環(huán)境溫度低時,盡量保持冷端綜合溫度在148 ℃以上,根據(jù)需要設(shè)計熱風再循環(huán)或者暖風器,在環(huán)境溫度低時投入運行[5]。第五,具備設(shè)計熱風再循環(huán)的鍋爐,應(yīng)在低負荷或者環(huán)境溫度低時開啟熱風再循環(huán)門,提高空預(yù)器冷端綜合溫度。第六,針對低氮燃燒器,盡量控制貼壁風門開度在50%以下,防止爐膛溫度過高引起熱力型NOX濃度的急劇上漲。在調(diào)整二次風門和啟停制粉系統(tǒng)時,操作不應(yīng)過快,調(diào)整過程需關(guān)注NOX濃度的變化以進行下一步的操作調(diào)整。第七,應(yīng)嚴格控制進口煙氣中NOX濃度小于550 mg·Nm-3。當超出時應(yīng)分析原因,調(diào)整鍋爐負荷或者制粉系統(tǒng)組合,盡可能降低濃度,保障SCR 入口NOX濃度在額定范圍以內(nèi)。第八,當機組投入自動增益控制(Automatic Gain Control,AGC)時,應(yīng)協(xié)調(diào)控制設(shè)定的負荷變化率不超過10 MW·min-1。在電網(wǎng)給定AGC 負荷指令波動較為頻繁,導(dǎo)致鍋爐燃料量和送風量波動較大時,SCR 入口NOX波動會比較劇烈,引起噴氨量變化量大,很可能造成氨逃逸率明顯增加。此時,應(yīng)人為將SCR 噴氨調(diào)節(jié)閥切換為手動,同時手動干預(yù)鍋爐氧量調(diào)整,盡可能使煤量、氧量波動平緩,避免因噴氨調(diào)節(jié)滯后導(dǎo)致的過量噴氨。

        3.2 NOX 調(diào)整控制方面

        對于進入SCR 的NOX的控制方面,主要以降低氨逃逸率為目的,從提高脫硝效率方面著手采取以下措施。第一,手動調(diào)整每根SCR 裝置入口噴氨支管的噴氨量,進行噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗,使出口NOX和NH3分布更均勻,反應(yīng)更完全,降低氨氣逃逸質(zhì)量濃度,防止過量噴氨,提高SCR 裝置的可用率。第二,嚴格控制脫硝出口氨逃逸率不超過0.000 3%,必要時將噴氨調(diào)閥切換為手動調(diào)整進行觀察。第三,將噴氨調(diào)閥切換到手動,緩慢關(guān)小噴氨調(diào)門開度,減少噴氨量,直至脫硝出口NOX(凈煙氣NOX)出現(xiàn)上升才停止操作,以避免死區(qū)帶來的過量噴氨。第四,控制脫硝出口NOX排放濃度在43 ~50 mg·Nm-3,確保小時均值不超標,減少噴氨量。第五,開展運行氨耗量調(diào)整指標競賽活動,做到早調(diào)整和精細調(diào)整,降低噴氨量[6]。第六,當發(fā)現(xiàn)脫硝效率下降時,不要急于加大注入的產(chǎn)品氣量,而是先排查效率低的原因,再決定是否需要加大注入產(chǎn)品氣量,否則稍有不慎,容易造成產(chǎn)品氨氣逃逸率的升高。如果氮氧化物分析儀測量不準確,需聯(lián)系廠家對測量儀重新調(diào)試,并用標準氣體進行標定。第七,應(yīng)針對不同煤種或者不同的穩(wěn)定工況,多次對SCR 裝置入口每根噴氨支管的噴氨量進行優(yōu)化調(diào)整測試,通過開大噴氨噴嘴調(diào)閥觀察噴氨量的增加情況。脫硝系統(tǒng)出口處的NOX質(zhì)量濃度逐漸降低,氨氣逃逸率不上升,逐個確定每個SCR各噴氨支管的手動調(diào)閥的最佳開度,這樣能有效改善SCR 出口NOX分布均勻性,降低氨逃逸率。

        3.3 設(shè)備治理方面

        要保障設(shè)備的長周期運行,可靠治理是必不可少的環(huán)節(jié)。經(jīng)過長期的摸索總結(jié),從運行和維護兩方面采取以下措施進行設(shè)備的治理。第一,保障空預(yù)器吹灰器正常使用,對于吹灰器故障、吹灰時間短等問題應(yīng)及時處理。控制空預(yù)器吹灰參數(shù)正常,吹灰時間足夠,按照“冷端-熱端-冷端”順序投入吹灰,發(fā)現(xiàn)空預(yù)器差壓上漲趨勢后,視情況投入連續(xù)吹灰。第二,加強對脫硝聲波吹灰器、省煤器輸灰系統(tǒng)的檢查,出現(xiàn)異常時要立即消除缺陷。第三,堅持“逢停必檢”原則檢查脫硝催化劑,及時更換失效的脫硝催化劑,清理催化劑上的積灰,保證催化劑的正?;钚?。及時清理空預(yù)器上的硫酸氫銨和積灰,必要時及時更換。第四,做好空預(yù)器漏風率控制,定期進行空預(yù)器漏風試驗檢查,利用機組停運或者檢修機會治理空預(yù)器漏風[7]。第五,按要求進行噴氨閥門活動試驗,發(fā)現(xiàn)堵塞結(jié)晶等故障導(dǎo)致閥門過調(diào)時,應(yīng)及時消除缺陷。第六,運行機組若發(fā)生空預(yù)器堵塞現(xiàn)象,可利用省網(wǎng)低谷降負荷進行空預(yù)器半側(cè)在線沖洗。第七,學(xué)習(xí)借鑒新脫硝分區(qū)優(yōu)化技術(shù)進行改造,降低氨逃逸率。第八,確??疹A(yù)器進出口差壓檢測儀表校驗合格,工作正常,避免空預(yù)器存在泄漏或者堵塞現(xiàn)象。第九,制定標定SCR 出口煙氣成分分析的定期工作,確保煙氣成分測量準確。第十,做好設(shè)備的日常點檢工作,每天定期檢查整個系統(tǒng)是否存在泄漏,特別是涉及產(chǎn)品氣量的所有設(shè)備和管道,若有泄漏要及時聯(lián)系設(shè)備部進行處理。注意重點監(jiān)測反應(yīng)器進出口壓降、反應(yīng)器出口各煙氣分析儀、反應(yīng)器的壓力和溫度、公用區(qū)蒸汽溫度壓力等重點參數(shù),發(fā)若現(xiàn)異常要及時分析原因,及時排除隱患,把系統(tǒng)恢復(fù)至正常的運行狀態(tài)。另外,每天檢查稀釋風機的運行情況,包括噪聲、振動、軸承溫度、潤滑情況等;每周檢查稀釋風機入口濾網(wǎng)的污染情況、連接部件的緊固情況;每月注意檢查風機的葉片是否黏附異物、聯(lián)軸器是否連接牢固等。

        4 結(jié)語

        文章針對某300 MW 機組鍋爐脫硝改造后空預(yù)器差壓高的問題進行深入的原因分析,針對性采取措施后,空預(yù)器堵塞現(xiàn)象基本得以解決。經(jīng)過長期運行后,空預(yù)器差壓不再大幅增加,保障了機組的安全和經(jīng)濟運行。

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