劉杰華,陸盛濤
(云南云天化紅磷化工有限公司,云南 開遠(yuǎn) 661600)
云南云天化紅磷化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)復(fù)合肥裝置于2006年4月建成投產(chǎn),原設(shè)計(jì)為生產(chǎn)各類高濃度、高氮復(fù)合肥產(chǎn)品,但受市場(chǎng)因素的影響,公司進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)該套裝置既可生產(chǎn)復(fù)合肥,又可生產(chǎn)磷酸二銨(DAP)產(chǎn)品。目前為了滿足市場(chǎng)多樣化的需求,公司利用該裝置試生產(chǎn)60%粒狀磷酸一銨(GMAP)產(chǎn)品,經(jīng)過多次摸索、總結(jié)與改進(jìn),生產(chǎn)工藝日趨成熟,產(chǎn)量提高,裝置運(yùn)行周期延長(zhǎng)。
參考60%粉狀磷酸一銨和60%磷酸二銨產(chǎn)品生產(chǎn)情況和工藝指標(biāo)控制情況,對(duì)60%粒狀磷酸一銨產(chǎn)品供酸質(zhì)量提出了要求:磷酸w(P2O5)≥44%、w(固)7.5%~8.0%。
該復(fù)合肥裝置所用氣氨是通過液氨和尾氣洗滌系統(tǒng)洗滌液在氨蒸發(fā)器內(nèi)換熱得到,而生產(chǎn)初期尾氣洗滌系統(tǒng)洗滌液溫度低,氨蒸發(fā)器無法投用,針對(duì)此情況對(duì)生產(chǎn)操作進(jìn)行了規(guī)范。工藝指標(biāo)控制要求見表1。
表1 工藝指標(biāo)控制要求
生產(chǎn)初期管式反應(yīng)器使用全液氨生產(chǎn),造粒洗滌塔洗滌液相對(duì)密度按1.64±0.01控制,管式反應(yīng)器反應(yīng)料漿流量為(20±1)m3/h,氨酸質(zhì)量體積比為(135 ± 5)kg/m3,氨化通氨量為(800 ± 50)kg/h 1#氨化閥門開度為100%,2#氨化閥門開度為100%,3#氨化閥門開度為10%~15%(根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)。待系統(tǒng)返料正常后,管式反應(yīng)器反應(yīng)料漿流量逐步提高至25 m3/h,提升負(fù)荷過程中,氨化,通氨量穩(wěn)定在(800±50)kg/h,避免氨化通氨量和管式反應(yīng)器通氨量同時(shí)調(diào)整導(dǎo)致中和度失控。
待尾氣洗滌系統(tǒng)洗滌液溫度≥25 ℃,投用氨蒸發(fā)器,氣氨壓力達(dá)到0.85 MPa,管式反應(yīng)器采用全氣氨生產(chǎn)。造粒洗滌塔洗滌液相對(duì)密度按1.60±0.01控制,管式反應(yīng)器反應(yīng)料漿流量為(25±1)m3/h,氨酸質(zhì)量體積比為(135 ± 5)kg/m3,氨化通氨量為(800±50)kg/h。
本次試生產(chǎn)裝置共運(yùn)行531.33 h(即22.14 d),因更換閥門、處理管道問題、維修法蘭漏點(diǎn)共停車20.25 h,處理造粒洗滌塔錐體漏點(diǎn)停車42.5 h,計(jì)劃檢修停車18.5 h,其余時(shí)間正常生產(chǎn),具體運(yùn)行情況見表2。
表2 運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)
共生產(chǎn)60%粒狀磷酸一銨產(chǎn)品61 批,一次下線產(chǎn)品5 批總養(yǎng)分含量不合格,8 批水分超標(biāo),一次下線產(chǎn)品養(yǎng)分加權(quán)平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)為60.36%(見表3)。包裝產(chǎn)品65批次,1批水分超標(biāo),總養(yǎng)分加權(quán)平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)為60.44%(見表4)。
表3 一次下線產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì) %
表4 包裝產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì) %
產(chǎn)品養(yǎng)分含量調(diào)整主要采取調(diào)整原料磷酸固含量的方式。w(固)8.0%~9.0%的原料磷酸使用時(shí)間較長(zhǎng),過程中根據(jù)產(chǎn)品N 含量和P2O5含量對(duì)w(固)進(jìn)行0.5%的微調(diào)。如果N含量高、P2O5含量低,則適當(dāng)提高原料磷酸固含量;如果N含量低、P2O5含量高,則適當(dāng)降低原料磷酸固含量(見表5)。
表5 生產(chǎn)用磷酸指標(biāo)分析
氯化銨除前期添加量為30~35 kg/t,大多數(shù)時(shí)間添加量為10~20 kg/t;硫酸未添加;因該產(chǎn)品用水量低,硫酸銨未添加。
本次生產(chǎn)60%粒狀磷酸一銨產(chǎn)品僅使用管式反應(yīng)器全氣氨生產(chǎn),投用預(yù)中和管式反應(yīng)器或管式反應(yīng)器使用液氨生產(chǎn),產(chǎn)品水分難以控制。生產(chǎn)初期控制干燥風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度75%、造粒風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度50%,意在采用高溫小風(fēng)量的方式降低產(chǎn)品水分,但是因風(fēng)門開度偏小,物料水分反而不易被帶走,不利于干燥。生產(chǎn)中期控制造粒風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度100%、干燥風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度100%,采用低溫大風(fēng)量的方式進(jìn)行干燥,產(chǎn)品水分較易控制[1]。下雨、低溫天氣時(shí)可適當(dāng)降低噴射風(fēng)機(jī)頻率,減少冷風(fēng)配比。
生產(chǎn)前期,造粒洗滌塔洗滌液相對(duì)密度按1.60 ± 0.01 控制,主要范圍在1.60~1.61,相對(duì)密度偏低,帶入系統(tǒng)的水分偏多,產(chǎn)品水分偏高,偶有超標(biāo)。生產(chǎn)中期開始適當(dāng)提高造粒洗滌塔洗滌液相對(duì)密度至1.610±0.005,造粒機(jī)出料粒度通過控制系統(tǒng)返料比、管式反應(yīng)器氨酸比、氨化通氨量進(jìn)行調(diào)整[1](見表6)。
本次生產(chǎn)的產(chǎn)品須符合澳大利亞化肥進(jìn)口質(zhì)量指標(biāo),其要求粒徑大于4 mm 的顆粒占比≤7%、粒徑小于2 mm 的顆粒占比≤3%,要求較嚴(yán)。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出,總體平均數(shù)值都達(dá)到了要求,但一次下線產(chǎn)品粒徑大于4 mm和小于2 mm的合格率都低于90%,經(jīng)過篩分后包裝產(chǎn)品合格率能夠達(dá)到90%以上,但還是低于95%(見表7、表8)。因此,為了達(dá)到澳大利亞化肥進(jìn)口的粒度要求,關(guān)鍵在于控制造粒機(jī)出料粒度。
表7 一次下線產(chǎn)品粒度檢測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)
表8 包裝產(chǎn)品粒度檢測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)
1)原因分析 ①管式反應(yīng)器氨酸比不合適,料漿易在膠板、氨支架、大梁位置積料。②氨化閥門開度不合適,1#閥門開度85%~90%、2#閥門開度100%、3#閥門開度10%~15%。③管式反應(yīng)器噴口角度偏高,致使管式反應(yīng)器噴出的料漿距離氨化位置偏遠(yuǎn),氨化效果差,不利于物料成粒且易積料。④管式反應(yīng)器第一噴口中心線與1#氨支架相距800 mm,距離遠(yuǎn),造成氨化效果不理想。
2)改進(jìn)措施 第一次改進(jìn),管式反應(yīng)器氨酸質(zhì)量體積比逐步調(diào)整至(130±5) kg/m3,氨化通氨量根據(jù)出料情況適當(dāng)減小,優(yōu)化造粒工況;調(diào)整氨化閥門開度,將1#、2#閥門開度均調(diào)至100%,3#保持關(guān)閉。第二次改進(jìn),適當(dāng)下調(diào)管式反應(yīng)器噴口角度,使其水平線與氨化噴口平行。第三次改進(jìn),使用DN100雙噴口管式反應(yīng)器,管式反應(yīng)器第一噴口中心線與1#氨支架距離縮短至600 mm,改進(jìn)氨化效果。
經(jīng)過以上改進(jìn),造粒機(jī)膠板積料明顯好轉(zhuǎn),第一次改進(jìn)后,1#與2#氨支架之間的積料基本消失,但1#氨支架內(nèi)側(cè)的積料仍然很嚴(yán)重。經(jīng)過第二次改進(jìn),可以看見1#與2#氨支架之間的積料消失,1#氨支架內(nèi)側(cè)的積料大幅度減少。第三次改進(jìn)后,造粒機(jī)工況好轉(zhuǎn),積料明顯減少。
1)原因分析 ①造粒洗滌塔洗滌液相對(duì)密度按1.60±0.01控制,相對(duì)密度偏低,帶入系統(tǒng)的水分多。②造粒風(fēng)機(jī)、干燥風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度不合適。③干燥機(jī)進(jìn)風(fēng)管易積料。
2)改進(jìn)措施 ①提高造粒洗滌塔洗滌液相對(duì)密度至1.610±0.005。②造粒風(fēng)機(jī)風(fēng)門、干燥風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度調(diào)至100%,采用低溫大風(fēng)量的方式進(jìn)行干燥[1]。③每班清理干燥機(jī)進(jìn)風(fēng)管積料。
1)原因分析 ①粒狀磷酸一銨產(chǎn)品粒度調(diào)控與磷酸二銨產(chǎn)品差別較大,裝置2018年后未生產(chǎn)過粒狀磷酸一銨產(chǎn)品,操作人員技能生疏。②本次生產(chǎn)的是60%粒狀磷酸一銨產(chǎn)品,要求粒徑大于4 mm占比≤7%、粒徑小于2 mm占比≤3%,要求較嚴(yán)。③斗提機(jī)下料溜管易積料,影響產(chǎn)品正常采出。
2)改進(jìn)措施 ①加強(qiáng)操作人員技能培訓(xùn),使其掌握粒狀磷酸一按產(chǎn)品粒度調(diào)控的方法:粒狀磷酸一銨產(chǎn)品調(diào)整粒度時(shí),造粒洗滌塔洗滌液相對(duì)密度調(diào)整效果與磷酸二銨產(chǎn)品相反,提高相對(duì)密度粒度變小,降低相對(duì)密度粒度變大;氨酸比和氨化通氨量調(diào)整效果與磷酸二銨產(chǎn)品相同,提高氨酸比或氨化通氨量粒度變小,降低則粒度變大;系統(tǒng)返料比對(duì)粒度影響較大,提高返料比粒度變小,降低返料比粒度變大。②造粒機(jī)出口物料中粒徑2~4 mm占比控制在40%~60%。③每班定期清理斗提機(jī)下料溜管。
1)原因分析 造粒洗滌塔中磷酸添加量大,洗滌液相對(duì)密度高,且磷酸中硫酸根含量高(w(SO42-)4.7%左右),腐蝕性強(qiáng)。
2)改進(jìn)措施 ①生產(chǎn)60%粒狀磷酸一銨產(chǎn)品時(shí)不添加硫酸,養(yǎng)分調(diào)整主要靠調(diào)整磷酸固含量和氯化銨添加量。②采用316L 材質(zhì)10 mm 厚不銹鋼板,重新制造安裝造粒洗滌塔錐體部分。
經(jīng)過22 d的60%粒狀磷酸一銨試生產(chǎn),操作人員對(duì)該產(chǎn)品的生產(chǎn)調(diào)控技能明顯上升,產(chǎn)量提高,達(dá)到900~950 t/d;造粒機(jī)膠板、大梁積料明顯減少;產(chǎn)品粒度調(diào)整方式應(yīng)用較為成熟,粒度能夠滿足客戶需求;產(chǎn)品w(H2O)也能夠控制在2.5%以內(nèi)。但是在生產(chǎn)過程中還是需要點(diǎn)動(dòng)造粒機(jī),1#氨支架內(nèi)部有時(shí)還會(huì)產(chǎn)生少量積料;該產(chǎn)品對(duì)造粒洗滌塔洗滌液相對(duì)密度、熱風(fēng)爐爐膛溫度要求較高,工藝指標(biāo)控制難度較大,需要解決和攻克的問題依然較多,仍然需要繼續(xù)摸索、總結(jié)與改進(jìn)。