孔祥偉
(大慶石油化工機械廠有限公司,黑龍江大慶 163000)
機械廠年產(chǎn)壓力容器產(chǎn)品約14 000 t,生產(chǎn)壓力容器產(chǎn)品的第一道工序是鋼板下料。機械廠很早就引進了數(shù)控切割機。該技術(shù)的引進可以保證產(chǎn)品的切削和焊接品質(zhì),提高原料的利用效率,減少單位產(chǎn)品的生產(chǎn)費用。在當(dāng)前的切削工藝中,由于在切削過程中還存在一些問題,造成產(chǎn)品質(zhì)量差、效率低、缺陷多。
(1)切割物料的通過性差。根據(jù)統(tǒng)計,在經(jīng)過對金屬板材進行加工之后,產(chǎn)品通過率僅有68%。而業(yè)內(nèi)鋼板數(shù)控切削的通過率平均值是86%,切削質(zhì)量與行業(yè)平均水平存在較大差距。
(2)工期延遲。由于最近數(shù)控切削加工中的瑕疵不斷增加,需要花費很多的人力、物力進行清運,有時甚至需要重新處理來確保產(chǎn)品可以順利出廠,對企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)造成一定的影響。
(3)生產(chǎn)成本急劇增加。因為清洗切割材料需要耗費大量的人力、物力,有很多金屬板多次切割不當(dāng),造成浪費,形成廢料,增加企業(yè)的生產(chǎn)制造成本。
據(jù)統(tǒng)計,共切割鋼板18 926 m,合格產(chǎn)品12 656 m,合格率67%,不合格產(chǎn)品6270 m,不合格率33%。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),在壓力容器主要部位切割時,大部分缺陷為切割斷面上的夾渣(圖1)。切削截面縱向不符合要求、切削截面光滑度不符合要求、倒角不符合要求等各種類型缺陷的發(fā)生可能性見表1。
表1 各種缺陷類型統(tǒng)計
圖1 剖面懸渣
由表1 可知,在所有缺陷中切割斷面掛渣缺陷出現(xiàn)最多,占所有缺陷材料中的75.6%。本文對切割斷面掛渣不足繼續(xù)進行調(diào)查(表2)。
表2 掛渣缺陷調(diào)查
評價制造流程是否能夠符合顧客的基本和真實需要。在發(fā)生質(zhì)量問題時,能及時進行糾正,通過改進設(shè)備改善生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績等,為工廠創(chuàng)造效益。為克服切削加工中存在的不足,使設(shè)備工作穩(wěn)定,縮短加工時間,本文給出了如下工藝改進方案。
實踐表明,若能有效消除切削截面上的殘渣,就能有效改善成品質(zhì)量。目前的產(chǎn)品合格率僅為67%,不合格產(chǎn)品中75.6%是由切削部分的殘余物引起的,其中79.6%需要重新施工。所以在切削時,若能將切削液的品質(zhì)提高到33%×75.6%×79.6%=19.9%,那么一次切削的合格率就會達到67%+19.9%=86.9%。在確定改進目標(biāo)之后,要對切割剖面上的殘渣進行全面的評估,以解決不能直接去除的問題。要達到改進目的,就必須解決這些問題,并對各個方面的影響進行分析,包括人員、設(shè)備、材料和工藝(圖2)。
圖2 影響掛渣質(zhì)量的因素
通過對施工工地剖面上的浮渣進行細致地觀測與分析,統(tǒng)計各項影響因素(表3)。
表3 影響因素統(tǒng)計
從表3 可以得出,切割一次合格率低的主要原因是切割時氧含量低、割嘴與工件上部距離不固定、行進速度過快、割嘴移動速度快等,需要改進的方面有:①劃分各個部門的工作責(zé)任,制定適當(dāng)?shù)莫剟詈蛻土P制度;②強化雇員的上崗前訓(xùn)練;③改善現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)。
(1)對各個部門的工作責(zé)任進行明確界定,并制定了相應(yīng)的獎勵和懲罰制度。若切削下料有問題,將會對機械廠的經(jīng)濟效益產(chǎn)生影響。因此,需要提升設(shè)備切削的一次合格率,形成一套完善的獎懲制度,確保正常生產(chǎn)。
(2)在工程實施之前,做好具體工作的技術(shù)指導(dǎo)。因此,需要加強對員工的培訓(xùn),組織所有的數(shù)控切削操作人員進行崗位前培訓(xùn),并進行嚴(yán)格的審核;堅持“不合格,不能入職”的思想。完善現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù),建立嚴(yán)密的生產(chǎn)流程管理制度。
(3)完善現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù),建立嚴(yán)密的生產(chǎn)過程。在進行劃痕時,先畫一條切割線,如果使用半自動化的小車,也要畫一條鐵軌。具體的刻字方式如下:用鋼卷尺等丈量鋼板的長和寬,然后與下料排版的大小對比,判斷材料的精度,確認(rèn)后再進行刻劃。用長條直線作為參考,直線和圓規(guī)測量,用石筆畫出圓點(一條直線原則)。通常用窄的V 形標(biāo)識,其頂端沿一條線畫出??嚲€(粉線)可以拉出較長的線條,在上面畫出一條直線,然后用直角尺、鋼卷尺等對圓筒進行測量。剪完后,在下料線的一邊做好切割機的導(dǎo)軌,通常兩條直線的間距為150 mm 或200 mm,并根據(jù)需要適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)預(yù)留一定的余量(表4)。
表4 零件切割余量 mm
為切割口設(shè)置測量工具,保證切割口與工件間距為(20±0.5)mm,偏差小于0.5 mm。為切割口制作標(biāo)度尺工裝,將其安裝在切割口上,調(diào)整其高度以達到規(guī)范的要求(圖3)。
圖3 測距工裝結(jié)構(gòu)
火焰切割時,重點需要提高氧氣的純度。所以在投入生產(chǎn)前一定要檢查氧氣的純度,保證氧氣純度大于99.6%,以滿足數(shù)據(jù)切斷的品質(zhì)需求。安裝減壓閥、氧壓力計。目前使用的氧氣是瓶裝氣,在制造時由專門裝置輸送至切斷機。在專用管道上與切割機相連,使氧氣能更好地傳送到切割機上。將氧氣壓力計裝入輸氧管線,將氧壓設(shè)定為0.6 MPa,確保了在運輸中氧氣供應(yīng)的穩(wěn)定性,不會對加工切削加工的品質(zhì)產(chǎn)生干擾。下料后,用鏟子鏟去切口的熔渣,用砂輪將切口打磨至平整光滑。
在大口徑箱內(nèi),短圓管節(jié)在下料過程中,由于采用了火焰切削工藝,導(dǎo)致孔口部位發(fā)生變形。由于切削溫度過高,在切削過程中會產(chǎn)生熱脹冷縮的弧度。另外,在筒節(jié)輥圓后,不能在相同的平面上產(chǎn)生錯誤,造成焊縫不能順暢地進行。以上各種問題均可采用對稱切削或機械切削等方式來解決。
板坯通常用于高壓儲罐的密封件和尺寸較大的法蘭盤。在特定使用過程中,由于受到膨脹效應(yīng)的影響,采用火焰法進行切斷,會導(dǎo)致鋼板表面出現(xiàn)不均勻現(xiàn)象;也會造成毛坯的處理時間縮短。在壓力容器制造中,要解決此類問題,必須采取整形的方法。在此工藝中,可以適當(dāng)?shù)卦龃蠊坝?,使得板坯表面平整程度符合?guī)定的要求,并改善了產(chǎn)品品質(zhì)。
在使用火焰對成形的封頭進行切割時,會產(chǎn)生縮水和變形,使其孔徑縮小。所以對閥片型封頭孔口的處理應(yīng)采用機加工的方法,或?qū)ρb配時的孔徑進行恰當(dāng)?shù)臄U大,以防止其發(fā)生變形。而對整個成形工藝的封頭,在進行成形模時,應(yīng)充分地考慮到火割后的收縮情況。為了使數(shù)控切割機的合格率穩(wěn)定、持續(xù)改進,應(yīng)編制考核辦法、培訓(xùn)計劃,并將具體工作納入管理評估中。技術(shù)部門負(fù)責(zé)不定期地審查工作場所在材料準(zhǔn)備過程中的使用情況,如果出現(xiàn)問題應(yīng)及時采取補救措施,減少質(zhì)量事故,從而保證數(shù)控切割的質(zhì)量穩(wěn)定。針對不合格產(chǎn)品,不但要處理問題,還要查找出問題所在,探索研究避免問題重復(fù)出現(xiàn)的改進方法。
(1)再利用:不合格品可以不經(jīng)過任何處理直接使用。如果是可以再用的,檢查員會把“扣留”的標(biāo)識拆下來,并作好紀(jì)錄做好記錄,送往下一道工序。
(2)返工:不合格品經(jīng)過處理產(chǎn)品可以恢復(fù)到合格狀態(tài)。如需返工,必須提供返工程序;如需返修,應(yīng)提供返修工藝。返修修理好后,將再次對產(chǎn)品進行檢驗,符合要求后,檢驗員會揭下“返工”標(biāo)簽,進入下一道工序。
(3)報廢:當(dāng)不合格產(chǎn)品被認(rèn)定需要報廢時,檢驗員應(yīng)卸下“扣留”標(biāo)志,換上“報廢”標(biāo)簽,指導(dǎo)工人將已處理的材料從生產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移出去。
質(zhì)量檢驗部門在對不合格產(chǎn)品進行處置后,應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量檢驗部門的技術(shù)人員進行調(diào)查,并制定糾正和預(yù)防措施,由技術(shù)主管審查后予以執(zhí)行。對不合格物料的處置,質(zhì)量控制部門將繼續(xù)跟蹤,直到改進為止。對不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品進行處置,由班組長、車間主管和質(zhì)量監(jiān)督部門進行跟蹤,直到改進為止。因加工大小問題而導(dǎo)致顧客退回的,由生產(chǎn)部和質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)后續(xù)處理。
一切質(zhì)量控制都是以客戶需求為主要關(guān)注點,以產(chǎn)品質(zhì)量為重點的研究和質(zhì)量控制的過程。其主要作用是根據(jù)客戶的需求提供產(chǎn)品和服務(wù)。通過以上措施,在一定程度上解決了實際工作過程中橫截面掛渣的問題,提高了切割質(zhì)量(圖4)。改進后的數(shù)控切割合格率提高到93.3%,超過行業(yè)平均水平,較預(yù)定改進目標(biāo)提高8.3%。
圖4 改進后的切割效果
通過提高數(shù)控切割機一次合格率的技術(shù)改進,對所提出的改善方案及保證措施進行了詳細分析。通過以上改進措施,切削截面掛渣問題得到了有效矯正,使切割合格率提高到93.2%,超過行業(yè)平均水平,比預(yù)定指標(biāo)提高8.3%。結(jié)果表明,改進實施后企業(yè)車間的生產(chǎn)和管理水平得到很大提升,改進成效明顯,減少了產(chǎn)品制作周期和原料成本,為企業(yè)創(chuàng)造更大效益。