李佳朋
(中國石油大慶石化公司化肥廠,黑龍江大慶 163000)
化肥廠離心泵在使用時,可能會因為泵的實際工作揚程、流量與工作狀態(tài)值偏差或葉輪間隙超差、軸承潤滑不良等原因而產(chǎn)生振動故障。本文針對化肥廠熱網(wǎng)多個循環(huán)泵并聯(lián)時,一臺工率水泵的實際工作揚程較小,當(dāng)流量大大超出額定流速時會造成離心泵葉輪通過頻率異常、振動值超出標(biāo)準(zhǔn)。采用離線振動數(shù)據(jù)收集裝置,對泵的各種開啟模式進(jìn)行適當(dāng)限定,分析、研究水泵的振動頻譜圖、波形解調(diào)圖以及泵軸力,從而對振動故障進(jìn)行定位和排除。
熱網(wǎng)泵站包括4 個熱網(wǎng)循環(huán)泵其中熱網(wǎng)循環(huán)泵A、B 采用的是變頻式泵,C、D 采用的是工頻泵,4 個熱網(wǎng)循環(huán)泵管網(wǎng)結(jié)構(gòu)為一條母管布局。其中,熱網(wǎng)循環(huán)泵進(jìn)流口與熱網(wǎng)循環(huán)水母管相連通,熱網(wǎng)循環(huán)泵排出端與熱網(wǎng)換熱器給水總管相連,熱網(wǎng)循環(huán)水與熱網(wǎng)換熱器的出口處相連。
該集中供暖網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的給水系統(tǒng)設(shè)計為120 ℃,蒸汽壓10 m(H2O),剩余3~5 m(H2O)富壓。如果將熱網(wǎng)的相對標(biāo)高設(shè)為0 m,則可得出供熱系統(tǒng)中最不利回路的最高高度為55 m。這樣,為確保循環(huán)泵停機時管道頂上的水位不會蒸發(fā),且存在5 m(H2O)的富壓,靜壓線應(yīng)超過70 m(10 m+55 m+5 m),因而采用70 m 的靜壓力。此外,為確保系統(tǒng)的總回水壓不低于30 m(H2O),同時還要兼顧外部網(wǎng)絡(luò)的流速等因素,將外部網(wǎng)絡(luò)的啟動壓設(shè)定為1.18 MPa。
熱網(wǎng)循環(huán)泵的型號是SM400-720,流量3550 t/h(最大3920 t/h),定揚程130 m(H2O),軸功率1397 kW。然而,熱網(wǎng)式循環(huán)泵電機采用變頻器控制,電機型號為YSPKK560-4,額定功率1600 kW,額定電壓為6 kV,額定電流182.8 A,恒力矩頻率為20~50 Hz。其余2 臺熱網(wǎng)式循環(huán)泵電機采用的是工頻電機,型號為YSBPKK500-4,額定功率1600 kW,額定電壓6 kV,額定電流174 A。
在每年例行的月度狀態(tài)監(jiān)控中,對變頻熱網(wǎng)式循環(huán)水泵進(jìn)行振動檢測,測得的信號頻率情況見表1。
表1 C 熱網(wǎng)循環(huán)泵月度狀態(tài)監(jiān)控的通頻值 mm/s
由表1 可知,電機驅(qū)動端垂直方向和水平方向的測量點通頻都大于警戒線2.7 mm/s,泵驅(qū)動端和非驅(qū)動端水平方向的測量點通頻大于警戒數(shù)值4.4 mm/s,而在非驅(qū)動端非驅(qū)動端水平方向的信號通頻大于危險值4.4 mm/s,在泵驅(qū)動端垂直方向、軸向方向和泵非驅(qū)動端垂直方向上的信號通頻率均在7.0 mm/s 以上。
從頻譜分析可以看出,1X 葉片在泵的傳動和自由端的流經(jīng)和2X 葉片的流經(jīng)次數(shù)都有很大的變化,最高達(dá)到了5.935 mm/s。對抽油機的波形解調(diào)曲線進(jìn)行分析,結(jié)果表明:在20~40 g,泵的主動和自由側(cè)的橫向沖擊力最大(圖1)。而且,泵身還能聽到沙粒穿過水泵的聲響,這時的熱網(wǎng)式循環(huán)泵工作狀態(tài)很差,產(chǎn)生大量的噪聲和振動,氣蝕現(xiàn)象是由于水中壓力不均產(chǎn)生的氣泡炸裂,所以經(jīng)常會聽到金屬撞擊的聲音,嚴(yán)重時甚至?xí)l(fā)出爆炸聲。
圖1 頻譜圖
檢查C 熱網(wǎng)式循環(huán)泵進(jìn)口壓力為0.65 MPa,進(jìn)氣口壓力達(dá)到5.8 m 所需要的氣蝕量,從而可以消除由進(jìn)口壓差引起的空化。因為A、B 兩個熱網(wǎng)循環(huán)泵是變頻器控制,工作頻率為36.5 Hz,C 熱網(wǎng)式循環(huán)泵又是一種工業(yè)全速泵,因此C 熱網(wǎng)式循環(huán)泵因為3 個水泵的流量不一致,造成C 熱網(wǎng)式循環(huán)泵的流體在液體中機械振動使其內(nèi)部壓強發(fā)生變化,當(dāng)壓力降低時候流體內(nèi)部或者在一些界面上會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)斷裂從而形成空腔。然而,由于C 熱網(wǎng)式循環(huán)泵的出口沒有安裝流量計,所以不能準(zhǔn)確地判定其流量,而且那時正值供暖季節(jié);D 熱網(wǎng)循環(huán)泵出現(xiàn)了問題,暫時沒有后備水泵,因此不能進(jìn)行判定。因此,計劃在供暖季節(jié)末進(jìn)行實驗,在這段時間內(nèi)對熱網(wǎng)循環(huán)泵進(jìn)行監(jiān)測,包括振動情況和軸承的溫度。
(1)2022 年4 月5 日8:18,在供熱系統(tǒng)關(guān)閉后,關(guān)閉供熱系統(tǒng)蒸汽、只留水運行。A、B 熱網(wǎng)循環(huán)泵的運行頻率分別為36 Hz,C 熱網(wǎng)循環(huán)泵運行電流175 A、循環(huán)流量10 629 t/h、0.65 MPa 的泵進(jìn)總管的壓力,A、B、C 熱網(wǎng)循環(huán)泵的輸出壓力分別為1.15 MPa。
(2)8:55,B 熱網(wǎng)式循環(huán)泵停止工作,A 熱網(wǎng)式循環(huán)泵的工作頻率為35.4 Hz,C 熱網(wǎng)式循環(huán)泵的運行電流為176 A。在循環(huán)流量達(dá)到8748 t/h 時,水泵進(jìn)口主管道的壓力為0.65 MPa,A、C 熱網(wǎng)循環(huán)泵的輸出壓力分別為1.05 MPa。通過B 熱網(wǎng)式循環(huán)泵停止運轉(zhuǎn)后的流量的改變,可以推導(dǎo)出B 熱網(wǎng)式循環(huán)泵在36 Hz的并聯(lián)工況下輸出速度為1880 t/h。這樣,在36 Hz 的情況下,A熱網(wǎng)絡(luò)循環(huán)泵在并聯(lián)操作期間的出水量約為1880 t/h;在175 A的情況下,C 熱網(wǎng)絡(luò)的循環(huán)泵在并聯(lián)工況下的出水量約為6868 t/h。然而,在3 個水泵并聯(lián)運行時,各個水泵的出水量處于一個較好的均衡,因此C 熱網(wǎng)的循環(huán)水泵的出水量要比理論值(6868 t/h)小,A、B 熱網(wǎng)的實際出水量要比理論值(1880 t/h)大得多。
(3)9:20,C 熱網(wǎng)式循環(huán)泵停止運轉(zhuǎn),A熱網(wǎng)式循環(huán)泵的工作頻率維持35.3 Hz,循環(huán)流量達(dá)到4192 t/h,泵進(jìn)氣口主管道壓力為0.65 MPa,A 熱網(wǎng)式循環(huán)泵的輸出壓力為0.95 MPa。從C 熱網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的循環(huán)泵停止運行后,其流量的改變可以驗證以上結(jié)論。由于在A 和C 熱網(wǎng)循環(huán)泵并行操作期間,盡管總流速為8748 t/h,但在頻率為35.3 Hz 的工況下,熱網(wǎng)循環(huán)泵的輸出流一定要大于A 熱網(wǎng)循環(huán)泵的出水量,但A 熱網(wǎng)循環(huán)水泵獨立工作時兩者之間沒有任何的影響,因此A 熱網(wǎng)循環(huán)泵的出口流速要比并聯(lián)時更大。
(4)9:21,關(guān)掉A 熱網(wǎng)循環(huán)泵,在進(jìn)入主管處的壓力達(dá)到0.7 MPa。在經(jīng)過穩(wěn)壓后,水泵出口處的主管壓達(dá)到0.7 MPa。這時,0.7 MPa 是由供暖系統(tǒng)內(nèi)部和外部網(wǎng)絡(luò)的高度差異引起的靜壓力。
(5)9:32,C 熱網(wǎng)式循環(huán)泵被分開啟動,電機電流175 A,在循環(huán)流量達(dá)到6563 t/h 后,泵主管的進(jìn)口壓力和輸出的壓力分別為0.65 MPa 和1.2 MPa,這時C 熱網(wǎng)循環(huán)泵的工作范圍是55 m,而額定揚程是130 m。從圖1 中可以看到,55 m 的揚程比標(biāo)稱的130 m 要小得多。
當(dāng)流速增大時,泵的揚程成反比例減小,而軸功率則呈線性增大;空化剩余部分成比例增大。當(dāng)泵的出液面壓達(dá)到1.2 MPa,也就是水泵本身可以揚水的高度55 m 時,其流速達(dá)到6563 t/h,相當(dāng)于額定的2 倍左右。結(jié)果表明,C 熱網(wǎng)式循環(huán)泵在運行時,其實際揚程為75 m,由于泵站的平衡位置會朝較大的方向運動,導(dǎo)致流量持續(xù)增加;最終達(dá)到額定的流量,同時在一定流量和揚程下,原動機單位時間內(nèi)給予泵軸的功也在繼續(xù)增大。而在6563 t/h 時,沒有反映出泵的工作特性,如果持續(xù)運轉(zhuǎn)則會出現(xiàn)超出額定的流量,造成電機超負(fù)荷運行甚至燒壞的情況。為了設(shè)備的安全性,在該工作狀態(tài)下首先應(yīng)進(jìn)行軸動力的估算。
軸功率是在某一特定的流速和高度下,對泵的運行進(jìn)行單位周期的工作。軸功率是一個專門的名詞,通常用于泵,也就是軸向作功元件(葉輪)傳遞電力,該電源的容量低于電機的標(biāo)稱。
水泵的軸力N 為:
式中 N——軸力,kW
Q——流量,m3/h
H——真實揚程,m
r——媒介濃度,t/m3
θ——泵的工作效能(0.6~0.85),通常為0.85
對C 熱網(wǎng)泵的軸力進(jìn)行分析,得出6563 t/h 的C 熱網(wǎng)泵的軸功為6563×55×1/(367×0.85)=1157 kW,小于泵的額定軸功率1396.7 kW,更遠(yuǎn)低于相應(yīng)電機的過載保護(hù)動作。
C 熱網(wǎng)循環(huán)泵采用的是一種工作頻率的控制,不能用來調(diào)整流量。所以,可以通過調(diào)整排氣閥的開啟,調(diào)整排氣量,從而找到最優(yōu)的工作平衡。它是一類具有關(guān)閉啟動模式的離心式水泵,其啟動邏輯是開啟式的,因此當(dāng)出口門打開程度為20%的時候,將排氣閥開關(guān)到原位、中間閥關(guān)閉,這時循環(huán)水流量為3050 t/h、小于額定流量。出口門打開到28%時循環(huán)水量為4000 t/h,當(dāng)要收集振動數(shù)據(jù)的時候,發(fā)現(xiàn)循環(huán)水的流量出現(xiàn)不穩(wěn)定的變化,而且一直上升至4600 t/h。由于外部網(wǎng)絡(luò)的回用水較多,因此要采取穩(wěn)定措施。試驗結(jié)束后進(jìn)行首次的振動監(jiān)控,特定的頻率值如表2 所示。
表2 試驗結(jié)束后首次監(jiān)控的泵通頻值 mm/s
由表2 可知,各個測量點處的信號頻率都下降到警示值之下,說明了解析的正確性,盡管運轉(zhuǎn)速度過高,并未引起電機過負(fù)荷,然而會對泵的葉輪運行產(chǎn)生很大干擾。再將頻譜圖和波形解調(diào)圖進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)泵的傳動和自由側(cè)1X 葉片和2X 葉片的流經(jīng)頻率仍然有峰值,但幅度已經(jīng)明顯下降,最大值為1.799 mm/s,而泵的驅(qū)動力和自由端部的橫向沖擊力值均低于30 g,泵體內(nèi)也只有細(xì)微的砂流聲,泵的空化問題明顯減少。因此,隨著泵的流速減少,泵的流量也相應(yīng)變低,泵的振幅也明顯下降。接著將小孔閘門的開啟狀態(tài)持續(xù)關(guān)閉至16%,當(dāng)循環(huán)流量達(dá)到3900 t/h時再次進(jìn)行振動監(jiān)控,具體傳輸數(shù)值如表3 所示。
表3 關(guān)小出口閘門開度后泵的通頻值 mm/s
從表3 和表2 可以看出,每個測量點的頻率都有一個降低。并將頻譜圖和波形圖進(jìn)行了進(jìn)一步的解析,發(fā)現(xiàn)在泵的驅(qū)動和自由端1X 葉片的流經(jīng)和2X 葉片的流經(jīng)頻峰都被再次降低,最大值只有1.084 mm/s。抽油機的主動和自由側(cè)的橫向沖擊值均小于12 g,僅出現(xiàn)極小的振蕩,泵體異聲和空化現(xiàn)象均被去除;該系統(tǒng)的工作條件是良好的。
從以上分析和診斷可知,C 熱網(wǎng)式循環(huán)泵的葉片通過頻率高、振動值大,其關(guān)鍵是要把水泵的揚程和流速保持在適當(dāng)位置。在考慮改造成本、可操作性、可靠性和施工難度等因素的前提下,對兩套熱網(wǎng)式循環(huán)泵進(jìn)行了改進(jìn)。
(1)節(jié)流氣門。在C、D 熱網(wǎng)循環(huán)泵的出料管上分別加裝一臺流量傳感器,并依據(jù)儀表和輸出壓力表的數(shù)據(jù),適當(dāng)調(diào)節(jié)水泵的出料開度;通過對泵的出水量及揚程進(jìn)行調(diào)節(jié),使其達(dá)到最優(yōu)工作狀態(tài)。
(2)增加頻率轉(zhuǎn)換裝置。在C、D 熱網(wǎng)循環(huán)泵電機加裝變頻器,由原來的工作頻段改為變頻,可以根據(jù)不同的頻率調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,從而實現(xiàn)對揚程、流速的調(diào)節(jié),保證熱網(wǎng)式循環(huán)機在適當(dāng)?shù)墓ぷ鳁l件下工作。
(3)將電機換成小型氣輪機。采用輔助蒸汽法,將熱網(wǎng)式循環(huán)泵電機的傳動模式變?yōu)樾⌒推?,這樣可以在適當(dāng)?shù)臈l件下調(diào)節(jié)熱網(wǎng)循環(huán)泵的運轉(zhuǎn)速度,從而調(diào)節(jié)其揚程和流量。
(4)車銑葉輪。根據(jù)水泵特性,采用葉片的方式使水泵的揚程下降,減少余量,并調(diào)節(jié)水泵的轉(zhuǎn)速、減少其振動。
針對熱網(wǎng)循環(huán)泵的故障進(jìn)行分析與判斷,采用離線數(shù)據(jù)采集分析、工作狀態(tài)分析、軸功率分析、節(jié)流分析等分析手段,得出導(dǎo)致水泵振動的根本原因是由于葉片經(jīng)過的頻率較高,導(dǎo)致風(fēng)機運行的較高,造成泵工作狀態(tài)與工作狀態(tài)的偏差。同時,對水泵的出水率和揚程進(jìn)行控制,從根本上解決了振動高的問題。本文還給出了一些解決方案,以增加對系統(tǒng)的可靠性和可靠性。