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        煉油廠催化裂化裝置輕柴油泵改造

        2023-10-26 11:35:52趙子龍
        設備管理與維修 2023年17期
        關鍵詞:機泵倍頻離心泵

        趙子龍

        (大慶石化公司煉油廠,黑龍江大慶 163711)

        0 引言

        煉油廠140 萬噸/年催化裂化輕柴油泵P206/1、2 是裝置的重要設備,該泵主要技術參數(shù)如下:操作溫度193 ℃;輸送介質為輕柴油;設計流量為131.5 m3/h;揚程250 m;出口壓力2.29 MPa;轉速2980 r/min;電機功率185 kW。

        機泵作為化工生產(chǎn)行業(yè)中的核心設備,其運行可靠性直接關系到化工生產(chǎn)的效益,同時也影響到機泵設備的使用壽命,但是,在實際運行的過程中,由于振動故障的發(fā)生,直接影響機泵設備的運行效率與使用壽命。因此,實現(xiàn)對機泵振動問題的有效分析與完善解決至關重要。

        1 故障介紹

        根據(jù)板塊公司的指導意見,煉油廠機泵振動標準執(zhí)行GB/T 29531—2013《泵的振動測量與評價方法》,泵的振動級別分為A、B、C、D 共4 級[1]:①A 區(qū)新交付使用的泵,應達到的狀態(tài)或優(yōu)良狀態(tài);②B 區(qū)泵可以長期運行或合格狀態(tài);③C 區(qū)泵尚可短期運行但必須采取相應治理措施;④D 區(qū)為泵不允許運行狀態(tài)。

        煉油廠催化裝置輕柴油泵振值間歇性升高,經(jīng)常出現(xiàn)振動不穩(wěn)定的現(xiàn)象,偶發(fā)高點振動4H 點達到5.24 mm/s,進入C 區(qū)運行,輕柴油泵的測振點布置如圖1 所示。多次采取大修工作,更換軸承、葉輪、轉子動平衡等措施后,振動短期下降,運行一段時間后仍出現(xiàn)振值超標的問題。設備運行的狀態(tài)不良,嚴重威脅著裝置的安全生產(chǎn),所以亟需對該振動問題進行治理。

        圖1 輕柴油泵測振點布置

        2 振動原因分析

        P206/2 驅動端頻譜如圖2 所示,根據(jù)使用SPM 數(shù)采儀采集振動的頻譜及導致產(chǎn)生振動的可能原因分析如下。

        圖2 P206/2 驅動端頻譜

        2.1 軸系不平衡[2]

        該泵進行過多次大修,轉子動平衡精度滿足ISO1940:2003《機械振動》標準精度G2.5 級要求,測量軸彎曲為0.02 mm,滿足要求,且經(jīng)過頻譜采集并不是以一倍頻為主導,此項原因排除。

        2.2 同心度超差

        同心度超差即機泵與電機不對中,該泵選用膜片聯(lián)軸器,檢修后的對中數(shù)據(jù):徑向0.08 mm,軸向0.05 mm。符合SHS 01013—2019《離心泵維護檢修規(guī)程》中膜片聯(lián)軸器對中要求[3],并且頻譜中無明顯的二倍頻痕跡,此項原因排除。

        2.3 內(nèi)件碰摩

        機泵內(nèi)部的動靜部件發(fā)生碰磨,動靜部件發(fā)生碰磨主要是葉輪口環(huán)與殼體口環(huán)間隙小、或者存在變形。解體檢查葉輪與殼體口環(huán)完好,測量葉輪口環(huán)處跳動0.05 mm,測量口環(huán)間隙0.6 mm,滿足SHS 01013—2019《離心泵維護檢修規(guī)程》中要求,此項原因排除。

        2.4 部件松動

        機泵泵組地腳螺栓或泵內(nèi)部部件松動也可造成振動頻發(fā),經(jīng)過解體檢查,逐一檢查均無松動問題,此項原因排除。

        2.5 軸承及潤滑問題

        因泵多次檢修,更換不同品牌進口軸承,質檢合格,軸承質量能夠得到保證,檢查車間潤滑油添加記錄及巡檢視頻均無問題,此項原因排除。

        2.6 共振

        機泵的通過頻率與管系的固有頻率相同,產(chǎn)生共振現(xiàn)象。根據(jù)采集的頻譜圖,泵轉速2980 r/min,振動頻率約以1.25 倍頻為主,與泵葉片數(shù)量并不重疊,此項原因排除。

        2.7 泵本體結構原因

        根據(jù)圖2 頻譜分析,振動頻率以1.25 倍頻為主,頻譜以非倍頻為主導,存在殼體支撐剛性弱的問題,同時查閱泵出廠資料,軸承箱、泵蓋并不滿足API 610—2010《石油、石化和天然氣工業(yè)用離心泵》規(guī)定的可承受二倍管口力矩的載荷。此項是造成振動頻發(fā)的原因之一。

        2.8 工藝操作原因

        該泵出口流程分3 路,合計的流量經(jīng)過計算約90 m3/h,泵的額定流量為131.5 m3/h,二者比值為68.4%,不在API 610規(guī)定泵的允許工作區(qū)70%~120%的范圍之內(nèi),更不在優(yōu)先工作區(qū)80%~110%的范圍之內(nèi),勢必會造成泵的振值增加,此項也是造成振動頻發(fā)的原因之一。

        3 泵結構改造方案

        根據(jù)對造成泵振動的原因分析,提出將泵的軸承箱加強設計,泵軸加粗,同時將葉輪進行重新優(yōu)化設計,提高水力效率。具體方案如下:①改造前鑄造的泵蓋,結構單薄,改造為強度高的鍛造泵蓋;②將4 葉片葉輪改造為5 葉片葉輪,避免與雙流道的泵體產(chǎn)生水力激振,減小振動能量,優(yōu)化葉輪水力模型;③將普通的軸承支架,改造為重型軸承支架,提高強度;④原前軸承冷卻腔是環(huán)形的,不完全符合API 610 規(guī)定,改造后是油室冷卻腔,符合API 610 規(guī)定[4];⑤將前軸承處的軸徑由60 mm 加粗至65 mm,相應的前徑向軸承型號由NU312 改造為NU313,止推軸承型號由7312BDB 改造為7313BDB,加大后能夠增加軸承的承載能力,提高使用壽命;⑥改造前后泵結構對比如圖3和圖4 所示。

        圖3 改造前結構

        圖4 改造后結構

        根據(jù)流量不在泵的允許工作范圍之內(nèi)的現(xiàn)象,并結合工藝運行情況,泵出口壓力可降低至1.8 MPa,泵設計揚程為250 m,根據(jù)運行揚程計算公式[5]:

        揚程可降低至約為190 m,根據(jù)離心泵的切割定律[6]計算后,葉輪外徑由430 mm 降低至395 mm,此時對應的泵的額定流量降為100 m3/h,切割后泵工作流量點落在90%的位置,處在泵的高效區(qū)間以內(nèi),對于泵的運行振動效果有利且能降低泵的軸功率,進而降低運行電流。

        4 改造效果

        2021 年8 月利用裝置窗口檢修期,完成了P-206/2 改造工作,投入運行后泵最大振動值由5.24 mm/s 降低至1.1 mm/s,由C區(qū)進入A 區(qū)運行。同時電機電流下降95 A,節(jié)能效果明顯,經(jīng)計算每年可節(jié)約電能53.14 kW,電費約為26.53 萬元。

        5 結束語

        催化裝置輕柴油泵的改造,從根本上解決了設備的振動問題,并且結合流量偏離和工藝參數(shù)壓力存在富余的現(xiàn)象,對葉輪進行改造切割,節(jié)能效果非常明顯,對相似情況的機泵改造積累經(jīng)驗,在目前板塊公司開展的振動機泵C、D 區(qū)治理和提質增效工作方面也意義重大。

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