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        煉油廠催化裂化裝置輕柴油泵改造

        2023-10-26 11:35:52趙子龍
        設(shè)備管理與維修 2023年17期
        關(guān)鍵詞:振動(dòng)

        趙子龍

        (大慶石化公司煉油廠,黑龍江大慶 163711)

        0 引言

        煉油廠140 萬(wàn)噸/年催化裂化輕柴油泵P206/1、2 是裝置的重要設(shè)備,該泵主要技術(shù)參數(shù)如下:操作溫度193 ℃;輸送介質(zhì)為輕柴油;設(shè)計(jì)流量為131.5 m3/h;揚(yáng)程250 m;出口壓力2.29 MPa;轉(zhuǎn)速2980 r/min;電機(jī)功率185 kW。

        機(jī)泵作為化工生產(chǎn)行業(yè)中的核心設(shè)備,其運(yùn)行可靠性直接關(guān)系到化工生產(chǎn)的效益,同時(shí)也影響到機(jī)泵設(shè)備的使用壽命,但是,在實(shí)際運(yùn)行的過(guò)程中,由于振動(dòng)故障的發(fā)生,直接影響機(jī)泵設(shè)備的運(yùn)行效率與使用壽命。因此,實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)泵振動(dòng)問(wèn)題的有效分析與完善解決至關(guān)重要。

        1 故障介紹

        根據(jù)板塊公司的指導(dǎo)意見(jiàn),煉油廠機(jī)泵振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB/T 29531—2013《泵的振動(dòng)測(cè)量與評(píng)價(jià)方法》,泵的振動(dòng)級(jí)別分為A、B、C、D 共4 級(jí)[1]:①A 區(qū)新交付使用的泵,應(yīng)達(dá)到的狀態(tài)或優(yōu)良狀態(tài);②B 區(qū)泵可以長(zhǎng)期運(yùn)行或合格狀態(tài);③C 區(qū)泵尚可短期運(yùn)行但必須采取相應(yīng)治理措施;④D 區(qū)為泵不允許運(yùn)行狀態(tài)。

        煉油廠催化裝置輕柴油泵振值間歇性升高,經(jīng)常出現(xiàn)振動(dòng)不穩(wěn)定的現(xiàn)象,偶發(fā)高點(diǎn)振動(dòng)4H 點(diǎn)達(dá)到5.24 mm/s,進(jìn)入C 區(qū)運(yùn)行,輕柴油泵的測(cè)振點(diǎn)布置如圖1 所示。多次采取大修工作,更換軸承、葉輪、轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡等措施后,振動(dòng)短期下降,運(yùn)行一段時(shí)間后仍出現(xiàn)振值超標(biāo)的問(wèn)題。設(shè)備運(yùn)行的狀態(tài)不良,嚴(yán)重威脅著裝置的安全生產(chǎn),所以亟需對(duì)該振動(dòng)問(wèn)題進(jìn)行治理。

        圖1 輕柴油泵測(cè)振點(diǎn)布置

        2 振動(dòng)原因分析

        P206/2 驅(qū)動(dòng)端頻譜如圖2 所示,根據(jù)使用SPM 數(shù)采儀采集振動(dòng)的頻譜及導(dǎo)致產(chǎn)生振動(dòng)的可能原因分析如下。

        圖2 P206/2 驅(qū)動(dòng)端頻譜

        2.1 軸系不平衡[2]

        該泵進(jìn)行過(guò)多次大修,轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡精度滿足ISO1940:2003《機(jī)械振動(dòng)》標(biāo)準(zhǔn)精度G2.5 級(jí)要求,測(cè)量軸彎曲為0.02 mm,滿足要求,且經(jīng)過(guò)頻譜采集并不是以一倍頻為主導(dǎo),此項(xiàng)原因排除。

        2.2 同心度超差

        同心度超差即機(jī)泵與電機(jī)不對(duì)中,該泵選用膜片聯(lián)軸器,檢修后的對(duì)中數(shù)據(jù):徑向0.08 mm,軸向0.05 mm。符合SHS 01013—2019《離心泵維護(hù)檢修規(guī)程》中膜片聯(lián)軸器對(duì)中要求[3],并且頻譜中無(wú)明顯的二倍頻痕跡,此項(xiàng)原因排除。

        2.3 內(nèi)件碰摩

        機(jī)泵內(nèi)部的動(dòng)靜部件發(fā)生碰磨,動(dòng)靜部件發(fā)生碰磨主要是葉輪口環(huán)與殼體口環(huán)間隙小、或者存在變形。解體檢查葉輪與殼體口環(huán)完好,測(cè)量葉輪口環(huán)處跳動(dòng)0.05 mm,測(cè)量口環(huán)間隙0.6 mm,滿足SHS 01013—2019《離心泵維護(hù)檢修規(guī)程》中要求,此項(xiàng)原因排除。

        2.4 部件松動(dòng)

        機(jī)泵泵組地腳螺栓或泵內(nèi)部部件松動(dòng)也可造成振動(dòng)頻發(fā),經(jīng)過(guò)解體檢查,逐一檢查均無(wú)松動(dòng)問(wèn)題,此項(xiàng)原因排除。

        2.5 軸承及潤(rùn)滑問(wèn)題

        因泵多次檢修,更換不同品牌進(jìn)口軸承,質(zhì)檢合格,軸承質(zhì)量能夠得到保證,檢查車間潤(rùn)滑油添加記錄及巡檢視頻均無(wú)問(wèn)題,此項(xiàng)原因排除。

        2.6 共振

        機(jī)泵的通過(guò)頻率與管系的固有頻率相同,產(chǎn)生共振現(xiàn)象。根據(jù)采集的頻譜圖,泵轉(zhuǎn)速2980 r/min,振動(dòng)頻率約以1.25 倍頻為主,與泵葉片數(shù)量并不重疊,此項(xiàng)原因排除。

        2.7 泵本體結(jié)構(gòu)原因

        根據(jù)圖2 頻譜分析,振動(dòng)頻率以1.25 倍頻為主,頻譜以非倍頻為主導(dǎo),存在殼體支撐剛性弱的問(wèn)題,同時(shí)查閱泵出廠資料,軸承箱、泵蓋并不滿足API 610—2010《石油、石化和天然氣工業(yè)用離心泵》規(guī)定的可承受二倍管口力矩的載荷。此項(xiàng)是造成振動(dòng)頻發(fā)的原因之一。

        2.8 工藝操作原因

        該泵出口流程分3 路,合計(jì)的流量經(jīng)過(guò)計(jì)算約90 m3/h,泵的額定流量為131.5 m3/h,二者比值為68.4%,不在API 610規(guī)定泵的允許工作區(qū)70%~120%的范圍之內(nèi),更不在優(yōu)先工作區(qū)80%~110%的范圍之內(nèi),勢(shì)必會(huì)造成泵的振值增加,此項(xiàng)也是造成振動(dòng)頻發(fā)的原因之一。

        3 泵結(jié)構(gòu)改造方案

        根據(jù)對(duì)造成泵振動(dòng)的原因分析,提出將泵的軸承箱加強(qiáng)設(shè)計(jì),泵軸加粗,同時(shí)將葉輪進(jìn)行重新優(yōu)化設(shè)計(jì),提高水力效率。具體方案如下:①改造前鑄造的泵蓋,結(jié)構(gòu)單薄,改造為強(qiáng)度高的鍛造泵蓋;②將4 葉片葉輪改造為5 葉片葉輪,避免與雙流道的泵體產(chǎn)生水力激振,減小振動(dòng)能量,優(yōu)化葉輪水力模型;③將普通的軸承支架,改造為重型軸承支架,提高強(qiáng)度;④原前軸承冷卻腔是環(huán)形的,不完全符合API 610 規(guī)定,改造后是油室冷卻腔,符合API 610 規(guī)定[4];⑤將前軸承處的軸徑由60 mm 加粗至65 mm,相應(yīng)的前徑向軸承型號(hào)由NU312 改造為NU313,止推軸承型號(hào)由7312BDB 改造為7313BDB,加大后能夠增加軸承的承載能力,提高使用壽命;⑥改造前后泵結(jié)構(gòu)對(duì)比如圖3和圖4 所示。

        圖3 改造前結(jié)構(gòu)

        圖4 改造后結(jié)構(gòu)

        根據(jù)流量不在泵的允許工作范圍之內(nèi)的現(xiàn)象,并結(jié)合工藝運(yùn)行情況,泵出口壓力可降低至1.8 MPa,泵設(shè)計(jì)揚(yáng)程為250 m,根據(jù)運(yùn)行揚(yáng)程計(jì)算公式[5]:

        揚(yáng)程可降低至約為190 m,根據(jù)離心泵的切割定律[6]計(jì)算后,葉輪外徑由430 mm 降低至395 mm,此時(shí)對(duì)應(yīng)的泵的額定流量降為100 m3/h,切割后泵工作流量點(diǎn)落在90%的位置,處在泵的高效區(qū)間以內(nèi),對(duì)于泵的運(yùn)行振動(dòng)效果有利且能降低泵的軸功率,進(jìn)而降低運(yùn)行電流。

        4 改造效果

        2021 年8 月利用裝置窗口檢修期,完成了P-206/2 改造工作,投入運(yùn)行后泵最大振動(dòng)值由5.24 mm/s 降低至1.1 mm/s,由C區(qū)進(jìn)入A 區(qū)運(yùn)行。同時(shí)電機(jī)電流下降95 A,節(jié)能效果明顯,經(jīng)計(jì)算每年可節(jié)約電能53.14 kW,電費(fèi)約為26.53 萬(wàn)元。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        催化裝置輕柴油泵的改造,從根本上解決了設(shè)備的振動(dòng)問(wèn)題,并且結(jié)合流量偏離和工藝參數(shù)壓力存在富余的現(xiàn)象,對(duì)葉輪進(jìn)行改造切割,節(jié)能效果非常明顯,對(duì)相似情況的機(jī)泵改造積累經(jīng)驗(yàn),在目前板塊公司開展的振動(dòng)機(jī)泵C、D 區(qū)治理和提質(zhì)增效工作方面也意義重大。

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