韓民強(qiáng),劉 學(xué),丁建軍
(渤海石油裝備(天津)新世紀(jì)機(jī)械制造有限公司,天津 300280)
隨著鉆井、勘探等技術(shù)的不斷提高,水平井、大斜度井已經(jīng)成為當(dāng)今油氣田開采的主要趨勢,隨之而來的是大井組平臺(tái)的出現(xiàn)。這些平臺(tái)往往矗立著幾臺(tái)、十幾臺(tái),甚至幾十臺(tái)抽油機(jī),控制系統(tǒng)大多采用變頻控制。一臺(tái)抽油機(jī)一般需要十幾到幾十千瓦的電機(jī)提供動(dòng)力,一個(gè)平臺(tái)就需要上百千瓦甚至幾百千瓦的電源供電。在我國一些偏遠(yuǎn)的油氣田建立在沙漠、戈壁灘等人煙稀少,電網(wǎng)不能覆蓋的區(qū)域,需要燃?xì)狻⑷加桶l(fā)電機(jī)進(jìn)行供電。近些年又出現(xiàn)了光能、風(fēng)能等輔助發(fā)電設(shè)備。
經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),抽油機(jī)在正常運(yùn)行期間,所需平均電流只有電機(jī)額定電流的1/4~1/3,甚至更低,而電機(jī)的啟動(dòng)電流一般都較大,為額定電流的2~3 倍。并且抽油機(jī)每個(gè)沖程周期內(nèi),電機(jī)電流是時(shí)刻變化的,其中最大電流發(fā)生在上沖程期間。當(dāng)一個(gè)井組的所有抽油機(jī)都運(yùn)行到最大功率或處于開機(jī)狀態(tài)時(shí),平臺(tái)的發(fā)電設(shè)備將達(dá)到供電峰值,這個(gè)峰值決定了這個(gè)平臺(tái)發(fā)電設(shè)備的等級(jí)。然而在正常運(yùn)行時(shí),所需的功率不到發(fā)電機(jī)額定發(fā)電功率的1/2,這造成了極大的選型浪費(fèi),增加了用戶的投入成本。
同時(shí),在抽油機(jī)運(yùn)行到下沖程期間還會(huì)出現(xiàn)反發(fā)電的現(xiàn)象。受井況、抽油機(jī)型號(hào)以及抽油機(jī)平衡度等因素的影響,反發(fā)電的程度有所不同。這些反發(fā)電能量如果回饋到電網(wǎng),會(huì)對(duì)電網(wǎng)造成“污染”。為了消除電網(wǎng)“污染”,常規(guī)的做法是在抽油機(jī)變頻柜內(nèi)增加大功率的制動(dòng)電阻,將反發(fā)電的能量通過制動(dòng)電阻轉(zhuǎn)化為熱能的形式消耗掉,同時(shí)也造成了大量的能源浪費(fèi)。
大井組平臺(tái)在發(fā)電設(shè)備的投入上是非常巨大的,給油氣田開發(fā)企業(yè)在生產(chǎn)運(yùn)行中帶來了相當(dāng)大的壓力。為了解決上述兩種浪費(fèi)的難題,本文設(shè)計(jì)一種井組節(jié)能錯(cuò)峰控制柜,并對(duì)其應(yīng)用效果進(jìn)行分析總結(jié)。
為解決叢式井裝機(jī)容量大、電能浪費(fèi)嚴(yán)重,易出現(xiàn)停機(jī)故障的問題,設(shè)計(jì)井組節(jié)能錯(cuò)峰控制系統(tǒng)。井組節(jié)能錯(cuò)峰控制系統(tǒng)包括共直流母線技術(shù)及錯(cuò)峰控制技術(shù)。
(1)變頻器共直流母線技術(shù):將若干臺(tái)抽油機(jī)變頻器的直流母線連接在一起,將電機(jī)的反發(fā)電能量反饋給共直流母線的其他抽油機(jī)變頻器,作為其他電機(jī)的能源,從而達(dá)到降低能耗的目的。電路連接可采用1 個(gè)變頻器對(duì)應(yīng)1 臺(tái)抽油機(jī)的一對(duì)一模式,也可采用共用1 套獨(dú)立整流單元總成、制動(dòng)電阻單元、濾波單元總成,將逆變單元與抽油機(jī)電機(jī)一對(duì)一控制連接。由于第二種方法的整流單元總成、濾波單元總成發(fā)生故障后會(huì)造成整個(gè)井組停機(jī)的嚴(yán)重后果,故在設(shè)計(jì)中暫不考慮。本設(shè)計(jì)方案采用變頻器與抽油機(jī)電機(jī)的一對(duì)一控制模式。
(2)錯(cuò)峰控制技術(shù):采用專用的可視化PLC 控制器,對(duì)抽油機(jī)控制系統(tǒng)的變頻器頻率進(jìn)行錯(cuò)峰調(diào)整,讓平臺(tái)多臺(tái)抽油機(jī)的電機(jī)不能同時(shí)達(dá)到功率峰值,降低井場總功率的峰值。功率錯(cuò)峰控制流程如圖1 所示??梢暬疨LC 控制器依靠通信線與平臺(tái)上的每臺(tái)抽油機(jī)變頻器之間進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,實(shí)時(shí)讀取變頻器的電參數(shù),計(jì)算總功率峰值,并判斷是否允許停止的抽油機(jī)進(jìn)行啟動(dòng)操作。然后計(jì)算每臺(tái)抽油機(jī)的功率峰值間隔時(shí)間,并預(yù)判功率峰值段的重合時(shí)間及數(shù)量。每臺(tái)抽油機(jī)的功率峰值段及重合數(shù)量可以通過可視化PLC 控制器手動(dòng)進(jìn)行設(shè)置。當(dāng)功率峰值段重合數(shù)量達(dá)到設(shè)定值時(shí),開始按照預(yù)先在可視化PLC 控制器上設(shè)定的優(yōu)先級(jí)調(diào)整抽油機(jī)變頻器頻率,從而達(dá)到錯(cuò)開總功率峰值的目的。為了不影響井場總體產(chǎn)量,調(diào)整均為微調(diào),并具備頻率調(diào)整錯(cuò)開峰值后恢復(fù)到調(diào)整前頻率的功能。
圖1 功率錯(cuò)峰控制流程
控制柜的設(shè)計(jì)分為主控柜和分控柜。控制柜采用油氣田通用的AC 380 V,50 Hz 電源進(jìn)線。主控柜里面有可視化PLC 控制器和1 個(gè)抽油機(jī)控制單元,可視化PLC 控制器采用1 拖N 的設(shè)計(jì)模式,即1 個(gè)控制器可以控制井場N 臺(tái)抽油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),本設(shè)計(jì)方案中N 最高為9。1 個(gè)分控制內(nèi)包括2 個(gè)抽油機(jī)控制單元。分控柜可根據(jù)井場抽油機(jī)的數(shù)量進(jìn)行自由拼接。每臺(tái)控制柜的兩側(cè)均有6 個(gè)固定螺栓,用于兩臺(tái)并排柜體之間的緊固連接,位于最外側(cè)一面的螺栓要保留,防止漏雨。根據(jù)井場多雨及風(fēng)沙大的特點(diǎn),控制柜采用防塵、防雨設(shè)計(jì)。每臺(tái)控制柜內(nèi)具有獨(dú)立的溫度控制單元,控制溫度可手動(dòng)設(shè)定。當(dāng)控制柜內(nèi)溫度高于設(shè)定的上限溫度時(shí),散熱風(fēng)機(jī)自動(dòng)開啟進(jìn)行散熱;當(dāng)控制柜內(nèi)溫度低于設(shè)定的下限溫度時(shí),加熱器自動(dòng)開啟進(jìn)行加熱,從而保證可視化PLC 控制器、變頻器及其他電器元件處于最佳的工作環(huán)境,延長設(shè)備無故障運(yùn)行時(shí)間。
主控柜中主控單元電路如圖2 所示,主要元件包括:①主空開QF0:負(fù)責(zé)整個(gè)控制柜(包括主控柜和分控柜)的電源通斷;②浪涌保護(hù)器:把線路中瞬時(shí)過電壓限制在設(shè)備或系統(tǒng)所能承受的電壓范圍內(nèi);③備用插座:安裝有1 個(gè)兩孔、1 個(gè)三孔插座,便于設(shè)備維護(hù);④可視化PLC(觸摸屏控制器):實(shí)現(xiàn)錯(cuò)峰控制、參數(shù)設(shè)定、電參數(shù)采集、顯示等功能。
圖2 主控單元電路
控制柜內(nèi)的抽油機(jī)控制單元的控制電路集中在一個(gè)獨(dú)立的二層板上,每臺(tái)抽油機(jī)都有單獨(dú)的電氣控制部分,互不影響。所有進(jìn)出線均在控制柜后部連接,控制柜前端沒有連線,提高了現(xiàn)場操作的安全性。當(dāng)一臺(tái)抽油機(jī)電控部分發(fā)生故障,可直接將對(duì)應(yīng)控制單元所在的二層板從控制柜上拔下來,換上一套新的即可,不需要在現(xiàn)場進(jìn)行檢修,快速恢復(fù)井場的正常作業(yè)。由于控制柜柜體較重,絕大部分井場位置比較偏僻,吊車使用不方便,所以控制柜柜體安裝時(shí)可以先將控制柜內(nèi)的二層板卸下,柜體安裝完成后再裝上二層板。但要注意,二層板必須輕拿輕放,不能磕碰。
試驗(yàn)井場選擇煤層氣井2 個(gè)平臺(tái)。A 平臺(tái)為在用井場,共有7 臺(tái)6 型抽油機(jī),每臺(tái)抽油機(jī)的電機(jī)為18.5 kW,共計(jì)129.5 kW。井場照明、伴熱等其他設(shè)備用電共計(jì)約20 kW。井場總裝機(jī)功率149.5 kW,井場配備的發(fā)電機(jī)總功率為160 kW。該井場經(jīng)常發(fā)生發(fā)電機(jī)停機(jī)故障,尤其是在有抽油機(jī)檢修停機(jī)后再啟動(dòng)時(shí)和井場其他用電設(shè)備同時(shí)工作時(shí),故障發(fā)生的概率更大。經(jīng)了解,該井場抽油機(jī)設(shè)計(jì)為15 kW 電機(jī),后續(xù)由于生產(chǎn)需要,更換為18.5 kW 電機(jī),但發(fā)電機(jī)組始終未能擴(kuò)容。為解決上述問題,現(xiàn)場安裝了節(jié)能錯(cuò)峰控制柜進(jìn)行試驗(yàn)。
試驗(yàn)前后各自進(jìn)行了大約7 萬秒的總功率監(jiān)測。設(shè)備安裝前,在監(jiān)測數(shù)據(jù)的1 萬秒和7 萬秒附近出現(xiàn)2 次功率峰值,峰值功率達(dá)到正常運(yùn)行功率的125%左右,負(fù)功率(反發(fā)電)現(xiàn)象非常嚴(yán)重,對(duì)供電系統(tǒng)沖擊大。改造前井場功率監(jiān)測圖如圖3 所示,橫坐標(biāo)為時(shí)間軸,縱坐標(biāo)為功率值。
圖3 改造前井場功率監(jiān)測
控制柜安裝完成后,穩(wěn)定運(yùn)行1 個(gè)星期后開始進(jìn)行監(jiān)測(圖4)。生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)總功率平均值基本一致,功率峰值較平穩(wěn),未出現(xiàn)突然大幅增加的情況,負(fù)功率偶爾出現(xiàn),但是相比于改造前有明顯好轉(zhuǎn)。
圖4 改造后井場功率監(jiān)測
B 平臺(tái)為新井場,共有5 臺(tái)6 型抽油機(jī),每臺(tái)抽油機(jī)的電機(jī)為18.5 kW,共計(jì)92.5 kW。井場照明、伴熱等其他設(shè)備用電共計(jì)約20 kW。井場總裝機(jī)功率112.5 kW,井場配備的發(fā)電機(jī)總功率為160 kW。安裝后運(yùn)行3 個(gè)月,未發(fā)生因功率過載造成的發(fā)電機(jī)停機(jī)故障,生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)總功率平均值基本一致,功率峰值較平穩(wěn)。經(jīng)數(shù)據(jù)監(jiān)測未出現(xiàn)短時(shí)的較大峰值,負(fù)功率情況也相對(duì)較少。
通過現(xiàn)場應(yīng)用表明,井組節(jié)能錯(cuò)峰控制柜在降低井場總功率峰值及減少反發(fā)電情況方面切實(shí)有效,達(dá)到了設(shè)計(jì)預(yù)期。該控制技術(shù)為偏遠(yuǎn)地區(qū)油氣田大井組的井場提供了一種降低發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量的可行性方案,降低了用戶在發(fā)電設(shè)備方面的投入。抽油機(jī)反發(fā)電能量的再利用使得用電效率更高,起到了節(jié)能降耗的作用??刂乒駜?nèi)部結(jié)構(gòu)的獨(dú)特設(shè)計(jì)在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)揮了重要的作用,有效減少吊車等輔助設(shè)備、工具的投入,降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。但是,從該控制技術(shù)的應(yīng)用效果分析,也存在需要提高的方面:①抽油機(jī)反發(fā)電情況并未完全消除,控制柜內(nèi)還需要配備制動(dòng)電阻單元消耗掉反發(fā)電能量,需要后續(xù)繼續(xù)優(yōu)化控制程序,提高控制精度;②降低井組總功率峰值的功能雖然初步實(shí)現(xiàn),但通過后期的控制程序優(yōu)化還可以進(jìn)一步降低總功率峰值。