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        電石破碎過程中乙炔回收技術(shù)的應(yīng)用

        2023-10-25 07:05:22陳光道
        中國氯堿 2023年9期
        關(guān)鍵詞:硅鐵石渣灰渣

        劉 輝,鄭 征,陳光道

        (安徽華塑股份有限公司,安徽 滁州 239000)

        安徽華塑股份有限公司氯堿分公司乙炔車間電石破碎過程中產(chǎn)生的硅鐵、落地灰、風(fēng)化灰和管道除鐵器排出的硅鐵渣, 下游水泥分公司電石渣風(fēng)選精制過程中產(chǎn)生的風(fēng)選顆粒和SLK 粉顆粒,電石分公司冷卻車間產(chǎn)生的電石風(fēng)化灰都含有一定的乙炔發(fā)氣量,其中含有經(jīng)濟價值較高的硅鐵和乙炔成分,每年產(chǎn)生硅鐵灰渣2.0~3.0 萬t, 目前采用的處理方式是含硅鐵的灰渣,按照硅鐵含量折算銷售,不含硅鐵的灰渣按照雜灰銷售。 由于含硅鐵的灰渣經(jīng)濟價值較高,外售造成了資源的浪費。

        1 項目實施的意義

        1.1 對生態(tài)環(huán)境的影響

        固廢再處理回收利用技改項目對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生積極影響,最終產(chǎn)品為潔凈的工業(yè)產(chǎn)品(硅鐵和用于生產(chǎn)PVC 的乙炔氣), 渣漿水產(chǎn)生電石渣用于生產(chǎn)水泥,清液循環(huán)使用,無廢棄物產(chǎn)生。

        1.2 經(jīng)濟與社會效益分析

        回收乙炔氣回用于PVC 生產(chǎn)系統(tǒng)降低了PVC產(chǎn)品的噸電石消耗,同時回收的硅鐵品質(zhì)提高,市場售價也同步提高, 既解決了硅鐵灰渣直接外售可能會產(chǎn)生的環(huán)境污染和安全問題, 又為企業(yè)帶來了較好的經(jīng)濟效益。

        1.3 產(chǎn)業(yè)化前景和市場需求

        解決了硅鐵灰渣外售處理可能會帶來的安全環(huán)保風(fēng)險, 同時也為行業(yè)處理硅鐵灰渣提供了新的經(jīng)驗借鑒。

        2 市場分析

        2.1 產(chǎn)品市場分析

        在電石法PVC 生產(chǎn)工藝中,電石破碎是重要工序。在電石破碎和輸送的過程中,每年會不可避免地產(chǎn)生數(shù)十萬噸的電石粉塵,一方面會污染環(huán)境,危害人身健康,存在安全隱患;另一方面電石粉塵還含有有效成分,可以繼續(xù)發(fā)氣產(chǎn)生乙炔氣體,如果直接垃圾填埋會增大PVC 生產(chǎn)的電石消耗, 造成資源浪費。

        電石渣通常去做水泥、制磚、生產(chǎn)化工產(chǎn)品、生產(chǎn)建筑材料及用于環(huán)境治理等。 雖然電石渣的利用方法很多,但各有優(yōu)缺點,受電石法PVC 的生產(chǎn)能力,電石渣的排出量,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及周圍環(huán)境因素,經(jīng)濟效益的制約。 電石渣的利用處置的發(fā)展方向也向“減量化、資源化、無害化”邁進,對于產(chǎn)生量大、氫氧化鈣含量較高的電石渣, 應(yīng)充分利用電石渣中有效的鈣資源,生產(chǎn)出附加值高、環(huán)境污染小、風(fēng)險控制低的下游產(chǎn)品。

        電石渣漿中除含有主要成分氫氧化鈣之外,還含有不參加水解反應(yīng)的固體雜質(zhì)如硅鐵、焦炭末、電極殘棒以及沒有完全水解而被包裹的微電石顆粒、溶解在電石渣漿中的乙炔等。 如果將電石渣中的硅鐵進行回收利用,將有很高的經(jīng)濟附加值,且利用空間較大。

        硅鐵市場需求量大,煉鋼工業(yè)、鑄造工業(yè)和鐵合金工業(yè)都是硅鐵的較大用戶,消耗90%以上的硅鐵資源。在各種不同牌號的硅鐵中,目前應(yīng)用較廣的是75%硅鐵。

        2.2 項目的意義

        通過電石渣硅鐵的分離篩選及回收利用技術(shù)不僅能變廢為寶,同時可以改善作業(yè)工況條件,強化安全管理及減輕對后續(xù)工段的耗損與降低成本, 實現(xiàn)環(huán)境保護、循環(huán)經(jīng)濟,降低生產(chǎn)成本、提高企業(yè)的社會和經(jīng)濟效益。

        3 實施方案

        3.1 技術(shù)方案

        采用電石法生產(chǎn)乙炔的技術(shù)回收電石灰渣中的乙炔氣和硅鐵,電石法乙炔生產(chǎn)分為2 種技術(shù),一種是濕法乙炔生產(chǎn)技術(shù),另一種是干法乙炔生產(chǎn)技術(shù),這2 種技術(shù)較為成熟, 行業(yè)應(yīng)用各占50%左右,本項目采用的是兩種方法相結(jié)合的技術(shù)方案。 從上料到發(fā)生器進料機采用干法乙炔的生產(chǎn)技術(shù), 發(fā)生及乙炔氣的輸送和系統(tǒng)熱平衡控制采用濕法乙炔的生產(chǎn)技術(shù), 發(fā)生器上部設(shè)置噴淋裝置為發(fā)生器的氣相降溫, 發(fā)生器的循環(huán)清液設(shè)置了冷卻器為發(fā)生器的液相控制溫度。 硅鐵的分離和排出采用磁選分離的技術(shù)可以從電石渣漿中將硅鐵分離出來。

        3.2 工藝流程

        采用電石渣經(jīng)風(fēng)選后的顆粒料作為主原料,同時加入電石破碎系統(tǒng)排出的細顆粒硅鐵混合物、除塵灰、電石渣風(fēng)選精制項目和SLK 排渣、電石破碎電石灰、電石分公司冷卻廠房電石灰等,利用水和電石灰渣反應(yīng)生成乙炔氣體,其反應(yīng)方程式為:

        該反應(yīng)是放熱反應(yīng), 在發(fā)生器上部設(shè)置有噴淋裝置,給發(fā)生器進行降溫。 發(fā)生器的水循環(huán)使用,控制發(fā)生器的液相溫度。 發(fā)生器底部排出渣漿, 約含10%的固體,通過磁選機將硅鐵和渣漿進行分離,渣漿通過小型密閉沉降池沉降后, 上層清液經(jīng)過換熱器返回發(fā)生器作為噴淋水循環(huán)使用。 沉降后的濃漿(濃度約20%)進入一期壓濾工段處理,篩選出的硅鐵通過沖洗置換排料,由皮帶轉(zhuǎn)運至二級堆場堆放,汽運外售。

        上料采用汽運和噸包轉(zhuǎn)運的方式, 將電石渣風(fēng)選精制工段產(chǎn)生的含硅鐵顆粒的混合灰渣、SLK 顆?;壹耙胰财扑檐囬g產(chǎn)生的含硅鐵顆粒的混合灰渣、除塵灰、落地灰,電石廠電石冷卻廠房產(chǎn)生的電石風(fēng)化灰、顆粒物,運輸至本裝置的加料口,通過給料機、斗提機加入到緩沖料倉,經(jīng)過螺旋給料機計量后加入到發(fā)生器,料倉的存儲容量滿足24 h 的生產(chǎn)量。 發(fā)生器產(chǎn)生的乙炔氣通過正逆水封并入一期二線乙炔發(fā)生總管,輸送至原有的一期乙炔氣柜。運輸車輛安裝阻火器,采取防靜電及防雨措施,嚴格按照規(guī)定路線和速度行駛。

        裝置的安全風(fēng)險主要來自上料系統(tǒng)和乙炔氣體管道輸送環(huán)節(jié),上料采用氮氣正壓密閉系統(tǒng),可有效控制上料系統(tǒng)的安全風(fēng)險, 乙炔氣體管道輸送環(huán)節(jié)設(shè)置了正逆水封和安全水封,乙炔氣體壓力控制4~11 kPa, 溫度控制在≤50 ℃, 乙炔氣體含有飽和水分,可有效控制乙炔氣管道輸送的風(fēng)險。本裝置上下游裝置關(guān)系圖見圖1。

        圖1 本裝置上下游裝置關(guān)系圖

        圖3 優(yōu)化后工藝流程圖

        3.3 裝置工藝參數(shù)指標(biāo)(見表1)

        表1 工藝參數(shù)指標(biāo)

        3.4 主要設(shè)備

        本項目建筑防火等級為甲級, 所有電氣設(shè)備均為防爆設(shè)計。 設(shè)備一覽表見表2。

        表2 設(shè)備一覽表

        主要設(shè)備及技術(shù)要求如下。

        (1)發(fā)生器采用螺旋進料機進料。發(fā)生器旋轉(zhuǎn)部件考慮應(yīng)力集中問題。(2)反應(yīng)熱換熱使用列管換熱器。 (3)洗滌水泵葉輪結(jié)垢快,泵的前后管線容易堵, 要求使用半開式葉輪; 洗滌水泵機械密封損壞快,檢修頻繁,要求使用填料密封。 (4)乙炔發(fā)生系統(tǒng)的水循環(huán)要求實現(xiàn)閉路循環(huán), 即系統(tǒng)只有濃漿排至壓濾,其余清液全部回用。

        3.5 消耗

        3.5.1 原料及化學(xué)品消耗(見表3)

        表3 原材料消耗規(guī)格及消耗量

        3.5.2 公輔消耗(見表4)

        表4 公輔消耗規(guī)格及消耗量

        4 回收乙炔裝置運行過程中的問題及優(yōu)化

        4.1 存在問題

        (1)兩臺斗提機入口星型給料機卡阻頻繁。

        (2)發(fā)生器底部排渣管傾角為7°,極易堵塞。(3)鐵選機皮帶置于封閉腔內(nèi),跑偏無法在線調(diào)整。

        (4)溢流水罐出水口設(shè)置在下部,易形成虹吸而排空。

        (5)排渣泵與事故泵共用一根排水管線,且管徑為DN40,外排量無法滿足生產(chǎn)平衡。

        (6)儲鐵罐排空管線彎頭多且管徑細,易堵塞。

        (7)沉降池放空管口設(shè)置在樓內(nèi),不符合安全規(guī)范。

        (8)發(fā)生器氣相管堵塞難以清理。

        (9)上下儲鐵罐間電動插板閥(DN100)內(nèi)、外漏嚴重,且動作緩慢。

        4.2 優(yōu)化改造方案

        (1)2 臺斗提機入口插板閥增加限流孔板,控制料流。 將星型給料機原3 kW 4 級電機更換為4 kW 4 級電機,增大扭矩。

        (2)鐵選機拆除,發(fā)生器排渣管與上儲鐵罐入口連接, 上儲鐵罐上部增加溢流管引至去沉降池的液相管道,溢流管增加氣動調(diào)節(jié)閥,進行排渣量控制。

        (3)溢流水罐出水口移至上部,避免虹吸。

        (4)事故泵出口與沉降池底部出液管相連,可沖洗。 排渣泵出口管徑放大,改為DN80。

        (5)下儲鐵罐放空管由DN25 改為DN50,放空分為兩路,一路與進入沉降池液相管道相連,作為下儲鐵罐補水時溢流使用;一路與裝置放空總管相連,作為下儲鐵罐置換放空使用。

        (6)將沉降池放空管(DN200)與裝置總放空管(DN80)相連,總放空口加高4 m。

        (7)機械過濾器、皮帶輸送機拆除。

        (8)氣相管與正水封相連垂直段增加法蘭一對,便于拆清。

        (9)將下儲鐵罐進出口2 個電動插板閥更換為氣動偏心旋轉(zhuǎn)閥。

        (10)優(yōu)化后的流程見圖2。

        4.3 優(yōu)化后運行效果

        現(xiàn)經(jīng)部分改造后,該裝置已實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定運行,除供料緩沖倉乙炔含量波動較大外, 其余工藝指標(biāo)均在可控范圍。

        5 效果評價

        (1)有利于降低社會安全環(huán)保風(fēng)險影響。全部硅鐵灰渣回收利用, 降低了外售硅鐵灰渣可能會引發(fā)的環(huán)境和安全事故對公司的影響。

        (2)有利于提高現(xiàn)場環(huán)保粉塵治理的水平。硅鐵灰渣集中處理,改進了現(xiàn)場環(huán)境,各類電石粉塵有了固定的去處, 解決了現(xiàn)場堆放電石粉塵造成粉塵污染的問題,提高了現(xiàn)場環(huán)保粉塵治理的水平。

        (3)有利于提升硅鐵灰渣的經(jīng)濟價值。 按照實際生產(chǎn)情況可回收乙炔氣約56 000 m3/月, 共能回收乙炔氣67 萬m3/a, 按每噸電石實際生產(chǎn)發(fā)氣量250 m3計算,每月可節(jié)省電石約224 t,電石價格按目前市場平均價格4 000 元/t 計算,可節(jié)省電石采購費用1 075 萬元/a;硅鐵每年產(chǎn)出4 000 t,按銷售價格2 500 元/t,可產(chǎn)生銷售利潤1 000 萬元/a?;厥盏囊胰矚饣赜糜赑VC 生產(chǎn)系統(tǒng), 降低了PVC 產(chǎn)品的噸電石消耗,同時回收的硅鐵品質(zhì)提高,為企業(yè)帶來了較好的經(jīng)濟效益。

        6 結(jié)語

        安徽華塑采用濕法乙炔發(fā)生和干法乙炔發(fā)生相結(jié)合的技術(shù), 回收乙炔氣回用于PVC 生產(chǎn)系統(tǒng),清洗后的成品硅鐵外售,提高了產(chǎn)品的經(jīng)濟價值,為企業(yè)帶來了較好的經(jīng)濟效益。 本裝置安全、穩(wěn)定,工藝技術(shù)成熟可靠。整個生產(chǎn)過程無廢棄物產(chǎn)生,對于實現(xiàn)環(huán)境保護、循環(huán)經(jīng)濟、降低生產(chǎn)成本、提高企業(yè)和社會經(jīng)濟效益都有著重要的意義。

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