毋海霞,吳紅忠
(焦作煤業(yè)集團(tuán)開元化工有限責(zé)任公司,河南 焦作 454191)
焦作煤業(yè)(集團(tuán))開元化工有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“開元化工”)一期20 萬(wàn)t/a 離子膜燒堿項(xiàng)目采用離子膜法制堿工藝,8 臺(tái)膜極距電解槽采用藍(lán)星(北京) 化工機(jī)械有限公司NBZ-2.7 型高電流密度自然循環(huán)膜極距復(fù)極式電解槽,具有節(jié)能、環(huán)保、便于操作、檢修方便等優(yōu)點(diǎn)[1]。
將二次鹽水工序送來(lái)的精制鹽水送入離子膜電解槽,生產(chǎn)出氫氧化鈉、氯氣和氫氣。
離子膜電解槽是利用陽(yáng)離子交換膜能讓鈉離子等陽(yáng)離子通過(guò), 而阻止氯離子和氫氧根離子等陰離子通過(guò)的特性,將電解槽的陰極室和陽(yáng)極室隔開,制取高純度的燒堿、氯氣和氫氣。
2.1.1 事故經(jīng)過(guò)
2018 年7 月出現(xiàn)由于精制鹽水中Ca2+、Mg2+和SS(懸浮物)含量超標(biāo)導(dǎo)致電解槽電壓升高、運(yùn)行效果差,具體精制鹽水指標(biāo)化驗(yàn)分析見表1。
表1 精制鹽水指標(biāo)化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)表
2.1.2 原因分析
(1)從分析報(bào)告可以確定精制鹽水質(zhì)量不合格,鹽水中Ca、Mg、Al、SiO2、Na2SO4指標(biāo)超標(biāo),I 和TOC 超標(biāo)嚴(yán)重,是造成電解槽槽電壓升高的主要原因;
(2)開元化工原鹽采用固態(tài)粗鹽,原鹽中重金屬和有機(jī)物含量超標(biāo), 在電解槽產(chǎn)生的淡鹽水因回收循環(huán)利用,淡鹽水中較難處理的雜質(zhì)不斷累積,精制鹽水質(zhì)量嚴(yán)重超標(biāo);
(3)樹脂塔內(nèi)破碎樹脂多,鹽水中含游離氯造成樹脂中毒、性能劣化;
(4)樹脂再生步驟未嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行,再生質(zhì)量差;
(5)樹脂塔進(jìn)液鹽水分布不均勻,鹽水偏流。
2.1.3 處理措施
(1)檢查一次鹽水控制指標(biāo),溫度(60±5)℃、pH值8~10、 Ca2++Mg2+≤1 mg/L、Fe2++Fe3+≤0.1 mg/L 及其他重金屬含量;由于市場(chǎng)因素影響,公司使用原鹽廠家多,根據(jù)原鹽分析情況及時(shí)調(diào)整上鹽比例,保證鹽水質(zhì)量;對(duì)高純鹽酸在樹脂再生前進(jìn)行分析,如分析不合格暫停使用。
(2)檢查樹脂層外觀和高度是否符合要求;嚴(yán)格控制進(jìn)入樹脂塔的鹽水中游離氯含量, 操作人員日常巡檢注意觀察樹脂顏色、粒度及強(qiáng)度等情況,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)樹脂塔樹脂層高度設(shè)置高低線控制刻度,方便崗位操作人員觀察控制, 保證樹脂塔內(nèi)樹脂量在正常范圍內(nèi)。
(3)再生過(guò)程嚴(yán)格按規(guī)程操作,每月對(duì)一臺(tái)樹脂塔進(jìn)行倍量再生, 每周一對(duì)樹脂進(jìn)行大流量反洗。
(4)停運(yùn)樹脂塔時(shí),檢查進(jìn)液管情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)液管斷裂、 濾網(wǎng)脫開、 固定繩斷裂松動(dòng)等異常情況,并及時(shí)處理。
2.2.1 事故經(jīng)過(guò)
2017 年6 月9 日19:18,6# 電解槽停車檢修后送電開車,19:40 電流升至5 000 A,23:09 電流升至6 000 A,10 日3:21 電流升至7 000 A, 電解槽溫度自0:46 升到80 ℃, 槽溫保持時(shí)間超過(guò)8 h,10:57電流升至14.5 kA。 12:56 巡檢未發(fā)現(xiàn)異常情況,13:20 現(xiàn)場(chǎng)3 名操作工均聽見二樓有響聲, 發(fā)現(xiàn)6#電解槽著火, 操作工告知中控準(zhǔn)備停運(yùn)6#電解槽,同時(shí)向分廠及調(diào)度匯報(bào),13:23 中控將電位差聯(lián)鎖分別通過(guò)DCS、 控制臺(tái)投入,6# 電解槽停車,13:33操作工關(guān)閉氫氣氣相閥門,現(xiàn)場(chǎng)火熄滅。
本次事故造成6# 單元槽與端框之間西邊上半部?jī)?nèi)部出現(xiàn)高溫引起的網(wǎng)燒毀,筋板變形、融化,離子膜燒毀,并且隔板有一處有裂紋。 另有18 根軟管損壞; 單元槽與端框之間的墊片(陰極側(cè)) 離槽頂400 mm 左右的位置墊片斷裂。
2.2.2 原因分析
(1)單元槽新舊墊片變形量不一樣,造成墊片蠕動(dòng)損壞離子膜,使氫氣與氯氣混合,發(fā)生閃爆著火,墊片膨出;
(2)電解槽擠壓機(jī)受力不均,造成膜損壞,使氫氣與氯氣混合,發(fā)生閃爆著火,墊片膨出。
2.2.3 采取措施
(1)每次開車前嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求進(jìn)行膜試漏、槽試漏,防止開車后出現(xiàn)異常情況;
(2)嚴(yán)格按照要求對(duì)電解槽進(jìn)行安裝和維修,定期對(duì)墊片和配件進(jìn)行更換, 防止因檢修不合格造成的事故;
(3)加強(qiáng)對(duì)職工在電解槽安全、操作方面的培訓(xùn),特別是擠壓機(jī)操作,換膜、粘貼墊片操作等;
(4)加強(qiáng)對(duì)職工的應(yīng)急處理培訓(xùn)和演練,對(duì)發(fā)生的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行有效處置;
(5)進(jìn)一步完善電解槽著火預(yù)案;
(6)現(xiàn)場(chǎng)二樓增加應(yīng)急柜(儲(chǔ)備防化服、防毒面具等應(yīng)急物品),以防突發(fā)情況得到及時(shí)處理,盡可能減小事故范圍,降低損失。
2.3.1 事故經(jīng)過(guò)
2017 年4 月18 日8:02 因電氣設(shè)備故障,7#整流柜控制角報(bào)警顯示為0,7# 電解槽電流突然下降、 槽電壓上升。 電腦電流顯示7# 整流柜電流為12.8 kA,控制角為0,整流操作工發(fā)現(xiàn)后按正常操作將電流上調(diào)了兩檔,7# 電解槽電壓上升但電流變化不大,在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)7#整流柜上的電流與電腦顯示的電流不一致。8:07 分調(diào)度接到通知后下達(dá)整流現(xiàn)場(chǎng)操作工降1 000 A 電流的指令, 整流電腦顯示電流仍然下降而直流電無(wú)反應(yīng)。8:14 分調(diào)度通知電解崗位停運(yùn)7#電解槽進(jìn)行處置。
2.3.2 原因分析2.3.2.1 直接原因
直流傳感器出現(xiàn)故障是導(dǎo)致7# 槽電流電壓異常的直接原因。
2.3.2.2 間接原因
(1) 整流崗位操作工在發(fā)生異常情況時(shí)未能及時(shí)正確判斷、處置;
(2)電解、整流崗位在異常情況處理中缺乏快速有效溝通;
(3)電氣、儀表元件未定期進(jìn)行檢查,缺乏維護(hù)保養(yǎng)。
2.3.3 防范措施
(1)加強(qiáng)崗位技術(shù)培訓(xùn),要求崗位操作工要深層次的了解崗位信息,提高崗位員工操作水平;
(2)操作工對(duì)本崗位設(shè)備要真正做到“三懂四會(huì)”;
(3)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡檢和設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng),加強(qiáng)關(guān)聯(lián)崗位之間的溝通,杜絕此類事故的發(fā)生。
2.4.1 事故經(jīng)過(guò)
2017 年12 月6 日5:08 電解堿液循環(huán)泵P274B 突然跳停, 中控人員聯(lián)系當(dāng)班班長(zhǎng)立即啟動(dòng)P274A 備用泵, 卻發(fā)現(xiàn)備用泵不能啟動(dòng), 再次啟動(dòng)P274B 泵,發(fā)現(xiàn)也不能啟動(dòng)。在多次試啟動(dòng)P274A、B泵無(wú)效果后,通知?jiǎng)恿Ψ謴S進(jìn)行排查。在排查故障時(shí)由于電解堿液循環(huán)罐液位達(dá)到90%, 系統(tǒng)聯(lián)鎖停車。
2.4.2 事故原因
(1)電解堿液循環(huán)泵P274B 因節(jié)電器出現(xiàn)故障跳停,堿液循環(huán)罐液位高(90%)系統(tǒng)聯(lián)鎖停車;
(2)循環(huán)泵P274B 跳停后,在啟動(dòng)備用泵P274A泵時(shí),因P274A 泵操作柱按鈕未彈起,無(wú)法及時(shí)啟動(dòng)備用泵。
2.4.3 防范措施
(1)節(jié)電器質(zhì)量差導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定,應(yīng)提高采購(gòu)備件質(zhì)量;
(2)對(duì)電解槽堿液循環(huán)泵P274A/B 操作柱進(jìn)行更換;
(3)電解工段每10 天對(duì)P274 進(jìn)行倒泵,倒泵時(shí)關(guān)注操作柱按鈕是否靈活, 若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題聯(lián)系維修分廠進(jìn)行處理;
(4)維修分廠在定檢泵電機(jī)時(shí),同時(shí)對(duì)操作柱進(jìn)行定檢。
2.5.1 事故經(jīng)過(guò)
2018 年1 月17 日凌晨電解準(zhǔn)備開車, 操作人員發(fā)現(xiàn)氫氣總管上氫氣壓力PIT3227 和PIT3226 顯示壓力不一致(相差0.67 kPa),隨即讓主控通知儀表人員對(duì)兩臺(tái)儀表進(jìn)行校對(duì), 使兩個(gè)壓力點(diǎn)顯示一致。 儀表工去現(xiàn)場(chǎng)檢查校對(duì)時(shí)需要先解除聯(lián)鎖才能處理,主控將系統(tǒng)總管氫氣壓力、氯氣壓力及氯氫壓差聯(lián)鎖解除, 解除后通知儀表工聯(lián)鎖已解除(此時(shí)7#、8# 槽電流升至2 kA),儀表工在現(xiàn)場(chǎng)將PIT3227和PIT3226 儀表點(diǎn)全部拆下,校驗(yàn)后恢復(fù)安裝,此時(shí)電解槽7#、8#槽單槽氯氫壓差高聯(lián)鎖跳停。
2.5.2 事故原因
(1)電解主控在校驗(yàn)氫氣壓力變送器解除PIZA3226 聯(lián)鎖時(shí)考慮不周, 未將PCV3226 自動(dòng)閥打手動(dòng)調(diào)節(jié), 致使在拆除PIT3226 儀表點(diǎn)時(shí)PCV3226 自動(dòng)閥跟蹤壓力變化逐漸關(guān)閉氫氣總閥,導(dǎo)致7#、8#槽單槽氯氫壓差高聯(lián)鎖停機(jī);
(2)儀表人員在拆除作業(yè)時(shí)與主控聯(lián)系溝通不全面,未正確實(shí)施操作流程。
2.5.3 防范措施
(1)在校驗(yàn)氫氣總管壓力變送器,解除系統(tǒng)氫氣壓力、壓差聯(lián)鎖時(shí),要將PCV3226 自動(dòng)閥自動(dòng)改為手動(dòng)調(diào)節(jié)。
(2)在作業(yè)前后要與主控溝通好,明確作業(yè)情況,并將相關(guān)聯(lián)鎖和閥門關(guān)聯(lián)情況考慮在內(nèi)。
(3)在解聯(lián)鎖時(shí)應(yīng)考慮全面,按規(guī)定辦理票證,緊急時(shí)應(yīng)匯報(bào)到解聯(lián)鎖審批相關(guān)人員。
(4)儀表人員在開車前應(yīng)提前確認(rèn)與系統(tǒng)聯(lián)鎖的關(guān)鍵儀表狀況,避免影響開車。
2.6.1 事故經(jīng)過(guò)
2018 年4 月26 日10:50 左右, 儀表維護(hù)工接到電解中控反映自動(dòng)閥LCV-3310 有故障, 儀表維護(hù)工開始對(duì)氣動(dòng)閥門進(jìn)行檢查調(diào)試, 檢查后發(fā)現(xiàn)氣動(dòng)閥門開不開、關(guān)不住。 臨時(shí)打開旁路運(yùn)行,儀表工與操作工在告知中控后將氣動(dòng)閥門氣缸拆除, 拆除后聯(lián)系中控單獨(dú)調(diào)試氣動(dòng)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu), 執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作正常;儀表工再次檢查閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu),發(fā)現(xiàn)氣動(dòng)閥門后工藝手閥出現(xiàn)外漏。 16:20 左右中控發(fā)現(xiàn)脫氯塔液位波動(dòng), 通知一次鹽水班長(zhǎng)檢查鹽水配水罐進(jìn)口閥是否正常,經(jīng)檢查閥門無(wú)問(wèn)題。8:40 電解主控人員發(fā)現(xiàn)脫氯塔液位(LICZA3310)開始上漲,8:40:28為68.278%,8:41:38 LICZA3310 上漲至72.335%,電解主控立即通知操作工將LCV3310 自控閥旁路開大,8:43 脫氯塔上漲至100.024%。8:50 真空度開始快速上漲,此時(shí)真空泵氣液分離器液位顯示已滿,后真空泵突然跳停,立即啟動(dòng)備用泵,備用泵啟動(dòng)后跳停。 開始緊急停車。
2.6.2 事故原因
(1)在檢修LCV3310 自動(dòng)閥過(guò)程中,電解脫氯鹽水泵至一次鹽水配水桶之間管道閥門為關(guān)閉,淡鹽水輸送不通暢,導(dǎo)致脫氯塔液位上漲。脫氯塔液位快速上漲充滿脫氯塔, 隨著氣相管道進(jìn)入脫氯塔冷卻器E310, 淡鹽水由E310 至陽(yáng)極液排放槽D280氯水管道進(jìn)入D280, 導(dǎo)致D280 液位快速上漲,罐內(nèi)壓力迅速上升,使D280 罐體泄漏。
(2)在發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)未能及時(shí)判斷、有效處置。
2.6.3 防范措施
(1)維修人員在處理問(wèn)題時(shí),所在區(qū)域崗位人員應(yīng)詳細(xì)交清危害因素, 對(duì)臨時(shí)采取的操作措施應(yīng)雙人互相確認(rèn),作業(yè)時(shí)全程監(jiān)督,出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)第一時(shí)間處理。
(2)涉及到系統(tǒng)聯(lián)鎖停車的檢修項(xiàng)目,應(yīng)由工段長(zhǎng)以上人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。
(3)D280 增加92%液位聯(lián)鎖停車, 防止液位過(guò)高承壓大。
(4)各崗位之間相互聯(lián)系,需要操作時(shí)應(yīng)溝通并確認(rèn),防止誤操作影響裝置穩(wěn)定運(yùn)行。
(5)各單位對(duì)指標(biāo)異常必須停車的事項(xiàng)進(jìn)行梳理,加強(qiáng)員工的技術(shù)培訓(xùn),出現(xiàn)以上情況,DCS 主控可直接停車,防止事故擴(kuò)大。
2.7.1 事故經(jīng)過(guò)
2018 年7 月8 日4 點(diǎn)班電解操作工發(fā)現(xiàn)3# 電解槽28# 槽框下部滴漏,9 日上午停運(yùn)3# 電解槽進(jìn)行維修, 停車置換合格后將電解槽28#槽框進(jìn)行吊裝檢修。
2.7.2 原因分析
電解槽墊片長(zhǎng)期運(yùn)行未進(jìn)行更換, 墊片脫膠導(dǎo)致底部墊片開裂出現(xiàn)滲漏。
2.7.3 防范措施
加強(qiáng)巡視,定期調(diào)換或調(diào)整墊片,如陰陽(yáng)極有損壞,則修復(fù)或更換墊片。
2.8.1 事故經(jīng)過(guò)
2018 年12 月31 日16:42 分電解主控發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)聯(lián)鎖停車,排查事故原因,在脫氯氣動(dòng)閥門附近聽到漏氣聲音,發(fā)現(xiàn)氣動(dòng)閥門氣源管脫落。
2.8.2 原因分析
脫氯氣動(dòng)閥門氣源管脫落導(dǎo)致閥門動(dòng)作至故障位置,閥門動(dòng)作過(guò)程中氯氣壓力隨之變化,引起氯氫壓差變化,氯氫壓差升至11.258 kPa,造成系統(tǒng)聯(lián)鎖停車。
2.8.3 預(yù)防措施
(1)閥門安裝結(jié)束后,使用肥皂水測(cè)試氣源接頭處是否漏氣,有冒泡情況的更換新的接頭安裝,直至不冒泡為止,不允許使用生膠帶進(jìn)行密封;
(2)安裝氣源接頭時(shí),需要確保接頭壓到底,且內(nèi)部與氣源管緊密結(jié)合,不留間隙;
(3)針對(duì)會(huì)造成單系統(tǒng)或全系統(tǒng)停車的閥門氣源接頭更換為焊接式氣源接頭和新氣源管。 對(duì)于不停車暫時(shí)不能更換的閥門接頭,要立即采取排查,停車檢修時(shí)全部整改結(jié)束;
(4)加強(qiáng)崗位巡檢及專業(yè)巡檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)氣源接頭及氣源管路漏氣、損壞、銹蝕等隱患并處理,避免因此類問(wèn)題引起停車事故。
2.9.1 事故經(jīng)過(guò)
2021 年3 月3 日23:25,1# 電解槽檢修后開始送電,電流升至700 A 時(shí)整流器顯示運(yùn)行信號(hào),當(dāng)時(shí)鹽水供應(yīng)閥ZV3231 處于關(guān)閉狀態(tài), 精鹽水閥ZV3241 處于打開狀態(tài), 電解中控人員未進(jìn)行ZV3231、ZV3241 閥門切換,開始投1# 電解槽聯(lián)鎖條件。23:26 當(dāng)中控人員將ZV3241 閥門開聯(lián)鎖條件投入后,1#電解槽聯(lián)鎖跳停。
2.9.2 原因分析
(1)1# 電解槽投聯(lián)鎖前未進(jìn)行 “打開ZV3231,關(guān)閉ZV3241”的正確操作,導(dǎo)致聯(lián)鎖停車。
(2)電解槽開車操作未進(jìn)行逐項(xiàng)確認(rèn),關(guān)鍵操作沒(méi)有做到“一人操作,一人監(jiān)護(hù)”。
2.9.3 防范措施
(1)制定電解槽開、停車DCS 崗位確認(rèn)表和流程表,確保操作人員對(duì)每一步操作進(jìn)行確認(rèn),按流程操作,避免誤操作的發(fā)生。
(2)電解槽開停車操作施行“一人操作一人監(jiān)護(hù)”,防止出現(xiàn)誤操作。
(3)加強(qiáng)電解槽開車操作及注意事項(xiàng)培訓(xùn)。
開元化工將電解槽運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象進(jìn)行分析總結(jié),通過(guò)具體實(shí)踐不斷優(yōu)化處理方案,確保離子膜電解槽安全、高效、長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到電解槽最大限度滿負(fù)荷運(yùn)行的目的。