楊 澤,涂孝飛,丁勝利
(1.山西京能呂臨發(fā)電有限公司,山西呂梁 033200;2.華北電力科學(xué)研究院有限責(zé)任公司西安分公司,陜西西安 710065)
目前火力發(fā)電中應(yīng)用的空冷技術(shù)主要為直接空冷系統(tǒng)和間接空冷系統(tǒng)兩種。在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)直接空冷系統(tǒng)的運(yùn)行背壓高,夏季溫度較高時(shí)不能滿負(fù)荷運(yùn)行,且廠用電率較高,煤耗較大。分析顯示間接空冷系統(tǒng)的年費(fèi)用低,相比于直接空冷系統(tǒng)具有更可觀的經(jīng)濟(jì)效益。因此,間接空冷系統(tǒng)的研究和應(yīng)用是我國空冷技術(shù)發(fā)展的主要趨勢。調(diào)查顯示,多數(shù)發(fā)電企業(yè)間冷系統(tǒng)循環(huán)水目前并未配置水質(zhì)凈化設(shè)備,因此系統(tǒng)中存在的各種雜質(zhì)很難去除,進(jìn)而導(dǎo)致材料腐蝕控制變得更加復(fù)雜、困難。近年來,間接空冷機(jī)組在基建調(diào)試和生產(chǎn)運(yùn)行過程中因間冷循環(huán)水pH 值、電導(dǎo)率、鐵離子、鋁離子等指標(biāo)居高不下而導(dǎo)致間冷塔腐蝕泄漏,甚至非停事件在多個(gè)間冷火電機(jī)組頻繁發(fā)生,造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失[1-2]。因此,針對間冷循環(huán)水水質(zhì)超標(biāo)原因進(jìn)行具體分析,并采取有效的處理措施尤為重要。
某電廠凝汽式汽輪機(jī)、給水泵小汽輪機(jī)的排汽進(jìn)入表面式凝汽器,由間冷循環(huán)水進(jìn)行冷凝。循環(huán)水受熱后經(jīng)水泵升壓,進(jìn)入自然通風(fēng)間冷塔由空氣冷卻,冷卻后的循環(huán)水再回至表面式凝汽器形成閉式循環(huán),稱為SCAL(Surface Condenser Aluminum Exchengers)型間接空冷系統(tǒng),如圖1所示。
圖1 某廠間接空冷循環(huán)水系統(tǒng)圖
水質(zhì)按照某廠家要求值執(zhí)行,即pH=6.7~8.0、SiO2≤10 μg/L、SC≤2.0 μS/cm、Al3+≤8 μg/L、SS≤5 mg/L,兩臺機(jī)組于2019 年9 月由基建轉(zhuǎn)生產(chǎn)運(yùn)行。轉(zhuǎn)生產(chǎn)后半年時(shí)間內(nèi),水質(zhì)控制項(xiàng)目pH、SC、SS、Al3+指標(biāo)合格率分別為56.7%、58.3%、50.3%、5%,詳細(xì)情況見圖2。
圖2 某電廠間冷循環(huán)水水質(zhì)分析統(tǒng)計(jì)圖
從2020 年7 月開始,間冷塔散熱器底部聯(lián)箱與配水管連接處、散熱器底部聯(lián)箱與膨脹節(jié)法蘭螺栓處及空冷散熱器管束等部位出現(xiàn)了腐蝕現(xiàn)象,并逐漸發(fā)生泄漏。
SCAL 型間冷系統(tǒng)作為一個(gè)由碳鋼和純鋁材料組合成的水循環(huán)系統(tǒng),系統(tǒng)內(nèi)水化學(xué)工況及設(shè)備腐蝕影響因素多。調(diào)研多個(gè)火力發(fā)電廠間接空冷系統(tǒng)腐蝕形態(tài),結(jié)合熱力設(shè)備防化學(xué)腐蝕、電偶腐蝕的固有原理,造成SCAL 型間冷系統(tǒng)腐蝕的因素匯總見表1。
表1 腐蝕原因調(diào)研及當(dāng)前狀況
2.2.1 化學(xué)腐蝕原因確定
1050A 鋁作為一種兩性金屬,循環(huán)水pH 值的高低直接影響間接空冷冷卻三角管束的腐蝕性能。當(dāng)循環(huán)水pH 值控制在4.0~8.5 時(shí),在冷卻三角管束內(nèi)表面可發(fā)生鈍化,形成致密的Al2O3膜,起到保護(hù)管束的作用,區(qū)間以外則會發(fā)生強(qiáng)烈的酸堿性腐蝕,如圖3所示。
圖3 pH對鋁的腐蝕影響
該廠間冷散熱管束出廠前對管束內(nèi)壁采用了一種弱堿性的MBV 鈍化法,鈍化完成后采用自來水對管束內(nèi)壁進(jìn)行了簡單的沖洗,導(dǎo)致了大量的Na+、Cl-離子殘存在管束內(nèi)壁,間冷系統(tǒng)注水后,離子開始溶出,如表2所列。
Na+和Cl-分別達(dá)到19.90 μg/L、23.18×103μg/L。空氣中的O2通過間冷系統(tǒng)地下水管道、高位水箱以及散熱片的排空管進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng)與Na+、Cl-發(fā)生化學(xué)反應(yīng),導(dǎo)致間冷冷卻三角發(fā)生腐蝕。該廠間冷循環(huán)水Cl-已達(dá)毫克級,如此高濃度的Cl-與Al3+發(fā)生絡(luò)合反應(yīng),不僅不利于Al2O3保護(hù)膜的形成,還會導(dǎo)致純鋁發(fā)生點(diǎn)腐蝕[3]。金屬鋁與Na+和Cl-發(fā)生化學(xué)反應(yīng)時(shí),釋放大量的OH-導(dǎo)致循環(huán)水的pH 值逐步升高,pH值升高又促進(jìn)鋁材發(fā)生堿性腐蝕。有研究表明,鋁的腐蝕隨Fe3+的升高而逐漸增大[4],由于碳鋼-純鋁電偶腐蝕導(dǎo)致系統(tǒng)中鐵離子也高達(dá)286 μg/L,進(jìn)一步加劇了鋁材的腐蝕,最終形成了惡行循環(huán)。
2.2.2 沖刷腐蝕原因確定
安裝試運(yùn)階段沖洗不徹底的殘留物和碳鋼腐蝕產(chǎn)物中的固體不溶物易積存在間冷空冷系統(tǒng)中。純鋁作為一種質(zhì)地較軟的金屬,在沖刷力度較大的位置更容易出現(xiàn)沖刷腐蝕,如散熱器底部聯(lián)箱與分配水管連接處,同時(shí)循環(huán)水中的雜質(zhì)顆粒、懸浮物等殘留的物質(zhì)加劇了沖刷腐蝕。間冷循環(huán)水中懸浮物含量達(dá)到28.0 mg/L,一定程度上加劇了間冷系統(tǒng)的腐蝕現(xiàn)象。
2.2.3 電偶腐蝕原因確定
以純鋁作為散熱器材質(zhì)的間冷系統(tǒng)與底部以碳鋼材質(zhì)作為管道的連接部位會發(fā)生明顯的電偶腐蝕[5]。當(dāng)向扇區(qū)充入除鹽水,并接觸到散熱三角底部進(jìn)(出)水膨脹節(jié)碳鋼-純鋁散熱器時(shí),上述電偶腐蝕隨之發(fā)生。
目前主要的間冷循環(huán)水水質(zhì)調(diào)整處理方式為除鹽水置換法、加酸調(diào)節(jié)法和陽床旁流處理凈化法。由表3可知,相比除鹽水置換法及加酸調(diào)節(jié)法,小陽床旁流處理法優(yōu)點(diǎn)更為突出,但其也存在無法去除陰離子、出水強(qiáng)酸性導(dǎo)致局部酸性腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)。若采用混床替代陽床,不僅能夠有效調(diào)整pH,還能去除陰陽離子,達(dá)到最優(yōu)的循環(huán)水質(zhì)控制參數(shù)。過濾+混床除鹽的旁流處理方式,可從根本上達(dá)到間冷循環(huán)水達(dá)標(biāo)及防化學(xué)腐蝕的目的。
表3 間冷循環(huán)水水質(zhì)調(diào)整方式比較
系統(tǒng)安裝階段應(yīng)重點(diǎn)對間冷循環(huán)水管道、聯(lián)箱、管束內(nèi)的雜物進(jìn)行仔細(xì)清理,防止泥沙沉積造成后續(xù)運(yùn)行過程中對系統(tǒng)的沖刷損壞。運(yùn)行機(jī)組,對已被沖刷腐蝕損壞的管道、管束進(jìn)行更換,同時(shí)放盡系統(tǒng)內(nèi)存水,并進(jìn)行系統(tǒng)清理。利用間冷循環(huán)水旁流處理系統(tǒng),對系統(tǒng)中的懸浮物進(jìn)行去除,進(jìn)一步凈化水質(zhì)。
電偶腐蝕的控制策略主要是利用各種惰性材料含密封材料制成墊片、套管介入法蘭連接中,使純鋁、碳鋼兩種材質(zhì)之間形成等電位,從而防止電偶腐蝕的發(fā)生[6]。
4.1.1 水質(zhì)調(diào)整及防化學(xué)腐蝕策略實(shí)施
對該廠現(xiàn)有凝液處理系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造為過濾+混床除鹽的間冷循環(huán)水旁流處理系統(tǒng),如圖4所示。引一路循環(huán)水至冷凝液提升泵出口母管處,該部分循環(huán)水經(jīng)除鐵器、活性炭過濾器和混床處理后,匯流至循環(huán)水冷卻水回水(冷水)管,依靠間冷循環(huán)水旁流處理系統(tǒng)周期性運(yùn)行,從而實(shí)現(xiàn)對間冷循環(huán)水過濾、除鹽、pH調(diào)節(jié)等功能。
圖4 間接空冷循環(huán)水混床旁流處理系統(tǒng)圖
4.1.2 防沖刷及電偶腐蝕策略實(shí)施
對已被沖刷腐蝕損壞的管道、管束進(jìn)行更換,同時(shí)放盡系統(tǒng)內(nèi)存水,并進(jìn)行系統(tǒng)清理。利用間冷循環(huán)水旁流處理系統(tǒng),對系統(tǒng)中的懸浮物進(jìn)行去除,進(jìn)一步凈化水質(zhì)。在散熱器底部法蘭與膨脹節(jié)法蘭接觸面之間安裝膨脹聚四氟乙烯墊;在散熱器底部法蘭固定螺栓外設(shè)置絕緣螺栓套筒,每個(gè)螺孔兩側(cè)設(shè)置絕緣螺栓墊。在散熱器底部法蘭與碳鋼法蘭上依次連接接地導(dǎo)線和固態(tài)去耦合器,并接至地網(wǎng)。既從結(jié)構(gòu)上切斷了純鋁與碳鋼的電子通路,又切斷了純鋁與碳鋼通過公共接地網(wǎng)耦合的電子通路,有效解決間接空冷電偶腐蝕的發(fā)生。
如圖5 所示,當(dāng)間冷循環(huán)旁流處理系統(tǒng)投入運(yùn)行后,pH 值、鐵和鋁離子含量出現(xiàn)明顯下降趨勢,72 h 后pH 值就已達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),解決了循環(huán)水pH值居高不下的癥結(jié),鐵和鋁離子含量的去除率分別高達(dá)75%和83%。投入運(yùn)行24 h 后懸浮物達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),96 h后電導(dǎo)率達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),后期水質(zhì)長期保持在優(yōu)良的品質(zhì)。圖6 表明,當(dāng)間冷循環(huán)水旁流處理水量保持在120 m3/h 以上時(shí),水質(zhì)合格率從32%快速提高至90%。逐漸降低出力時(shí),合格率仍一直保持在100%。
圖5 旁流處理后循環(huán)水Fe、Al3+、pH變化
圖6 旁流處理水量與水質(zhì)合格率隨時(shí)間的變化
凝液處理系統(tǒng)改造為間冷循環(huán)水旁流處理系統(tǒng),主要投資內(nèi)容有凝液處理系統(tǒng)與間冷循環(huán)水進(jìn)回水管連通所需管道的購置、安裝、土建等費(fèi)用,僅需要投資約50 萬左右。而調(diào)查顯示單臺350 MW機(jī)組間接空冷循環(huán)水水質(zhì)惡化造成除鹽水浪費(fèi)、更換鋁制散熱器、電資源浪費(fèi)、廢水處理、機(jī)組非停電網(wǎng)考核共計(jì)約150 萬元。該廠若繼續(xù)沿用原有的除鹽水置換方式對間冷循環(huán)水進(jìn)行水質(zhì)控制調(diào)整,按照單臺機(jī)組補(bǔ)水率300 t/d,除鹽水綜合費(fèi)用約為18.3 元/t 計(jì)算,凝液處理系統(tǒng)作為間冷循環(huán)水旁流處理工藝的順利實(shí)施,不僅有效避免因水質(zhì)惡化造成的損失,每年還可回收除鹽水約10.95 萬t,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約200 萬元,經(jīng)濟(jì)效益極為可觀。
(1)相比除鹽水置換法、加藥法和陽床旁流處理法,過濾+混床旁流處理工藝應(yīng)用于間冷循環(huán)水系統(tǒng)實(shí)施水質(zhì)凈化,其功能更全面、優(yōu)點(diǎn)更突出、適用性更強(qiáng)。
(2)混床旁流處理工藝用于間冷循環(huán)水系統(tǒng),提高了間冷循環(huán)水水質(zhì)凈化效果,使得間冷循環(huán)水水質(zhì)得到有效改善和控制,各項(xiàng)水質(zhì)分析指標(biāo)能夠達(dá)到要求值,消除了間冷系統(tǒng)腐蝕隱患,提高了機(jī)組運(yùn)行的安全系數(shù)。
(3)凝液系統(tǒng)按照方案實(shí)施改造后,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)對廠外冷凝液的回收處理,還能對間冷循環(huán)水進(jìn)行水質(zhì)凈化。由于間冷循環(huán)水水質(zhì)凈化僅需周期性運(yùn)行,因此新增系統(tǒng)管道閥門均按手動閥門設(shè)計(jì),減少系統(tǒng)改造投資,實(shí)現(xiàn)更高的產(chǎn)出投入比。