韓明杰
(山鋼股份萊蕪分公司能源動(dòng)力廠,山東濟(jì)南 271104)
江西鍋爐廠設(shè)計(jì)制造的130 t/h 中溫中壓燃?xì)忮仩t采用混合式噴水減溫裝置調(diào)節(jié)過(guò)熱蒸汽溫度。減溫水來(lái)源主要有2 種方式:一是在鍋爐本體最高處設(shè)計(jì)安裝自制冷凝器,給水管道來(lái)的高壓給水在自制冷凝器中與汽包來(lái)的飽和蒸汽進(jìn)行熱交換,飽和蒸汽冷凝后匯集于儲(chǔ)水罐中作為主要減溫水使用。同時(shí)在儲(chǔ)水罐和汽包之間設(shè)有再循環(huán)管,當(dāng)冷凝水量較大時(shí)可以回流至汽包。[1]另一種是在主給水管道分出一支路,使部分鍋爐給水直接進(jìn)入到混合式噴水減溫器中,作為自制冷凝減溫水的備用(見(jiàn)圖1)。兩種方式可以相互切換,當(dāng)自制冷凝器發(fā)生故障或者冷凝水量不足以控制過(guò)熱蒸汽溫度時(shí),可以投用備用減溫水將汽溫控制在工藝要求范圍內(nèi)。因飽和蒸汽凝結(jié)水水質(zhì)優(yōu)于鍋爐給水水質(zhì),正常運(yùn)行時(shí),優(yōu)先投用第一種減溫方式。
圖1 自制冷凝器噴水減溫工藝簡(jiǎn)圖
長(zhǎng)年運(yùn)行,多臺(tái)同型號(hào)鍋爐均出現(xiàn)了因自制冷凝器內(nèi)部蛇形管泄漏導(dǎo)致主蒸汽溫度驟降事故,有時(shí)會(huì)造成鍋爐緊急停爐,對(duì)供熱生產(chǎn)造成較大影響。
停爐冷卻后,組織對(duì)冷凝器解體檢查,發(fā)現(xiàn)固定蛇形管束的管板與蛇形管束間焊縫開(kāi)裂,部分蛇形管出現(xiàn)了縱向3~5 cm裂紋(見(jiàn)圖2)。管束外表面相對(duì)光滑,整體呈磚紅色,經(jīng)過(guò)管壁超聲波測(cè)厚分析,未發(fā)現(xiàn)管束明顯減薄現(xiàn)象(見(jiàn)圖3)。出現(xiàn)類似故障的幾臺(tái)冷凝器均正常運(yùn)行了2~5 年,在日常運(yùn)行時(shí)未出現(xiàn)主蒸汽溫度不正常下降和減溫水用量較以往存在較大偏差等異常情況,可以排除自制冷凝器因材質(zhì)不合格、焊接質(zhì)量差或長(zhǎng)期腐蝕等因素而導(dǎo)致泄漏的可能性。
圖2 泄漏管束打磨后裂紋
圖3 冷凝器管束
1.2.1 投運(yùn)初期水沖擊問(wèn)題
鍋爐通過(guò)主給水管道上水至正常點(diǎn)火水位,組織點(diǎn)火升壓,待主蒸汽參數(shù)接近并爐要求(中溫中壓400 ℃,3.4 MPa)時(shí),運(yùn)行人員電動(dòng)打開(kāi)主給水管道去自制冷凝器的電動(dòng)入口閥,開(kāi)始制造減溫水,給水進(jìn)入冷凝器蛇形管束,與蛇形管外部的飽和蒸汽進(jìn)行熱交換,飽和蒸汽放熱凝結(jié)為冷凝水,匯集到儲(chǔ)水罐中,經(jīng)過(guò)減溫水調(diào)節(jié)閥組進(jìn)入過(guò)熱蒸汽噴水減溫器,控制汽溫在工藝要求范圍內(nèi)。
在自制冷凝器投運(yùn)初期,經(jīng)常出現(xiàn)冷凝器及相連管道水沖擊現(xiàn)象,伴隨著巨大聲響和設(shè)備振動(dòng),待減溫水量足以滿足汽溫控制要求后水沖擊現(xiàn)象消失。
1.2.2 水沖擊原因分析
自制冷凝器通過(guò)8 根?108 mm 管束與汽包連通,在鍋爐點(diǎn)火、升壓到并爐的3 h 內(nèi),隨著爐水的不斷升溫升壓,冷凝器內(nèi)部的蛇形管外壁受到飽和蒸汽的持續(xù)加熱,但是蛇形管內(nèi)部沒(méi)有給水進(jìn)入,所以蛇形管束受到較大熱應(yīng)力。運(yùn)行人員打開(kāi)通往自制冷凝器的電動(dòng)閥時(shí),102 ℃的給水進(jìn)入到冷凝器蛇形管時(shí),因蛇形管和給水存在200 ℃以上的溫差,造成給水瞬間汽化,冷凝器出口DN15 的2 只疏水閥疏通能力不足,從而導(dǎo)致冷凝器和相連的管道發(fā)生巨大的水沖擊。
因此可判斷在自制冷凝器投運(yùn)初期,管束受較大的熱應(yīng)力和疏水能力不足影響,發(fā)生水沖擊,造成了管壁3 mm的蛇形管束和焊縫出現(xiàn)裂紋,這是自制冷凝器泄漏的根本原因。當(dāng)內(nèi)部蛇形管及焊縫出現(xiàn)泄漏后,6.2 MPa 高壓給水竄入到凝結(jié)水中,造成減溫水量突然加大。若泄漏嚴(yán)重,高壓給水會(huì)通過(guò)導(dǎo)汽管進(jìn)入到汽包的飽和蒸汽空間,致使主蒸汽溫度急劇下降,從而造成事故停爐。
原設(shè)計(jì)在DN159 的回水管道上安裝了2 只DN15 的疏水閥,與過(guò)熱器疏水等匯集到一根主管引至定期排污擴(kuò)容器,經(jīng)過(guò)實(shí)際運(yùn)行發(fā)現(xiàn)疏水能力嚴(yán)重不足。結(jié)合停爐機(jī)會(huì),將DN15 疏水閥更換為DN32 的疏水閥,將疏水管路單獨(dú)引至鍋爐定排擴(kuò)容器,避免了點(diǎn)爐期間不同壓力的疏水相互影響,消除了冷凝器投運(yùn)初期的水沖擊現(xiàn)象。[2]
當(dāng)鍋爐正常運(yùn)行過(guò)程中自制冷凝器出現(xiàn)泄漏,運(yùn)行人員必須及時(shí)解列自制冷凝器,關(guān)閉通往自制冷凝器的進(jìn)、出口給水電動(dòng)閥,切換到備用減溫水,控制主蒸汽溫度在(435±10)℃,維持鍋爐短時(shí)間運(yùn)行。因給水品質(zhì)低于自制冷凝水,長(zhǎng)期使用給水會(huì)降低蒸汽品質(zhì),甚至造成過(guò)熱器結(jié)垢,所以該爐型不建議長(zhǎng)期使用給水作為過(guò)熱蒸汽的減溫水。
按照廠家說(shuō)明書(shū)在鍋爐升溫升壓末期投用自制冷凝器的操作方式,會(huì)造成蛇形管束換熱不均、殼體密封墊圈損壞、焊縫開(kāi)裂、水沖擊等。同時(shí)因自制冷凝水需要0.5 h左右,在并爐前極易發(fā)生過(guò)熱器超溫,嚴(yán)重威脅到鍋爐長(zhǎng)期安全穩(wěn)定運(yùn)行。
經(jīng)過(guò)探索試驗(yàn),采用自制冷凝器滑啟的操作模式,即鍋爐升溫升壓同步投運(yùn)自制冷凝器的方式,徹底消除了冷凝器的泄漏。當(dāng)鍋爐點(diǎn)火成功后,稍開(kāi)自制冷凝器出、入口給水電動(dòng)閥(入口閥開(kāi)度小于20%),使冷凝器蛇形管束內(nèi)部充滿給水,伴隨著鍋爐升溫升壓,來(lái)自汽包內(nèi)部蒸汽對(duì)蛇形管束外部的熱量被管道內(nèi)部的給水不斷帶走,消除了蛇形管束較大的熱應(yīng)力。蒸汽凝結(jié)后通過(guò)再循環(huán)管回流至汽包。當(dāng)鍋爐汽溫即將達(dá)到并爐條件時(shí),稍開(kāi)減溫水調(diào)節(jié)閥進(jìn)行噴水減溫。隨著并爐及鍋爐負(fù)荷提升至額定負(fù)荷,逐漸全開(kāi)自制冷凝器出口給水電動(dòng)閥,根據(jù)減溫水需求量逐漸開(kāi)大入口電動(dòng)閥。根據(jù)實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),入口閥開(kāi)度達(dá)到60%即可滿足鍋爐額定負(fù)荷下減溫水的需求。
經(jīng)過(guò)疏水管路改造后,自制冷凝器的疏水暢通,消除了投運(yùn)期間的劇烈水沖擊。采自制冷凝器滑啟運(yùn)行方式后,徹底消除了冷凝器及管道的水沖擊和管束的泄漏。實(shí)踐證明,采取以上措施后公司9 臺(tái)同類型鍋爐未再發(fā)生冷凝器泄漏事故,實(shí)現(xiàn)了燃?xì)忮仩t的長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。