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        KDON-21 000/22 000型制氧機精餾系統(tǒng)優(yōu)化與實踐

        2023-10-25 13:33:28襲鳳君田現(xiàn)德尚燕平
        冶金動力 2023年5期
        關(guān)鍵詞:塔體篩板塔內(nèi)

        襲鳳君,胥 波,田現(xiàn)德,尚燕平

        (萊蕪天元氣體有限公司,山東濟南 271102)

        前言

        某制氧車間老區(qū)現(xiàn)有4套KDON-21 000/22 000型空分裝置,分別為7#~10#制氧機組,采用常溫分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹制冷的全低壓流程。其精餾系統(tǒng)下塔采用篩板塔,上塔、粗氬塔Ⅰ、粗氬塔Ⅱ以及精氬塔均為規(guī)整填料塔。機組分別于2004年、2005年投入使用,至今已連續(xù)運轉(zhuǎn)超過17年,機組效率逐年下降,能耗逐年上升。因此,對現(xiàn)有機組進行技術(shù)優(yōu)化非常有必要。

        1 運行現(xiàn)狀

        空分塔是進行氧、氮、氬分離的主要設(shè)備,由于長期運行,機組運行單耗逐漸升高,運行工況惡化,其主要表現(xiàn)為以下幾方面。

        (1)篩板塔下塔因篩孔直徑的差異,正常運行時阻力高達16.5~19 kPa,調(diào)節(jié)困難,使純氮純度波動較大,變負荷能力較差,易發(fā)生下塔液泛或液漏,進而影響氬系統(tǒng)生產(chǎn)。

        (2)塔內(nèi)管道及儀表管路支架因材質(zhì)不同,熱膨脹系數(shù)也不同,導致管路嚴重變形或斷裂,出現(xiàn)泄漏、堵塞等問題,數(shù)據(jù)誤差增大。

        (3)由于長時間運行,帶入塔內(nèi)的雜質(zhì)堵塞換熱通道,換熱溫差升高,塔內(nèi)氣體換熱器阻力升高,氧、氮、氬氣體無法正常輸出,塔內(nèi)壓力進一步升高,分離效果降低,產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量無法得到保證。

        (4)塔體因多次開、停車,受熱應力的作用,塔體垂直度惡化,不能滿足生產(chǎn)工藝要求。

        (5)液氬泵冷卻采用排放冷卻,冷量損失大。氬純度破壞后,進行排液處理,造成產(chǎn)量和冷量損失。

        2 改進措施

        為優(yōu)化改進空分塔,在進行科學的數(shù)據(jù)分析比較后,結(jié)合實際工藝流程以及國內(nèi)外空分塔優(yōu)化的成功案例,最終確定了最佳的改造及工藝布置方案,該方案可以改善下塔氣液介質(zhì)傳熱傳質(zhì)效果,并提高儀表數(shù)據(jù)采集的準確性。

        2.1 篩板塔下塔換型改造

        下塔工作原理是以塔內(nèi)的填料或篩板作為氣、液兩相間接觸構(gòu)件的傳質(zhì)設(shè)備,蒸汽上升,液體下流,在填料的表面和空隙內(nèi)充分進行熱質(zhì)交換。

        規(guī)整填料下塔有以下優(yōu)點[1]:

        (1)與篩板塔相比空隙大,生產(chǎn)能力大,壓降小,持液量小,操作彈性大,幾乎無放大效應,具有很高的傳質(zhì)效率。

        (2)可以適應設(shè)計空氣流量70%~120%的流量變化。

        (3)在通常情況下其阻力可降低10~15 kPa,進而使空壓機出口壓力下降約10 kPa 左右,減少電能消耗在3%以上。

        (4)主塔易于調(diào)整,且運行穩(wěn)定,可以保證純氮純度。

        鑒于以上優(yōu)點,將原有的篩板塔下塔更換為不銹鋼孔板波紋規(guī)整填料下塔,改造步驟如下:

        (1)拆除原有塔板、漲圈,筒壁內(nèi)表面磨平施工。

        (2)裝氣體分布管、下部橫梁、填料支撐格柵;安裝下部25盤填料;安裝下部填料壓圈、分布器、集液盤、收集器、上部填料支承橫梁、支撐格柵;安裝上部25盤填料。

        (3)拆除塔內(nèi)平臺;安裝上部填料壓圈、分布器;裝焊主冷下部液氮管,內(nèi)部檢查,封閉人孔管。

        2.2 儀表管線優(yōu)化設(shè)計

        2.2.1 原有管線敷設(shè)弊端

        原有工藝中管道、閥門支架焊接于冷箱壁,采用不銹鋼角鋼、鋼管等。由于管道、塔體與支架材質(zhì)不同,熱膨脹系數(shù)不同,塔體的沉降受到了支架的約束,造成管道變形、拉斷,閥門卡阻等問題。原有管道固定方式見圖1。

        圖1 原有管道固定方式

        自空分塔至冷箱壁一次閥原有儀表管線中間經(jīng)多次焊接,易造成介質(zhì)泄漏或因焊瘤導致介質(zhì)在流動過程中產(chǎn)生壓降,液體儀表管線U型管段不足,管內(nèi)液體復熱不充分,參數(shù)誤差較大。

        原有管線隨塔體布置,固定在管道支架上,由于管線較長,經(jīng)多次開、停車,塔內(nèi)珠光砂的沉降以及空分塔的應力導致管路變形嚴重,輸出參數(shù)變化較大。

        2.2.2 改進措施

        (1)更換設(shè)置不合理管架

        將鋁板焊接在塔體上,利用角鋁、鋁管焊接在鋁板上作為管道支架。改造后,支架與塔體、管路膨脹系數(shù)相同,低溫時產(chǎn)生相同的沉降,有效避免了熱應力對設(shè)備造成的損害。

        (2)儀表管線優(yōu)化

        塔體至一次閥的管線一次成型,中間無焊接點。增加液體管U 型管段的高度,確保液體復熱完全。制作管束夾子將儀表管線固定在箱壁上,確保介質(zhì)在管內(nèi)流通時不產(chǎn)生泄漏且流通阻力較小,提高數(shù)據(jù)的準確性。更改部分引線不合理的儀表管走向,對距冷箱壁距離過遠的儀表引出點等重新布線。

        2.3 換熱器更新

        原有換熱器由于使用年限過長,反流氣體攜帶的雜質(zhì)將部分介質(zhì)通道堵塞,同時游離水在集聚過程中凍結(jié)在換熱器翅片上,受冷結(jié)冰膨脹后將隔板漲裂,各通道介質(zhì)混合,導致產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量無法保證。原換熱器存在問題情況見圖2。對換熱器進行更換,減少換熱器阻力,提高分離效果。

        圖2 改造前換熱器問題圖

        2.4 塔體糾偏

        2.4.1 塔體偏離的原因分析

        空分塔經(jīng)長期運行,低、常溫開車作業(yè)頻繁,塔內(nèi)溫度變化較大(30 ℃~196 ℃),塔體處于自由狀態(tài),當受到不同應力時塔體會產(chǎn)生傾斜。

        2.4.2 塔體偏離的整改

        切斷連接塔體的管路,切開塔體底部連接板,利用千斤頂糾正塔體,塞入墊片,測試合格后進行底部焊接,恢復塔體連接管路。

        2.5 氬回流管路及單泵回流技術(shù)的應用

        2.5.1 原有設(shè)計工藝

        原有工藝設(shè)計中工藝氬經(jīng)粗氬塔后,如含氧量≥10×10-6則全部放空。含氧量合格方可投精氬塔,當粗氬中的氮組分含量≤5×10-6后,則能生產(chǎn)出合格的液氬產(chǎn)品。液氬泵的預冷需打開V712 粗氬放空閥,當連續(xù)排出液體后預冷結(jié)束,期間會造成一定的冷量損失。

        2.5.2 不合格液氬二次精餾技術(shù)

        利用回流管道,將不合格的液體產(chǎn)品進行二次精餾,當純度合格后關(guān)閉V757 液氬回流閥,開氬產(chǎn)品取出閥,則生產(chǎn)出合格液氬。制氬工藝流程圖見圖3。

        圖3 制氬工藝流程圖

        2.5.3 單泵回流技術(shù)[2]

        改造前制氬系統(tǒng)在氬質(zhì)量不達標時,采用排液處理,浪費冷量。改造后提供的液氬循環(huán)管路使得液體冷卻液排放減少。

        改造前,備用液氬泵啟動后,在與另一臺液氬泵短時間并聯(lián)時,由于循環(huán)管道內(nèi)液體流量發(fā)生變化,導致一臺或兩臺液氬泵不打液,造成制氬系統(tǒng)工況波動甚至破壞制氬工況,中斷液氬生產(chǎn)。改造后可避免這種情況。

        改造后,因為液體冷卻液排出量減少,避免了液體冷卻液蒸發(fā)時工作區(qū)域含氧量的降低,從而避免了給操作人員帶來的不安全因素。單泵回流改造效果圖見圖4。

        圖4 單泵回流改造效果圖

        3 應用效果

        改造實施后,系統(tǒng)整體運行平穩(wěn),優(yōu)化效果如下:

        (1)精餾塔下塔液空液位、下塔阻力、氬純度波動減小,各項參數(shù)得到了優(yōu)化。下塔阻力由原來的18.5 kPa 降至3.2 kPa,平均氧氣產(chǎn)量從19 200 m3/h增加到21 413 m3/h,平均氬氣產(chǎn)量由550 m3/h 提高至580 m3/h,產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量均得到提升。

        (2)制氧機變負荷調(diào)節(jié)能力大大增加,氧氣產(chǎn)量調(diào)整范圍由原來的1 000 m3/h 增至2 500 m3/h,對降低氧氣放散率有著極大的意義。

        (3)氬泵回流改造,使得氬系統(tǒng)投運時間縮短,氬塔的操作更加便捷,降低了職工勞動強度。

        4 結(jié)束語

        KDON-21 000/22 000 型制氧機精餾系統(tǒng)改造項目實施至今,機組運行正常,塔內(nèi)各工況參數(shù)穩(wěn)定,產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量都得到了較大提升,經(jīng)濟效益顯著,對同類機組空分塔的優(yōu)化改進具有較好指導意義。

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