郭 勇,王 帥,李東彬,顏雄偉
(湖南華菱漣源鋼鐵有限公司,湖南婁底 417000)
湖南華菱漣源鋼鐵有限公司2#30 000 m3/h 制氧機(jī)組的QY-1 200/30 液氬立式水浴蒸汽氣化器由于運(yùn)行時(shí)間長,效率下降。該氣化器通過蒸汽加熱水換熱使液氬氣化,正常運(yùn)行時(shí),氣化器上部溫度達(dá)65 ℃,底部溫度為25 ℃,溫差較大。在冬季外部溫度較低的情況下,已多次發(fā)生因氣化器底部溫度過低而結(jié)冰的異常情況,存在設(shè)備損壞風(fēng)險(xiǎn)。
氣化器是一種工業(yè)和民用的節(jié)能設(shè)備,作用是把液態(tài)氣體如液氧、液氮、液氬、液態(tài)二氧化碳等轉(zhuǎn)化為氣態(tài)氣體。按換熱交換介質(zhì)主要分為水浴式氣化器和空浴式氣化器。水浴式氣化器又分為電加熱式水浴式氣化器、蒸汽式水浴式氣化器和循環(huán)熱水水浴式氣化器。其中電加熱式水浴式氣化器需要消耗較多能源,而循環(huán)熱水式水浴式氣化器則需要大量熱水。蒸汽式水浴式氣化器是通過蒸汽加熱水浴式氣化器中的水,再通過熱水加熱盤管中需要?dú)饣囊后w,使之轉(zhuǎn)化為氣態(tài)的氣體[1],其優(yōu)點(diǎn)是供氣量充足,壓力穩(wěn)定。
QY-1 200/30 氣化器的蒸汽管道從頂部中心位置進(jìn)入,為一根無縫鋼管,從上部深入到氣化器底部。從管道中部至下部每隔100 mm 左右在管道上均勻開4 個(gè)直徑約為10 mm 的孔。隨著管道使用年限的增加,管道及孔洞逐漸出現(xiàn)腐蝕。其中,中部位置的第一、二排管孔由于該處蒸汽壓力高、流速快,管孔和管道腐蝕最為嚴(yán)重,管孔增大,管道嚴(yán)重腐蝕穿孔,大量蒸汽從中部位置進(jìn)入水中,下部蒸汽變少,導(dǎo)致中、上部水溫升高,下部水溫下降。上部水加熱汽化后,從頂部蓋板溢出,同時(shí)冷凝水通過溢流管道中、下部腐蝕穿孔點(diǎn)漏出,存在水位異常降低的安全隱患。
拆除原碳鋼材質(zhì)的蒸汽管道,更換為不銹鋼材質(zhì)的蒸汽管道分配器,可有效降低管道腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。
3.2.1 溢流方式改造
對原氣化器頂部取樣筒內(nèi)布管溢流方式進(jìn)行改造,在底部溢流排污管口焊接一根豎直管,引至氣化器頂部溢流高度位置。在頂部溢流位置開設(shè)三通,三通上方管道為防止虹吸效應(yīng),采取對空方式,三通另一個(gè)管道垂直引至地面進(jìn)行溢流,管道改造示意圖見圖1。在持續(xù)使用水浴式氣化器時(shí),不斷通入的蒸汽與水換熱后會出現(xiàn)冷凝,從而造成水浴腔內(nèi)水量增加,這時(shí)就可以通過排污管及時(shí)將增多的冷凝水排放出去。
圖1 管道改造示意圖
3.2.2 優(yōu)化水流及水溫分布
優(yōu)化氣化器水流分布及水溫分布,可以增強(qiáng)換熱效能[2]。原氣化器通過頂部溢流,各區(qū)溫度自下向上逐步升高,而水流體方向與熱量分布也自下向上流動(dòng)變化。通過改變溢流口位置,可以對流體方向同步進(jìn)行優(yōu)化。當(dāng)氣化器水溫達(dá)到氣化低溫液體所需溫度時(shí),可以暫停通入蒸汽,以減小熱能浪費(fèi)。當(dāng)?shù)撞克疁剡^低時(shí),可通過排污口將低溫水外排,并適當(dāng)增補(bǔ)新水。當(dāng)中部溫度降低時(shí),通過補(bǔ)充蒸汽進(jìn)行加熱,同時(shí)由底部小量溢流,可改善氣化器溫區(qū),增強(qiáng)水浴腔內(nèi)液體介質(zhì)的流動(dòng)性,使腔內(nèi)液體介質(zhì)的溫度更均勻,從而減少外排液體介質(zhì)造成的熱量損失,提高熱能利用率,減少熱能浪費(fèi)[3]。水浴式氣化器上、下部溫區(qū)均勻,既可以減少補(bǔ)水率,也可以防止在冬季水浴式氣化器底部因溫度過低而產(chǎn)生結(jié)冰的現(xiàn)象。
將原氣化器頂部溢流方式改為底部排污管與筒體外溢流管并聯(lián)后,在排污管增加自動(dòng)控制電磁閥。該電磁閥可根據(jù)氣化器下部溫度自動(dòng)進(jìn)行控制,如底部溫度<10 ℃時(shí),設(shè)定自動(dòng)排污,從而實(shí)現(xiàn)溢流和排污功能合二為一,降低操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,提高排污操作效率。
通過對2#30 000 m3/h 制氧機(jī)組QY-1 200/30 液氬立式水浴蒸汽氣化器現(xiàn)狀分析,在管道、結(jié)構(gòu)等方面采取了改進(jìn)措施,使氣化器運(yùn)行更加穩(wěn)定可靠、安全可控,同時(shí)減少了蒸汽消耗量,降低系統(tǒng)能耗,為企業(yè)降本增效提供了有效助力。