*袁延磊 周松偉 汪曉軍
(1.廣州市華綠環(huán)??萍加邢薰?廣東 510670 2.佛山市化爾銨生物科技有限公司 廣東 528300 3.華南理工大學 環(huán)境與能源學院 廣東 510006)
厭氧氨氧化工藝在處理氨氮廢水上具有傳統(tǒng)生物脫氮技術(shù)無法比擬的優(yōu)點,如運行成本低,處理效率高,污泥產(chǎn)量少等[1-2]。但對于許多中低濃度氨氮廢水,如電鍍廢水,稀土采礦廢水,生活污水目前仍未有穩(wěn)定運行的厭氧氨氧化工程的報道,中低濃度氨氮廢水實現(xiàn)穩(wěn)定亞硝化處理的研究,將是推動厭氧氨氧化技術(shù)在相關(guān)行業(yè)應用的關(guān)鍵因素。
近年來,許多學者針對中低氨氮濃度廢水亞硝化開展了大量的研究,錢姍等[3]采用低溶解氧的運行條件在SBR反應器中實現(xiàn)了穩(wěn)定亞硝化。陳振國等[4]利用沸石吸附—加溫—再生的技術(shù)手段實現(xiàn)了中低濃度氨氮廢水的穩(wěn)定亞硝化。但以上技術(shù)手段存在穩(wěn)定性不足或者操作過于繁瑣難以實現(xiàn)工程應用。因此,本研究搭設了一生物膜反應器,利用調(diào)節(jié)pH調(diào)控FA為主,輔以臨時升溫的方法成功啟動了中濃度模擬氨氮廢水亞硝化反應器,以期推動中低濃度氨氮廢水亞硝化-厭氧氨氧化技術(shù)的工程應用。
(1)實驗裝置。本實驗所使用的實驗裝置為有機玻璃制作的圓柱體,外部設置有進水口,回流口,出水口,內(nèi)部有放置曝氣石連接風機進行曝氣,內(nèi)部填充組合填料作為亞硝化菌附著生長場所。整個反應器直徑5cm,高55cm,有效容積1L,該實驗裝置示意圖如圖1所示。
圖1 實驗裝置示意圖
(2)接種污泥。接種污泥取自實驗室培養(yǎng)成熟的硝化污泥,污泥質(zhì)量濃度MLVSS為3500mg/L。
(3)實驗進水與分析方法。本實驗進水為人工配置的模擬廢水,通過投加氯化銨來控制模擬廢水氨氮濃度,采用碳酸鈉或者碳酸氫鈉提供堿度以及調(diào)節(jié)進水pH。氨氮、亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮的監(jiān)測使用文獻[5]推薦的標準監(jiān)測方法;pH、溶解氧分別使用PHS-3C型pH計和HQ30d溶解氧儀。
(4)實驗方案。亞硝化反應器運行參數(shù)如表1所示,亞硝化反應器分三個階段運行,第1階段為掛膜階段,接種污泥后內(nèi)循環(huán)掛膜悶曝。第2階段開始連續(xù)泵入模擬廢水并連續(xù)曝氣運行。第3階段為升溫亞硝化階段。第4階段為常溫穩(wěn)定亞硝化階段。
表1 高效亞硝化反應器不同階段下運行參數(shù)
(1)反應器啟動。亞硝化反應器接種了實驗室培養(yǎng)成熟的硝化污泥后,向反應器內(nèi)配置了50mg/L氨氮內(nèi)循環(huán)悶曝3天時間,出水硝氮迅速升高,表現(xiàn)出了良好的硝化活性(圖2),第4天開啟連續(xù)流進水,通過提高進水濃度與縮短停留時間的方法提高硝化負荷。第10天后,進水固定為100mg/L,停留時間固定6h,系統(tǒng)的氨氮去除率也達到了90%,但NAR依然保持30%的范圍浮動,這也說明了,中低氨氮濃度進水情況下普通的硝化反應器無法實現(xiàn)亞硝化。
圖2 亞硝化反應器啟動階段運行情況
圖3 亞硝化反應器第二階段運行濃度變化
圖4 亞硝化反應器第二階段pH與FA濃度變化
(2)pH調(diào)控。已有大量的研究表明,F(xiàn)A在一定濃度下可以實現(xiàn)對于NOB的選擇性抑制,這一方法也被廣泛地應用于高濃度氨氮廢水的亞硝化。從FA的計算公式[6]中可以看出,pH與溫度與FA濃度是成正相關(guān)的。第13天起將亞硝化反應器的進水pH提高,隨著進水pH從8.20提高至9.60后,NAR逐漸從15%逐漸提高至67%,平均出水亞硝氮濃度為33.6mg/L,平均出水硝氮從65.4mg/L降低至14.1mg/L。第34天進水pH進一步提高至9.90,出水亞硝氮和硝氮幾乎無法檢測出。這一現(xiàn)象的主要原因在于進水pH達到9.90后對于AOB的抑制較大。這也表明,單獨依靠調(diào)控進水pH的手段,雖然能實現(xiàn)對NOB的抑制,但pH超過一定限值后對于AOB的影響過大,使得亞硝化反應器難以維持運行。第35天降低進水氨氮濃度與進水pH運行亞硝化反應器,經(jīng)過兩周后亞硝化反應器的活性基本恢復,出水氨氮降低至24.8mg/L,但NAR依然只有14%。從抑制期與恢復期的運行情況可以看出,亞硝化反應器在經(jīng)歷嚴重的FA與pH抑制后,NOB的活性與AOB出現(xiàn)了同步抑制與同步恢復的情況,要想實現(xiàn)亞硝化的前提是實現(xiàn)對NOB的選擇性抑制。
(3)溫度調(diào)控。已有大量研究[7]表明,在高溫條件下更容易實現(xiàn)亞硝化,其主要原因在于高溫條件下AOB與NOB的比生長速率不同。而升溫也能提高系統(tǒng)中游離氨濃度,因此本研究的第三階段將進水pH提高至9.00~9.30后,通過加熱棒使反應器水溫維持38℃。
從圖5、圖6可以看出,反應器進水pH在9.00~9.50的范圍內(nèi)時,升高反應器的溫度在38℃后,反應器的NAR開始迅速升高,升溫運行后的第8天NAR就超過了94%實現(xiàn)了亞硝化,出水硝氮也從28.8mg/L降低至2.5mg/L。從FA濃度圖可以看出,由于升高了反應器水溫,因此即使pH低于9.50時,進水FA也大于65.0mg/L,平均進水FA濃度為92.6mg/L。對比階段二的運行情況,當pH大于9.0時FA濃度才大于90mg/L,因此通過升溫能夠在更低的進水pH條件獲得更高的FA濃度加強對NOB的抑制,既能避免出現(xiàn)AOB抑制情況又可加強NOB抑制作用。
圖5 升溫后亞硝化反應器運行情況
圖6 升溫后亞硝化反應器pH與FA濃度變化
整個升溫運行階段,平均出水FA濃度為19.4mg/L也起到了對NOB持續(xù)抑制的作用,加上升溫使AOB比生長速率的提高,在兩周內(nèi)亞硝化反應器實現(xiàn)了對NOB淘洗??紤]到絕大部分的中濃度氨氮廢水水溫都與室溫一致,因此本研究的第四階段取消了加熱。整個第四階段運行超過30天,平均NAR能夠穩(wěn)定在95.6%,反應器平均出水硝氮僅為1.5mg/L,平均出水氨氮為48mg/L,平均出水亞硝氮為46mg/L,出水亞硝氮/氨氮約等于1。在第四階段,即使不再升高反應器溫度也能實現(xiàn)穩(wěn)定的部分亞硝化,其原因在于升溫運行階段已將NOB完全淘洗出反應器,反應器中的NOB活性已經(jīng)極其微弱,進出水FA濃度不需要再維持較高的水平,在常溫運行時的進出水FA濃度(52.16mg/L和9.04mg/L)已經(jīng)足夠?qū)⒎磻髦袣埩舻臉O少數(shù)且活性極弱的NOB實現(xiàn)持續(xù)性地抑制,避免出現(xiàn)常溫運行后NOB處于低FA環(huán)境下活性開始恢復。本研究通過臨時的升溫與長期的提高進水pH獲得了較穩(wěn)定的部分亞硝化出水,實現(xiàn)了將中濃度氨氮廢水厭氧氨氧化處理的前置條件。本研究實現(xiàn)亞硝化的基礎(chǔ)在于較高的FA濃度,控制氨氮去除率在40%~50%之間時有利于維持出水FA濃度,由于NAR較高,此時出水氨氮與亞硝氮的比例依然能夠維持在1.0~1.3左右,符合厭氧氨氧化反應器的進水要求。
本研究通過升溫與調(diào)節(jié)進水pH的手段實現(xiàn)了中濃度氨氮廢水穩(wěn)定亞硝化處理,在反應器水溫調(diào)節(jié)至38℃,進水pH為9.0~9.3的條件下一周內(nèi)啟動了亞硝化(NAR超過90%),升溫狀態(tài)下運行兩周后恢復常溫,運行30天以上依然能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定亞硝化。本研究實現(xiàn)穩(wěn)定亞硝化的關(guān)鍵在于將反應器內(nèi)的FA濃度盡可能地提高,提高進水pH與水溫的策略使得進水FA濃度升高實現(xiàn)了對NOB的抑制,氨氮去除率控制50%左右也提高了反應器內(nèi)的FA濃度加強了對生物膜內(nèi)NOB的持續(xù)抑制。在升溫運行的兩周內(nèi)通過FA的抑制成功將NOB淘洗出反應器,因此解除高溫條件后依然能夠維持穩(wěn)定亞硝化。