丁有康 張陽 王曉凱 王英杰 賈斌
1.北京鐵科特種工程技術有限公司, 北京 100081; 2.中國鐵道科學研究院集團有限公司 鐵道建筑研究所, 北京 100081;3.中國鐵路武漢局集團有限公司 麻城工務段, 湖北 黃岡 438300; 4.北京交通大學 土木建筑工程學院, 北京 100044
軌道不平順作為輪軌系統(tǒng)振動的激擾源,是影響列車安全性和旅客舒適性的主要因素[1]。我國鐵路工務部門普遍采用軌道質(zhì)量指數(shù)(Track Quality Index,TQI)作為量化軌道不平順的重要指標,即計算200 m單元內(nèi)軌向(左右軌)、高低(左右軌)、水平、軌距、三角坑7項軌道幾何參數(shù)標準差之和。該指標能夠較好地反映軌道整體平順性狀態(tài)[2-3]。
京九線于1996年9月1日全線開通,2003年1月10日完成復線建設,2013 年2 月6 日完成全線電氣化改造,改造后設計時速120 km,局部路段可達160 km。經(jīng)過十余年的運營,實際線形較原始設計線形發(fā)生了較大變化,軌道幾何狀態(tài)逐步劣化,給現(xiàn)場線路養(yǎng)護維修工作帶來了巨大挑戰(zhàn)。
為有效提高普速鐵路軌道幾何狀態(tài)和列車運行品質(zhì),在借鑒高速鐵路軌道精調(diào)作業(yè)模式的基礎上,利用軌道精測數(shù)據(jù)開展大機搗固作業(yè)已成為當前普速鐵路線路維修的核心工作[4]。現(xiàn)場實踐表明,大機搗固作業(yè)對軌距不平順影響較小,而軌距精改可彌補這一不足[5-6]。譚社會、木東升等[7-8]依托高速鐵路建設實踐,對軌距精改、大機精搗等組合作業(yè)手段的應用效果進行了分析,結(jié)果表明,組合作業(yè)后軌道整體平順性改善效果顯著。然而在我國運營普速鐵路中,尚未針對軌距精改與大機精搗組合作業(yè)工藝和改善效果進行系統(tǒng)性研究分析。
本文結(jié)合京九線典型區(qū)段線路條件和養(yǎng)護維修實踐,建立普速鐵路有砟軌道軌距精改和大機精搗作業(yè)工藝流程,并選取典型區(qū)段對軌距精改、大機精搗及二者組合作業(yè)效果進行對比分析,研究不同作業(yè)模式對軌道幾何不平順的改善效果。
選取京九線典型區(qū)段作為試驗段,里程為下行線K1080 —K1250。該區(qū)段位于湖北省麻城工務段管內(nèi),線路允許速度為160 km/h,采用60 kg/m 鋼軌,有砟軌道,軌枕為混凝土Ⅲ型,扣件類型為彈條Ⅱ型,沿線布設北斗基準站網(wǎng)與固定樁控制網(wǎng)[9]。結(jié)合該區(qū)段線路條件和養(yǎng)護維修實踐,設計軌距精改和大機精搗作業(yè)工藝流程。
軌距精改的主要目的是削減軌距偏差,保證扣件系統(tǒng)功能良好、扣壓力達標。作業(yè)后應滿足:動態(tài)軌距不平順不大于0.6 mm。作業(yè)流程包括工作量調(diào)查、精改作業(yè)、靜態(tài)驗收三部分。
1)工作量調(diào)查
采用0 級軌檢儀檢查精改區(qū)段軌距,并根據(jù)軌距目標值計算軌距調(diào)整量,同時對尼龍座及扣板離縫、膠墊失效偏斜、軌距桿松動失效進行調(diào)查與現(xiàn)場標記。根據(jù)工作量調(diào)查結(jié)果,準備所需工機具及材料。
2)精改作業(yè)
①基準軌軌向調(diào)整:軌距精改應以軌向幾何狀態(tài)較好的一股鋼軌作為基準軌;當基準軌動態(tài)軌向不平順大于0.6 mm 時,先根據(jù)靜態(tài)檢測數(shù)據(jù)對基準軌軌向不平順進行調(diào)整。②軌距調(diào)整:基準軌軌向不平順調(diào)整完成后,采用0級軌檢儀檢查精改區(qū)段軌距,計算軌距調(diào)整量,并根據(jù)軌距調(diào)整量對非基準軌進行調(diào)整;調(diào)整后采用道尺復核軌距是否調(diào)整到位。
3)靜態(tài)驗收
精改作業(yè)后,采用0 級軌檢儀對作業(yè)區(qū)段進行檢查,結(jié)果應滿足:直線及曲線半徑R> 600 m 區(qū)段,軌距±1 mm 以內(nèi),軌距變化率不大于1‰;R≤ 600 m 區(qū)段,軌距 ±2 mm以內(nèi),軌距變化率不大于2‰。
4)注意事項
作業(yè)前應對軌距尺和軌檢儀進行校對,保證測量器具精度的統(tǒng)一性和準確性;鋼軌工作邊存在肥邊時,應先修理肥邊。
大機精搗的主要目的是改善軌道高低、軌向、水平、三角坑平順性狀態(tài),作業(yè)流程包括軌道測量、平縱斷面重構(gòu)設計、線形優(yōu)化、搗固作業(yè)四部分。
1)軌道測量
為實現(xiàn)軌道絕對位置和相對平順性的同步控制,軌道測量采用衛(wèi)星/激光定位+慣性測量組合作業(yè)模式,快速獲取軌道中線三維坐標[10]。軌道測量作業(yè)應滿足:①采用衛(wèi)星定位 + 慣性測量作業(yè)模式時,測量前應將流動站置于已知點上進行校核,與已知點的平面、高程坐標差應分別不大于15、20 mm。②測量作業(yè)起終點應位于直線區(qū)段,且起終直線區(qū)段長度不應小于200 m。③軌道測量過程中,測量儀每行進至整百米和曲線四大樁點處時,應在路肩側(cè)軌枕進行標記,為后續(xù)大機搗固提供里程基準。
2)平縱斷面重構(gòu)設計
軌道測量完成后,結(jié)合線路設備技術臺賬、建筑限界、橋梁偏心等限制條件,采用最小二乘法完成測量區(qū)段平縱斷面重構(gòu)設計,計算平面和高程偏差以及標記點設計里程[11-12]。平面重構(gòu)設計中,曲線半徑、緩和曲線長與臺賬保持一致,曲線樁點里程變化量不應大于5 m;縱斷面重構(gòu)設計應滿足TG/GW 102—2019《普速鐵路線路修理規(guī)則》相關規(guī)定。
3)線形優(yōu)化
根據(jù)重構(gòu)設計得到的偏差值,對設計線形進行綜合優(yōu)化,得到滿足本次搗固作業(yè)要求的目標線形以及起道、撥道調(diào)整方案。線形優(yōu)化過程須要滿足以下限制條件。
①目標線形平順性限制條件
目標線形平順性應滿足10 m 和60 m 檢測弦中點矢矩限值要求,表達式為
式中:Hl(E)、Hl(i)和Hl(F)為目標線形在不同檢測弦下起點、中點和終點的偏差值,檢測弦長l分別為10 m和60 m;ul為不同檢測弦下中點矢矩限值,檢測弦長為10 m 時取4 mm,檢測弦長為60 m 時,平面取6 mm,高程取7 mm。
②起道量、撥道量大小限制條件
綜合考慮基本起道量、作業(yè)軌溫、建筑限界、橋梁偏心、線間距等限制條件,起道量、撥道量應滿足
式中:Q(i)和B(i)為第i測點起道量和撥道量;Qmin和Bmin為起道量和撥道量下限;Qmax和Bmax為起道量和撥道量上限。
③起道量、撥道量變化率限制條件
相鄰測點起道量、撥道量變化率應滿足
式中:d為相鄰測點間距離;ζQ和ζB分別為起道量和撥道量變化率限值,分別取1.2‰和1‰。
④起道量、撥道量比例限制條件
同一測點起道量、撥道量比例應滿足
式中:δ為起道量、撥道量比例限值,一般條件下取1.0,困難條件下可取0.5。
4)搗固作業(yè)
搗固作業(yè)采用單搗 + 單搗 + 穩(wěn)定模式。第一遍搗固采用通過線形優(yōu)化得到的起道量、撥道量,通過精確法進行起道、撥道作業(yè),目的是改善軌道長波不平順;第二遍搗固采用近似法進行起道、撥道作業(yè),目的是改善第一遍搗固作業(yè)遺留下的局部不平順[13]。搗固車每行進至測量作業(yè)標記點位置時,計算搗固車里程與標記點設計里程的誤差,誤差大于0.5 m 時應對搗固車里程進行校正。
選取京九線下行線K1089 + 000 —K1090 + 200 區(qū)段作為軌距精改試驗段,精改過程中以右軌為基準軌。精改前后軌道幾何狀態(tài)對比見表1??芍很壘嗑暮笤囼灦蜹QI 由6.13 mm 降至5.59 mm,改善率為8.81%;7 項不平順指標中,軌距改善最為顯著,改善率達到49.49%,非基準軌(左軌)軌向不平順的改善率為12.86%;其余不平順指標變化較小,均在5.00%以內(nèi)??梢?,軌距精改可有效改善軌距不平順,對高低、水平和三角坑不平順影響較小。
表1 軌距精改前后軌道幾何狀態(tài)對比mm
為研究軌距精改對軌向不平順的影響,對該區(qū)段軌距精改前后左右軌向不平順分布情況進行對比,見圖1??芍?,與軌距精改前相比,軌距精改后左右軌向不平順分布趨勢呈現(xiàn)出較強的相似性。
圖1 軌距精改前后左右軌向不平順對比
為進一步分析軌距精改前后左右軌向不平順的關系,以右軌向不平順為自變量,左軌向不平順為因變量,進行線性回歸分析[14],見圖2。軌距精改前,擬合直線為y= 0.512x-0.002,相關系數(shù)為0.429;軌距精改后,擬合直線為y= 0.839x-0.001,相關系數(shù)為0.807。可知:與軌距精改前相比,軌距精改后散點分布更集中;軌距精改前,左右軌向不平順為低度相關;軌距精改后左右軌向不平順表現(xiàn)為高度相關,且二者一致性得到明顯提升。
圖2 軌距精改前后左右軌向不平順線性回歸分析對比
綜上,軌距精改可明顯改善軌距不平順。作業(yè)過程中以軌向平順性狀態(tài)較好的一股鋼軌作為基準軌,可通過提升左右軌向不平順的一致性,達到改善非基準軌軌向不平順的目的。
選取京九線下行線K1225 + 000 —K1226 + 400 區(qū)段為精搗試驗段。該區(qū)段在大機精搗前未進行軌距精改,精搗過程中以左軌為基準軌。精搗前后軌道幾何狀態(tài)對比見表2??芍捍髾C精搗后試驗段TQI 由5.39 mm 降至4.44 mm,改善率為17.63%;7項不平順指標中,左軌向、左高低、右高低、水平、三角坑不平順改善較為明顯,改善率為18.57% ~ 50.55%;軌距不平順未發(fā)生變化;非基準軌(右軌)軌向不平順指標由0.65 mm升至0.78 mm,劣化率20.00%。
表2 大機精搗前后軌道幾何狀態(tài)對比mm
為分析大機精搗后非基準軌向TQI 劣化原因,對大機精搗前左右軌向不平順進行線性回歸分析。擬合直線為y= 0.581x- 0.005,相關系數(shù)為0.433。該區(qū)段左右軌向不平順的一致性較差,導致大機精搗在改善基準軌軌向不平順的同時,對非基準軌軌向平順性狀態(tài)造成了破壞。因此,通過大機精搗可改善基準軌軌向不平順,但當非基準軌與基準軌間軌向不平順一致性較差時,易對非基準軌的軌向平順性狀態(tài)造成破壞。
對軌距精改區(qū)段進行大機精搗,精搗過程中以左軌為基準軌。軌距精改與大機精搗組合作業(yè)前后軌道幾何狀態(tài)對比見表3??芍壘嗑呐c大機精搗組合作業(yè)后,該區(qū)段TQI 由6.13 mm 降至4.46 mm,改善率為27.24%;7 項不平順指標改善效果均較為顯著,改善率為17.81% ~ 49.49%;受軌距精改影響,該區(qū)段非基準軌(右軌)軌向不平順由0.58 mm 降至0.43 mm,改善率為25.86%。
表3 組合作業(yè)前后軌道幾何狀態(tài)對比mm
根據(jù)表1—表3,分別計算軌距精改、大機精搗及組合作業(yè)模式下各項不平順指標及TQI 改善(負值表示劣化)情況,見圖3。
圖3 不同作業(yè)模式下各項不平順指標及TQI改善情況
由圖3 可知:從整體TQI 改善效果來看,組合作業(yè)效果最佳,大機精搗次之,軌距精改效果最差;軌距精改后軌距不平順改善效果最佳,左軌向不平順次之,右軌向、左高低、右高低、水平、三角坑不平順無明顯改善;大機精搗后左軌向、左高低、右高低、水平、三角坑不平順改善效果較好,軌距不平順未發(fā)生變化,右軌向不平順產(chǎn)生劣化;組合作業(yè)對7 項不平順指標均有較大程度改善??梢?,為同時獲得軌道不平順7 項指標和TQI 的良好改善效果,在普速鐵路有砟軌道線路日常養(yǎng)維時可采用軌距精改與大機精搗組合作業(yè)模式。
本文結(jié)合京九線線路條件和養(yǎng)維實踐,建立了普速鐵路有砟軌道軌距精改和大機精搗作業(yè)工藝流程,并選取典型區(qū)段針對軌距精改、大機精搗及二者組合作業(yè)效果進行了對比分析。主要結(jié)論如下:
1)軌距精改后,軌距不平順改善效果最為顯著,改善率為49.49%,非基準軌(左軌)軌向不平順改善率為12.86%,其余不平順指標變化較小,均在5.00%以內(nèi)。軌距精改使左右軌向不平順的一致性得到了明顯提升。
2)大機精搗可有效改善左高低、右高低、基準軌(左軌)軌向、水平、三角坑不平順,改善率為18.57% ~50.55%,無法改善軌距不平順。當非基準軌與基準軌間軌向不平順一致性較差時,大機精搗易對非基準軌軌向平順性狀態(tài)造成破壞。在大機精搗前進行軌距精改可實現(xiàn)左右軌向不平順的同步改善。
3)為同時實現(xiàn)各項不平順的全面改善,在對普速鐵路有砟軌道線路進行日常養(yǎng)維作業(yè)時可采用軌距精改與大機精搗組合作業(yè)模式。
本文研究成果可為京九線有砟區(qū)段線路精細維修工作提供指導,同時也可為國內(nèi)其他運營普速鐵路日常養(yǎng)護維修作業(yè)提供參考。