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        物料泄漏對(duì)循環(huán)水的影響及管理措施

        2023-10-12 04:52:42李野然陸賽閆迪飛
        化工管理 2023年28期
        關(guān)鍵詞:管束冷卻塔水池

        李野然,陸賽,閆迪飛

        (1.大慶宏偉慶化石油化工有限公司,黑龍江 大慶 163000;2.中國(guó)石油大慶煉化公司,黑龍江 大慶 163000)

        0 引言

        大慶宏偉慶化石油化工有限公司循環(huán)水場(chǎng)于2015 年5 月投用33 組循環(huán)水換熱器,其設(shè)計(jì)處理能力為4 000 t/h,負(fù)責(zé)為裂解裝置、氣分裝置和MTBE 裝置提供循環(huán)冷卻水。截止至2022 年,共計(jì)發(fā)生兩起換熱器泄漏事件,兩次事件皆在換熱器切除后得到處理,但都對(duì)裝置生產(chǎn)造成了影響。因此,本文通過(guò)對(duì)泄漏問(wèn)題的研究,總結(jié)各類(lèi)常見(jiàn)泄漏介質(zhì)對(duì)水質(zhì)的影響及應(yīng)對(duì)措施,歸納總結(jié)出水質(zhì)管理和運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn),助力裝置長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。

        1 丙烯泄漏對(duì)水質(zhì)的影響

        1.1 事件經(jīng)過(guò)及應(yīng)急處理

        2017 年1 月24 日,循環(huán)水COD 由12.40 mg/L 上漲至24.38 mg/L,因1 月初細(xì)菌總數(shù)高達(dá)880 000 個(gè)/mL,當(dāng)時(shí)初步判斷為細(xì)菌總數(shù)超標(biāo)。

        如圖1所示,2017年2月21日循環(huán)水場(chǎng)停止連排,但發(fā)現(xiàn)連排狀態(tài)下循環(huán)水的COD 無(wú)明顯下降,停止連排后,也無(wú)明顯增長(zhǎng),對(duì)換熱器查漏亦未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,考慮期間藥劑投加正常、菌藻控制良好,分析系統(tǒng)內(nèi)有換熱器出現(xiàn)間歇性泄漏現(xiàn)象。

        圖1 2017 年2、3 月COD 數(shù)據(jù)圖

        2017 年3 月7 日為控制循環(huán)水電導(dǎo)率,系統(tǒng)進(jìn)行排污置換。9 日COD 突然上漲至32.74 mg/L,判定裝置換熱器存在明顯泄漏。12 日打開(kāi)E-1105 循環(huán)水回水放空閥時(shí),發(fā)現(xiàn)管線出水不暢并帶有氣體,利用可燃?xì)怏w報(bào)警器檢測(cè),報(bào)警器報(bào)警。之后針對(duì)該換熱器回水采樣分析的COD 為49.76 mg/L,確認(rèn)換熱器泄漏,泄漏介質(zhì)為丙烯。

        發(fā)現(xiàn)泄漏后,為避免COD 升高造成菌藻爆發(fā),因此大幅增加分散劑和氧化性殺菌劑的投加量,將細(xì)菌總數(shù)控制在指標(biāo)范圍內(nèi)(表1)。

        表1 2017 年3 月循環(huán)水細(xì)菌總數(shù)

        如圖2 所示,3 月21 日切除E-1105 換熱器,浮頭拆除后發(fā)現(xiàn)管束內(nèi)有大量黏泥,表面無(wú)明顯結(jié)垢和腐蝕現(xiàn)象。通過(guò)打壓試驗(yàn)確認(rèn)有一根管束泄漏,該管束泄漏后,介質(zhì)串入換熱器管程,導(dǎo)致其余管束內(nèi)黏泥滋生。對(duì)泄漏管束進(jìn)行封堵后,換熱器于25 日重新投用。

        圖2 E-1105 泄漏后管束照片

        換熱器切除后,為快速降低循環(huán)水的COD,3 月23 日至3 月26 日期間對(duì)循環(huán)水排污,將COD 從40.61 mg/L 降至19.66 mg/L。

        經(jīng)過(guò)以上措施,當(dāng)月腐蝕速率為0.010 35 mm/a,粘附速率為5.435 mg/(cm2·月),黏泥量為1 mL/m3,皆控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。

        1.2 泄漏原因分析及改進(jìn)措施

        泄漏事件發(fā)生時(shí),循環(huán)水場(chǎng)累計(jì)運(yùn)行681 天,換熱器E-1105 管束厚度設(shè)計(jì)為2.5 mm,腐蝕速率達(dá)到1.28 mm/a 方可能出現(xiàn)該問(wèn)題,經(jīng)測(cè)量循環(huán)水月腐蝕速率最高為0.129 mm/a,且循環(huán)水場(chǎng)氯離子含量未超過(guò)500 mg/L,最終判定為熱介質(zhì)側(cè)腐蝕造成本次泄漏。在后續(xù)烴類(lèi)換熱器的檢查中,佩戴可燃?xì)怏w報(bào)警器,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)介質(zhì)泄漏。

        E-1105 原設(shè)計(jì)為兩臺(tái)串聯(lián)的換熱器,日常運(yùn)行熱負(fù)荷高,循環(huán)水回水溫度最高時(shí)達(dá)到65 ℃,易加快循環(huán)水側(cè)的腐蝕,因此2017 年檢修期時(shí),將換熱器由串聯(lián)改為并聯(lián),改造后換熱器回水最高溫度降至50 ℃。

        2 胺液泄漏對(duì)循環(huán)水的影響

        2.1 事件經(jīng)過(guò)及應(yīng)急處理

        2019 年4 月18 日,循環(huán)水COD 由18.75 mg/L 上漲至36.98 mg/L,次日加樣數(shù)據(jù)38.77 mg/L,判斷可能有裝置換熱器發(fā)生泄漏。

        4 月22 日氨氮由1.05 mg/L 上漲至8.08 mg/L,公司僅裂解裝置胺液冷卻器E-714 泄漏能造成氨氮的升高,與裂解裝置技術(shù)人員溝通后,答復(fù)E-714 運(yùn)行正常,胺液消耗量未見(jiàn)異常,采樣對(duì)比E-714 出入口pH 差距0.1,無(wú)法就此判定該換熱器泄漏。

        4 月26 日對(duì)E-714 進(jìn)行加樣分析,分析顯示入口氨氮1.58 mg/L,出口氨氮1.74 mg/L,較循環(huán)水回水氨氮(2.07 mg/L)偏低,但仍無(wú)法判定該換熱器泄漏。

        4 月28 日集水池嗅到腥臭味,觀察池壁無(wú)綠藻,細(xì)菌總數(shù)呈上漲狀態(tài),考慮到近期鋅離子化驗(yàn)數(shù)據(jù)與理論值偏差較大,懷疑有泄漏物質(zhì)影響鋅離子分析,結(jié)合前期數(shù)據(jù)情況和水池的腥臭味,將E-714 作為重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。

        5 月2 日對(duì)E-714 出入口水樣進(jìn)行采樣分析,通過(guò)化驗(yàn)數(shù)據(jù)仍無(wú)法判定該換熱器泄漏,但整個(gè)循環(huán)水場(chǎng)的氨氮已上升至13.79 mg/L。

        5 月6 日對(duì)E-714 循環(huán)水回水進(jìn)行采樣分析,分析結(jié)果顯示回水醇胺含量0.16%,由此判定該換熱器泄漏。具體數(shù)據(jù)如表2 所示。

        表2 E-714 分析數(shù)據(jù)表

        自4 月18 日發(fā)現(xiàn)循環(huán)水COD 超標(biāo)以來(lái),循環(huán)水場(chǎng)即開(kāi)始執(zhí)行泄漏預(yù)案,增加殺菌劑的投加量,抑制細(xì)菌滋生,但受水中氨含量高的影響,細(xì)菌總數(shù)待5 月31 日才處理達(dá)標(biāo)。

        2.2 存在問(wèn)題

        4 月14 日循環(huán)水鋅離子4.51 mg/L,臨近指標(biāo)上限,當(dāng)日停止加藥,暫停后鋅離子無(wú)明顯下降趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)在不提高濃縮倍數(shù)的情況下,鋅離子化驗(yàn)數(shù)據(jù)持續(xù)走高,如圖3 所示,化驗(yàn)數(shù)據(jù)與經(jīng)驗(yàn)值偏差較大,考慮期間掛片檢查良好,因此一直依據(jù)化驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行操作調(diào)整,直到5 月5 日發(fā)現(xiàn)4 月30 日新懸掛的掛片出現(xiàn)腐蝕,才調(diào)整藥劑投加方案,導(dǎo)致當(dāng)月腐蝕速率偏高。

        圖3 鋅離子數(shù)據(jù)走勢(shì)圖

        該問(wèn)題的出現(xiàn)暴露了藥劑方案調(diào)整過(guò)于依賴(lài)化驗(yàn)數(shù)據(jù),未考慮泄漏介質(zhì)可能對(duì)分析結(jié)果造成影響。當(dāng)理論值與化驗(yàn)值偏差較大時(shí),需根據(jù)理論值推導(dǎo)藥劑最小投加量,規(guī)避該類(lèi)問(wèn)題。

        2.3 泄漏原因分析及改進(jìn)措施

        2017 年11 月,循環(huán)水冷卻塔有1 個(gè)淋水噴頭破損,其下方冷卻塔填料受水流沖擊影響,破碎成小顆粒進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng),最終部分填料碎片堵塞了E-714換熱器管束,影響了換熱器管程流速,并導(dǎo)致局部出現(xiàn)垢下腐蝕。換熱器管束出現(xiàn)泄漏點(diǎn)后,因未及時(shí)查明漏點(diǎn),導(dǎo)致管束內(nèi)微生物快速滋生,進(jìn)一步加快了腐蝕,造成了后期循環(huán)水水質(zhì)的明顯變化。為避免再次發(fā)生冷卻塔填料造成換熱器管束堵塞的問(wèn)題,后續(xù)在吸水池與集水池之間增設(shè)小孔徑濾網(wǎng),降低運(yùn)行隱患。

        前期過(guò)于依賴(lài)COD、氨氮、含油等數(shù)據(jù)判斷系統(tǒng)有無(wú)泄漏,未能及時(shí)排查出該換熱器的泄漏問(wèn)題,而針對(duì)液體介質(zhì)的換熱器,通過(guò)分析水中潛在泄漏介質(zhì)含量來(lái)判定有無(wú)泄漏。針對(duì)本次換熱器泄漏時(shí)鋅離子數(shù)據(jù)異常問(wèn)題,分析可能為醇胺中某種物質(zhì)影響了鋅離子檢測(cè)結(jié)果,因化驗(yàn)分析能力不足,未能查明是醇胺中具體哪種組分的影響。

        3 查找泄漏源的方法及應(yīng)對(duì)措施

        循環(huán)水換熱器泄漏后,一般需要進(jìn)行大量置換并配合投加大量藥劑,以降低物料泄漏對(duì)系統(tǒng)的影響,兩次換熱器泄漏,循環(huán)水場(chǎng)的直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)26 萬(wàn)元。因此及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理?yè)Q熱器泄漏問(wèn)題,能夠減少后續(xù)處理費(fèi)用并避免出現(xiàn)次生問(wèn)題。

        3.1 查找泄漏源的方法

        當(dāng)出現(xiàn)泄漏后,COD、氨氮、含油、余氯分析數(shù)據(jù)通常會(huì)有所變化,部分泄漏物還會(huì)導(dǎo)致水面異常,將本裝置常見(jiàn)物料泄漏后的循環(huán)水變化匯總為表3,可據(jù)此對(duì)泄漏源進(jìn)行初判,并對(duì)相關(guān)換熱器進(jìn)行重點(diǎn)檢查。部分熱介質(zhì)為液體的換熱器發(fā)生泄漏后,換熱器回水檢查無(wú)異味、異色及異樣氣泡,針對(duì)該問(wèn)題,嘗試對(duì)換熱器回水樣品進(jìn)行微量水分析,反推系統(tǒng)內(nèi)是否有其他雜質(zhì),或分析水中潛在泄漏介質(zhì)的含量來(lái)查找泄漏源。

        表3 物料泄漏對(duì)循環(huán)水的影響

        2021 年公司采購(gòu)一臺(tái)VOC 快速檢測(cè)儀,該檢測(cè)儀采用PID 法對(duì)VOC 進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)范圍1~2 000 mg/L,日常主要利用該設(shè)備檢測(cè)裝置靜密封點(diǎn)情況,在一次對(duì)丙烯管線靜密封點(diǎn)檢測(cè)中,可燃?xì)怏w報(bào)警器無(wú)數(shù)據(jù)顯示時(shí),VOC 檢測(cè)儀顯示50 mg/L,最終確認(rèn)該密封點(diǎn)確實(shí)有微小泄漏,說(shuō)明VOC 檢測(cè)儀較可燃?xì)怏w報(bào)警器靈敏度更高。VOC 為沸點(diǎn)在50~260 ℃、室溫下飽和蒸汽壓超過(guò)133.32 Pa 的易揮發(fā)性化合物,其主要成分為烴類(lèi)、氧烴類(lèi)、含鹵烴類(lèi)、氮烴及硫烴類(lèi)等。在對(duì)熱介質(zhì)為揮發(fā)性有機(jī)物的換熱器進(jìn)行檢查時(shí),采用VOC快速檢測(cè)儀可更為直觀、準(zhǔn)確地掌握換熱器運(yùn)行狀態(tài)。

        3.2 泄漏后的殺菌處理

        因氯氣屬于劇毒化學(xué)品,循環(huán)水場(chǎng)已淘汰相關(guān)工藝,日常使用三氯異氰尿酸固體片進(jìn)行殺菌作業(yè)。三氯異氰尿酸加入水中后,水解生成次氯酸和異氰尿酸,其殺菌作用與氯相同。將殺菌劑日常投加入池后,其在水中緩慢溶解,可保證循環(huán)水系統(tǒng)的游離氯一直處于理想狀態(tài)。該殺菌劑有著緩釋性和無(wú)剝離黏泥的特點(diǎn)。當(dāng)循環(huán)水中含烴類(lèi)(油)不超過(guò)5 mg/L 時(shí),處理效果一般不會(huì)有太大影響。但當(dāng)循環(huán)水系統(tǒng)冷卻器發(fā)生介質(zhì)嚴(yán)重泄漏時(shí),烴類(lèi)或胺類(lèi)對(duì)循環(huán)水污染過(guò)重會(huì)使該類(lèi)產(chǎn)品處理成功的可能性降低或失敗[1]。

        采用三氯異氰尿酸作為日常投加的氧化性殺菌劑時(shí),當(dāng)裝置發(fā)生泄漏后,需要投加次氯酸鈉或其他具有剝離黏泥能力的氧化性殺菌劑,以實(shí)現(xiàn)殺菌剝離的目的,避免生物黏泥在換熱器管束沉積,影響換熱效率及緩蝕劑效果,誘發(fā)次生問(wèn)題。

        4 水質(zhì)管理措施

        4.1 數(shù)據(jù)整合以提前發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題

        對(duì)水質(zhì)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián),結(jié)合經(jīng)驗(yàn)和理論公式,利用辦公軟件推導(dǎo)出每日循環(huán)水的理論運(yùn)行損失、水質(zhì)狀態(tài)及藥劑投加量,再結(jié)合日常的掛片檢查,有助于快速掌握循環(huán)水運(yùn)行情況,及時(shí)調(diào)整藥劑方案。水質(zhì)分析如圖4 所示。

        圖4 水質(zhì)分析展示

        4.2 規(guī)范員工行為,從表象發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

        崗位員工是水質(zhì)管理工作的一線人員,針對(duì)員工巡檢提出了“望聞問(wèn)切”四點(diǎn)要求:

        望:觀察冷卻塔有無(wú)綠藻滋生、集水池上方是否有漂浮物,通過(guò)表象來(lái)初步判斷水質(zhì)有無(wú)異常;

        聞:確認(rèn)循環(huán)水有無(wú)異味,通過(guò)異味情況可初步判斷有無(wú)介質(zhì)泄漏;

        問(wèn):當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí),立即上報(bào),詢(xún)問(wèn)調(diào)整方向,當(dāng)泄漏物質(zhì)不明時(shí),加強(qiáng)各崗位間溝通,共同排查泄漏源;

        切:當(dāng)循環(huán)水池面發(fā)現(xiàn)浮油或循環(huán)水含油數(shù)據(jù)超過(guò)3 mg/L 時(shí),立即切除換熱器,避免換熱器填料污染、結(jié)塊。

        及早地發(fā)現(xiàn)水質(zhì)問(wèn)題,能降低后續(xù)的處理難度和經(jīng)濟(jì)損失。

        5 運(yùn)行管理措施

        5.1 換熱器運(yùn)行管理

        當(dāng)循環(huán)水流速低時(shí),換熱器管束內(nèi)容易出現(xiàn)黏泥或雜質(zhì)沉積,誘發(fā)垢下腐蝕。同時(shí)循環(huán)水溫度每升高10 ℃,碳鋼腐蝕會(huì)增加30%。結(jié)合規(guī)范要求[2],換熱器循環(huán)水流速應(yīng)盡可能控制在1~3 m/s,換熱器循環(huán)水回水溫度控制在60 ℃以?xún)?nèi)。

        為保證換熱器內(nèi)循環(huán)水流速,循環(huán)水場(chǎng)需確保回水流程暢通,如冷卻塔布水系統(tǒng)高度10 m,應(yīng)盡可能將回水總管壓力調(diào)至0.1~0.12 MPa,將總管網(wǎng)供回水壓差控制在0.3 MPa 以上。

        實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,部分換熱器運(yùn)行狀態(tài)與設(shè)計(jì)時(shí)有所偏差,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要,提出兩類(lèi)改造方向:(1) 當(dāng)換熱器換熱需求量小時(shí),將換熱器內(nèi)管束進(jìn)行局部封堵或?qū)膳_(tái)相鄰換熱器由并聯(lián)改為串聯(lián),以提高換熱器流速并降低循環(huán)水場(chǎng)運(yùn)行負(fù)荷,避免閥門(mén)限量帶來(lái)的流速過(guò)低問(wèn)題。(2) 當(dāng)換熱器換熱需求量大時(shí),若設(shè)備采用串聯(lián)模式運(yùn)行,可能出現(xiàn)末端換熱器循環(huán)水溫度過(guò)高且循環(huán)效果不好的問(wèn)題,空間允許的情況下,可將換熱器由串聯(lián)改為并聯(lián),以增加換熱器的換熱效率,并降低循環(huán)水的出水溫度。

        5.2 季節(jié)性問(wèn)題防范措施

        循環(huán)水場(chǎng)為敞開(kāi)式循環(huán)水系統(tǒng),水體與大氣直接接觸,受氣候影響,存在著一些季節(jié)性問(wèn)題:

        春季植被復(fù)蘇生長(zhǎng),楊樹(shù)和柳樹(shù)的花絮隨空氣進(jìn)入循環(huán)水池,可在冷卻塔集水池和吸水池處增設(shè)兩道高密度濾網(wǎng),能有效避免花絮等雜物進(jìn)入循環(huán)水管網(wǎng),若雜物附著在管束內(nèi)部,將降低管束局部流速,造成垢下腐蝕。同時(shí),北方春季多發(fā)大風(fēng)和沙塵暴天氣,需及時(shí)清理池內(nèi)垃圾,并根據(jù)濁度情況,加強(qiáng)過(guò)濾罐的反洗工作;

        夏季蚊蟲(chóng)滋生,冷卻塔集水池水溫適宜,而且冷卻塔夜間照明明亮,易吸引昆蟲(chóng)在池內(nèi)聚集,昆蟲(chóng)滋生將生成生物黏泥。同時(shí)循環(huán)水的殺菌劑會(huì)導(dǎo)致大量昆蟲(chóng)在水中死亡,昆蟲(chóng)尸體在水中消解時(shí),將造成COD的升高,進(jìn)一步增加微生物的控制難度,因此需減少冷卻塔周邊的夜間照明;

        冬季氣溫降低,若布水不均或布水量不足,將導(dǎo)致部分填料掛冰,造成填料損壞。填料進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng)后,可能堵塞換熱器管束,當(dāng)發(fā)現(xiàn)填料掛冰后,需及時(shí)處理,降低填料損壞隱患。同時(shí)每次停工檢修時(shí),都需對(duì)淋水噴頭進(jìn)行排查,保證冷卻塔布水均勻。

        6 結(jié)語(yǔ)

        物料泄漏將對(duì)整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)的水質(zhì)造成影響,降低換熱器的運(yùn)行效率,并增加系統(tǒng)內(nèi)所有換熱器出現(xiàn)垢下腐蝕的風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致更多的物料損失。因此做好循環(huán)水場(chǎng)的水質(zhì)管理和運(yùn)行管理工作,可有效降低泄漏隱患,有助于各裝置長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。另外,發(fā)現(xiàn)物料泄漏跡象后,及時(shí)地排查漏點(diǎn)、切除漏點(diǎn)、調(diào)整藥劑方案,有利于降低泄漏的影響,避免次生問(wèn)題的出現(xiàn),降低經(jīng)濟(jì)損失。

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