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        水輪發(fā)電機(jī)組推力冷卻器銹蝕穿孔分析及治理

        2023-10-11 08:52:52
        水電站機(jī)電技術(shù) 2023年9期

        尹 寧

        (中國華電集團(tuán)貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司構(gòu)皮灘發(fā)電廠,貴州 余慶 564408)

        0 引言

        推力軸承油冷卻器是水輪發(fā)電機(jī)的重要部件之一,其作用是:軸承摩擦熱通過與冷卻器之間的熱交換,建立熱動(dòng)態(tài)平衡[1],使軸瓦溫度穩(wěn)定在正常運(yùn)行的范圍。

        構(gòu)皮灘發(fā)電廠1 號~3 號發(fā)電機(jī)組于2009 年正式投運(yùn),型號SF 6-48/13920,結(jié)構(gòu)為半傘式。推力軸承采用外加泵外循環(huán)冷卻系統(tǒng),在下機(jī)架支腿之間布置有高效列管式冷卻器,共有推力外循環(huán)水冷卻器8 臺(tái),型號為SYFZ-100,推力外循環(huán)油泵將推力油箱內(nèi)的透平油強(qiáng)制經(jīng)過水冷卻器進(jìn)行冷卻后送回推力油槽。

        1 存在問題及安全隱患

        2020 年構(gòu)皮灘發(fā)電廠2 號機(jī)6 號冷卻器底部破損,造成6 號冷卻器底部大量漏水及6 號冷卻器停運(yùn),使得2 號機(jī)推力瓦溫因6 號冷卻器停運(yùn)平均溫度上升3 ℃,最高溫度53.1 ℃,已接近55 ℃的報(bào)警值。并且2021 年12 月1 號機(jī)8 號冷卻器同樣發(fā)生推力冷卻器底座底板大量漏水事件。

        推力冷卻器底座銹蝕存在以下2 點(diǎn)安全隱患:

        (1)底座銹蝕穿孔將導(dǎo)致機(jī)組在運(yùn)行過程中出現(xiàn)大量漏水,冷卻器退出運(yùn)行,降低了推力外循環(huán)冷卻器系統(tǒng)冷卻效率,導(dǎo)致推力軸承油槽油溫、瓦溫升高甚至是“燒瓦”的風(fēng)險(xiǎn),不能有力完成能源保供工作。

        (2)機(jī)組運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)大范圍漏水,會(huì)導(dǎo)致機(jī)組出現(xiàn)非計(jì)劃性停運(yùn)風(fēng)險(xiǎn),大量漏水將下機(jī)架鐵板上的油污沖刷至水車室后流入下游,會(huì)導(dǎo)致水資源環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)。

        2 銹蝕穿孔原因分析與判斷

        (1)對冷卻器底板進(jìn)行超聲波壁厚測量,得到如下結(jié)果。

        通過對2 號機(jī)組、4 號機(jī)組冷卻器底板厚度測量數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)冷卻器底板減薄較大的1 號、2 號機(jī)均為偶數(shù)號冷卻器,結(jié)合6 號冷卻器底座汽蝕位置及兩次冷卻器底座滲漏編號對比,均為偶數(shù)號冷卻器,4 號機(jī)12 臺(tái)推力冷卻器底座厚度測量值均符合設(shè)計(jì)要求。通過對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),天阿機(jī)組二者之間的冷卻器進(jìn)排水管存在相反現(xiàn)象,東電機(jī)組冷卻器管路則是安裝一致。

        確定滲漏冷卻器進(jìn)、排水管存在裝反,進(jìn)水管處為直接流入16 根銅管中,冷卻水在銅管中有一定的壓力損失,進(jìn)入冷卻器水箱后將無多大的沖擊力,對冷卻器底板不會(huì)造成沖刷。所以進(jìn)排水管路裝反,是導(dǎo)致冷卻器銹蝕穿孔的主要原因之一。并且通過對冷卻器水箱進(jìn)排水管路口結(jié)構(gòu)分析可知,冷卻器進(jìn)排水管路裝反后,水箱里面會(huì)沉淀很多淤泥和貝類等;而正裝情況下,淤泥將會(huì)在管道里,隨水流沖走,不會(huì)留在水箱內(nèi)部。

        圖1 冷卻器底座俯視圖

        (2)通過拆除底座,割除底座上的底板檢查漏水原因,發(fā)現(xiàn)底座進(jìn)水口位置存在旋渦狀空腔汽蝕,汽蝕最底部出現(xiàn)穿孔現(xiàn)象,汽蝕面積為12 cm×9.8 cm,汽蝕坑最大深度為16 cm(底板厚度,穿孔)如圖2所示。

        圖2 6 號冷卻器底座旋渦狀空腔汽蝕坑

        汽蝕是流體在高速流動(dòng)和壓力變化條件下,與流體接觸的金屬表面上發(fā)生洞穴狀腐蝕破壞現(xiàn)象。當(dāng)高速的水流通過進(jìn)水管注入冷卻器水箱中時(shí),在冷卻器底座水箱進(jìn)水管口處產(chǎn)生脫流和旋渦,在其上勢必造成水流的速度發(fā)生變化,根據(jù)流體動(dòng)力學(xué),將導(dǎo)致壓力降低。即使一部分流速增大或使另一部分流速減小,當(dāng)某一點(diǎn)速度小時(shí),則壓力必大,當(dāng)其另一點(diǎn)速度變大時(shí)則壓力必小。當(dāng)這個(gè)壓力降低,即小到某一個(gè)臨界值時(shí)(此時(shí)水流已把該部分的空氣帶走,而使該部分成為真空),水流由于壓力降低而迅速汽化,致使其體積在瞬間急劇膨脹數(shù)十或成百倍,形成水分子團(tuán)劇烈爆破。無數(shù)的水流分子團(tuán)不斷地連續(xù)地在這個(gè)阻礙部位上進(jìn)行劇烈爆破。則過流金屬表面逐漸發(fā)生疲勞破壞而最終造成機(jī)體剝離,使該部分組織疏松成為豆腐渣,進(jìn)而使強(qiáng)度降低,這樣在水流的沖刷下,導(dǎo)致冷卻器底座水箱進(jìn)水口附近出現(xiàn)空腔汽蝕。

        (3)冷卻器底座在水中可以發(fā)生多種腐蝕,如沖刷腐蝕、點(diǎn)腐蝕[2]、硫化物及微生物的腐蝕等。

        在汛期,河流中水質(zhì)含大量泥沙,對冷卻器過流金屬表面磨蝕損害特別大,堅(jiān)硬而帶有鋒利刃口的泥沙及貝類等,在高速水流的裹夾下以很高的速度和能量作用于過流金屬表面,對表面產(chǎn)生物理和化學(xué)綜合作用,使金屬表面不斷加劇產(chǎn)生疲勞和腐蝕性交替作用的磨削破壞。直至一塊又一塊的機(jī)體組織連續(xù)地周而復(fù)始地發(fā)生機(jī)械性剝離,沖刷磨蝕,如圖3 所示。

        圖3 腐蝕的冷卻器底座

        在冷卻水中,底板的耐腐蝕性能由材料化學(xué)成分、表面狀態(tài)、水質(zhì)條件3 個(gè)方面共同決定。冷卻器底座材質(zhì)為Q235 材質(zhì)并鍍鋅刷漆防腐處理,在防腐效果上分析未發(fā)現(xiàn)明顯異常。導(dǎo)致冷卻器底座在使用中點(diǎn)腐蝕破壞的表面狀態(tài)因素主要為運(yùn)行表面狀態(tài)、停用表面狀態(tài)方面的影響。

        1)運(yùn)行時(shí)表面狀態(tài)

        運(yùn)行時(shí),冷卻器水箱底座表面的沉積物,阻滯了水、氧及其他離子的擴(kuò)散傳遞,導(dǎo)致供氧不足,形成氧濃差電池、金屬濃差電池,誘發(fā)沉積物下的腐蝕[3]。沉積物下的腐蝕有如下特征:

        ①底座表面有疏松的沉積物。

        ②只有表面有沉積物后,腐蝕才開始孕育發(fā)生。

        ③沉積物下的點(diǎn)蝕,局部密集分布,呈潰瘍狀[3]。

        通過對冷卻器水箱檢查,發(fā)現(xiàn)冷卻器底座及內(nèi)部銅管外表面均有沉積物存在及點(diǎn)蝕現(xiàn)象。

        2)停用時(shí)表面狀態(tài)

        機(jī)組停機(jī)時(shí),尤其是在機(jī)組“C+D”期間,在停滯的冷卻器底座水箱中,底座會(huì)因長期有水存在產(chǎn)生停用腐蝕。水中的微生物、細(xì)菌滋生、貝類附著等,會(huì)破壞板材的保護(hù)膜,誘發(fā)局部腐蝕。

        通過分析可知,導(dǎo)致冷卻器底座穿孔的主要原因有以下3 方面:

        ①冷卻器進(jìn)出水管路裝反;

        ②空腔汽蝕;

        ③水中的微生物、細(xì)菌滋生、貝類附著等,導(dǎo)致發(fā)生沖刷腐蝕及點(diǎn)腐蝕等。

        3 冷卻器底座銹蝕穿孔處理措施

        3.1 對冷卻器材料及防腐工藝進(jìn)行改造

        (1)原冷卻器底座板材由Q235 改為20 號鋼,通過對二者之間的化學(xué)成分分析可知,20 號鋼性能遠(yuǎn)優(yōu)于Q235 鋼。

        (2)冷卻器水箱防腐

        原冷卻器水箱采用鍍鋅防腐,本次水箱防腐工藝優(yōu)化為采用非金屬抗蝕( 抗磨) 涂層——即以環(huán)氧為基礎(chǔ)材料,加入各種礦石粉或金屬粉的剛性涂層(圖4)。涂層工藝如下:

        圖4 防腐處理后的冷卻器底座

        1)鋼材表面應(yīng)無可見的油脂和污垢,并且沒有附著不牢的氧化皮、鐵銹和油漆涂層等異物。磨光機(jī)處理后表面清潔度達(dá)到GB 8923《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》中的St2 級,補(bǔ)涂冷鍍鋅100 μm。

        2)符合噴涂條件后,先噴涂環(huán)氧云鐵二道,厚度100 μm。

        3)環(huán)氧云鐵完全干燥后,噴涂環(huán)氧面漆,厚度60~100 μm。

        3.2 偶數(shù)號冷卻器進(jìn)排水管路改造

        (1)對偶數(shù)號冷卻器進(jìn)排水管路進(jìn)行配管改造,配管焊縫經(jīng)PT 探傷檢查無任何缺陷,PT 探傷檢查標(biāo)準(zhǔn)按ASME 第Ⅷ卷附錄8 進(jìn)行。

        (2)對推力外循環(huán)冷卻器內(nèi)部進(jìn)行除銹清淤處理,并更換冷卻器各部分密封。

        (3)對檢修后的推力外循環(huán)冷卻器進(jìn)行單臺(tái)嚴(yán)密性耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)壓力為冷卻器工作壓力的1.25倍(最大耐壓壓力0.75 MPa),打壓時(shí)間30 min,檢查冷卻器各冷卻銅管無滲漏,各密封面無滲漏,30 min內(nèi)推力外循環(huán)冷卻器整體無壓降。

        3.3 效果

        (1)冷卻器經(jīng)正反向充水檢查各部位無滲漏;

        (2)機(jī)組開機(jī)完成3 h 穩(wěn)定性溫升試驗(yàn),機(jī)組運(yùn)行至溫度穩(wěn)定后每小時(shí)溫升未大于1 ℃,且推力瓦溫、油溫低于冷卻器進(jìn)排水管路改造前。

        4 結(jié)語

        本文對構(gòu)皮灘發(fā)電廠推力軸承冷卻器底座生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)銹蝕穿孔問題進(jìn)行分析及治理,解決了機(jī)組主要輔助設(shè)備運(yùn)行中的安全隱患,為機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了可靠保障,確保了構(gòu)皮灘發(fā)電廠水輪發(fā)電機(jī)組的長期穩(wěn)定運(yùn)行,為企業(yè)創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益,為企業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn),并且在能源保供工作的重要性和緊迫性下,堅(jiān)決擔(dān)好責(zé),時(shí)刻繃緊弦,始終守好底,全力以赴保障能源安全穩(wěn)定供應(yīng)。

        同時(shí)對其他電站同類型機(jī)組起到警示作用,嚴(yán)格按照《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》制定相應(yīng)反措,并對該部位進(jìn)行定期與系統(tǒng)檢查,及時(shí)消除隱患,及對其它電站同類型外置列管式冷卻器底座銹蝕穿孔分析及進(jìn)排水管路安裝方式,具有一定的借鑒作用。

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