郭鍵柄 楊冬偉 張亞東 王 春
(蘭州有色冶金設(shè)計研究院有限公司,甘肅 蘭州 730000)
油頁巖是一種非常重要的非常規(guī)油氣資源,存儲量大,是石油、天然氣重要的補(bǔ)充和代替能源[1]。油頁巖主要用來提煉頁巖油、制造煤氣或作為燃料直接燃燒[2]。油頁巖半焦是油頁巖干餾提油后剩下的固體殘渣。由于油頁巖礦化程度較高,含油率較低,大量開采利用油頁巖會產(chǎn)生大量的油頁巖半焦[3]。
油頁巖半焦經(jīng)高溫干餾后質(zhì)地疏松,半焦中殘留的各種酚類、有害微量元素、PAHs及其烷基同系物遇雨水沖刷和浸泡后,會隨雨水流入地表水或滲入到地下水中,改變水體的硬度、酸堿度、有機(jī)物濃度或元素離子濃度等,對周圍的生態(tài)環(huán)境造成影響[4]。油頁巖半焦中的有機(jī)成分進(jìn)入土壤后,還可以被土壤顆粒吸附,降低土壤的透水性,阻礙土壤與其他環(huán)境要素之間的物質(zhì)能量交換。有害物質(zhì)通過滲透作用進(jìn)入土壤后,還可以被植物吸入體內(nèi)并且積累,進(jìn)而破壞植物正常生理機(jī)能。
由于油頁巖在干餾或燃燒過程中揮發(fā)分、碳質(zhì)和其他有機(jī)酸等物質(zhì)被去除,形成了多孔結(jié)構(gòu),這種火山灰性和多孔結(jié)構(gòu)的性質(zhì),拓展了其廣泛應(yīng)用的可能性[5]。國內(nèi)對油頁巖半焦的綜合利用主要體現(xiàn)在以下方面:生產(chǎn)水泥和混凝土[6]、用作輕質(zhì)磚材料、制備二氧化硅系列產(chǎn)品、制備高嶺土[7]、用作塑料和橡膠填料[3]、制備吸附劑、制備絮凝劑及制備微生物肥料等[8]。
綜上所述,對油頁巖半焦等固體廢物進(jìn)行二次開發(fā)利用,變廢為寶,不僅符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的需要,而且能減少固體廢物給生態(tài)環(huán)境帶來的污染和破壞,可以帶來巨大的社會和環(huán)境效益。
甘肅某煤電公司所屬礦井為煤與瓦斯“雙突礦井”,為了避免瓦斯爆炸礦難事故發(fā)生,需先開采保護(hù)層,油頁巖即為開采保護(hù)層的附屬產(chǎn)物。為響應(yīng)國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的號召,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),該公司建成了干餾法處理塊狀油頁巖的煉油廠,在同時干餾提油后產(chǎn)出大量的油頁巖半焦。之前企業(yè)將少量油頁巖半焦銷售給建材企業(yè),供建材用燃料或輔料,大部分則以固體廢棄物形式堆放處理。長期堆存占用大量土地資源,也給企業(yè)帶來了安全環(huán)保風(fēng)險。隨著近年來環(huán)境問題日益嚴(yán)峻,政府實施固廢資源化利用的政策導(dǎo)向,該企業(yè)也有自身轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要,因此油頁巖半焦的資源化、高值化利用就成為該企業(yè)以循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的新方向。
鑒于此,該企業(yè)委托中國科學(xué)院某研究所進(jìn)行油頁巖半焦的高值利用研究,并利用相關(guān)科技創(chuàng)新成果建設(shè)油頁巖半焦高值利用生產(chǎn)生物炭的試驗生產(chǎn)線。根據(jù)研究成果,該生物炭產(chǎn)品可作為農(nóng)用復(fù)合肥及土壤改良劑、保水劑等使用,以期實現(xiàn)油頁巖半焦的綜合利用。
該項目屬于固廢資源化利用類科技成果轉(zhuǎn)化項目。根據(jù)現(xiàn)行的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2019年本),項目屬于鼓勵類中的“三、煤炭大類4、煤炭共伴生資源加工與綜合利用”類別,項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。由于是油頁巖半焦生產(chǎn)生物炭科技創(chuàng)新成果在國內(nèi)的首次工程化應(yīng)用,項目定位為試驗生產(chǎn)線,建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)礦物生物炭1×104t。
項目原料為油頁巖半焦,生產(chǎn)原料來自甘肅某煤電公司油頁巖綜合利用公司油頁巖半焦堆場。
甘肅某煤電公司所產(chǎn)油頁巖半焦的工業(yè)分析主要指標(biāo)見表1,油頁巖半焦XRF 化學(xué)組成見表2,油頁巖半焦有機(jī)質(zhì)中主要元素分析見表3。
表1 油頁巖半焦工業(yè)分析主要指標(biāo)
表2 油頁巖半焦XRF化學(xué)組成單位:%
表3 有機(jī)質(zhì)中主要元素分析單位:%
3.1.1 原料、輔料的受卸與貯存。油頁巖半焦由自卸式汽車運輸進(jìn)廠,翻卸至本項目半焦原料堆場貯存。其余輔料由市場采購,用汽車運輸進(jìn)廠貯存。根據(jù)建設(shè)規(guī)模和試驗報告,生物炭系統(tǒng)年需要油頁巖半焦1.12×104t。油頁巖半焦在受卸與貯存過程中完成初次均化。
3.1.2 原料破碎篩分。油頁巖半焦硬度較低且在破碎過程中易粉化,針對半焦原料質(zhì)地特性,破碎設(shè)備采用對輥破碎機(jī),其對物料的破碎作用主要是擠壓、劈碎并伴有剪切,比較適合破碎具有片狀節(jié)理的軟質(zhì)和低硬度的脆性物料。經(jīng)試驗驗證,采用對輥破碎機(jī)破碎半焦原料,5~10 mm 粒度物料產(chǎn)率可達(dá)到40%。同時可以優(yōu)化破碎工藝,在原料破碎前增加預(yù)篩分作業(yè),從而減少粉料的生成量。
初次均化后的油頁巖半焦通過裝載機(jī)運入原料給料倉,倉底設(shè)振動給料機(jī),將物料卸料至1#膠帶運輸機(jī),由1#膠帶運輸機(jī)經(jīng)2#膠帶輸送機(jī)轉(zhuǎn)運至篩分機(jī)進(jìn)行預(yù)篩分。篩分后粒度>10 mm 的大顆粒篩上料進(jìn)入對輥破碎機(jī)進(jìn)行閉路破碎。破碎后的原料返回至篩分機(jī)進(jìn)行二次篩分,篩分后的粒度5~10 mm 篩中料通過提升機(jī)送至大粒徑料倉,作為生物炭系統(tǒng)的生產(chǎn)原料;預(yù)篩分和二次篩分后的小粒徑篩下料(<5 mm)通過氣力輸送至小粒徑料倉,作為其他產(chǎn)品的生產(chǎn)原料備用。
3.1.3 原料中轉(zhuǎn)、貯存及計量。為滿足生物炭系統(tǒng)生產(chǎn)所需原料的穩(wěn)定連續(xù)供給,破碎篩分后的物料分別進(jìn)入大粒徑倉和小粒徑倉進(jìn)行中轉(zhuǎn)貯存。大粒徑倉貯存5~10 mm 半焦,是破碎篩分后的生物炭系統(tǒng)炭化爐的給料倉。大粒徑倉尺寸長×寬×高為3 m×3 m×2.7 m,錐段高1.8 m,單個倉有效容積約27.5 m3,共設(shè)置2 個,滿足生物炭系統(tǒng)24 h 連續(xù)生產(chǎn)所需半焦量。大粒徑倉倉底設(shè)有定量給料機(jī)用于原料計量。
3.1.4 炭化爐無氧焙燒。大粒徑半焦(5~10 mm)通過配料、均化后進(jìn)入生物炭系統(tǒng)緩沖倉,倉底設(shè)螺旋或轉(zhuǎn)子計量,計量后送入炭化爐進(jìn)料機(jī),再由炭化爐進(jìn)料機(jī)送至炭化爐內(nèi)進(jìn)行炭化。
炭化爐為外熱式回轉(zhuǎn)窯,通過加熱爐燃燒天然氣間接加熱爐管。炭化爐爐管規(guī)格為Φ1 500×L13 800×δ12 mm,材質(zhì)為310S。炭化爐窯頭密封裝置上設(shè)有氮氣口,用于爐管內(nèi)氮氣保護(hù),維持爐內(nèi)絕氧炭化的條件。
油頁巖半焦進(jìn)入炭化爐爐管后,隨著爐管的轉(zhuǎn)動,物料在爐管內(nèi)翻滾、分散,均勻受熱,在500 ℃下焙燒1~2 h,使半焦中的有機(jī)質(zhì)進(jìn)行炭化。炭化爐管內(nèi)設(shè)置有揚料板等特殊結(jié)構(gòu),能夠強(qiáng)化爐內(nèi)傳熱傳質(zhì)效果。炭化爐加熱爐砌體采用全纖維結(jié)構(gòu),內(nèi)層為高溫耐火纖維模塊、外層為耐火纖維氈,采用纖維結(jié)構(gòu)極大地降低了爐體蓄散熱量,具有顯著的節(jié)能效果。加熱爐采用8 支燃?xì)鉄旒訜?,燒嘴安裝在筒體的底部,煙氣由加熱爐上部接煙氣處理系統(tǒng)。
炭化完成后物料進(jìn)入炭化爐出料裝置,出料裝置在保證炭化爐爐管出料端無空氣進(jìn)入的情況下將炭化后的生物炭高溫成品冷卻密封輸送,物料降溫冷卻采用兩級水冷螺旋,冷卻至低于60 ℃,后磨粉至不同粒度,進(jìn)入自動包裝系統(tǒng)包裝成袋裝生物炭產(chǎn)品,由叉車運至產(chǎn)品堆場待售。
3.1.5 煙氣處理及余熱利用。炭化爐熱解氣燃燒產(chǎn)生的煙氣和天然氣燃燒產(chǎn)生的煙氣約400 ℃先經(jīng)過1#換熱器換熱,換熱介質(zhì)為空氣,換熱后的熱風(fēng)返回炭化爐作為助燃風(fēng),以實現(xiàn)余熱利用。經(jīng)換熱后,煙氣溫度降至200 ℃以下,再經(jīng)過布袋收塵器、引風(fēng)機(jī)、兩級脫硫塔,凈化后的煙氣經(jīng)除霧后從煙囪達(dá)標(biāo)排空。
通過上述工藝流程,項目最終煙氣含塵≤65 mg/m3,二氧化硫≤200 mg/m3,達(dá)到《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 9078—1996)二級標(biāo)準(zhǔn),工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程
因委托方提供的工業(yè)試驗報告中無生物炭系統(tǒng)的煙氣量和成分,工程設(shè)計時工藝計算在現(xiàn)有資料基礎(chǔ)上,對炭化過程進(jìn)行熱平衡和物料平衡的初步分析,并進(jìn)行煙氣量和煙氣成分的理論計算,作為煙氣處理系統(tǒng)設(shè)備選型的依據(jù)。
3.2.1 計算條件。
①生物炭系統(tǒng)半焦入爐量按100 kg計算。
②年工作日300 d,每天3班,每班8 h。
③生物炭系統(tǒng)炭化爐爐管內(nèi)部溫度500 ℃,出爐煙氣溫度400 ℃。
④生物炭系統(tǒng)熱解產(chǎn)率89.28%。
⑤生物炭系統(tǒng)工藝計算暫不考慮熱解氣的產(chǎn)出。
⑥余熱利用考慮出爐煙氣換熱后預(yù)熱助燃空氣。
3.2.2 計算結(jié)果。生物炭系統(tǒng)物料平衡表及炭化爐出爐煙氣成分、熱平衡表分別見表4、表5、表6。
表4 生物炭系統(tǒng)物料平衡表
表5 生物炭系統(tǒng)炭化爐出爐煙氣成分
表6 生物炭系統(tǒng)熱平衡表
3.3.1 炭化爐。根據(jù)工藝要求,生物炭產(chǎn)品為無氧熱解環(huán)境,需采用外熱式窯爐。根據(jù)市場調(diào)研,國內(nèi)生產(chǎn)秸稈生物炭的炭化爐為外加熱式回轉(zhuǎn)窯爐,已在生產(chǎn)實踐中使用。炭化爐的生產(chǎn)能力計算如下。
①計算條件。生物炭系統(tǒng)時處理量1.56 t,設(shè)計取G=2 t/h;斜度i=1%~3%,轉(zhuǎn)速0.5~3 r/min 變頻調(diào)速,充填系數(shù)ψ=0.08,煙氣溫度400 ℃,流速3.5 m/s,物料停留時間1~2 h。
②內(nèi)筒直徑確定。經(jīng)計算,回轉(zhuǎn)窯筒體內(nèi)直徑D=1.42 m,取1.5 m,計算L=13.14 m,取L=13.8 m。選取炭化爐內(nèi)筒規(guī)格為Φ1.5×13.8 m。
根據(jù)計算,本項目配備1 臺內(nèi)筒Φ1.5×13.8 m的炭化爐,可滿足生物炭系統(tǒng)生產(chǎn)需要。
3.3.2 布袋收塵器。生物炭系統(tǒng)布袋收塵器入口的工況煙氣量:
Q=6 041.89×1.05×(1+185/273)×101.325/80.9=13 330.09 m3/h=222.17 m3/min。
選用高溫脈沖袋式除塵器,濾袋過濾速度取0.8 m/min,則高溫脈沖袋式除塵器有效過濾面積S=222.17/0.8=277.71 m2。
選用JJMC-265 型高溫脈沖袋式除塵器1 臺,過濾面積278 m2,實際過濾速度0.80 m/min。
3.3.3 引風(fēng)機(jī)。引風(fēng)機(jī)入口的工況煙氣量:Q= 6 343.98 ×(1+130/273)× 101.325/80.9 =11 729.31 m3/h。
考慮風(fēng)機(jī)的富余能力30%,則要求引風(fēng)機(jī)的風(fēng)量Q'=1.3Q=1.3×11 729.31=15 248.10 m3/h。
生物炭系統(tǒng)煙氣處理壓力損失共計3 900 Pa,考慮風(fēng)機(jī)的壓力富余能力30%,則引風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓為1.3×3 900=5 070 Pa。
選用9-19-10D 高壓離心通風(fēng)機(jī)1 臺,風(fēng)機(jī)參數(shù)為:Q=15 455 m3/h,p=4 958 Pa,采用YE3 系列三相異步電動機(jī),37 kW,變頻調(diào)速,工藝設(shè)備連接如圖2所示。
圖2 工藝設(shè)備連接
項目建成投產(chǎn)后,經(jīng)過一段時間的調(diào)試,試驗線產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計預(yù)期,生產(chǎn)調(diào)試過程暴露出的主要問題有以下幾點。
4.1.1 原料處理及輸送系統(tǒng)。部分膠帶運輸機(jī)轉(zhuǎn)運點、落料點揚塵大,廠房內(nèi)粉塵大;物料輸送系統(tǒng)未考慮除鐵器,半焦中若混雜有鐵類器具時,會造成破碎機(jī)卡頓,影響系統(tǒng)正常運行;原料未晾干時,氣力輸送過程存在堵管現(xiàn)象。
4.1.2 炭化爐系統(tǒng)。炭化爐進(jìn)料倉及出料螺旋處有水汽、油氣逸散,廠房內(nèi)部有異味,炭化爐前后未設(shè)鎖風(fēng)機(jī);炭化爐產(chǎn)出的熱解氣成分不明,與煙塵混合易結(jié)焦進(jìn)而堵塞二燃室進(jìn)出口煙道;炭化爐的爐內(nèi)壓力傳感器與進(jìn)料端未聯(lián)鎖。
4.1.3 煙氣處理系統(tǒng)。熱解氣在燃燒室未進(jìn)行充分燃燒直接進(jìn)入煙氣處理系統(tǒng)。煙氣處理系統(tǒng)未連接到自動控制系統(tǒng),不能實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。
生產(chǎn)調(diào)試過程暴露出的問題,通過建設(shè)方、設(shè)計方和設(shè)備方協(xié)商溝通后大部分得到了有效解決。但以下問題仍需進(jìn)一步研究,也是本項目工程化的難點所在。
①炭化爐產(chǎn)出的熱解氣成分不明,熱解氣管路系統(tǒng)有油、水、炭灰沉淀,高溫下易堵塞管道。
②熱解氣中水汽、氮氣含量大,熱值低,成分不穩(wěn)定,返回爐膛時影響爐膛燒嘴燃燒,不利于爐管溫度控制。
③熱解氣在炭化爐二次燃燒室不能充分燃燒,處理不完全時,影響爐壓控制。
①委托方提供的試驗報告中無熱解氣量及成分,給炭化爐及尾氣處理系統(tǒng)設(shè)備選型增加了難度。生產(chǎn)調(diào)試過程也未進(jìn)行熱解氣成分的檢測化驗,下一步應(yīng)及時進(jìn)行熱解氣成分分析。
②炭化爐沿用了生產(chǎn)秸稈生物炭爐型,油頁巖半焦物料特性與秸稈不同,有機(jī)質(zhì)成分也不同。炭化爐二次燃燒室體積較小,煙氣流速大,熱解廢氣在二次燃燒室內(nèi)不能充分燃燒分解。
③炭化爐內(nèi)無氧環(huán)境通過調(diào)節(jié)爐內(nèi)壓力處于微正壓控制,但爐內(nèi)壓力傳感器與進(jìn)料端未遠(yuǎn)程聯(lián)鎖,信號傳輸不及時,不能真實反映爐內(nèi)壓力情況。
①油頁巖半焦制備生物炭的試驗研究和工程化探索,是實現(xiàn)油頁巖半焦高值化利用必要的途徑,有一定的科學(xué)研究及應(yīng)用價值,可為解決我國其他地區(qū)的油頁巖半焦綜合利用難題提供參考。
②油頁巖半焦生產(chǎn)生物炭的成果轉(zhuǎn)化和工程化設(shè)計為國內(nèi)首例,涉及許多較前沿的設(shè)備或傳統(tǒng)設(shè)備在新的生產(chǎn)條件下運轉(zhuǎn)的情況。在工程化設(shè)備選型時會用到的不確定參數(shù)及未知計算方法,需在試驗廠投產(chǎn)后根據(jù)實際運行情況對其進(jìn)行檢驗與校正。
③油頁巖半焦制備生物炭新工藝的成果轉(zhuǎn)化過程,應(yīng)重點關(guān)注炭化爐無氧條件的控制及熱解氣的處理,這是該類項目工程化設(shè)計的難點。
④項目生物炭為新產(chǎn)品,生物炭吸附土壤中部分有害物質(zhì)后,有害物質(zhì)仍隨生物炭殘留在土壤中,長期對土壤是否有影響須引起試驗單位關(guān)注??稍诤罄m(xù)農(nóng)田試驗時委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對土壤的毒害性影響進(jìn)行跟蹤檢測。