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        重復(fù)壓裂工藝在南翼山油田的研究及應(yīng)用

        2023-09-27 13:20:10姜楠董家濱楊建軒杜全慶陶成學(xué)
        關(guān)鍵詞:單段砂量增油

        姜楠,董家濱,楊建軒,杜全慶,陶成學(xué)

        1.中國石油青海油田分公司采油四廠(甘肅 敦煌 816499)

        2.中國石油青海油田分公司工程技術(shù)處(甘肅 敦煌 816499)

        0 引言

        南翼山油田為低孔、低-特低滲難采油田,其中主力油藏為III、IV、V油層組的淺油藏。油田開發(fā)表現(xiàn)為自然產(chǎn)能低下、甚至無產(chǎn)能,因此措施改造是南翼山淺油藏增儲上產(chǎn)的最有效手段。根據(jù)長期開發(fā)實踐指導(dǎo),III、IV、V 油層組主要采用壓裂投產(chǎn)增產(chǎn)措施,酸化效果不明顯。結(jié)合南翼山往年壓裂增產(chǎn)的單井產(chǎn)量分析,可以判斷出儲層改造潛力在逐步降低。同時由于油田持續(xù)開發(fā),目前已完成III、IV、V油層組的細(xì)分工作,并完善開發(fā)綱要、重新調(diào)整井網(wǎng),井距已加密至最小,繼續(xù)在老區(qū)部署新的加密井位難度很大。為了進(jìn)一步穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn),在繼續(xù)勘探新區(qū)、尋找新層的同時,必須考慮老井老層的新出路。

        通過對南翼山油田各油層組近年來壓裂施工規(guī)模的分析,發(fā)現(xiàn)2016 年之前水力壓裂的油井,由于井控設(shè)備壓力等級、施工設(shè)備水馬力受限,理念相對落后,工藝相對保守,導(dǎo)致施工規(guī)模與現(xiàn)階段相比較小,造成裂縫的高度和長度都未達(dá)到儲層充分改造的目的,儲層改造體積有限,改造效果一般。同時考慮到生產(chǎn)過程中黏土和巖石顆粒運移及化學(xué)結(jié)垢和沉積引起裂縫堵塞、支撐劑在較高的閉合應(yīng)力作用下破碎率增加或嵌入裂縫壁面,壓裂投產(chǎn)生產(chǎn)周期較長的井,裂縫導(dǎo)流能力逐步降低,甚至失去作用。為增產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益開發(fā),迫切需要尋找能“讓老井煥發(fā)新活力”的工藝技術(shù),使這類井能夠提高單井產(chǎn)量,實現(xiàn)油藏增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的開發(fā)目標(biāo)。本文通過國內(nèi)外技術(shù)調(diào)研,結(jié)合油田生產(chǎn)實際,采用重復(fù)壓裂工藝、優(yōu)選井層工作開展現(xiàn)場項目試驗,進(jìn)行增產(chǎn)效果分析、經(jīng)濟(jì)效益評價和工藝技術(shù)總結(jié),為油田開發(fā)后期穩(wěn)油控水、提高采收率提供了思路、積累了技術(shù)經(jīng)驗。

        1 重復(fù)壓裂工藝現(xiàn)狀

        1.1 國內(nèi)外重復(fù)壓裂工藝現(xiàn)狀

        國外早在20 世紀(jì)50 年代就已經(jīng)開始重復(fù)壓裂[1],受當(dāng)時技術(shù)水平與認(rèn)識水平的限制普遍認(rèn)為,重復(fù)壓裂僅是原有水力裂縫的延伸或重新張開已經(jīng)閉合的裂縫,且施工規(guī)模必須大于前次的2~4 倍方可見效。到了20世紀(jì)80年代,在重復(fù)壓裂機制、油藏數(shù)值模擬、壓裂材料、壓裂設(shè)計、施工等方面進(jìn)行研究攻關(guān),獲得的主要認(rèn)識有:①重復(fù)壓裂的水力裂縫方位可能與第一次形成的裂縫方位有所不同,即重復(fù)壓裂可能產(chǎn)生新的水力裂縫;②重復(fù)壓裂應(yīng)重新優(yōu)選壓裂材料;③對于致密油氣藏,重復(fù)壓裂設(shè)計的原則是增加裂縫長度[2]。

        進(jìn)入21世紀(jì),開始向暫堵轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂工藝進(jìn)一步發(fā)展,即“堵老裂縫、壓新裂縫”重復(fù)壓裂工藝,使裂縫轉(zhuǎn)向,即形成新的裂縫[3]。從而采出最小主應(yīng)力方向或接近最小主應(yīng)力方向泄油面積的油氣,實現(xiàn)控水增油。

        1.2 重復(fù)壓裂工藝機理

        由于不同方向的水平應(yīng)力在重復(fù)壓裂施工過程中可產(chǎn)生誘導(dǎo)應(yīng)力,因此新的裂縫將在最小應(yīng)力的方向上逐步形成[4],一般可通過補射孔、使用縫內(nèi)暫堵轉(zhuǎn)向劑配合重復(fù)壓裂施工,實現(xiàn)效益開發(fā)。目前國內(nèi)外的重復(fù)壓裂方法主要包括3 種:原有裂縫延伸、層內(nèi)壓出新裂縫和轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂。

        1.2.1 原有裂縫延伸

        在油井的持續(xù)開采過程中,由于物性條件的逐漸變化,老裂縫加速閉合,滲透率大幅下降,產(chǎn)量減少。對此可通過重復(fù)壓裂施工,對原有的裂縫進(jìn)行延伸并重新填充支撐劑,增大導(dǎo)流能力,恢復(fù)甚至提高油井產(chǎn)量[5]。

        1.2.2 層內(nèi)壓出新裂縫

        由于油層縱向上存在非均質(zhì)性,會導(dǎo)致層內(nèi)矛盾突出,可通過采取補射孔后重復(fù)壓裂改善產(chǎn)液剖面[6],從而取得很好的效果。

        1.2.3 轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂

        在長時間對油田的不斷開采后,油井進(jìn)入高含水期,產(chǎn)油量大幅下降[7]。這種情況下可對老縫進(jìn)行封堵,同時開展重復(fù)壓裂,實現(xiàn)控水增油的目的。而轉(zhuǎn)向劑、暫堵劑[8]的強弱直接影響控水增油的效果,結(jié)合室內(nèi)實驗優(yōu)選轉(zhuǎn)向劑、暫堵劑,能更大程度地對油井進(jìn)行再次開發(fā),增加經(jīng)濟(jì)效益[9]。

        1.3 南翼山油田重復(fù)壓裂工藝研究方向

        結(jié)合南翼山油田過去壓裂施工情況,依據(jù)重復(fù)壓裂控水增油機理,初步確定在以下3 種情況老井上開展重復(fù)壓裂工藝:①初次壓裂失敗,未形成新裂縫;②初次壓裂所造裂縫已失效;③初次壓裂規(guī)模小,需延伸裂縫擴(kuò)大規(guī)模。

        2 重復(fù)壓裂工藝現(xiàn)場應(yīng)用

        以有效提高采油速度為目的,針對因前期儲層改造未成功、施工規(guī)模小、裂縫失效、效果變差等原因造成低產(chǎn)低效的問題,以問題為導(dǎo)向,通過對單井“以往施工規(guī)模、歷史生產(chǎn)動態(tài)、剩余油分布”為主的論證依據(jù)進(jìn)行措施潛力評估,結(jié)合評估結(jié)果,開展“堵老縫、開新縫”的暫堵轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂工藝[10]。

        2.1 重復(fù)壓裂設(shè)計思路

        1)工具:由于南翼山油田油水井生產(chǎn)壓力較低,鉆井時采用壓力等級為35 MPa的套管頭。而根據(jù)新井新層壓裂投產(chǎn)一般施工壓力在40~60 MPa,選用承壓差不低于70 MPa、耐溫不低于70 ℃的壓裂封隔器。同時為了保護(hù)井口和套管,必要時可以打平衡壓,在分段壓裂管柱的設(shè)計上,加入頂封設(shè)計。

        2)液體:參考南翼山油田淺油藏儲層平均溫度57.3 ℃,為降低措施施工泵入液體對儲層的傷害,采用易破膠、殘渣少的低濃度胍膠壓裂液作為主液。考慮到需要在老井老層上提高儲層改造效果,借鑒體積壓裂中的滲析置換理念,試驗滲析驅(qū)油壓裂液體系,加入表面活性劑,經(jīng)室內(nèi)實驗測試在溫度60 ℃的耐溫耐剪切性能良好。

        基液配方:0.25%胍膠+0.02%NaOH+1%KCl+0.2%QGC 表面活性劑;基液pH 值9~10,基液黏度18 mPa·s;交聯(lián)劑:25%低濃度胍膠交聯(lián)劑;交聯(lián)比:100∶2.5;交聯(lián)時間:60~120 s。

        3)泵注:在壓裂施工的前置液階段,為避免裂縫扭曲帶來的加砂困難,加入若干個低砂比支撐劑段塞,以達(dá)到打磨近井地帶裂縫的目的;在攜砂液階段,為有效堵塞老縫、壓開新縫,實現(xiàn)復(fù)雜縫網(wǎng),利用暫堵轉(zhuǎn)向劑配合施工,即壓裂時讓優(yōu)勢通道暫時堵塞,施工結(jié)束后由于暫堵轉(zhuǎn)向劑可以溶解,重新解放老縫;在頂替階段,由于是采用封隔器分段壓裂工藝,為了使分層壓裂滑套順利打開,確保下一層順利施工,采用過頂替技術(shù),杜絕滑套沉砂。

        考慮南翼山油田近年來已經(jīng)成熟的直井縫網(wǎng)壓裂工藝體系,采用大液量、高排量、高砂比施工規(guī)模,以造短寬縫、建立復(fù)雜縫網(wǎng)為目的,設(shè)計參數(shù)見表1。

        表1 直井分段重復(fù)壓裂設(shè)計施工參數(shù)

        4)暫堵劑加量優(yōu)化:隨著縫口暫堵轉(zhuǎn)向液的持續(xù)注入,裂縫內(nèi)濾餅不斷增厚和加長,最后在裂縫內(nèi)形成一定長度和一定滲透率的纖維濾餅充填帶。根據(jù)前期施工數(shù)據(jù)進(jìn)行軟件擬合,得出前期施工形成的裂縫參數(shù);

        計算封堵裂縫的體積:

        式中:H為縫高,m;W為縫寬,m;L為封堵深度,m。

        通過對暫堵材料在溶解性、與壓裂液配伍性、承壓能力等參數(shù)的測定,最終確定南翼山油田裂縫轉(zhuǎn)向需要的暫堵材料配方(表2)。

        表2 暫堵材料復(fù)合承壓能力條件下纖維與顆粒比例

        5)支撐劑:通過對比不同種類支撐劑,依據(jù)室內(nèi)實驗從圓度、硬度、導(dǎo)流能力進(jìn)行分析,由于南翼山淺油藏措施層位較淺,閉合壓力較小,最終選用石英砂(平均粒徑0.425~0.850 mm)作為支撐劑。

        2.2 優(yōu)選井層開展現(xiàn)場試驗

        通過對單井“以往施工規(guī)模、歷史生產(chǎn)動態(tài)、剩余油分布”為主的論證依據(jù)進(jìn)行措施潛力評估,同時評價南翼山IV 油組邊部構(gòu)造應(yīng)用重復(fù)壓裂工藝的效果,在南翼山油田IV 油組構(gòu)造的西北端、東端共計選擇6井次。

        以南淺5-08 井為例,該井位于構(gòu)造東端,且地層壓力系數(shù)在0.5以上,地層能量偏低。電測顯示:通過電測曲線觀察,物性、含油性如圖1所示。

        圖1 南淺5-08井測井解釋成果圖(部分)

        生產(chǎn)情況:2007年9月投產(chǎn),初期日產(chǎn)液6.7 m3,日產(chǎn)油2.6 t,含水60.1%;2014 年5 月補孔壓裂III-58、IV-4、5、10,目前日產(chǎn)液2.8 m3,日產(chǎn)油0.3 t,含水88%,累計產(chǎn)油6 315 t,累計產(chǎn)液14 146 t。

        儲量基礎(chǔ):南淺5-08 井單井控制儲量9 900 t,采出程度63.8%,剩余儲量較豐富。

        鄰井情況:鄰井投產(chǎn)后初期平均日產(chǎn)液11.1 m3,平均日產(chǎn)油2.9 t,目前平均日產(chǎn)液4.4 m3,平均日產(chǎn)油0.6 t。根據(jù)鄰井產(chǎn)液剖面解釋III-58、IV-4、5號小層均有一定產(chǎn)出。

        產(chǎn)吸情況:從吸水剖面分析,IV-4、5、10號小層均有一定能量補充,根據(jù)地層壓力可確定注水見效。

        歷史壓裂情況:具體壓裂施工參數(shù)及特殊情況見表3。

        表3 南淺5-08井歷史壓裂情況

        南淺5-08 井位于構(gòu)造東端,物性、含油性較好,剩余可采儲量較高且地層能量得到一定補充,主力產(chǎn)層未壓開,歷史施工規(guī)模較小,且該井井筒良好,固井質(zhì)量合格,具備重復(fù)壓裂措施潛力。

        2.3 現(xiàn)場實施情況

        本次項目以“改規(guī)模、堵老縫、開新縫”為目的,實施暫堵轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂工藝,共計開展6井次21層段的現(xiàn)場試驗,平均單井日增油1.37 t,當(dāng)年累計增油2 101 t(表4)。

        表4 南淺5-08井等6口井重復(fù)壓裂生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計

        2.3.1 南淺5-08井

        2007、2014 年對該井壓裂投產(chǎn)、補孔壓裂最高施工壓力44.6 MPa,最大排量3.6 m/min,平均單段施工液量110 m3,單段加砂量12 m3。

        2021 年重復(fù)壓裂最高施工壓力55.1 MPa,最大排量6.1 m3,平均單段施工液量178 m3,單段加砂量20 m3,第一、二段前置液中各加入暫堵纖維50 kg、暫堵顆粒(1~5 mm)80 kg。暫堵后第一段起壓3 MPa、第二段有3.8 MPa 起壓,說明有一定效果(圖2)。

        圖2 南淺5-08井壓裂施工實時監(jiān)測曲線圖

        但每段破裂后施工壓力下降較快,分析可能是近井地帶地層存在污染,且地層存在一定的能量虧空。

        重復(fù)壓裂前該井油壓、套壓均為0,日均產(chǎn)油0.2 t,日均產(chǎn)液2.8 m3,含水88%;施工后油壓、套壓分別為0.5、0.6 MPa,日均產(chǎn)油1.2 t,日均產(chǎn)液7 m3,含水80%,日均增油1 t,效果較好。

        2.3.2 南淺22-04-1井

        2015年對該井壓裂投產(chǎn)最高施工壓力42 MPa,最大排量2.4 m/min,平均單段施工液量85 m3,單段加砂量12 m3。2021 年重復(fù)壓裂最高施工壓力57.3 MPa,最大排量6.0 m3,平均單段施工液量267 m3,單段加砂量24.8 m3,第一、二段前置液中各加入暫堵纖維20 kg、暫堵顆粒(1~5 mm)60 kg。暫堵后第一段起壓7.3 MPa、第二段有7.9 MPa 起壓,說明暫堵轉(zhuǎn)向形成新的支縫,構(gòu)成了復(fù)雜縫網(wǎng),重復(fù)壓裂效果明顯。

        重復(fù)壓裂前該井油壓、套壓均為0,日均產(chǎn)油0.3 t,日均產(chǎn)液0.7 m3,含水51%;施工后油壓、套壓均為0.7 MPa,日均產(chǎn)油3.7 t,日均產(chǎn)液8.4 m3,含水47%,日均增油3.4 t,效果較好。

        2.3.3 南淺2-09-1井

        2016 年對該井壓裂投產(chǎn)最高施工壓力28.3 MPa,最大排量3.2 m3,平均單段施工液量134 m3,單段加砂量12 m3。

        2021年重復(fù)壓裂最高施工壓力60 MPa,最大排量6.0 m3,平均單段施工液量185 m3,單段加砂量18.3 m3,第一段前置液中加入暫堵纖維30 kg、暫堵顆粒(1~5 mm)60 kg。暫堵后第一段起壓3.2 MPa,有一定效果。

        重復(fù)壓裂前該井油壓、套壓均為0,日均產(chǎn)油1.7 t,日均產(chǎn)液4.2 m3,含水51%;施工后油壓、套壓均為0.4 MPa,日均產(chǎn)油1.8 t,日均產(chǎn)液4.9 m3,含水55%,效果不明顯。

        2.3.4 南淺23-13-1井

        2015 年對該井壓裂投產(chǎn)最高施工壓力30.5 MPa,最大排量3.4 m3,平均單段施工液量131 m3,單段加砂量8.9 m3。

        2021 年重復(fù)壓裂最高施工壓力57.1 MPa,最大排量5.5 m3,平均單段施工液量160 m3,單段加砂量13.6 m3,第一、二、三段前置液中各加入暫堵纖維35 kg、暫堵顆粒(1~5 mm)85 kg。暫堵后第一、二、三段分別起壓4.2、5.5、7.0 MPa,說明暫堵轉(zhuǎn)向形成新的支縫,構(gòu)成了復(fù)雜縫網(wǎng),重復(fù)壓裂效果明顯。

        但第一段暫堵后施工壓力下降較快,結(jié)合測井解釋分析該層物性一般,可能存在溝通老縫,導(dǎo)致施工壓力快速下降。

        重復(fù)壓裂前該井油壓、套壓均為0,日均產(chǎn)油1.3 t,日均產(chǎn)液5.6 m3,含水72%;施工后油壓、套壓均為0.5 MPa,日均產(chǎn)油2.1 t,日均產(chǎn)液5.6 m3,含水55%,日均增油0.8 t,有一定效果。

        2.3.5 南淺23-06-1井

        2016 年對該井壓裂投產(chǎn)最高施工壓力40.1 MPa,最大排量3.6 m3,平均單段施工液量108 m3,單段加砂量10 m3。

        2021 年重復(fù)壓裂最高施工壓力62.5 MPa,最大排量6.0 m3,平均單段施工液量230 m3,單段加砂量18.3 m3,第一、二、三段前置液中各加入暫堵纖維20 kg、暫堵顆粒(1~5 mm)60 kg。暫堵后第一、二、三段分別起壓5、3、6.5 MPa,說明暫堵轉(zhuǎn)向形成新的支縫,構(gòu)成了新的復(fù)雜縫網(wǎng),重復(fù)壓裂取得了一定效果。

        重復(fù)壓裂前該井油壓、套壓均為0,日均產(chǎn)油0.5 t,日均產(chǎn)液1.2 m3,含水52%;施工后油壓、套壓均為0.4 MPa,日均產(chǎn)油2.5 t,日均產(chǎn)液5.6 m3,含水45%,日均增油2 t,效果較好。

        2.3.6 南淺23-05-1井

        2016年對該井壓裂投產(chǎn)最高施工壓力47 MPa,最大排量4 m3,平均單段施工液量139 m3,單段加砂量14 m3。

        2021 年重復(fù)壓裂最高施工壓力57.1 MPa,最大排量6.0 m3,平均單段施工液量188 m3,單段加砂量16.1 m3,第一、三、四段前置液中各加入暫堵纖維50 kg、暫堵顆粒(1~5 mm)100 kg。暫堵后第一、三、四段分別起壓6.4、0.8、1.3 MPa,暫堵后起壓較小,但結(jié)合監(jiān)測曲線分析,暫堵后施工壓力下降緩慢,說明存在新支縫被打開,重復(fù)壓裂有一定效果。

        重復(fù)壓裂前該井油壓、套壓均為0,日均產(chǎn)油1.1 t,日均產(chǎn)液2.5 m3,含水52%;施工后油壓、套壓均為0.6 MPa,日均產(chǎn)油2.3 t,日均產(chǎn)液7 m3,含水60%,日均增油1.2 t,效果較好。

        2.4 經(jīng)濟(jì)效益評價

        南淺5-08 井等6 口重復(fù)壓裂井平均單井壓裂施工費用70.73 萬元,共計費用424.39 萬元。重復(fù)壓裂后單井日均增油1.37 t,當(dāng)年累計增油2 101 t。以油價3 175 元/t 計算,回收667.12 萬元,盈利約242.73萬元(表5),當(dāng)年投資回報率157.2%。

        表5 南淺5-08井等6口井重復(fù)壓裂經(jīng)濟(jì)效益評價數(shù)據(jù)統(tǒng)計

        3 結(jié)論

        1)南翼山油田淺油藏多數(shù)油井生產(chǎn)過程中存在近井地帶結(jié)垢、砂堵或裂縫閉合可能性,結(jié)合施工情況分析,多數(shù)井起縫壓力均較高、暫堵轉(zhuǎn)向過程中存在升壓且壓降較低,重復(fù)壓裂工藝在開新縫上取得了一定效果。

        2)對比一般壓裂工藝,重復(fù)壓裂使用暫堵轉(zhuǎn)向技術(shù),在針對老井老層的施工過程中,實現(xiàn)堵老縫、壓新縫,從而采出最小主應(yīng)力方向或接近最小主應(yīng)力方向泄油面積的油氣,達(dá)到了更充分改造生產(chǎn)儲層的目的,實現(xiàn)了老井的增產(chǎn)增油。

        3)南翼山油田淺油藏2016 年以前的老井在措施改造時排量較低(3~4 m3/min)、單段液量較?。?0~140 m3),造縫長約40 m、縫高約12 m。現(xiàn)結(jié)合縫網(wǎng)壓裂技術(shù),重復(fù)壓裂施工時排量達(dá)到6~7 m3,單段液量160~220 m3,模擬縫長達(dá)到55 m、縫高達(dá)到16 m,提高了措施改造面積和縫網(wǎng)復(fù)雜程度。

        4)在開發(fā)過程中多種因素導(dǎo)致油井附近應(yīng)力場發(fā)生變化,因此通過暫堵劑實現(xiàn)水平最大應(yīng)力方向上的壓力阻擋可改變裂縫起縫方位,使重復(fù)壓裂打開新縫和縫內(nèi)轉(zhuǎn)向,但無法人工控制裂縫轉(zhuǎn)向角度及方位。下步計劃在實施重復(fù)壓裂時開展微地震監(jiān)測解釋工作,進(jìn)一步評價論證新縫開啟方位、論證重復(fù)壓裂中暫堵轉(zhuǎn)向有效性。

        5)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益評價當(dāng)年投資回報率約157.2%,考慮遞減,施工后1 年的投資回報率約207.1%,施工后2 年的投資回報率約273.5%,具備大范圍推廣的可行性。

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