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        INEOS聚丙烯生產(chǎn)工藝控制及運(yùn)行問題的處置

        2023-09-25 02:44:42李新昌范新梟牛天宇劉道勛
        化工技術(shù)與開發(fā) 2023年9期
        關(guān)鍵詞:催化劑

        孫 林,李新昌, 范新梟, 牛天宇, 劉道勛

        (中國石油廣西石化,廣西 欽州535000)

        1 INEOS氣相法工藝簡介

        INEOS氣相法聚丙烯裝置采用液相進(jìn)料、氣態(tài)反應(yīng),用丙烯的氣化帶走反應(yīng)熱量,反應(yīng)器無需夾套和內(nèi)部撤熱設(shè)備,可在近似于活塞流式的臥式攪拌床反應(yīng)器內(nèi)生產(chǎn)高橡膠含量的產(chǎn)品,反應(yīng)器的壓力較低,動設(shè)備少,流程短,因此產(chǎn)品單耗和能耗較低。

        該工藝的一個重要特征,是可以通過停止催化劑和氧氮混合氣體的注入而快速平穩(wěn)地終止聚合反應(yīng),反應(yīng)器系統(tǒng)的操作安全,裝置的開停車和轉(zhuǎn)產(chǎn)快速簡便。采用2個反應(yīng)器串聯(lián),可生產(chǎn)多種牌號的聚丙烯產(chǎn)品。

        具體的工藝流程如下:精制后的丙烯加入第一反應(yīng)器中,在主催化劑、助催化劑、改性劑的共同作用下,生成聚丙烯粉末。反應(yīng)器頂部的氣相丙烯經(jīng)過旋風(fēng)分離器后,進(jìn)入第一反應(yīng)器頂部的冷凝器進(jìn)行部分冷凝。冷凝下來的丙烯與補(bǔ)充的新鮮丙烯由急冷液泵送回反應(yīng)器,噴灑到PP粉末床層上,以撤去反應(yīng)熱。反應(yīng)器未冷凝的氣體被壓縮并循環(huán)至第一反應(yīng)器底部。第一反應(yīng)器根據(jù)壓力差,通過2條交替運(yùn)行的氣鎖器程序控制系統(tǒng),以脈沖的方式將粉料送入第二反應(yīng)器。

        第二反應(yīng)器的操作系統(tǒng)和第一反應(yīng)器基本相同。第二反應(yīng)器中還要另外加入新鮮的原料(生產(chǎn)均聚物時加入丙烯,生產(chǎn)共聚物和抗沖物時加入丙烯和乙烯),這些原料與來自氣鎖器系統(tǒng)的粉末一起加入第二反應(yīng)器中。第二反應(yīng)器中無需加入催化劑,將氫氣加入循環(huán)氣流中,以控制最后生成粉末的MFR。同時還要加入O2/N2抑制劑,以控制第二反應(yīng)器的負(fù)荷,進(jìn)而控制最終產(chǎn)品中的橡膠含量。

        粉末從二反末端排出,依靠壓差,與丙烯氣一同輸送至氣體膨脹袋濾器,經(jīng)減壓分離后,粉料依靠重力到脫氣倉,脫氣倉底部通入濕氮氣以使聚合粉末失活。脫活的聚合物粉末被密閉的氮氣輸送系統(tǒng)輸送至擠壓造粒機(jī),混入一定的添加劑后進(jìn)行擠壓造粒。分離后的氣相返回尾氣回收壓縮機(jī),被壓縮后送入二反繼續(xù)參與反應(yīng)。工藝流程如圖1所示。

        圖1 INEOS氣相聚丙烯裝置工藝簡圖

        2 反應(yīng)工藝的控制參數(shù)

        2.1 反應(yīng)器溫度

        INEOS氣相法聚丙烯工藝的反應(yīng)熱經(jīng)由丙烯的氣化被帶走。循環(huán)氣從反應(yīng)器底部進(jìn)入,急冷液從上部的12個噴嘴向下噴灑霧狀的丙烯,在反應(yīng)器內(nèi)形成不斷流化的狀態(tài),使得催化劑能均勻分布。反應(yīng)器的溫度通??刂圃?6℃左右,反應(yīng)器的溫度與急冷液的進(jìn)料流量構(gòu)成串級控制,根據(jù)實際溫度與設(shè)定溫度的差別,計算出所需的急冷液用量,從而調(diào)節(jié)各區(qū)的丙烯進(jìn)料量,進(jìn)而維持反應(yīng)器溫度的穩(wěn)定。當(dāng)某一區(qū)的反應(yīng)溫度偏差太大、急冷液閥門持續(xù)增大、反應(yīng)溫度來回波動時,就需要內(nèi)操人員多次小開度地進(jìn)行手動干預(yù)。在干預(yù)的過程不能大幅度改變急冷液的流量,否則會導(dǎo)致爆聚或粉料床層濕床,進(jìn)而產(chǎn)生條狀料、塊狀料,堵塞下游的物料輸送系統(tǒng)。若反應(yīng)太過劇烈或反應(yīng)無法控制時,通常使用4.5%mol的氧氮抑制劑進(jìn)行氧殺,以減緩聚合反應(yīng)的進(jìn)行。

        2.2 反應(yīng)器壓力

        使用溫水系統(tǒng)給循環(huán)氣撤熱時,溫水系統(tǒng)通過循環(huán)氣的部分冷凝來控制反應(yīng)壓力。隨著反應(yīng)的進(jìn)行,反應(yīng)器內(nèi)的不凝氣會聚集,影響產(chǎn)率且反應(yīng)壓力會波動,此時應(yīng)開大OG線進(jìn)行排放,根據(jù)冷凝線上的露點溫度,控制OG的開度與排放時間,以此維持反應(yīng)器壓力的穩(wěn)定。

        2.3 反應(yīng)器料位

        反應(yīng)器床層的料位通??刂圃?0%±5%,經(jīng)驗值一般在72%。床層料位太高,存留在粉料中的催化劑含量增加,反應(yīng)活性會增強(qiáng),反應(yīng)產(chǎn)率會增大。床層料位上漲過快,若氣鎖器出現(xiàn)故障,DCS操作人員手動出料不及時,反應(yīng)器床層會發(fā)生料位紊亂,造成粉末夾帶,甚至導(dǎo)致反應(yīng)器飛溫,反應(yīng)得不到有效控制,會造成嚴(yán)重后果。床層料位太低時,反應(yīng)產(chǎn)率太低,反應(yīng)物料在第一反應(yīng)器的停留時間不夠,未反應(yīng)的催化劑得不到有效反應(yīng),到達(dá)第二反應(yīng)器會繼續(xù)參與反應(yīng),導(dǎo)致二反的負(fù)荷不易控制,負(fù)荷波動的同時,會影響乙烯與氫氣的加入量,最終會影響產(chǎn)品質(zhì)量。另外,若床層料位太低,門式攪拌器不能完全浸沒在粉料中,急冷液會噴灑到攪拌器本體,長此以往會產(chǎn)生不利影響。在第二反應(yīng)器中持續(xù)加入一定量的氧氮抑制劑,可維持二反的負(fù)荷穩(wěn)定,進(jìn)而維持床層料位的穩(wěn)定,在生產(chǎn)抗沖共聚物的過程中,控制乙烯的加入量,可以將橡膠含量控制在合理的范圍內(nèi)。

        2.4 反應(yīng)器熔指

        反應(yīng)器熔指可通過H2/C3H6的比值來控制。氫氣進(jìn)料通過2個閥門控制,一個是大流量進(jìn)料閥,一個是小流量進(jìn)料閥。在開車階段建立反應(yīng)器氣相組分的過程中,采用大流量進(jìn)料,可使反應(yīng)器內(nèi)的氫氣組分迅速達(dá)到經(jīng)驗值,投用主催化劑后,產(chǎn)品能更快更好地達(dá)到目標(biāo)值,也能讓操作人員更好地調(diào)整工藝參數(shù),減少過渡料的生成。

        2.5 三劑進(jìn)料

        INEOS氣相法工藝通常是將SPG催化劑與CDI催化劑按一定比例加入反應(yīng)器。加入SPG催化劑后,反應(yīng)較只加入CDI催化劑時更平穩(wěn),活性略低且流動性好,無塊料生成。SPG催化劑的抗雜質(zhì)干擾能力差,收率略低[2]。按催化劑泵的流量設(shè)定值,對烷基鋁泵的流量進(jìn)行控制,按烷基鋁泵的流量設(shè)定值對改性劑泵的流量進(jìn)行控制,對確保產(chǎn)品性能的良好非常重要。

        由于催化劑漿液的黏度較大,易堵塞往復(fù)式正排量泵中的止回閥,因此主催化劑使用九級旋進(jìn)式空腔泵進(jìn)行輸送。該泵可產(chǎn)生非常高的壓力,能使催化劑和緩運(yùn)動而不會造成顆粒破碎,催化劑儲存罐得以在相對低的氮封壓力下進(jìn)行操作。

        3 出現(xiàn)的問題及解決措施

        3.1 入口換熱器內(nèi)漏引起氣體膨脹袋濾器聯(lián)鎖

        國內(nèi)同類生產(chǎn)裝置曾經(jīng)出現(xiàn)過因氣體膨脹袋濾器的壓力持續(xù)升高直至達(dá)到聯(lián)鎖值,尾氣循環(huán)氣壓縮機(jī)的入口壓力不穩(wěn)定,引起裝置反復(fù)停車,無法長周期運(yùn)行的情況。打開氣體膨脹袋濾器后發(fā)現(xiàn)無堵塞,反復(fù)清理壓縮機(jī)入口的過濾器濾袋、更換孔徑更小的濾袋后問題仍未得到解決。停車仔細(xì)觀察后發(fā)現(xiàn),壓縮機(jī)入口的錐形濾網(wǎng)壁粘附了一層黏稠物質(zhì),且壓縮機(jī)入口的冷卻器有輕微滲漏的鐵銹痕跡。分析化驗后發(fā)現(xiàn),入口濾網(wǎng)上的黏稠物為Al2O3,確認(rèn)是未反應(yīng)完的殘余三乙基鋁隨著氣相返回到壓縮機(jī)中,與E309滲漏的霧狀水發(fā)生反應(yīng),生成了Al2O3并粘附于入口錐形濾網(wǎng),影響了壓縮機(jī)的入口壓力,導(dǎo)致氣體膨脹袋濾器始終處于泄壓不暢的狀態(tài),進(jìn)而影響了裝置的正常運(yùn)行。

        為此,在日常生產(chǎn)中要定期檢查冷卻器有無泄漏。要利用停車窗口期進(jìn)行封漏堵漏,對換熱器特別是頂部冷凝器要定期檢查。根據(jù)經(jīng)驗,換熱器的運(yùn)行壽命一般為6年,因此要提早做好配品備件的采購,避免影響裝置的長周期運(yùn)行。

        3.2 氣鎖器跳停

        氣鎖器將第一反應(yīng)器的粉料通過順序控制器輸送到第二反應(yīng)器,在生產(chǎn)抗沖共聚物時,可防止2個反應(yīng)器的氣相組分發(fā)生互串,避免氣鎖器的料位增高。若氣鎖器的出料不穩(wěn),二反生產(chǎn)負(fù)荷的波動大,會加大二反的氫氣丙烯比、產(chǎn)率比等參數(shù)的控制難度。產(chǎn)率比的變化大時,會引起乙烯含量和二反中橡膠含量的變化,最終影響產(chǎn)品的剛性和耐沖擊性。

        在運(yùn)行的過程中,氣鎖器常會因閥門卡澀、儀表故障等原因跳停。一旦氣鎖器出現(xiàn)跳停,就要按照程序步驟立刻手動出料,為此DCS操作人員必須熟練掌握氣鎖器手動出料的操作細(xì)節(jié),在維持一反料位的同時,要確保二反負(fù)荷的穩(wěn)定。

        3.3 一反料位高引起急冷液泵堵塞

        國內(nèi)同類裝置在裝置聯(lián)鎖停車的過程中,因未能有效控制氧氮抑制劑的注入量,儀表人員提前關(guān)閉了測量粉料床層的核源,殘余在粉料床層中的催化劑繼續(xù)反應(yīng),引起床層料位持續(xù)升高,在循環(huán)氣的夾帶下,大量粉料進(jìn)入頂部冷凝器,繼而進(jìn)入頂部分離器,堵塞了急冷液泵的入口過濾器,損壞了急冷液泵的機(jī)封,造成裝置停車數(shù)日。

        因此在遇到突發(fā)情況需要緊急停車時,一定要向反應(yīng)器中大量注入氧氮抑制劑,以將反應(yīng)完全殺死,同時要將反應(yīng)器內(nèi)的床層料位和反應(yīng)器壓力盡可能地降低至安全值。

        3.4 三劑注入噴嘴堵塞

        三劑噴嘴堵塞是同類裝置普遍存在的問題,堵塞的噴嘴只能待停車后再處理。在生產(chǎn)高熔指抗沖聚丙烯的過程中,曾出現(xiàn)過三劑噴嘴突然失去流量的情況,反復(fù)加大沖洗丙烯的流量仍無法恢復(fù)三劑進(jìn)料,擠壓緩沖料倉的料位低至接近聯(lián)鎖值。若擠壓機(jī)聯(lián)鎖停車,高熔指的產(chǎn)品會導(dǎo)致擠壓機(jī)的開車相當(dāng)困難。萬分緊急的情況下,現(xiàn)場人員打開注入噴嘴處的導(dǎo)淋,利用反應(yīng)器內(nèi)的壓力反沖擊噴嘴,才疏通了三劑噴嘴,避免了裝置的非計劃停車。

        噴嘴堵塞的主要原因是加入催化劑的過程中不慎帶入了雜質(zhì),所以三劑裝填人員一定要做好過程管控,在連接催化劑桶與法蘭結(jié)口前,先用干凈的抹布清理掉法蘭和閥門處的油污、四氟帶等雜質(zhì),再將干凈的2~2.5mm濾網(wǎng)安裝在桶與法蘭的連接處,以起到過濾作用。另外停車后要加大催化劑注入管線的礦物油沖洗量,以將殘余在管線內(nèi)的催化劑全部沖入反應(yīng)器,防止催化劑在停車后沉積于管線的一些死角,在下次開車時堵塞噴嘴。停車時要盡快對反應(yīng)器進(jìn)行泄壓,確保反應(yīng)器內(nèi)的壓力低于界區(qū)丙烯的壓力,以防止循環(huán)氣和粉末倒串而堵塞三劑噴嘴。日常工作中,要利用停車窗口期,對三劑噴嘴進(jìn)行檢查、疏通、更換。

        另外在寒冷的北方,若催化劑房間的暖通設(shè)施不夠,放在滾筒器上的桶裝催化劑得不到充分混合,會影響催化劑注入罐的攪拌效果,不僅會引起產(chǎn)率波動,也會導(dǎo)致注入噴嘴處的流量不暢甚至堵塞,因此夜間巡檢人員一定要注意房間的溫度情況。

        4 結(jié)論

        綜上所述,INEOS氣相法聚丙烯工藝生產(chǎn)的關(guān)鍵,是控制好聚合反應(yīng),操作人員在調(diào)整某項參數(shù)時,一定要認(rèn)真思考會引起哪些相關(guān)參數(shù)的變化,是否會對全系統(tǒng)造成影響。遇到突發(fā)情況要采取積極措施,確保裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行。

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