張超平
(中國石油廣西石化公司生產(chǎn)一部,廣西 欽州 535008)
某煉廠3.5Mt·a-1重油催化裂化裝置配套的液態(tài)烴脫硫單元的處理能力為0.62Mt·a-1,設(shè)計(jì)的貧胺液加注量為4.24t·h-1,堿液加注量為0.04m3·h-1,液態(tài)烴的硫含量≤20mg·m-3[1-2]。催化產(chǎn)出的液態(tài)烴經(jīng)脫硫抽提、硫醇抽提、水洗等流程脫硫合格后,作為產(chǎn)品送出裝置。原油的重質(zhì)化和劣質(zhì)化日益加重,使得原料中的硫、氮、重金屬等的含量有明顯上漲,導(dǎo)致液態(tài)烴脫硫單元持續(xù)高負(fù)荷運(yùn)行,嚴(yán)重時甚至超負(fù)荷,造成液態(tài)烴產(chǎn)品的硫含量超標(biāo)。本文根據(jù)液態(tài)烴脫硫系統(tǒng)現(xiàn)有的處理能力,從催化原料性質(zhì)、催化劑活性、吸收油氣比、解吸氣量、堿液濃度等方面,分析了催化液態(tài)烴產(chǎn)品硫含量超標(biāo)的原因,并提出了相應(yīng)的優(yōu)化措施,措施實(shí)施后效果良好。
圖1是裝置流程簡圖。自反應(yīng)器來的裂化油從分餾塔下部進(jìn)入,在分餾塔內(nèi)分離出富氣、粗汽油、輕柴油、回?zé)捰图坝蜐{。富氣經(jīng)氣壓機(jī)加壓后,與解吸塔頂?shù)臍饧拔账椎挠突旌希?jīng)冷卻分離后,富氣進(jìn)入吸收塔下部,粗汽油及補(bǔ)充吸收劑則分別從吸收塔上部的不同位置打入,與氣體逆流接觸并吸收富氣中的液態(tài)烴組分。飽和的吸收油送入解吸塔以脫除C2及C2以下組分。C2及C2以下組分作為解吸氣,送至氣壓機(jī)出口與富氣混合。脫除C2及C2以下組分的脫乙烷汽油則送入穩(wěn)定塔,進(jìn)一步分離出液態(tài)烴和穩(wěn)定汽油。穩(wěn)定汽油一部分送出裝置,另一部分作為吸收塔的補(bǔ)充吸收劑。液態(tài)烴從穩(wěn)定塔的頂部抽出送入液態(tài)烴脫硫抽提塔下部,在塔內(nèi)與上部進(jìn)入的貧胺液逆流接觸,脫除H2S。脫硫后的液態(tài)烴送至硫醇抽提系統(tǒng),進(jìn)入一級纖維膜反應(yīng)器頂部與循環(huán)堿液接觸,所有的H2S和大部分硫醇被抽提到堿液內(nèi)。反應(yīng)后的液態(tài)烴繼續(xù)送入二級纖維膜反應(yīng)器進(jìn)行二次抽提,以確保液態(tài)烴產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。
圖1 裝置流程簡圖
一級硫醇抽提沉降罐出來的堿液送入堿液再生塔進(jìn)行氧化再生,再生后的堿液與新鮮堿液一同注入二級纖維膜反應(yīng)器,加以循環(huán)利用。二級脫硫醇后的液態(tài)烴從沉降罐抽出送入水洗纖維膜反應(yīng)器與除鹽水接觸,水洗除去液態(tài)烴中夾帶的微量堿液。合格的液態(tài)烴作為產(chǎn)品送出裝置。水洗沉降罐中的堿性水與再生堿液的廢水匯合排至含油污水處理廠。
脫除液態(tài)烴中的硫化氫采用的是典型的醇胺法脫硫工藝。采用美國Merichem公司特許使用的THIOLEXSM、AQUAFININGSM以及REGENSM工藝技術(shù)脫除液態(tài)烴中的硫醇,使其符合民用液態(tài)烴的標(biāo)準(zhǔn)。
在脫硫塔內(nèi),以30wt%的MDEA溶液為吸收劑,貧胺液與液態(tài)烴逆流接觸,將液態(tài)烴中的硫化氫和部分二氧化碳吸收下來,使液態(tài)烴得到凈化。
MDEA與H2S的反應(yīng):
MDEA與CO2的反應(yīng):
上式中R為-CH2CH2OH。
THIOLEXSM系統(tǒng)將輕烴物料中的輕硫醇(C1~C4硫醇)以及低含量的酸性氣體(H2S和CO2)抽提出來,生產(chǎn)出符合要求的精制烴?;瘜W(xué)反應(yīng)式如下:
REGENSM系統(tǒng)在氧氣及鈷酞箐催化劑存在的條件下,將Na2S轉(zhuǎn)化為硫代硫酸鈉(Na2S2O3),并將硫醇鈉(RSNa)轉(zhuǎn)化為二硫化物?;瘜W(xué)反應(yīng)式如下:
1)該煉廠催化液態(tài)烴產(chǎn)品硫含量的控制指標(biāo)為≤20mg·m-3。催化原料的硫含量設(shè)計(jì)指標(biāo)為0.4%(w/w)。因催化進(jìn)料出現(xiàn)重質(zhì)化及劣質(zhì)化,原料的硫含量達(dá)到了0.60%~0.65%(w/w),吸收穩(wěn)定系統(tǒng)保持設(shè)計(jì)值卡邊操作,且未及時調(diào)整各系統(tǒng)操作參數(shù),存在過度吸收和解吸不足的現(xiàn)象,導(dǎo)致脫硫前液態(tài)烴的硫含量持續(xù)增高。
2)脫硫抽提設(shè)計(jì)的貧胺液加注量為4.24t·h-1,實(shí)際運(yùn)行值為8t·h-1;液態(tài)烴脫硫醇單元堿液的加注量設(shè)計(jì)值為0.04m3·h-1,實(shí)際運(yùn)行值為0.25m3·h-1,液態(tài)烴脫硫單元處于高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),抗波動能力弱。脫硫前,液態(tài)烴的硫含量持續(xù)增高,系統(tǒng)的脫硫能力不足,導(dǎo)致液態(tài)烴產(chǎn)品的硫含量超標(biāo)。
由于原料的硫含量達(dá)到0.60%~0.65%(w/w),超過設(shè)計(jì)值0.4%(w/w),吸收穩(wěn)定系統(tǒng)保持卡邊操作,導(dǎo)致脫硫前的液態(tài)烴硫含量持續(xù)保持在高位。液態(tài)烴脫硫單元處于高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),抗波動能力弱,易受到液態(tài)烴中高濃度H2S的沖擊,導(dǎo)致產(chǎn)品不合格。
催化劑活性的提高,使得汽油和液態(tài)烴的收率增加,但液態(tài)烴收率的增幅較為平緩。若催化劑的活性過高,反應(yīng)會形成過度裂化,汽油收率會出現(xiàn)極大值,即先上升后下降,液態(tài)烴的收率則有明顯增加[3]。該廠催化裂化裝置保持高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),隨著反再系統(tǒng)催化劑的活性上升,汽油收率從40%(w/w)上漲至43%(w/w),液化氣收率從15.4%(w/w)上漲至16.1%(w/w),脫硫前液態(tài)烴的H2S含量大幅上漲。
油氣比是指吸收油量(粗汽油和穩(wěn)定汽油之和)與進(jìn)塔壓縮富氣之比[4]。吸收塔設(shè)計(jì)的油氣比為3,實(shí)際運(yùn)行的油氣比約為2.75。隨著汽油收率上漲,吸收塔的油氣比大幅升高,吸收塔頂?shù)呢殮饬看蠓档停瑢⒋罅康牟荒龤饧癏2S吸收到飽和吸收油中,吸收塔存在過吸收現(xiàn)象。
解吸塔的解吸氣量設(shè)計(jì)值為57t·h-1,實(shí)際運(yùn)行控制在60t·h-1。由于吸收塔存在過吸收,而解吸塔的解吸氣量不足,導(dǎo)致解吸效果差。解吸塔未能及時調(diào)整操作,導(dǎo)致液態(tài)烴中的H2S含量過高,影響了液態(tài)烴脫硫醇單元的反應(yīng)效果,導(dǎo)致液態(tài)烴的總硫含量偏高。
從硫化氫和硫醇的脫除原理可知,未脫除的H2S會繼續(xù)與NaOH反應(yīng)生成Na2S,從而降低NaOH的濃度。再生1mol的NaOH需要2mol的Na2S,而且Na2S2O3易在系統(tǒng)中積累,難以置換,導(dǎo)致堿液的有效成分和液態(tài)烴中硫醇的脫除率降低。另外,Na2S的再生耗氧量是RSNa的4倍,H2S進(jìn)入液態(tài)烴脫硫醇系統(tǒng)后,堿液再生需消耗更多的氧氣,導(dǎo)致堿液的再生效果差,不能完全再生堿液中的Na2S和RSNa。Na2S和RSNa均屬于強(qiáng)堿性化合物,在采用酸堿滴定法分析堿液中的NaOH濃度時,Na2S和RSNa會被認(rèn)為是NaOH而干擾堿液濃度的實(shí)際分析數(shù)據(jù),導(dǎo)致液態(tài)烴堿洗脫硫醇的能力不足,最終引起液態(tài)烴的硫含量超標(biāo)。
在現(xiàn)有工藝條件下,降低催化液態(tài)烴的硫含量,主要以調(diào)整裝置各單元的控制參數(shù)為切入點(diǎn)。若吸收穩(wěn)定系統(tǒng)受控,則可集中調(diào)節(jié)吸收塔的補(bǔ)充吸收劑量、解吸塔的解吸氣量以及液態(tài)烴脫硫系統(tǒng),否則要通過源頭調(diào)控來降低汽油收率,從而降低后部系統(tǒng)的處理負(fù)荷。主要控制參數(shù)的調(diào)整如下:
1)反應(yīng)系統(tǒng):降低反應(yīng)溫度1℃,控制反應(yīng)溫度為517℃;適當(dāng)降低進(jìn)料量和回?zé)捰土?;調(diào)整新鮮催化劑的加注量,控制催化劑活性為58%~60%;降低汽油和液態(tài)烴的收率。
2)吸收穩(wěn)定系統(tǒng):控制粗汽油進(jìn)吸收塔的溫度≤40℃;吸收塔頂溫度為(44±1)℃;補(bǔ)充吸收劑加注量≤36t·h-1;解吸塔底溫度≥128℃;解吸氣量≥80t·h-1,以避免液態(tài)烴出現(xiàn)過度吸收以及解吸氣解吸不足的情況。
3)脫硫抽提系統(tǒng):提高脫硫抽提胺液的加注量,控制液態(tài)烴脫硫塔貧胺液量≥12t·h-1,提高硫化氫的脫除效果。
4)硫醇抽提系統(tǒng):對硫醇抽提系統(tǒng)進(jìn)行置換,加大硫醇抽提系統(tǒng)新鮮堿液的補(bǔ)充量,提高堿液濃度,控制堿液濃度≥14%,控制循環(huán)堿液量≥19t·h-1,提高堿洗脫硫醇的效果。
表1為優(yōu)化前后主要控制參數(shù)的對比,優(yōu)化前后的數(shù)據(jù)取10d相同時段的數(shù)據(jù)平均值。從表1可知,優(yōu)化前后,汽油收率和貧氣量的變化明顯。其中反應(yīng)溫度下降了1℃,進(jìn)料量下降了6t·h-1,回?zé)捰土肯陆?1t·h-1,催化劑活性下降3%,粗汽油量下降13t·h-1,補(bǔ)充吸收劑量下降15t·h-1,富氣量下降704Nm3·h-1,貧氣量上漲1646Nm3·h-1,吸收塔頂溫度上升1℃,解吸氣量上漲20t·h-1,解吸塔底溫度上升3℃,穩(wěn)定塔底溫度下降2℃,貧胺液量上漲4t·h-1,循環(huán)堿液量上漲2t·h-1,再生堿液濃度提高4%。以上關(guān)鍵控制參數(shù)均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),液態(tài)烴的硫含量降低,產(chǎn)品質(zhì)量合格,裝置實(shí)現(xiàn)了安全平穩(wěn)長周期運(yùn)行。
表1 優(yōu)化前后主要控制參數(shù)的對比
表2為液態(tài)烴脫硫前的優(yōu)化前后數(shù)據(jù)對比。從表2可知,優(yōu)化后,由于汽油收率和補(bǔ)充吸收劑用量降低,同時解吸氣量較充足,脫硫前液態(tài)烴的硫含量有明顯下降,硫含量的平均值由698mg·m-3下降至83mg·m-3,下降了88%。
表2 液態(tài)烴脫硫前的優(yōu)化前后數(shù)據(jù)對比 /mg·m-3
表3為液態(tài)烴脫硫后的優(yōu)化前后數(shù)據(jù)對比。從表3可知,優(yōu)化后,液態(tài)烴脫硫單元處理的負(fù)荷下降,脫硫抽提洗滌量、硫醇抽提系統(tǒng)循環(huán)量以及堿液濃度得到提高,脫硫后液態(tài)烴的硫含量從平均值64mg·m-3下降至9mg·m-3,下降了86%,脫硫效果顯著。
表3 液態(tài)烴脫硫后的優(yōu)化前后數(shù)據(jù)對比 /mg·m-3
1)若系統(tǒng)安全受控,則可集中調(diào)整吸收塔補(bǔ)充吸收劑和解吸塔解吸氣的流量,降低脫硫前的液態(tài)烴硫含量,從而降低液態(tài)烴脫硫單元的負(fù)荷,同時提高脫硫抽提量及堿洗循環(huán)量,確保脫硫后的液態(tài)烴產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。
2)若系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)行,影響裝置的安全生產(chǎn),則應(yīng)適當(dāng)降低處理量和催化劑活性,減少汽油產(chǎn)量,為后部處理騰出操作彈性空間。
3)硫醇抽提系統(tǒng)形成的Na2S和RSNa屬于堿性化合物,若分析數(shù)據(jù)異常增高,應(yīng)考慮H2S在脫硫抽提系統(tǒng)中未得到充分抽提,使得硫醇抽提系統(tǒng)的堿液實(shí)際濃度出現(xiàn)降低。此時應(yīng)加強(qiáng)硫醇抽提系統(tǒng)的置換,提高堿液循環(huán)量及新鮮堿液的加注量。
4)對反應(yīng)溫度、催化劑活性、補(bǔ)充吸收劑、解吸氣、脫硫抽提、硫醇抽提等主要控制參數(shù)進(jìn)行調(diào)整后,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),降低了液態(tài)烴的硫含量,確保了裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行。
5)液態(tài)烴硫含量的控制指標(biāo)為≤20mg ·m-3,優(yōu)化系統(tǒng)參數(shù)后,脫硫前液態(tài)烴的硫含量從平均值698mg·m-3下降至83mg·m-3,脫硫后液態(tài)烴的硫含量從平均值64mg·m-3下降至9 mg·m-3,液態(tài)烴產(chǎn)品的硫含量能持續(xù)保持在10mg·m-3以下。