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        武山銅礦全尾膏體充填系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2023-09-19 05:46:54許高鋒王鑫劉鐵軍熊根
        關(guān)鍵詞:全尾砂膏體尾砂

        許高鋒,王鑫,劉鐵軍,熊根

        (1.中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司,江西南昌 330038;2.江銅集團(tuán)武山銅礦,江西瑞昌 332000)

        為了滿足采礦工藝發(fā)展的需要,緩解礦山地壓,減少尾礦庫庫容,保護(hù)環(huán)境,礦山充填技術(shù)得以逐步發(fā)展起來。 目前, 礦山充填技術(shù)主要分為全尾砂充填、分級尾砂充填、塊石砂漿膠結(jié)充填、碎石水泥漿膠結(jié)充填和膏體泵送充填等類型, 其中尾砂充填技術(shù)在金屬礦山得到了廣泛推廣應(yīng)用。研究發(fā)現(xiàn),在灰砂比確定的情況下, 充填體的強(qiáng)度與料漿濃度在一定范圍內(nèi)呈正相關(guān)關(guān)系,即充填料漿濃度越高,對于充填體強(qiáng)度的增長越有利。在同樣的強(qiáng)度要求下,提高充填料漿濃度能大大減少水泥用量, 降低充填成本,并解決采場脫水等一系列的問題[1]。因此,提高充填料漿濃度成為充填技術(shù)發(fā)展的主線, 膏體充填技術(shù)就是在此思路的啟發(fā)下發(fā)展而來的綠色開采新技術(shù),并逐步成為礦山充填技術(shù)的發(fā)展方向。本文以武山銅礦全尾膏體充填系統(tǒng)設(shè)計(jì)為例, 探討膏體充填技術(shù)在有色金屬礦山的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。

        1 礦山現(xiàn)狀

        武山銅礦位于江西省九江瑞昌市, 是一座地下開采礦山。 該礦始建于1966年,幾經(jīng)改造,于2009年擴(kuò)產(chǎn)達(dá)到5 kt/d 的采選規(guī)模。 礦山一直沿用分級尾砂加江砂充填工藝,2015年礦山啟動(dòng)了三期擴(kuò)產(chǎn)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)規(guī)模為10 kt/d。 若仍采用分級尾砂充填,則尾砂量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,需采購大量的江砂。充填成本的增加將導(dǎo)致采礦成本隨之增加, 因此礦山在擴(kuò)建前設(shè)計(jì)人員研究采用全尾砂膏體充填技術(shù)替代原有分級尾砂加江砂充填方式。該礦2017年正式啟動(dòng)膏體充填設(shè)計(jì)研究,2019年項(xiàng)目開工建設(shè),2020年12 月試運(yùn)行投產(chǎn)。經(jīng)過2年多的運(yùn)行,目前該礦全尾膏體充填系統(tǒng)各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到并超過設(shè)計(jì)值, 在國內(nèi)銅礦山行業(yè)名列前茅。

        2 充填材料研究

        2.1 全尾砂粒分布及真密度測試

        采用水篩篩分法對全尾砂粒徑進(jìn)行分析[1]。水篩篩分法由100 目、200 目、325 目、400 目篩網(wǎng)組成,試驗(yàn)前將待測全尾砂放入鼓風(fēng)干燥箱中干燥至恒重, 每次取樣500 g, 采用水洗的方法對全尾砂過100~400 目篩。 試驗(yàn)過程中,嚴(yán)禁利用振動(dòng)篩網(wǎng)或其他施加外力的方式加快過篩, 每一級篩網(wǎng)必須水洗至清澈為止,最后將所有分級后的全尾砂收集分類、干燥,計(jì)算收率。

        本次試驗(yàn)對全尾砂采取多點(diǎn)分布取樣, 然后通過水篩分析法進(jìn)行粒徑分布測試,結(jié)果見表1。 全尾砂真密度測試結(jié)果見表2。

        表1 全尾砂粒徑分布

        表2 全尾砂真密度測試結(jié)果g/cm3

        根據(jù)表1、表2 測試結(jié)果可知,武山銅礦全尾砂現(xiàn)場取樣測的真密度平均值為2.975 g/cm3, 尾砂粒徑較細(xì),其中0.074 mm 以上占33.5%,0.037 mm 以下占40.93%。

        2.2 全尾砂濃密試驗(yàn)

        為研究在一定泥層高度的情況下, 同時(shí)進(jìn)料和排放底流,底流固體質(zhì)量分?jǐn)?shù)的變化情況,以及溢流水固含量的范圍,該礦開展了全尾砂濃密試驗(yàn),其試驗(yàn)結(jié)果見表3。

        表3 動(dòng)態(tài)濃密試驗(yàn)結(jié)果

        由表3 動(dòng)態(tài)濃密試驗(yàn)結(jié)果可以看到, 當(dāng)進(jìn)料的固體質(zhì)量分?jǐn)?shù)為11%左右,單位面積處理量在0.5~0.9 t/(m2·h)時(shí),濃密后尾砂的固體質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本在70%~74%范圍內(nèi)波動(dòng),達(dá)到工藝要求濃度,溢流水固含量基本在300×10-6以下。 對不同濃度下全尾砂屈服強(qiáng)度進(jìn)行測試,測試結(jié)果見圖1。

        圖1 不同濃度下全尾砂屈服應(yīng)力測試

        圖1 表明:當(dāng)全尾砂質(zhì)量分?jǐn)?shù)為72%時(shí),屈服應(yīng)力為182.3 Pa,達(dá)到了膏體狀態(tài)。

        2.3 全尾砂配比試驗(yàn)

        當(dāng)灰砂比在1∶4.19~1∶4.88 時(shí), 固體質(zhì)量分?jǐn)?shù)在76.55%~81.21%,28 d 強(qiáng)度可以達(dá)到4 MPa 以上;灰砂比在1∶8.17~1∶8.94 時(shí), 固體質(zhì)量分?jǐn)?shù)在73.79%~76.84%,28 d 強(qiáng)度可以達(dá)到1.4 MPa 以上。不同配比充填體齡期單軸抗壓強(qiáng)度值,見表4。

        表4 不同配比充填體齡期單軸抗壓強(qiáng)度值

        因此,綜合試驗(yàn)結(jié)果及膏體材料配比原則[2],初步擬定采用灰砂比分別為1∶4 和1∶8 的兩種充填料,料漿固體為質(zhì)量分?jǐn)?shù)為(72±2)%。 待充填系統(tǒng)試運(yùn)行后,將對采場的充填體強(qiáng)度再次進(jìn)行實(shí)測,根據(jù)采場實(shí)測結(jié)果的反饋, 再反過來調(diào)整采場充填材料配比,以達(dá)到經(jīng)濟(jì)、安全、高效充填的目的。

        3 充填工藝方案

        根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,確定充填料漿以全尾砂、膠結(jié)材料和水為原料進(jìn)行制備。 選廠產(chǎn)出的全尾砂漿通過渣漿泵泵送至深錐濃密機(jī)頂部后添加適當(dāng)比例的絮凝劑,加速尾砂沉淀。當(dāng)充填攪拌站需要制備料漿充填到井下采空區(qū)時(shí), 進(jìn)入深錐濃密機(jī)的尾砂經(jīng)濃縮沉降后,由深錐濃密機(jī)底部管路放砂,經(jīng)泵輸送至攪拌設(shè)備內(nèi);同時(shí),啟動(dòng)雙管螺旋輸送機(jī),將水泥粉送入攪拌機(jī)內(nèi)攪拌,按濃度要求添加定量的水,攪拌均勻后通過充填工業(yè)泵輸送, 經(jīng)鉆孔至井下采空區(qū)實(shí)施充填作業(yè)。 充填制備站系統(tǒng)如圖2 所示。

        圖2 充填工藝流程

        圖3 充填工業(yè)泵與攪拌槽連接大樣

        3.1 尾砂濃密方案比較及確定

        根據(jù)充填能力需要, 充填制備站采用2 座深錐濃密機(jī),前期安裝1 座,三期建設(shè)期間再安裝另外1座。 單個(gè)濃密機(jī)每天需要處理全尾砂2 315 t(干量,后同),選廠輸送至深錐濃密機(jī)的尾砂漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%,按照充填作業(yè)時(shí)間14.1~19.7 h 考慮,每小時(shí)由選廠輸送至深錐濃密機(jī)的尾砂漿量為392.5 m3,即全尾砂干量為165 t。 根據(jù)試驗(yàn)報(bào)告,初步確定最佳濃密質(zhì)量分?jǐn)?shù)在11%左右, 輸送至深錐濃密機(jī)的尾砂漿通過深錐濃密機(jī)自身稀釋系統(tǒng)將砂漿稀釋至要求濃度,再添加15~35 g/t 絮凝劑加速沉降,完成沉降后的濃密機(jī)排料質(zhì)量分?jǐn)?shù)可達(dá)到70%~72%。底流質(zhì)量分?jǐn)?shù)為72%時(shí), 濃密機(jī)的設(shè)計(jì)選取單位面積處理量約為0.8 t/(m2·h)。

        深錐膏體濃密機(jī)作為整個(gè)充填系統(tǒng)最核心的設(shè)備之一, 設(shè)備選取直接關(guān)乎著系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定以及后期運(yùn)行成本。 針對直徑為18 m、 驅(qū)動(dòng)功率為75 kW、扭矩為2.5×106N·m 的18 m 深錐膏體濃密機(jī),技術(shù)人員綜合國內(nèi)外主流廠家設(shè)備性能及實(shí)際生產(chǎn)案例進(jìn)行了深入對比分析,比較結(jié)果如表5 所示。

        表5 國產(chǎn)設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備價(jià)格及性能參數(shù)比較

        由表5 可見,盡管進(jìn)口設(shè)備投資費(fèi)用高,但只需7~8 a, 其節(jié)省的維修及耗材費(fèi)即可抵消設(shè)備投資差額。 由于膏體充填工藝在國內(nèi)應(yīng)用很少, 而膏體充填又是武山銅礦三期擴(kuò)建工程的關(guān)鍵工藝,為了使該系統(tǒng)更加可靠, 確保該項(xiàng)目采礦方法改進(jìn)的成功,該礦最終確定采用國外品牌的深錐濃密機(jī)。

        經(jīng)計(jì)算,選擇1 臺18 m 的深錐濃密機(jī),配2 臺底流剪切輸送泵(2 用1 備)。 該濃密機(jī)處理能力約為203.5 t/h,該底流泵除剪切輸送功能外,還可用于極端情況下的稀釋和破拱。 充填時(shí),先開啟1 套剪切系統(tǒng),對物料進(jìn)行剪切,把底流質(zhì)量分?jǐn)?shù)混合到(71±1)%;充填作業(yè)完成后,深錐內(nèi)的全尾砂儲存高度下降,濃度也會降低,此時(shí)停止充填,待深錐濃密機(jī)內(nèi)的全尾砂儲存高度達(dá)到要求時(shí)制備系統(tǒng)再開始工作,如此反復(fù)。

        3.2 攪拌設(shè)備及水泥給料設(shè)備確定

        料漿被傳統(tǒng)的立式攪拌設(shè)備攪拌均勻后, 是通過自身重力流入充填泵內(nèi),料漿不均勻性差,容易導(dǎo)致用泵輸送出現(xiàn)故障。 而臥式攪拌系統(tǒng)是通過葉片將料漿低速均勻地推進(jìn)充填泵, 更利于充填泵的輸送[3]。國外類似膏體充填礦山均采用的是二級臥式攪拌系統(tǒng),故本充填攪拌設(shè)備也采用兩段臥式攪拌機(jī)。該攪拌系統(tǒng)可以提高攪拌均勻度, 減緩輸送過程中的沉降速度, 對長距離料漿輸送能起到一定的積極作用。

        充填站內(nèi)布置3 個(gè)系列攪拌機(jī), 每個(gè)系列包含兩段攪拌機(jī), 每段攪拌機(jī)處理能力暫按130 m3/h 考慮。 第一段采用葉片式攪拌機(jī), 容積為4 m3,37×2 kW;第二段采用螺旋式攪拌機(jī),容積為6.4 m3,45×2 kW。前期先安裝兩個(gè)系列攪拌機(jī),一備一用;后期再增加一個(gè)系列攪拌機(jī),兩用一備。如果由于井下充填不均衡導(dǎo)致地表充填設(shè)備制備時(shí)間過長, 單系列制備系統(tǒng)作業(yè)壓力大,可啟動(dòng)備用系列,以減少單系列的作業(yè)時(shí)間。

        水泥計(jì)量給料設(shè)備選用微粉秤。 該設(shè)備集粉料輸送、稱重計(jì)量和定量給料控制于一體,可替代雙管螺旋喂料機(jī)、螺旋電子秤或沖板流量計(jì),工作簡單可靠。 單個(gè)水泥倉下配置1 臺?250-3600 雙管計(jì)量微粉秤,電機(jī)采用變頻調(diào)速,并可通過控制室遠(yuǎn)程控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,從而調(diào)節(jié)充填料漿的水泥配比。

        3.3 充填工業(yè)泵方案比較

        根據(jù)本次膏體充填范圍(-360 m 中段及以下)要求, 按照最不利充填倍線計(jì)算,-310 m 中段北礦帶最大充填倍線達(dá)到了7.0 以上。 而料漿的自流倍線要求在3.0 以內(nèi),所以上部大于3.0 倍線以上的采空區(qū)料漿均不能通過自流輸送至采場,需加壓泵送。

        為提高膏體料漿輸送的穩(wěn)定可靠性, 本充填系統(tǒng)前期擬選擇2 臺充填泵。 為此對國產(chǎn)設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備進(jìn)行了比較見表6。

        表6 國產(chǎn)設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備比較

        由表6 可見,盡管進(jìn)口品牌設(shè)備初期投資高,但只需4~5 a,其節(jié)省的電費(fèi)、耗材費(fèi)用可抵消設(shè)備投資差額, 而且進(jìn)口設(shè)備的可靠程度更高。 經(jīng)綜合比較,本次設(shè)計(jì)采用了國外生產(chǎn)的充填工業(yè)泵。

        考慮井下管道走向較為復(fù)雜, 結(jié)合以上計(jì)算結(jié)果,充填站內(nèi)選擇2 臺充填工業(yè)泵,單臺泵的排量130 m3/h,泵正常工作時(shí)出口壓力11.5 MPa(井下采場管道端部料漿出口壓力按0.2~0.3 MPa 考慮),電機(jī)功率710 kW,充填作業(yè)時(shí)1 備1 用,后期2 用1 備。

        4 工藝設(shè)計(jì)重點(diǎn)

        4.1 深錐濃密機(jī)工作方式的選擇

        全尾砂濃密設(shè)備的選擇是本設(shè)計(jì)的關(guān)鍵, 如選擇不合適,則影響沉淀后尾砂濃度,濃度過低,充填體的強(qiáng)度達(dá)不到要求,濃度過高,增加濃密機(jī)壓耙風(fēng)險(xiǎn)。 全尾砂動(dòng)態(tài)濃縮試驗(yàn)見表7。

        表7 全尾砂動(dòng)態(tài)濃縮試驗(yàn)

        隨著沉淀濃縮時(shí)間的推移, 沉淀后尾砂屈服應(yīng)力增加過快。 該因素產(chǎn)生最大的風(fēng)險(xiǎn)就是濃密機(jī)壓耙。 一旦濃密機(jī)壓耙將對礦山生產(chǎn)造成較為嚴(yán)重后果,膏體充填站停止生產(chǎn),導(dǎo)致井下不能充填,影響井下采礦。因此,本設(shè)計(jì)調(diào)整了深錐濃密機(jī)進(jìn)料及貯存方式,深錐濃密機(jī)內(nèi)不儲存尾砂,僅留充填2 h 充填所需尾砂量。 深錐濃密機(jī)同時(shí)進(jìn)料, 同時(shí)充填制備,讓深錐濃密機(jī)內(nèi)的物料保持一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡,從而避免壓耙現(xiàn)象出現(xiàn)。

        4.2 充填工業(yè)泵與攪拌機(jī)連接方式的選擇

        二段攪拌機(jī)與充填工業(yè)泵采用“軟連接”方式,漏斗下方通過法蘭與充填泵入料口管道連接, 二段攪拌機(jī)的出料口管道懸空在漏斗中, 漏斗上方不密封,做成開放式漏斗,使得攪拌機(jī)出料管道不與充填泵進(jìn)料口直接接觸連接。 該方式避免了充填工業(yè)泵振動(dòng)通過剛性連接傳導(dǎo)至上一個(gè)樓面, 帶來震動(dòng)影響。輔以合理的連接設(shè)計(jì),就可以在滿足設(shè)備有效性和安全性的情況下進(jìn)行充填工作, 并有效地減弱給上層樓面帶來的震動(dòng)強(qiáng)度,延長建筑物的使用壽命,同時(shí)獲得令人滿意的充填效果。

        5 結(jié)語

        綜上所述, 盡管全尾砂膏體充填系統(tǒng)工藝目前已較為成熟,但由于該系統(tǒng)涉及許多技術(shù)難點(diǎn),且需要針對不同的物料對部分工藝進(jìn)行調(diào)整, 因此國內(nèi)正在使用的案例較少。目前,武山銅礦膏體充填站已運(yùn)行兩年多時(shí)間, 深錐濃密機(jī)底流出料的固體質(zhì)量分?jǐn)?shù)均保持在70%~74%之間,攪拌后輸送料漿的固體質(zhì)量分?jǐn)?shù)在72%~76%, 各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求, 滿足礦山井下生產(chǎn)需要, 取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益, 是目前國內(nèi)銅礦山唯一運(yùn)行較好的膏體充填系統(tǒng)。 其設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)值得在類似礦山中推廣。

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