黃祖程
(中核四川環(huán)保工程有限責(zé)任公司創(chuàng)新研發(fā)中心 四川廣元 628000)
某鈷-60 密封源生產(chǎn)線整改過程中,采用化學(xué)去污方法在熱室內(nèi)對不銹鋼包殼、鋯靶件、機械手等可酸洗的廢物進行清洗去污,產(chǎn)生去污液表面劑量率高于1 Gy/h,經(jīng)計算廢液放射性濃度大于1011Bq/L,按照放射性廢物分類標準[1],該廢液屬于高放廢液。通過對廢液處理方法分析及評價[2],最終選定沉淀過濾的方法進行廢液處理,使廢液中的絕大部分鈷-60 離子與添加劑反應(yīng)形成沉淀[3],同時加入鈷-59 作為載帶體,進一步提高廢液的凈化效率,降低廢液中鈷-60 離子的含量,使處理后的廢液達到低放水平。然后通過過濾實現(xiàn)固液分離,分離后的液體為低放廢液達到配套處理設(shè)施的要求。為了安全可控地進行鈷-60高放廢液處理,根據(jù)現(xiàn)場情況與工藝要求,進行了鈷-60高放廢液的處理裝置的研制與現(xiàn)場應(yīng)用。
根據(jù)鈷-60 高放廢液沉淀過濾工藝要求,處理裝置應(yīng)設(shè)有沉淀反應(yīng)系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)、固液回收系統(tǒng)等,具備廢液發(fā)生沉淀反應(yīng)、固液過濾分離、固液回收的功能。
針對處理的鈷-60 高放廢液具有強輻射性,處理裝置應(yīng)滿足結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、穩(wěn)定性高、可靠性好、易去污等要求。
每批次清洗產(chǎn)生鈷-60 高放廢液約30 L,為了確?,F(xiàn)場廢物清洗產(chǎn)生的廢液能夠及時、順利地處理,滿足下個批次廢物清洗的需要,以及處理裝置的去污、拆除的需要,處理裝置應(yīng)滿足每個清洗批次廢液的接收和處理;處理能力達到3~5 L/h;經(jīng)清洗去污后,系統(tǒng)殘余放射性低于百萬分之一。
處理裝置主要包括沉淀反應(yīng)系統(tǒng)和過濾系統(tǒng),其中固體回收系統(tǒng)主要通過操作機械手實現(xiàn)過濾物的收集及裝容,因此主要對沉淀反應(yīng)系統(tǒng)和過濾系統(tǒng)進行了以下研究。
根據(jù)沉淀工藝的要求,沉淀反應(yīng)系統(tǒng)主要包括反應(yīng)槽、加料槽、pH 計、液位計,各設(shè)備、部件布置如圖1所示。主要設(shè)備、部件要求如下。
圖1 沉淀反應(yīng)系統(tǒng)布局示意圖
3.1.1 反應(yīng)槽
熱室只設(shè)有一個Φ25的預(yù)留孔,與反應(yīng)槽、過濾槽相接的管道、線纜均需通過該孔道敷設(shè),為盡量減少熱室內(nèi)管道、線纜的長度,反應(yīng)槽的位置應(yīng)與預(yù)留孔相近。與預(yù)留孔相近的熱室臺面尺寸為1.2 m×1 m,預(yù)留孔為該臺面的中心位置,距臺面高0.3 m,同時考慮機械手操作的能力(離機械手安裝側(cè)墻體0.3 m),確定了反應(yīng)槽的尺寸:上半部尺寸為0.35 m×0.35 m×0.35 m,下半為0.35 m×0.35 m×0.2 m錐形體,由4根高均為0.6 m的不銹鋼角鋼做支撐。
為了使鈷-60高放廢液與添加液反應(yīng)生成的沉淀能夠順利、徹底地排出,反應(yīng)槽底部設(shè)計為錐形,混合液從錐形底部排出,排出部位布局剖面如圖2所示,錐度大于鈷-60沉淀物的“安息角”45°。
圖2 反應(yīng)槽錐部剖面示意圖
3.1.2 pH計
鈷屬于兩性元素,過酸、過堿環(huán)境均能生成鈷離子,同時根據(jù)沉淀工藝要求,“先加入適量溶度的NaOH 溶液,調(diào)節(jié)廢液pH 值到適當(dāng)?shù)臄?shù)值,然后加入適量的鈷-60 沉淀物反應(yīng)劑,使絕大部分鈷-60 離子形成沉淀”。因此沉淀反應(yīng)系統(tǒng)必須設(shè)置pH 值監(jiān)測系統(tǒng),可實時對廢液的pH 值進行測量。根據(jù)pH 計[4]的調(diào)研情況,選用的pH 計測量范圍為-2.00~16.00,精度為±0.01 pH,可遠程液晶顯示。
3.1.3 攪拌
為了使鈷-60 離子與沉淀物反應(yīng)劑充分反應(yīng),需設(shè)置攪拌裝置,同時考慮檢修方便和二次廢物量小,選用了壓空吹氣攪拌,壓空吹氣位置如圖2 所示。為減少廢液往壓空管道串流,根據(jù)液體壓強公式:p=ρgh+p0(ρ為液體密度取1.08 g/mL;g為重力加速度,取9.8 m/s2;h為液面高度,取0.55 m;p0為熱室氣壓,為101.125 kPa),經(jīng)計算壓空吹氣的最小壓力應(yīng)大于106.946 kPa,為了確保攪拌效果,壓空吹氣壓力應(yīng)可調(diào)節(jié)。經(jīng)市場調(diào)研選用了壓力為0.7 MPa,排氣量為120 L/min,儲氣罐容量為50 L 的空壓機為攪拌提供氣源,并建立了壓空系統(tǒng)[5]。
攪拌吹氣管道采用Φ10×2 mm的不銹鋼管道,為了防止廢液從吹氣管道串流出熱室,管道在熱室內(nèi)按“幾”字型安裝,最高點高于反應(yīng)槽頂部。
3.1.4 液位計
根據(jù)沉淀工藝要求,須通過液位計測量液位,計算廢液體積,并根據(jù)pH 值,最終計算出廢液中的氫離子(H+)總量,方可計算添加沉淀劑溶液的量。同時考慮檢修方便、二次廢物量小以及耐強輻射的要求,選用了吹氣式液位計[6]。經(jīng)市場調(diào)研選用的吹氣液位計量程為0~0.6 m,精度為±1 mm,可實時遠程液晶顯示。吹氣式液位計的氣源由上述的空壓機提供。
吹氣管道采用Φ10×2 mm的不銹鋼管道,為了防止廢液從吹氣管道串流出熱室,管道在熱室內(nèi)按“幾”字型安裝,最高點高于反應(yīng)槽頂部。
3.1.5 尾氣處理系統(tǒng)
反應(yīng)槽整個裝置位于熱室內(nèi),反應(yīng)槽運行產(chǎn)生的尾氣通過Φ10×2 mm的不銹鋼管道排入熱室排風(fēng)口。
過濾收集的沉淀物具有強放射性、高污染性等特點,對過濾系統(tǒng)要求:結(jié)構(gòu)簡單、可遠距離操作、有效收集沉淀物、系統(tǒng)可靠性好、易去污、產(chǎn)生的二次污染物少等,針對目前固液過濾主要采用重力、離心、加壓、真空過濾,通過不同的過濾方式在過濾速度、成本、沉淀物收集、濾液收集、結(jié)構(gòu)、操作性、安全性等方面的對比分析如見表1 所示。經(jīng)過對比分析,真空過濾具有過濾速度快,結(jié)構(gòu)較簡單,沉淀物收集較易,運行過程管道、閥門難以漏液安全性高等特點,因此選擇了真空過濾對強輻射混合液進行過濾。
表1 過濾方法對比分析表
真空過濾系統(tǒng)主要包括過濾槽、濾布、真空泵、濾液收集箱、管道、閥門等組成,各設(shè)備、部件布置如圖3所示。主要設(shè)備、部件要求如下。
圖3 真空過濾示意圖
3.2.1 過濾槽
由于沉淀物具有強放射性,因此過濾槽選用結(jié)構(gòu)簡單的倒錐形設(shè)計,便于濾布的放置及收集;同時為了加快過濾速度及確保過濾效果,擬用兩級過濾,因此在過濾槽內(nèi)設(shè)置了柵板平臺,用于安裝一級過濾濾網(wǎng)袋。
過濾槽采用不銹鋼板制成倒錐形,尺寸為0.3 m×0.3 m×0.1 m,在錐形中部設(shè)置了一個0.15 m×0.15 m的不銹鋼柵板平臺,并用4根高均為0.3 m的不銹鋼角鋼做支撐。錐形底部與Φ10×2 mm的不銹鋼管連接。
3.2.2 濾布
沉淀物的粒徑約1.5 μm[7],且混合液為強堿性,因此,為了加快過濾速度及確保過濾效果,擬用兩級過濾,其中一級過濾擬用100 目、200 目、300 目的不銹鋼濾網(wǎng)[8]進行過濾,二級過濾擬用2 000 目、5 000 目耐酸堿濾布進行二次過濾,最終通過冷調(diào)試確定一、二濾網(wǎng)和濾布的參數(shù)。
3.2.3 濾液收集箱
濾液收集箱應(yīng)容量須大于每個批次濾液收集量,采用不銹鋼板加工制作了尺寸為0.4 m×0.4 m×0.4 m濾液收集箱,并采用4 根高為0.2 的不銹鋼角鋼做支撐;箱體一側(cè)設(shè)置了玻璃管液位計,判斷箱體內(nèi)收集的濾液量;箱體底部設(shè)置取樣、排放閥門。
3.2.4 真空泵
經(jīng)過調(diào)研選用了雙真空室過濾機[9],抽氣速率為4 L/s,極限真空為0.06 Pa。
4.1.1 裝置加工及安裝
根據(jù)現(xiàn)場熱室布局的情況,以及機械手夾持能力和操作范圍,現(xiàn)場加工制作了不銹鋼廢液反應(yīng)槽、加料槽、過濾槽、濾液收集箱,并和管道、閥門、真空泵、pH計、空壓機等進行了組裝,組裝完成的裝置見圖4。
圖4 沉淀過濾裝置局部圖
4.1.2 處理裝置冷調(diào)試
處理裝置冷調(diào)試主要包括pH 計、液位計標定工作,其中pH 計標定參考智能pH 計測量原理及穩(wěn)定性試驗[5]開展標定試驗;系統(tǒng)水試運行獲取攪拌系統(tǒng)壓空壓力參數(shù),驗證系統(tǒng)的穩(wěn)定性與可操作性;模擬料液沉淀、過濾冷調(diào)試確定了沉淀物真空過濾濾布以及過濾級次。關(guān)鍵點為濾布和過濾級次的確定,其中通過二級濾布選擇試驗結(jié)果如表2 所示,可知采用單級過濾時,當(dāng)濾物積累到一定量時,過濾速度下降,當(dāng)提高真空度時2 000 目和5 000 目濾布濾穿,因此單級過濾無法滿足需求,需增加過濾級數(shù);用5 000 目濾布過濾時間稍微長些,但處理的廢液量多,且更耐負壓,因此采用5 000 目濾布進行二級過濾。通過一級濾布選擇試驗結(jié)果如表3所示,可知采用兩級過濾,可實現(xiàn)混合液的過濾,一級過濾采用200目不銹鋼濾網(wǎng)過濾,二級過濾采用5 000目濾布過濾效果最好。
表2 二級濾布選擇試驗一覽表
表3 一級濾布選擇試驗一覽表
現(xiàn)場進行了3個批次鈷-60高放廢液處理,共處理廢液約100 L,廢液總活度約200 Ci,歷時約28 h。處理后的濾液經(jīng)取樣分析達到低放水平,系統(tǒng)去污后殘余的放射性極少,反應(yīng)槽的表面劑量率達到1~8 μGy/h,取反應(yīng)槽內(nèi)表面樣分析,并估算處理裝置殘余放射性總活度約4.5×105Bq,系統(tǒng)殘余率約為6×10-8。
通過鈷-60高放廢液處理裝置的研制、調(diào)試,成功接收、處理了3 個批次清洗廢液,將鈷-60 高放廢液處理至低放水平,處理裝置的處理能力和系統(tǒng)放射性水平殘余率達到了預(yù)期目標。受現(xiàn)場布局的影響,此次處理裝置未考慮過濾收集的濕廢物烘烤研究,現(xiàn)場采用烤燈進行烘烤,建議進行過濾、烘干一體機的研究。