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        柴油加氫-制氫聯(lián)合裝置注水流程優(yōu)化

        2023-09-11 01:22:06賈文博
        石化技術(shù) 2023年8期
        關(guān)鍵詞:水質(zhì)工藝

        賈文博

        中海油東方石化有限責(zé)任公司 海南 東方 572600

        1 前言

        某石化企業(yè)30萬噸/年柴油加氫裝置以催化柴油為原料,經(jīng)過反應(yīng)部分(含新氫壓縮機、循環(huán)氫壓縮機)、分餾部分,實現(xiàn)柴油加氫精制,其中冷換設(shè)備采用除鹽水注水來防止加氫反應(yīng)產(chǎn)物在冷換設(shè)備上結(jié)鹽;4000 Nm3/h制氫裝置以天然氣為原料,采用烴類水蒸汽轉(zhuǎn)化法造氣、PSA法提純氫氣的工藝路線,分為原料氣加氫、原料氣脫毒、原料氣蒸汽轉(zhuǎn)化、轉(zhuǎn)化氣的中溫變換及PSA氫氣提純。其中工藝?yán)淠ㄋ嵝运┲苯铀椭脸貉b置處理。

        2 改造目標(biāo)可行性論證

        2.1 對目前制氫裝置工藝?yán)淠|(zhì)和柴油加氫裝置注水水質(zhì)做出對比分析

        在柴油加氫裝置注水水質(zhì)要求中,水中的氧含量是一個需要嚴(yán)格控制的指標(biāo)。因為水中的溶解氧會氧化反應(yīng)產(chǎn)物中的硫化氫或其他硫化物,生成元素硫而引起堵塞、腐蝕和無法從產(chǎn)品中分離等方面的問題,水中的溶解氧還會氧化腐蝕設(shè)備材質(zhì)。另一個需要控制的指標(biāo)是注水的pH值,因為在酸性環(huán)境下,管道的腐蝕就會隨著pH值的減小而加劇。另外,還需嚴(yán)格控制注水中的鐵離子、懸浮物含量,如果鐵離子、懸浮物含量超標(biāo),將會在設(shè)備、管道內(nèi)壁生成難溶的硫化亞鐵沉積下來,堵塞設(shè)備和管道。

        通過對制氫工藝?yán)淠|(zhì)的化驗分析,可以看出水中的含氧量、pH值、鐵離子濃度及氨氮含量都是比較理想的,從水質(zhì)方面分析,制氫酸性水能達(dá)到加氫反應(yīng)注水的條件。保證制氫裝置平穩(wěn)運行,及時關(guān)注樣品質(zhì)量,提高制氫酸性水水質(zhì)分析頻次。保證制氫裝置工藝?yán)淠|(zhì)達(dá)到柴油加氫注水水質(zhì)要求。

        表1 柴油加氫注水水質(zhì)設(shè)計要求與制氫工藝?yán)淠|(zhì)對比表

        (1)水質(zhì)指標(biāo)中的pH值、NH3,可以通過提高汽提塔底的汽提蒸汽量使這兩個指標(biāo)合格

        (2)水質(zhì)中的鐵離子含量是無法控制的,制氫裝置中變反應(yīng)器的催化劑是四氧化三鐵,催化劑中流失的鐵離子和器壁管線腐蝕產(chǎn)生的鐵離子,會攜帶至酸性水中,影響水質(zhì)。鐵離子流失的速度隨著生產(chǎn)周期加長而增加,當(dāng)酸性水中鐵離子濃度超過設(shè)計值或影響加氫注水效果時,就不能作為加氫反應(yīng)注水使用,在日常生產(chǎn)中可以提高制氫酸性水水質(zhì)分析頻次,保證加氫反應(yīng)注水水質(zhì)的要求。如有異常及時與上下游裝置進(jìn)行聯(lián)系溝通,保證制氫裝置工藝?yán)淠|(zhì)穩(wěn)定。

        2.2 柴油加氫注水量與制氫裝置酸性水量是否匹配

        柴油加氫裝置原設(shè)計的反應(yīng)注水為裝置外來的除鹽水,根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷及高分含硫污水中氨氮含量、pH值調(diào)整反應(yīng)注水量為2.0 t/h。在正常生產(chǎn)條件下,制氫裝置根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷(60%負(fù)荷至滿負(fù)荷),可供給工藝?yán)淠繛?.5~2.5t/h。在水量方面,完全滿足柴油加氫裝置在正常生產(chǎn)時反應(yīng)注水水量。保證柴油加氫裝置注水罐液位穩(wěn)定的操作:

        (1)制氫裝置低負(fù)荷運行情況下,工藝?yán)淠客馑土繙p少,為保證柴油加氫注水罐液位穩(wěn)定,加氫反應(yīng)注水為除鹽水+工藝?yán)淠⑺?/p>

        (2)制氫裝置高負(fù)荷運行情況下,工藝?yán)淠馑土吭黾?,為保證柴油加氫注水罐液位穩(wěn)定,制氫裝置可以向常壓裝置外送部分工藝?yán)淠?/p>

        制氫裝置工藝?yán)淠看蠓▌訉託浞磻?yīng)注水罐液位的影響,為保證柴油加氫裝置注水罐液位平穩(wěn),使柴油加氫裝置原有的注水流程一直保持暢通狀態(tài),原注水調(diào)節(jié)閥投用自動狀態(tài)。當(dāng)制氫裝置工藝?yán)淠繙p少時,柴油加氫注水罐液位下降,為保證注水罐液位平穩(wěn),原注水調(diào)節(jié)閥自動打開,補充注水罐液位,注水系統(tǒng)采用原來的注水流程;當(dāng)制氫裝置工藝?yán)淠吭龆鄷r,為保證注水罐液位平穩(wěn),原注水調(diào)節(jié)閥自動關(guān)閉,多余工藝?yán)淠赏馑椭脸貉b置。因此柴油加氫裝置補充注水罐液位的2種注水方式可以實現(xiàn)無擾動切換。

        1.3 柴油加氫裝置運行是否受制氫裝置注水溫度影響

        溫度對柴油加氫裝置影響因素為:

        (1)由于制氫裝置工藝?yán)淠臏囟雀哂诓裼图託渥⑺玫某}水的溫度,為了保證管道運行期間的平穩(wěn),自項目實施以來每天測量注水點溫度。

        (2)柴油加氫注水泵設(shè)計注水溫度-130℃~340℃,制氫工藝?yán)淠疁囟葹?00℃左右,從設(shè)計角度考慮對柴油加氫對注水泵P-1102影響不大,但實際運行中,因為注水本來就進(jìn)行過優(yōu)化,注水量降低到正常生產(chǎn)的下限2.0 t/h,機泵在高溫下產(chǎn)生了微量的抽空及氣蝕,對機泵影響較大。裝置針對性微開了機泵的最小回流線,有效緩解機泵低流量、高溫度運行情況。

        1.4 酸性水對柴油加氫設(shè)備腐蝕影響

        為保證制氫裝置工藝?yán)淠娜氩裼图託溲b置注水罐作為反應(yīng)注水的長周期運行,定期對注水點管線進(jìn)行測溫與壁厚監(jiān)測。制氫裝置的工藝?yán)淠芫€采用的材質(zhì)為304L,而柴油加氫注水管線采用普通的碳鋼管道,為了防止由于制氫裝置工藝?yán)淠袛y帶的少量雜質(zhì)對柴油加氫注水碳鋼管線產(chǎn)生腐蝕沖刷,發(fā)生管線泄漏事故,定期通過對柴油加氫注水管線進(jìn)行定點測厚,對其數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,時刻掌握管道運行情況。

        2 改造方案

        通過對制氫裝置工藝?yán)淠乃|(zhì)、水量、水溫以及裝置現(xiàn)場布局與施工方面進(jìn)行全面分析,對柴油加氫與制氫裝置現(xiàn)場相關(guān)管線位置布局查看,制氫裝置工藝?yán)淠馑凸芫€與柴油加氫注水管線距離很近,確定了制氫裝置工藝?yán)淠厥罩敛裼图託溲b置除鹽水罐代替除鹽水做注水技術(shù)改造實施的最終方案,此次技術(shù)改造實施只需要增加一條管線即可(見圖1),現(xiàn)場布局與設(shè)備方面完全滿足施工要求。

        圖1 技術(shù)方案改造流程示意圖

        本次技術(shù)改造增加了一條DN50管線,2個DN50的閥門。制氫裝置汽提塔底工藝?yán)淠肞-1102A/B出口正常運行壓力為0.7MPa,選用管道和閥門的壓力等級為PN2.0MPa。此方案施工相對簡單,投資金額少,在裝置不停工的狀態(tài)下就可以實施,簡單有效地解決了制氫裝置工藝?yán)淠幕厥諉栴}。

        3 技改實施調(diào)整

        3.1 關(guān)注制氫裝置工藝?yán)淠乃|(zhì)變化

        保證制氫裝置平穩(wěn)運行,及時關(guān)注樣品質(zhì)量,提高制氫酸性水水質(zhì)分析頻次,保證制氫裝置工藝?yán)淠|(zhì)達(dá)到柴油加氫注水水質(zhì)要求。

        3.2 關(guān)注加氫反應(yīng)注水罐液位的波動

        制氫裝置低負(fù)荷運行情況下,工藝?yán)淠客馑土繙p少,為保證柴油加氫注水罐液位穩(wěn)定,加氫反應(yīng)注水完全改為除鹽水注水。制氫裝置高負(fù)荷運行情況下,工藝?yán)淠馑土吭黾樱瑸楸WC柴油加氫注水罐液位穩(wěn)定,制氫裝置可以向常壓裝置外送部分工藝?yán)淠?/p>

        3.3 減少長周期運行對柴油加氫裝置的影響

        提高制氫酸性水水質(zhì)分析頻次,定期對注水點管線進(jìn)行測溫與壁厚監(jiān)測,保證制氫裝置工藝?yán)淠鳛椴裼图託溲b置反應(yīng)注水的長周期運行

        3.4 加強操作培訓(xùn)

        制定新的操作參數(shù)范圍作為調(diào)整指導(dǎo)文件,加大培訓(xùn)力度,對部門員工講解本次技改的全過程,讓每個操作人員了解本次技改的成果,提高操作人員的操作水平。鼓勵在日常生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)新的節(jié)能舉措,及時溝通實踐。將加氫-制氫裝置平穩(wěn)率與樣品合格率的具體要求標(biāo)準(zhǔn)化,在各班間進(jìn)行勞動競賽,競賽結(jié)果納入考核范圍。加強現(xiàn)場巡查,定期進(jìn)行溫度測量和管線壁厚監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)異常及時匯報處理。

        4 改造效果

        實現(xiàn)了制氫裝置工藝?yán)淠鳛椴裼图託溲b置反應(yīng)注水的目的,達(dá)到了預(yù)期效果,

        4.1 柴油加氫裝置補充注水罐液位的兩種注水方式可以實現(xiàn)無擾動切換保證

        柴油加氫裝置注水罐液位平穩(wěn),使柴油加氫裝置原有的注水流程一直保持暢通狀態(tài),原注水調(diào)節(jié)閥投用自動狀態(tài)。當(dāng)制氫裝置工藝?yán)淠繙p少時,柴油加氫注水罐液位下降,為保證注水罐液位平穩(wěn),原注水調(diào)節(jié)閥自動打開,補充注水罐液位,注水系統(tǒng)采用原來的注水流程;當(dāng)制氫裝置工藝?yán)淠吭龆鄷r,為保證注水罐液位平穩(wěn),原注水調(diào)節(jié)閥自動關(guān)閉,多余工藝?yán)淠赏馑椭脸貉b置。柴油加氫注水罐液位長期處于穩(wěn)定狀態(tài),未發(fā)生任何波動情況,柴油加氫裝置注水罐平穩(wěn)率為99.78%。

        4.2 設(shè)備腐蝕可控

        為保證制氫裝置工藝?yán)淠娜氩裼图託溲b置注水罐作為反應(yīng)注水的長周期運行,通過定期對柴油加氫注水管線進(jìn)行定點測厚,對其數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,時刻掌握管道運行情況,未出現(xiàn)管道腐蝕泄漏問題。定期監(jiān)測注水點溫度,保證實施前后注水點溫度≤100℃,避免了注水泵高溫下機封損耗。

        4.3 柴油加氫高分含硫污水無異常

        為避免因注水水質(zhì)不合格導(dǎo)致達(dá)不到柴油加氫注水洗滌氨鹽的效果,在日常生產(chǎn)中提高制氫酸性水水質(zhì)分析頻次,保證加氫反應(yīng)注水水質(zhì)的要求。如有異常及時與上下游裝置進(jìn)行溝通,并聯(lián)系化驗中心進(jìn)行加樣復(fù)查,保證制氫裝置工藝?yán)淠|(zhì)穩(wěn)定。投用后柴油加氫高分含硫污水未出現(xiàn)任何異常,各項指標(biāo)均在合格范圍內(nèi)。

        5 結(jié)束語

        制氫裝置工藝?yán)淠娲裼图託浞磻?yīng)注水,柴油加氫裝置與制氫裝置運行平穩(wěn),達(dá)到了降本增效的目的。

        5.1 經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益

        柴油加氫裝置效益:柴油加氫裝置原注水介質(zhì)為除鹽水,單價為10.0元/t,現(xiàn)根據(jù)制氫裝置生產(chǎn)負(fù)荷,每年節(jié)省除鹽水14500t,節(jié)省成本為14500×10.0=145000元/a

        制氫裝置效益:制氫酸性水技改前,外送出裝置至常壓電脫鹽,每噸酸性水產(chǎn)生1.98元的效益,減少效益為14500×1.98=28710元/a

        污水處理:制氫酸性水電脫鹽后,進(jìn)入污水處理廠,污水處理廠處理污水成本為11元/a,節(jié)約污水處理費用為:14500×11=159500元/a

        每年節(jié)約成本為:

        145000-28710+159500=275790元/a

        5.2 技術(shù)方案的應(yīng)用以及可推廣性

        制氫裝置工藝?yán)淠饕獊碓从谥茪滢D(zhuǎn)化預(yù)熱段配入的工藝蒸汽,在依次經(jīng)過4個分水罐后進(jìn)入汽提塔,經(jīng)低壓蒸汽汽提后脫除微量的CO2等雜質(zhì),由汽提塔底泵送出裝置。在采集水樣分析后,水質(zhì)的含氧量、鐵離子濃度、氨氮含量等都符合加氫注水的要求。投入生產(chǎn)使用后,通過對柴油加氫裝置高分含硫污水樣品中的氨氮含量、鐵離子濃度進(jìn)行分析,達(dá)到了預(yù)期的效果。因此,制氫酸性水可以代替除鹽水作為加氫反應(yīng)注水,加氫-制氫聯(lián)合裝置可以合理利用制氫酸性水代替除鹽水作為加氫反應(yīng)注水,投入生產(chǎn)使用后,通過對柴油加氫裝置高分含硫污水樣品中的氨氮含量、鐵離子濃度進(jìn)行分析,達(dá)到了預(yù)期的效果。

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