張景姝
中國(guó)石油化工股份有限公司 北京燕山分公司 合成橡膠廠 北京 102500
甲基叔丁基醚(MTBE)合成裝置的主要原料是原料碳四和甲醇[1]。原料碳四中的異丁烯與甲醇在催化劑的作用下,發(fā)生醚化反應(yīng)得到MTBE產(chǎn)品。其中碳四組分的來(lái)源主要為3個(gè)方面:一是煉油廠分餾裝置的副產(chǎn)品碳四餾分;二是兩套丁二烯抽提裝置的副產(chǎn)品碳四餾分;三是丁基橡膠裝置生產(chǎn)過(guò)程中未反應(yīng)單體異丁烯。本文針對(duì)丁基裝置原料精制塔異丁烯回收率偏低的問(wèn)題進(jìn)行分析,提高M(jìn)TBE裝置原料中碳四組分百分比。MTBE合成裝置產(chǎn)品可以供MTBE裂解裝置制取高純度異丁烯,為丁基橡膠提供原料;也可以作為高辛烷值添加劑在高標(biāo)號(hào)無(wú)鉛汽油領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。
原料精制單元工藝流程見(jiàn)圖1。氯甲烷自壓縮機(jī)二段出口氣體進(jìn)入氯甲烷精制塔C-2,塔頂氣相經(jīng)循環(huán)水冷凝進(jìn)入回流罐,回流罐中的不凝氣經(jīng)丙烯、乙烯冷凝回收氯甲烷后,不凝氣送入氯甲烷焚燒爐焚燒處理?;亓鞴拗幸合嗖糠只亓?,部分采出至精氯甲烷儲(chǔ)罐。C-2塔釜采出液相送入氯甲烷回收塔C-3,塔頂部分回流,部分采出至循環(huán)氯甲烷儲(chǔ)罐。C-3塔釜液相送入氯甲烷/異丁烯分離塔C-4。C-4塔為汽提塔,塔頂氣相送入C-3塔釜,塔釜液相送入異丁烯回收塔C-5。為防止異戊二烯自聚,在C-5塔進(jìn)料線(xiàn)上加入阻聚劑對(duì)叔丁基鄰苯二酚(TBC)。C-5塔頂氣相全冷凝部分回流,部分采出未反應(yīng)異丁烯,作為MTBE合成裝置原料使用。C-5塔釜液相含有大量的異戊二烯、TBC,定期排重至重?zé)N罐[2]。
圖1 原料精制單元工藝流程圖
目前普通丁基橡膠異丁烯轉(zhuǎn)化率約80%~90%,碳四組分中未反應(yīng)單體異丁烯含量為93.39%,較原始設(shè)計(jì)下降2.63%;溴化丁基橡膠異丁烯轉(zhuǎn)化率約90%~95%,碳四組分中未反應(yīng)單體異丁烯含量為96.17%,較原始設(shè)計(jì)下降3.94%。送MTBE合成裝置未反應(yīng)單體97.35%,較原始設(shè)計(jì)下降3.14%。
丁基聚合反應(yīng)原料中含有少量HCl,異丁烯分離塔C-4塔操作溫度高于80℃,HCl作為催化劑將未反應(yīng)的異丁烯催化產(chǎn)生低聚物,堵塞塔盤(pán),降低了塔盤(pán)的分離效率。自裝置擴(kuò)產(chǎn)改造后,塔系統(tǒng)生產(chǎn)負(fù)荷增加,未反應(yīng)單體中的氯離子未完全脫除便進(jìn)入原料精制塔C-5塔中。C-5塔不具備脫氯離子等輕組分的能力,造成返MTBE合成裝置原料中氯離子含量增加。氯離子含量高時(shí),將導(dǎo)致液化氣中氯離子含量超標(biāo),影響液化氣出廠。
原料精制塔C-5塔為間歇排重,異戊二烯、TBC及二聚物等重組分長(zhǎng)期在系統(tǒng)循環(huán)、累積,堵塞塔盤(pán)及再沸器,造成返MTBE合成裝置原料中重組分異戊二烯含量增多。
3.1.1 工藝控制參數(shù)分析與優(yōu)化
日常操作過(guò)程中,由于混合氣體中,未反應(yīng)單體含量波動(dòng)更容易導(dǎo)致返MTBE合成裝置原料中氯離子含量升高。為降低返MTBE合成裝置原料中的氯離子含量。經(jīng)過(guò)摸索,提高C-3塔、C-4塔靈敏板中心值分別至62℃、82℃,提高低報(bào)警值分別至59℃、79℃,并針對(duì)低報(bào)值設(shè)置彈窗報(bào)警。C-3塔靈敏板溫度范圍由51~70℃縮窄至52~68℃。通過(guò)提高C-4塔釜液位設(shè)定值至60%,延長(zhǎng)氯甲烷在氯離子、異丁烯分離過(guò)程中的時(shí)間,降低返MTBE合成裝置原料的氯離子含量。上述措施實(shí)施后,返MTBE合成裝置原料中的氯離子含量大幅度下降。
嚴(yán)密監(jiān)控C-4塔靈敏板溫度,確保返MTBE合成裝置原料中氯離子含量合格。運(yùn)行過(guò)程中,觀察異丁烯分離塔C-4塔靈敏板TI04174溫度。當(dāng)擾動(dòng)產(chǎn)生后,TI04174溫度點(diǎn)的靈敏度變化較小。反而,TI04172、TI04173測(cè)溫點(diǎn)靈敏度高于TI04174。從C-4塔板溫度趨勢(shì)判斷,擾動(dòng)產(chǎn)生后,TI04173溫度變化趨勢(shì)最大。因此,TI0173為C-4塔運(yùn)行過(guò)程中的靈敏板。通過(guò)數(shù)據(jù)分析與計(jì)算,摸索出的操作范圍由73~83℃調(diào)整為75~85℃,中心值為82℃。
3.1.2 塔板效率分析與優(yōu)化
對(duì)C-2塔、C-3塔、C-4塔釜取樣結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,溶劑回收單元進(jìn)料中異丁烯含量較原始設(shè)計(jì)值有了大幅度降低。根據(jù)氯甲烷回收塔C-3塔中氯甲烷的濃度梯度,可以得出C-3塔板分離效率未發(fā)生明顯性降低。但C-3塔釜中異丁烯含量波動(dòng)較大。因?yàn)镃-3塔為恒定回流量,塔溫通過(guò)加熱蒸汽量控制。C-3塔釜中異丁烯含量波動(dòng)更多的是由于C-3塔進(jìn)料異丁烯含量波動(dòng)導(dǎo)致的。
對(duì)比原始設(shè)計(jì)參數(shù),C-3塔回流量較原始設(shè)計(jì)提高了6.87%,靈敏板操作溫度提高了2℃。C-4塔釜中氯甲烷含量較原始設(shè)計(jì)高很多。推斷出C-4塔分離效率較原始設(shè)計(jì)有所下降。
裝置檢修期間對(duì)C-4塔進(jìn)行檢修、清理。拆除人孔過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)塔盤(pán)上、人孔下方樓板上有少量黑色黏稠液體,與C-3塔塔底采出泵拆解時(shí)的黑色黏稠液體相似,應(yīng)為異丁烯、異戊二烯低聚物。檢修期間,裝置對(duì)塔盤(pán)進(jìn)行了高壓水清理、更換損壞浮閥。
3.1.3 返MTBE合成裝置原料中氯離子含量過(guò)程模擬與優(yōu)化
根據(jù)原始設(shè)計(jì)資料及流程模擬軟件ASPEN PLUS V10模擬計(jì)算得出,第45塊理論板(C-4塔頂?shù)?塊板)處C-4塔板溫度大于81.96℃時(shí),該板的氯甲烷含量為70.58mg/kg,小于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)100mg/kg。塔釜溫度83℃,氯離子含量為0.18mg/kg,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)比目前的操作過(guò)程,與原始設(shè)計(jì)相差較多的是C-3塔至C-4塔液相進(jìn)料,原始設(shè)計(jì)為9t/h,實(shí)際控制范圍6~10t/h,通過(guò)調(diào)整C-3塔釜采出量,控制液位,即可通過(guò)增加C-3塔釜采出量,增加C-3塔、C-4塔的氣液相傳質(zhì)傳熱負(fù)荷,降低返MTBE合成裝置原料中氯離子含量。
2021年,為降低返MTBE合成裝置原料中異戊二烯含量,原料精制塔C-5塔,縮窄靈敏板TI04164控制范圍45~60℃,回流量自2400kg/h逐步提高至3000kg/h。原始設(shè)計(jì)回流量為1775kg/h,回流比為2,塔頂采出異戊二烯含量為痕量。
C-5塔靈敏板溫度范圍為40~68℃,回流量范圍1500~3800kg/h。分析得出,C-5塔回流量較高,但是波動(dòng)范圍較大。波動(dòng)范圍大的原因是,C-4塔釜頻繁間歇采出,C-5負(fù)荷頻繁變化,C-5回流罐SR-408偏小,塔頂采出調(diào)節(jié)閥較為滯后,經(jīng)常出現(xiàn)空罐現(xiàn)象?;亓鞴蘅展藓?,回流量即迅速降低,導(dǎo)致C-5塔氣液交換、傳質(zhì)傳熱經(jīng)常被擾亂,導(dǎo)致未達(dá)到正常傳質(zhì)傳熱的平衡,影響返MTBE合成裝置原料質(zhì)量。
C-5塔回流比為2.16~5.41,回流比較原始設(shè)計(jì)大幅度增加。但返MTBE合成裝置原料中異戊二烯大幅度增加,波動(dòng)范圍0~20%。C-5塔釜排重為間歇排重。
2022年8月,聯(lián)系儀表人員增加排重流量計(jì)FT04064,將排重改為連續(xù)排重。穩(wěn)定C-5塔回流量2500~2800kg/h,靈敏板溫度上限55℃,盡量控制在50℃。在盡可能降低損失率的前提下,降低返MTBE合成裝置原料的異戊二烯含量,經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)摸索,F(xiàn)T04164控制中心值為200~250kg/h,返MTBE合成裝置原料中異戊二烯含量2.24%,創(chuàng)歷史新低。
原始設(shè)計(jì)中,C-5塔釜采出泵PC-411出口設(shè)計(jì)有循環(huán)線(xiàn)至C-5塔釜。后因PC-411機(jī)泵停用,塔釜排重靠壓差排重。建議修復(fù)PC-411A/B,保證塔釜物料正常循環(huán),避免低聚物重組分積聚、堵塞塔釜及再沸器管束內(nèi),影響傳質(zhì)傳熱效果。
(1)丁基裝置增加異丁烯分離塔C-4塔控制參數(shù)增加輔助靈敏板TI04173,操作溫度范圍由73~83℃調(diào)整為75~85℃。返MTBE合成裝置原料中的氯離子含量由20873mg/kg降低至215mg/kg,氯離子含量較優(yōu)化之前降低了98.97%。C-3塔靈敏板溫度范圍由55~67℃縮窄至58~66℃。提高C-3塔氯甲烷的回收效率,以滿(mǎn)足C-4塔脫除氯離子的要求。
(2)C-4塔盤(pán)中形成的低聚物堵塞塔盤(pán),造成單板效率降低是影響返MTBE合成裝置原料產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵性因素。將C-4塔盤(pán)的檢修周期控制在兩年,避免因低聚物堵塞塔盤(pán)導(dǎo)致返MTBE合成裝置原料中氯甲烷含量升高。
(3)C-4塔至C-5塔采出流量保持穩(wěn)定。優(yōu)化C-4塔液位LIC04041的比例積分微分(PID)參數(shù),避免采出流量大幅度頻繁波動(dòng),導(dǎo)致瞬間夾帶氯甲烷量過(guò)高,影響返MTBE合成裝置原料的質(zhì)量,也避免C-5頻繁變化氣液相平衡,影響異戊二烯脫除效果。