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        寧海電廠一期脫硫石膏含水高原因分析及控制措施

        2023-09-11 01:09:56國能浙江寧海發(fā)電有限公司
        電力設(shè)備管理 2023年15期
        關(guān)鍵詞:石灰石碳酸鈣吸收塔

        國能浙江寧海發(fā)電有限公司 張 全

        1 概述

        寧海電廠一期4×630MW機(jī)組脫硫?yàn)槭沂酀穹摿颍捎脝螄娏芸账謪^(qū)調(diào)節(jié)器+雙層多孔性分布器的脫硫工藝。

        石灰石—石膏濕法煙氣脫硫工藝中,煙氣進(jìn)入吸收塔與塔內(nèi)漿液中的碳酸鈣以及加入的氧化空氣進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),反應(yīng)形成副產(chǎn)物石膏,而石膏往往會(huì)因?yàn)槭沂燮焚|(zhì)、運(yùn)行工況及設(shè)備等因素影響,造成石膏脫水困難,影響石膏品質(zhì)。

        2 影響石膏品質(zhì)的主要因素

        2.1 漿液密度

        吸收塔漿液密度過高,說明石膏漿液中硫酸鈣含量過高,硫酸鈣含量過高將阻礙碳酸鈣的溶解,同時(shí)影響吸收塔噴淋漿液對二氧化硫的吸收,為保證二氧化硫排放不超標(biāo),只有增加石灰石漿液的供給,將會(huì)進(jìn)一步造成塔內(nèi)漿液中碳酸鈣的過剩。石膏漿液由于碳酸鈣含量高,脫水效果受影響,另較小粒徑的碳酸鈣會(huì)導(dǎo)致濾布的堵塞,進(jìn)一步影響脫水效果。

        2.2 石灰石品質(zhì)

        石灰石粉越細(xì),利用率就越高。一般細(xì)度要求為90%通過325目篩或250目篩,純度要求為碳酸鈣含量不小于90%。

        石灰石常見的雜質(zhì)包括SiO2,Al2O3,F(xiàn)e2O3和MgCO3,部分不會(huì)溶解。不可溶解雜質(zhì)越多,不但會(huì)阻礙石膏結(jié)晶,還會(huì)堵塞濾布,影響脫水效果。

        2.3 吸收塔入口煙氣含塵量

        如電除塵器效率低,超標(biāo)的粉塵進(jìn)入吸收塔,粉塵將不斷積聚,漿液中部分金屬離子濃度會(huì)逐漸升高,不斷增加的重金屬離子濃度對石膏結(jié)晶產(chǎn)生不利的影響。此外,漿液中的粉塵會(huì)有一部分通過石膏旋流器底流進(jìn)入皮帶機(jī),會(huì)導(dǎo)致濾布細(xì)孔堵塞,影響石膏脫水效果。

        2.4 漿液的pH 值

        漿液pH 值高,有利于二氧化硫的溶解,但不利于石灰石的溶解,如果pH 值偏高,就會(huì)使碳酸鈣大量混入到石膏中,又由于其顆粒比石膏晶體小,阻礙了石膏的形成,使石膏脫水困難[1]。

        2.5 氧化效率

        氧化反應(yīng)效率是影響石膏品質(zhì)的重要因素。氧化效率低的原因包括:

        一是燃煤硫份大,特別是超過設(shè)計(jì)值較多時(shí),進(jìn)入吸收塔的氧化空氣量不足,漿液嚴(yán)重氧化不足,漿液中CaSO3·1/2H2O 晶體會(huì)增多,該晶體是層狀或針狀晶體,顆粒小,黏性大,造成脫水困難。

        二是塔內(nèi)氧化風(fēng)管斷裂、堵塞,攪拌器葉片脫落、故障停運(yùn)等設(shè)備問題,造成氧化風(fēng)不足或分布不均,加上攪拌效果差,影響漿液的充分氧化反應(yīng)。

        2.6 石膏脫水及廢水系統(tǒng)影響

        2.6.1 石膏漿液旋流器

        石膏旋流器是利用離心力分離和濃縮漿液的設(shè)備。其運(yùn)行是否正常直接影響石膏的品質(zhì)。增加旋流子投運(yùn)數(shù)量,會(huì)增加石膏漿液的排放量,有利于降低塔內(nèi)漿液氯離子及飛灰含量,但需確保旋流器入口壓力,如果壓力低則細(xì)顆粒進(jìn)入脫水機(jī),易造成濾布堵塞。

        2.6.2 真空脫水機(jī)

        真空皮帶機(jī)脫水效果與漿液的品質(zhì)及設(shè)備運(yùn)行情況有直接的關(guān)系。皮帶機(jī)運(yùn)行真空度直接反映脫水效果,真空度異常升高,脫水效果差,一方面可能是濾布過濾效果差,如漿液品質(zhì)差造成濾布堵塞,或?yàn)V布沖洗不干凈、濾布使用周期過長導(dǎo)致濾布過濾效果差。另一方面過濾皮帶跑偏也會(huì)造成真空度高,無法正常脫水。此外,濾布褶皺變形及破損、真空盒漏真空、過濾皮帶裙邊破損等設(shè)備問題會(huì)導(dǎo)致運(yùn)行真空度降低,造成石膏含水率高。

        2.6.3 脫硫廢水

        脫硫系統(tǒng)為了維持系統(tǒng)物質(zhì)的平衡,此外,為防止塔內(nèi)漿液氯離子濃度過高影響脫硫設(shè)備安全運(yùn)行及石膏品質(zhì),必須從系統(tǒng)中排放一定量的廢水。廢水系統(tǒng)不能正常運(yùn)行,將影響脫水效果。

        3 寧海電廠一期石膏含水量高原因分析

        2022年7~8月,一期機(jī)組脫硫石膏含水率高,最高達(dá)到17%。以下就影響石膏品質(zhì)的石灰石品質(zhì)、運(yùn)行參數(shù)、漿液品質(zhì)及設(shè)備等因素進(jìn)行逐一分析。

        3.1 石灰石品質(zhì)

        樣本廠石灰石粉主要由自制粉搭配部分外購粉,7、8月石灰石粉細(xì)度及純度分析詳見表1。

        表1 7、8月石灰石粉細(xì)度及純度分析(單位:%)

        由表1數(shù)據(jù)可知,石灰石廠磨及外購石灰石粉細(xì)度325目篩通過率偏低,石灰石純度化驗(yàn)CaCO3含量大于90%,符合要求,且同期二期與一期使用同樣的石灰石粉制漿,二期石膏含水量均在10%合格范圍內(nèi)。

        3.2 脫水設(shè)備問題

        7、8月脫水機(jī)運(yùn)行真空度在-43~-46kPa,濾布無堵塞。

        檢查石膏旋流器旋流壓力正常,對旋流子底流進(jìn)行取樣沉淀,含固量大于50%正常,但相較6月份底流石膏漿液上面的飛灰等雜質(zhì)含量有較明顯的增大。

        3.3 漿液分析

        分別對4臺(tái)機(jī)組脫硫吸收塔漿液進(jìn)行取樣沉淀,可見漿液中含飛灰量較大(上層黑色部分)。4臺(tái)吸收塔石膏漿液取樣沉淀效果如圖1所示。

        圖1 4臺(tái)吸收塔石膏漿液取樣沉淀效果

        對石膏品質(zhì)進(jìn)行檢測分析。石膏品質(zhì)分析結(jié)果詳見表2,石膏掃描電鏡分析結(jié)果如圖2所示,石膏粒徑分析結(jié)果如圖3所示。

        圖2 石膏掃描電鏡分析結(jié)果

        圖3 石膏粒徑分析結(jié)果

        表2 石膏品質(zhì)分析結(jié)果(單位:%)

        由表2可知,半水亞硫酸鈣(CaSO3·1/2H2O)含量過高,比常規(guī)值0.03%高出約4.3倍,而半水亞硫酸鈣晶體粒徑小、黏性較強(qiáng)、呈晶簇狀,且其晶簇多孔、擠壓易破碎,破碎將釋放晶簇內(nèi)的水,石膏濾餅看似正常,但經(jīng)擠壓后容易釋放出水分,進(jìn)而導(dǎo)致石膏含水率高。

        石膏中CaSO4?2H2O 含量為86.54%, 反映出在吸收反應(yīng)中,Ca2-遇SO42-并結(jié)晶生成CaSO4?2H2O 的反應(yīng)不夠充分。石膏掃描電鏡分析結(jié)果如圖2所示。石膏粒徑分析結(jié)果如圖3所示。

        由圖2、圖3可知,石膏晶體粒徑絕大部分分布在0~50um,但是,粒徑在25um 左右居多,粒徑較小。石膏晶體的粒徑越大,越有利于石膏旋流器將二水硫酸鈣晶體和未反應(yīng)的碳酸鈣分離開來。粒徑越大的石膏晶體,其脫水效果越好,石膏含水率越低;如石膏晶體的粒徑越小,其脫水效果越差,石膏含水率則越高。

        從圖3掃描電鏡結(jié)果可以清晰看出,石膏晶體呈現(xiàn)橢圓形柱狀,主要是因?yàn)槭嘀械闹饕s質(zhì)為未完全氧化的半水亞硫酸鈣,其很容易在石膏晶體上結(jié)晶,很多細(xì)小的半水亞硫酸鈣成簇結(jié)塊在石膏表面,一方面使得石膏粒徑分布變寬,降低了石膏強(qiáng)度,另一方面石膏晶體表面的細(xì)微顆??棵?xì)作用吸附大量漿液,使得石膏脫水效果變差。

        3.4 吸收塔運(yùn)行參數(shù)

        3.4.1 pH 值

        吸收塔漿液運(yùn)行pH 值7、8月份平均5.35~5.40,pH 值正常。

        3.4.2 漿液密度

        吸收塔7、8月運(yùn)行的漿液密度,1、3、4號(hào)機(jī)組漿液密度一般在110 0~1120kg/m3,濃度基本在15%~18%,屬于正常。2號(hào)機(jī)漿液密度平均約1150kg/m3(濃度約22%),高時(shí)達(dá)到1180kg/m3(濃度約26%),2號(hào)機(jī)漿液濃度高,漿液濃度高影響石膏脫水。

        3.4.3 入口SO2

        一期機(jī)組7、8月吸收塔入口含硫量高時(shí)超2000mg/Nm3,尤其是2號(hào)機(jī)入口含硫量達(dá)到2200mg/Nm3,超過設(shè)計(jì)值1860mg/Nm3,為保證SO2排放不超標(biāo),則加大吸收塔的石灰石供漿量,導(dǎo)致密度高。

        寧海一期脫硫石膏含水量大,綜合原因包括:一是燃煤含硫量增大,超設(shè)計(jì)值,現(xiàn)有氧化風(fēng)量不足,導(dǎo)致漿液未充分氧化,可溶性亞硫酸鹽濃度增大,同時(shí)會(huì)抑制碳酸鈣的溶解,漿液中CaSO3·1/2H2O 濃度增大,石膏漿液密度會(huì)因CaSO3·1/2H2O 含量過高而變大、變黏稠,使得石膏脫水困難;二是吸收塔漿液密度過大,阻礙CaCO3的溶解,過量的石灰石存在于石膏漿液中,不利于石膏的結(jié)晶,同時(shí)不利于氧化風(fēng)的擴(kuò)散反應(yīng),進(jìn)一步惡化氧化反應(yīng),影響石膏脫水。

        4 一期石膏含水量高控制措施

        針對石膏含水量大原因,可采取的措施包括:一是加大吸收塔漿液置換,同時(shí)降低吸收塔漿液濃度。啟動(dòng)兩臺(tái)脫水機(jī)加大排漿量,同時(shí)將部分漿液直接排入事故漿液箱。二是在機(jī)組低負(fù)荷時(shí)段或煙氣二氧化硫濃度較低的時(shí)段,適當(dāng)降低吸收塔漿液運(yùn)行pH 值(5.0~5.3)。

        5 結(jié)語

        本文對石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)石膏含水率高的主要影響因素進(jìn)行了分析,對寧海電廠一期機(jī)組脫硫石膏含水高的問題,從石灰石品質(zhì)、脫水及廢水系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行情況、吸收塔漿液品質(zhì)及吸收塔運(yùn)行參數(shù)等方面分析了石膏含水高的原因,對同類型機(jī)組類似問題有一定的借鑒意義。

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