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        ZGM113G型煤磨機(jī)提產(chǎn)改造應(yīng)用實(shí)踐

        2023-09-07 08:52:08郭永強(qiáng)
        水泥技術(shù) 2023年4期
        關(guān)鍵詞:選粉磨輥磨盤

        郭永強(qiáng)

        1 前言

        我公司6 000t/d 水泥生產(chǎn)線配套ZGM113G 型立式煤磨機(jī),自運(yùn)行以來,煤磨機(jī)存在諸多問題。煤粉細(xì)度R80μm≤10%,磨內(nèi)壓差高(>7 400Pa),有飽磨現(xiàn)象;煤磨機(jī)振動偏大(2~3mm/s),易加速設(shè)備磨損老化;吐渣量大(>3t/d),且吐渣含有大量煤塊;磨盤上常有大量飛砂,導(dǎo)致煤磨機(jī)主電機(jī)電流高、功耗大、研磨效率低;煤磨機(jī)產(chǎn)量較低(約35t/d),當(dāng)煤磨機(jī)出現(xiàn)故障需停機(jī)處理時,煤粉產(chǎn)量難以滿足回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)需要,存在停窯風(fēng)險,對水泥生產(chǎn)線的安全穩(wěn)定運(yùn)行和企業(yè)效益造成較大影響。

        2020 年底,我公司對該水泥生產(chǎn)線進(jìn)行了技術(shù)改造,改造后,窯系統(tǒng)產(chǎn)量進(jìn)一步提高,煤磨機(jī)產(chǎn)量更加難以滿足水泥生產(chǎn)需要,煤磨機(jī)改造勢在必行。我公司結(jié)合煤磨機(jī)實(shí)際運(yùn)行情況和產(chǎn)量影響因素進(jìn)行了綜合分析研判,決定從加設(shè)熱風(fēng)沉降室、提高煤磨機(jī)研磨效率及選粉效率等幾個方面對煤磨機(jī)進(jìn)行改造。煤磨機(jī)現(xiàn)場運(yùn)行照片如圖1 所示。改造后,在保證煤質(zhì)、煤粉細(xì)度和水分不變的前提下,煤磨機(jī)產(chǎn)量提高至45t/h左右,穩(wěn)定了煤磨機(jī)工況,實(shí)現(xiàn)了煤磨機(jī)的提產(chǎn)降耗。

        圖1 煤磨機(jī)現(xiàn)場運(yùn)行照片

        2 煤磨機(jī)產(chǎn)量的影響因素

        2.1 外在因素

        影響煤磨機(jī)產(chǎn)量的外在因素主要有原煤水分、灰分、揮發(fā)分、易磨性等煤質(zhì)因素和篦冷機(jī)入磨的高溫飛砂量??紤]以上因素,煤磨機(jī)產(chǎn)量計算公式如下:

        式中:

        BM——實(shí)際產(chǎn)量,t/d

        BM0——理論產(chǎn)量,t/d

        fG——原煤可磨性影響系數(shù)

        fR——煤粉細(xì)度影響系數(shù)

        fM——原煤水分影響系數(shù)

        fA——原煤灰分影響系數(shù)

        fH——入磨飛砂量系數(shù)

        2.2 內(nèi)在因素

        影響煤磨機(jī)產(chǎn)量的內(nèi)在因素是指煤磨機(jī)自身的研磨能力、選粉效率、干燥能力等性能品質(zhì)。

        (1)研磨能力:即煤磨機(jī)磨輥、磨盤構(gòu)成的研磨區(qū)域?qū)γ旱难心テ扑槟芰Α?/p>

        (2)選粉效率:即煤磨機(jī)配套選粉機(jī)對研磨后煤粉的選粉效率,高效率的選粉機(jī)能使煤磨機(jī)的研磨能力得到充分發(fā)揮,并降低循環(huán)負(fù)荷率。

        (3)干燥能力:即煤磨機(jī)熱風(fēng)對煤粉的充分干燥能力,保證煤磨機(jī)出口溫度是滿足煤磨機(jī)產(chǎn)量、保證煤粉水分的必要條件。

        3 ZGM113G型磨煤機(jī)的改造方案

        3.1 增加熱風(fēng)沉降室,制作卸灰溜子

        該水泥生產(chǎn)線窯前飛砂量較大,造成大量高溫飛砂進(jìn)入煤磨機(jī)內(nèi),因高溫飛砂密度比煤粉大得多,致使大量飛砂留在煤磨機(jī)磨盤底部無法出磨,從而降低了煤磨機(jī)研磨效率。原計劃改造時在煤磨機(jī)熱風(fēng)閥前部風(fēng)管處安裝熱風(fēng)沉降室,以減少入磨飛砂量,但因現(xiàn)場無安裝位置,最終決定在入磨前的高溫風(fēng)管處增加熱風(fēng)沉降室,并制作卸灰溜子,每8h 放灰一次。改造后的熱風(fēng)沉降室如圖2所示。改造完成后,煤磨機(jī)研磨效率大幅提高,停機(jī)入磨檢查發(fā)現(xiàn),磨盤上僅余少量飛砂,達(dá)到了預(yù)期效果。

        3.2 改造研磨區(qū)域,提高煤磨機(jī)研磨能力

        3.2.1 磨輥改造

        對靠近煤磨機(jī)中心側(cè)磨輥進(jìn)行多層堆焊,增加磨輥寬度,調(diào)整磨輥輥套型線和襯板型線的角度,進(jìn)而增加磨輥與磨盤的接觸面積,提升煤磨機(jī)研磨能力。磨輥改造示意如圖3所示。

        圖3 磨輥改造示意

        3.2.2 磨盤改造

        磨輥寬度增加后,磨盤也需進(jìn)行相應(yīng)堆焊,調(diào)整磨盤襯板形狀與磨輥匹配,保持磨盤凹槽深度不變,確保料層厚度,保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。堆焊后的磨盤和磨輥接觸面積增大,研磨效率提升明顯。

        3.2.3 風(fēng)環(huán)改造

        根據(jù)煤磨機(jī)產(chǎn)能提升計劃,核算新風(fēng)環(huán)所需風(fēng)量,改變風(fēng)環(huán)形式,減少動、靜風(fēng)環(huán)之間的間隙,減少漏風(fēng)。改造后,風(fēng)環(huán)出口的旋流效應(yīng)及風(fēng)速有效增加,吐渣量明顯減少,達(dá)到了提產(chǎn)效果。風(fēng)環(huán)改造前后照片如圖4、圖5所示。

        圖5 風(fēng)環(huán)改造后照片

        3.3 選粉機(jī)改造

        改造時,保留選粉機(jī)殼體、傳動部分及分離器上部,更換靜葉片組、轉(zhuǎn)子及回粉錐。改造前,選粉機(jī)轉(zhuǎn)子及靜葉片組選粉效率偏低,導(dǎo)致內(nèi)部循環(huán)負(fù)荷大,改造時,通過增加轉(zhuǎn)子及靜葉片組的有效選粉面積,可提高選粉機(jī)選粉效率,降低內(nèi)部循環(huán)負(fù)荷。改造前,原動、靜葉片之間的間隙偏大,導(dǎo)致物料分離時間長、氣流速度梯度大、分級力場不均勻,物料易結(jié)團(tuán)、分散性差、分級精度低,改造時,通過減小動、靜葉片之間的間隙,穩(wěn)定造粉機(jī)分散分離功能區(qū)分級力場的均勻性,可提高選粉機(jī)有效分選效率,提高靜葉片和轉(zhuǎn)子使用壽命。

        4 改造效果

        煤磨機(jī)提產(chǎn)改造項目于2020年11月10日開工,工期1個月,改造后,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。改造前后煤磨機(jī)運(yùn)行參數(shù)對比如表1 所示。改造前后煤磨機(jī)操作畫面如圖6、圖7所示。

        表1 改造前后煤磨機(jī)運(yùn)行參數(shù)對比*

        圖6 改造前煤磨機(jī)操作畫面

        圖7 改造后煤磨機(jī)操作畫面

        由表1 可知,改造后,煤磨機(jī)產(chǎn)量穩(wěn)定在45t/h左右,較改造前提高10t/h,煤磨機(jī)提產(chǎn)幅度為28.5%;改造后,煤磨機(jī)主電機(jī)電流穩(wěn)定在65A左右,較改造前降低9A;改造后,煤磨機(jī)主電機(jī)電耗降低0.5kW·h/t,磨內(nèi)壓差穩(wěn)定在6 800Pa左右,較改造前降低約6 00Pa,系統(tǒng)阻力大幅降低。

        改造后,煤磨機(jī)吐渣量約0.5t/d,較改造前減少2.5t,且吐渣多為石子、煤矸石等雜物。改造后,煤磨機(jī)振動值<1mm/s,運(yùn)行穩(wěn)定,設(shè)備故障率降低。

        5 結(jié)語

        ZGM113G型立式煤磨機(jī)在運(yùn)行過程中普遍存在產(chǎn)量低、吐渣量大等問題,我公司通過采取加設(shè)熱風(fēng)沉降室,綜合改造煤磨機(jī)風(fēng)環(huán)、煤磨機(jī)研磨區(qū)和選粉機(jī)等措施對其進(jìn)行改造。改造后,系統(tǒng)運(yùn)行工況穩(wěn)定,煤磨機(jī)產(chǎn)量穩(wěn)定在45t/h 左右,提產(chǎn)28.5%,每天可避峰停機(jī)2h進(jìn)行設(shè)備維護(hù),同時,達(dá)到了提產(chǎn)降耗的預(yù)期改造目標(biāo),取得了較好的改造效果,供業(yè)內(nèi)同行參考。

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