彭凌云,董苑,劉棟強
水泥行業(yè)面臨日益嚴峻的節(jié)能降耗壓力,特別是GB 16780-2021《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》標準的出臺,促進了各水泥生產(chǎn)企業(yè)利用停機時間對生產(chǎn)設(shè)備進行節(jié)能降耗升級改造。在水泥生產(chǎn)過程中,粉磨系統(tǒng)電耗占全部生產(chǎn)用電的60%~70%,因此,進行粉磨系統(tǒng)改造、降低粉磨系統(tǒng)電耗是水泥生產(chǎn)企業(yè)節(jié)能降耗的主要目標之一。
立磨終粉磨系統(tǒng)具有工藝流程簡單、占地面積小、操作維護簡單等優(yōu)點,是水泥生產(chǎn)企業(yè)常用的成品制備粉磨系統(tǒng)。其中,立磨是粉磨系統(tǒng)運行的主要設(shè)備,集研磨、選粉、烘干等功能于一體,也是節(jié)能降耗改造的重點設(shè)備。
某水泥廠有兩臺型號相同的國產(chǎn)水泥立磨,磨盤直徑?4.6m,配置2個主動磨輥和2個輔助磨輥,裝機功率3 150kW,水泥立磨系統(tǒng)配置見表1。自投產(chǎn)以來,立磨穩(wěn)定性差、振動大,頻繁出現(xiàn)振動跳停情況,運轉(zhuǎn)率和臺時產(chǎn)量低,電耗高,嚴重影響了水泥生產(chǎn)。一段時期的統(tǒng)計結(jié)果顯示,兩臺水泥立磨平均產(chǎn)量均為90t/h 左右,1 號水泥立磨主機電耗20.59kW·h/t,2 號水泥立磨主機電耗22.95kW·h/t,雖已多次對這2臺磨機進行過調(diào)整,但立磨穩(wěn)定性較差的問題一直未得到妥善解決,提產(chǎn)降耗收效甚微。
表1 水泥立磨系統(tǒng)配置
2020 年,該水泥廠采用天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司(以下簡稱“天津水泥院”)新型研磨區(qū)技術(shù),對兩臺水泥立磨進行了局部結(jié)構(gòu)升級改造,改變物料在立磨磨盤上的流速及運動軌跡,加寬立磨有效研磨區(qū),在提升立磨穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上,提高了設(shè)備運轉(zhuǎn)率,提產(chǎn)降耗效果明顯。改造后,在相同水泥配比和成品細度情況下,1號水泥立磨提產(chǎn)38%,系統(tǒng)電耗下降3.0kW·h/t;2 號水泥立磨提產(chǎn)22%,系統(tǒng)電耗下降2.6kW·h/t。
立磨是利用料床粉碎原理進行物料研磨的設(shè)備,料床主要由磨輥、磨盤及磨盤上的物料組成。立磨工作時,一方面,磨輥直接施壓在物料上,對物料進行擠壓粉碎,另一方面,磨盤回轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心加速度,使磨盤上受磨輥擠壓的物料顆粒間形成運動速度差,受剪切力而粉碎。料床擠壓和剪切粉碎相結(jié)合,最終達到產(chǎn)品粒徑要求。
假想立磨料床工作時,物料顆粒間存在“摩擦系數(shù)”,若物料顆粒受擠壓和剪切力小,則摩擦系數(shù)較小,磨輥和物料間會出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,料床厚度波動大、薄厚不均,磨機振動大,產(chǎn)量低,電耗高[1]。如何提高摩擦系數(shù),成為解決立磨頻繁振動、提產(chǎn)降耗的關(guān)鍵,常用的方法有增加磨內(nèi)擋料圈高度和“向料床噴水”兩種,但這兩種方法均存在缺陷。雖然增加擋料圈高度會提高立磨穩(wěn)定性,但同時也會導致料層加厚、電耗升高。如果向料床噴水過多或噴水位置不當,則易引起水泥的早期水化反應(yīng),從而影響水泥性能。
通過該水泥廠的現(xiàn)場測量和標定數(shù)據(jù)可知,水泥立磨磨輥有效研磨區(qū)寬度為140mm,僅占全部輥寬的20%。磨輥有效研磨區(qū)寬度窄,立磨工作時,物料受壓面積小,料床上的物料在磨輥施壓粉碎前急速跑離;物料在受剪切粉碎前,顆粒間難以形成速度差,產(chǎn)生的剪切力小,物料間摩擦系數(shù)小。另外,立磨主電機消耗功率較低,額定功率為3 150kW,實際消耗功率<2 000kW,做功不足額定功率的63%。
天津水泥院技術(shù)團隊研究發(fā)現(xiàn),在立磨磨盤轉(zhuǎn)速不變的情況下,調(diào)整磨盤與磨輥的嚙合形式,可適當降低物料在磨盤上的流速,改善物料在磨盤上的運動軌跡。調(diào)整磨盤與磨輥的嚙合形式,不僅能夠增加磨盤上的物料間的摩擦系數(shù),還能增加物料被粉磨的次數(shù),加寬有效研磨區(qū),從而提高磨機的穩(wěn)定性及粉磨效率。
(1)在不改變磨盤轉(zhuǎn)速的情況下,改變磨盤和主輥的嚙合形式,將原水平磨盤結(jié)構(gòu)修改為略帶角度的斜盤,維持磨輥中徑、磨輥母線與磨盤的間隙不變,調(diào)整磨輥母線角度。
(2)通過在線堆焊的方式,完成磨盤襯板和磨輥輥套外形的改造,在線改造停機時間短,工作量小。該改造方案改變了物料在磨盤上的流速和運動軌跡,將物料受切向力、離心力和摩擦力的狀態(tài),改變?yōu)槭芮邢蛄?、離心力、摩擦力和部分重力的狀態(tài)。同時,該改造方案采用的技術(shù)為天津水泥院近年來研發(fā)的新技術(shù),先后經(jīng)歷了理論計算、實驗室研究和半工業(yè)實驗,最終實現(xiàn)了工業(yè)應(yīng)用。改造后,不僅提高了立磨穩(wěn)定性,還增加了物料在磨盤上被粉磨的次數(shù),減小了邊緣效應(yīng),提高了粉磨效率。
該水泥廠立磨原下料管的落料點高度距磨盤>1m,無法保證物料正常落在磨盤中心,易產(chǎn)生邊緣效應(yīng),使一些物料未經(jīng)磨輥粉磨就直接甩離磨盤;不但影響粉磨效率,還會增加磨內(nèi)通風阻力。本次改造延長了直段下料管,使其距磨盤高度縮短為500mm,同時,相應(yīng)延長了喂料溜管,使其插入至直段下料管內(nèi)。
原導風環(huán)水平方向夾角角度較小,不僅影響風環(huán)處阻力和帶料能力,還會使一些成品物料再次被吹回磨盤,破壞料床穩(wěn)定,本次改造對原導風環(huán)角度進行了調(diào)整。
原水泥立磨喂料采用回轉(zhuǎn)下料器,易產(chǎn)生磨損,影響鎖風效果,造成磨內(nèi)通風量不足。本次改造將回轉(zhuǎn)下料器改為立式鎖風給料器,該設(shè)備利用料位進行鎖風,使用變頻電機,根據(jù)進料量實現(xiàn)自動調(diào)速,使立磨殼體內(nèi)保持合適料位。
該水泥廠利用生產(chǎn)淡季,完成了對兩臺水泥立磨磨盤磨輥研磨區(qū)、下料管、導風環(huán)及喂料裝置的改造,每臺磨機的改造周期約為20d,改造效果顯著。
本次改造在不增加磨內(nèi)噴水的前提下,兩臺立磨均由頻繁跳停轉(zhuǎn)變?yōu)槠椒€(wěn)運行,水平和垂直方向振動值均下降至1.5mm/s 以內(nèi)。改造前后立磨振動趨勢對比見圖1。
圖1 改造前后立磨振動趨勢對比
改造前,兩臺立磨磨輥的有效研磨區(qū)寬度僅為輥寬的20%,改造后,運轉(zhuǎn)1 000h后測量,磨輥有效研磨區(qū)寬度為260mm,占輥寬的35%,有效加寬了研磨區(qū)寬度,達到了預(yù)期改造效果。加寬研磨區(qū)后,不僅提升了立磨穩(wěn)定性,實現(xiàn)了提產(chǎn)增效,還有效延長了輥套襯板耐磨件的使用壽命。
改造前,1 號水泥立磨磨輥加載壓力最高9.0MPa,主機消耗功率約1 850kW;2號水泥立磨磨輥加載壓力最高8.5MPa,主機消耗功率約2 000kW。改造后,1號水泥立磨加載壓力為11.0MPa,主機消耗功率約2 400kW,增幅30%,2號水泥立磨加載壓力為11.0MPa,主機消耗功率2 300kW,增幅15%。
1號水泥立磨在熟料占比73%時,改造前后成品細度折算到相同成品細度下,產(chǎn)量由改造前的90t/h 上升至125t/h,增幅38%,主機電耗由20.59 kW·h/t下降至19.38kW·h/t,風機電耗由6.75kW·h/t下降至6.12kW·h/t,系統(tǒng)電耗合計下降3.0kW·h/t。2號水泥立磨在熟料占比87%時,改造前后成品細度折算到相同細度下,產(chǎn)量由改造前的90t/h上升至110t/h,增幅22%,主機電耗由22.95kW·h/t 下降至20.7kW·h/t,風機電耗由6.2kW·h/t下降至5.6kW·h/t,系統(tǒng)電耗合計下降2.6kW·h/t。兩臺水泥立磨改造前后產(chǎn)量和電耗對比見表2。
表2 兩臺水泥立磨改造前后產(chǎn)量和電耗對比
(1)本次對國產(chǎn)水泥立磨研磨區(qū)的改造,采用天津水泥院專利技術(shù)(ZL201420246816.8),在兩臺立磨上均取得了顯著效果,有效解決了原立磨存在的穩(wěn)定性差、產(chǎn)量低、主電機消耗功率低、有效研磨區(qū)寬度窄、能耗高的問題。
(2)改造采用在線堆焊的方式,改變了磨盤襯板和磨輥輥套的外形,改造周期短,投資回報率高。
(3)本次改造項目為解決水泥立磨運行穩(wěn)定性問題及提高物料摩擦系數(shù),提供了新的解決思路,也為水泥行業(yè)節(jié)能降耗做出了貢獻。