邱 程,田龍振
(青島特殊鋼鐵有限公司焦化廠,山東青島 266413)
焦爐作為最復雜的冶金工業(yè)窯爐,其燃燒系統(tǒng)結(jié)構(gòu)非常復雜,同時爐溫受到裝煤推焦、煤氣熱值等因素的影響,焦爐溫度變化規(guī)律較難歸納,造成人工測調(diào)焦爐爐溫的困難。其次,為提高焦爐四大車的利用率,焦爐生產(chǎn)串序由2-1小串序優(yōu)化為2-1大串序,焦爐爐溫的波動峰谷差變大,但規(guī)律性較強。為適應當前焦爐生產(chǎn),需要焦爐自動測溫及爐溫自動控制系統(tǒng)實現(xiàn)連續(xù)測溫,且能夠根據(jù)溫度波動進行調(diào)節(jié)。
K安指標是焦爐持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)的關鍵指標,是決定焦炭產(chǎn)量和質(zhì)量的主要因素之一,所以需要焦爐技術人員不斷追求K安指標的最大化。
傳統(tǒng)的焦爐爐溫測定由測溫崗位每4 h 測定1次,人工測溫時間受人為和生產(chǎn)因素影響較大,測溫時間最短為5 min,最長為10 min,測溫時間差異造成與實際爐溫偏差較大。中控崗位根據(jù)測定的平均溫度和標準溫度之間的差值進行煤氣流量的調(diào)節(jié),但是在調(diào)節(jié)過程中發(fā)現(xiàn),煤氣的少量(100~200 m3/h)增減對焦爐爐溫的波動并無太大影響,而且在煤氣流量不進行調(diào)節(jié)的前提下,焦爐爐溫的波動范圍會在30 ℃,遠超規(guī)定的±7 ℃。
基于上述原因,焦化煉焦作業(yè)區(qū)通過研究焦爐自動測溫技術和與同行進行相關技術交流,認為自動測溫系統(tǒng)有以下優(yōu)點:實時監(jiān)測標準火道溫度,解決測溫間隔時間長和測溫誤差大問題;根據(jù)直行溫度趨勢曲線的變化規(guī)律,指導現(xiàn)場操作人員調(diào)節(jié)煤氣流量;及時發(fā)現(xiàn)爐溫異常爐號,幫助熱工調(diào)節(jié)均勻系數(shù);可以統(tǒng)計數(shù)據(jù)制作報表,自動給出均勻系數(shù)和安定系數(shù);為自動加熱系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持。
利用焦化爐頂自動測溫系統(tǒng),對測定出實時爐溫繪制成曲線,以1#爐為例,見圖1。
圖1 理想狀態(tài)下焦爐爐溫波動規(guī)律
根據(jù)曲線波動情況可知:當前采用的2-1大串序推焦方式,焦爐爐溫趨勢曲線呈正弦波動。以1#焦爐為例,當推焦至31號炭化室時,此時爐溫到達波峰位置,隨后溫度呈現(xiàn)下降趨勢;當推焦至95號炭化室時,此時爐溫到達波谷位置,隨后溫度呈上升趨勢,2#焦爐溫度趨勢正好相反。
爐體溫度波動幅度較大,峰谷溫差約25 ℃,導致安定系數(shù)偏低。為保證焦炭成熟,爐溫整體處于標準溫度上方,導致煤氣資源浪費。
傳統(tǒng)測溫和調(diào)節(jié)為根據(jù)手工測定的直行溫度數(shù)據(jù),計算與標準溫度溫差,當大于標準溫度+7 ℃時,減少煤氣流量幅度200 m3/h;當小于標準溫度-7 ℃時,增加焦爐煤氣流量200 m3/h。如圖2所示:
圖2 溫度控制
傳統(tǒng)調(diào)控手段存在以下問題:由于是定時手動測溫,無法與推焦串序的節(jié)奏相適應,所以如果當手動測溫時間點恰好處于整個焦爐的波峰位置,之后爐溫呈現(xiàn)下降趨勢,此時減少焦爐煤氣流量,使得波谷位置爐溫更低,從而加大波峰波谷溫差,反之亦然。
創(chuàng)新做法:爐溫測調(diào)的穩(wěn)定與生產(chǎn)穩(wěn)定相輔相成,爐溫調(diào)節(jié)的目的在于生產(chǎn)的穩(wěn)定性,而焦爐爐溫的穩(wěn)定性由K安指標來決定,K安指標的合格是由生產(chǎn)操作和煤氣量調(diào)節(jié)共同決定的,因此在推焦串序由小串序改為2-1大串序后,煤氣量的調(diào)節(jié)也要與之相適應,所以因推焦串序造成的大波峰、大波谷就要通過大量增減煤氣量來進行削平;經(jīng)過實驗,逐漸改變煤氣調(diào)節(jié)幅度,焦爐煤氣調(diào)節(jié)幅度由原來的200 m3/h 流量增至500-700 m3/h,波峰波谷溫差由原來的25 ℃縮小至18 ℃;繼續(xù)增大焦爐煤氣調(diào)節(jié)幅度至1 300 m3/h,波峰波谷溫差縮小至6 ℃。
通過調(diào)節(jié)焦爐煤氣流量,穩(wěn)定1#焦爐機焦側(cè)平均溫度,縮小波峰波谷溫差,3 月14 日1#焦爐安定系數(shù)達到0.84,因此調(diào)節(jié)的方向是正確的。
通過將該調(diào)節(jié)理念轉(zhuǎn)化編輯為計算機程序,按照實際溫度的波動,計算機程序經(jīng)過計算進行調(diào)控,同時將分煙道吸力引入進行調(diào)節(jié),得到如下計算機執(zhí)行邏輯。焦爐爐溫波動如圖3所示。
圖3 焦爐爐溫波動
當爐溫呈下降趨勢時,此刻及時增加焦爐煤氣用量,從而減緩爐溫下降趨勢。當爐溫呈升高趨勢時,此刻及時減少焦爐煤氣用量,從而減緩爐溫上升趨勢,同時適度調(diào)節(jié)分煙道吸力。采用焦爐煤氣調(diào)節(jié),爐溫反應速度較高爐煤氣快,由波峰到波谷的時間為5.5 h,時間較短,因此采用反應速度快的焦爐煤氣調(diào)節(jié)效果更佳。將該調(diào)節(jié)規(guī)律總結(jié)為計算機控制邏輯。
測(調(diào))試結(jié)果:3月25日至3月29日投入自動加熱控制,現(xiàn)場根據(jù)系統(tǒng)推薦提示調(diào)節(jié)焦爐煤氣流量,效果如下:峰谷溫差明顯縮小,直行溫度趨勢呈現(xiàn)接近一條直線,1#焦爐波峰波谷溫差僅為6 ℃,2#焦爐反應速度較慢,經(jīng)調(diào)整焦爐煤氣調(diào)節(jié)幅度后,波峰波谷溫差逐漸縮小至6 ℃。統(tǒng)計4 h均值直行溫度報表,30日,1#焦爐K安已達到0.92。
當調(diào)節(jié)煤氣流量時,協(xié)同調(diào)節(jié)分煙道吸力,確??杖急群侠恚{(diào)試后分煙道含氧量相對穩(wěn)定。
由于焦化1#、2#焦爐的氮氧化物集中處理,1#、2#爐溫趨勢正弦波動方向相反,在自動加熱控制過程中,1#焦爐增加焦爐煤氣,2#焦爐減少焦爐煤氣,焦爐煤氣總用量基本不發(fā)生變化,因此不會造成氮氧化物明顯波動。
火落管理的原理:荒煤氣溫度在火落前一定的時間明顯地上升后急劇下降50 ℃的時間點為“火落時間”,用“火落時間”可以定量地表達焦餅的成熟度,火落管理是直接以產(chǎn)品質(zhì)量為對象的管理方法。焦爐熱工管理的主要目標是:調(diào)控好焦爐的結(jié)焦速率,盡量做到每一爐焦都能在預定的“目標火落時間”火落。對火落后的焦餅仍能照常繼續(xù)進行加熱,再經(jīng)過一段不低于技術要求的“燜爐時間”才可以進行推焦,確保從炭化室推出來的每爐焦炭的質(zhì)量。火落曲線如圖4所示。
圖4 火落曲線
焦餅在燜爐時間階段除了繼續(xù)進行干餾外,更重要的是各個部分進行受熱均勻化,這個階段對提高焦炭質(zhì)量是很有作用的。因此,為了保證焦炭成熟,必須規(guī)定不同的結(jié)焦時間所對應的燜爐時間。
通過在上升管三通處安裝熱電偶,對荒煤氣的溫度變化進行實時檢測,從而得到如下規(guī)律:通過在線監(jiān)測荒煤氣溫度趨勢,自動生成火落曲線;根據(jù)火落曲線,監(jiān)測火落時刻,判斷焦餅成熟度,避免焦炭過生過火現(xiàn)象;通過裝煤和推焦時間,自動計算火落時間和燜爐時間;根據(jù)各碳化室實際火落時間和目標火落時間,繪出全爐火落時間柱圖;根據(jù)全爐火落時間柱圖,診斷和評估全爐火落時間和燜爐時間均勻性,判斷高低溫爐號,控制全爐焦炭質(zhì)量均衡性。
橫排溫度是反映焦爐橫向加熱均勻性的重要指標,焦爐共有4 488個立火道,每天測定一次不現(xiàn)實,通過在攔焦車的導焦柵上安裝測溫設備,在推焦時測定焦餅表面溫度,以此間接判斷橫排加熱的均勻性;焦餅中心溫度(1 000±50 ℃)是焦炭成熟的重要指標之一,是確定焦爐標準溫度的根本依據(jù),所以當焦爐生產(chǎn)節(jié)奏發(fā)生變化(即,結(jié)焦時間發(fā)生變化)后,需要人工進行焦餅中心溫度的測量,但焦餅中心溫度測量復雜,基于上述原因,需要增設焦餅測溫系統(tǒng)。
通過在線監(jiān)測焦餅表面溫度,監(jiān)測焦餅上下部溫差和橫排溫度均勻性,自動生成上中下橫排溫度曲線,跟蹤焦爐上下溫度和橫向溫度變化趨勢,指導焦爐熱工管理。
焦爐正常生產(chǎn)所需要監(jiān)測的壓力制度是看火孔壓力,小煙道吸力,分煙道吸力,空氣過剩系數(shù)(分煙道氧含量),但受到高爐煤氣壓力變化,脫硫脫硝增加風機調(diào)節(jié)等因素的影響,焦爐燃燒系統(tǒng)內(nèi)的壓力變化較大,所以僅靠定期檢測壓力指標已經(jīng)不能滿足焦爐連續(xù)生產(chǎn)的要求,因此為提高焦爐爐溫自動控制系統(tǒng)的控制力,增加了看火孔壓力,小煙道吸力,空氣過剩系數(shù)的檢測。
下降氣流的小煙道吸力大于上升氣流小煙道吸力,根據(jù)二者吸力差,可以指導調(diào)火工在廢氣盤吸力調(diào)節(jié)方面的壓力變化。
看火孔壓力是表明焦爐高向加熱是否合適的重要指標,所以能夠?qū)崟r檢測看火孔壓力,使看火孔壓力能夠保持在0~10 Pa,確保高向加熱的均勻性,有利于爐內(nèi)上部焦炭的成熟。
分煙道內(nèi)殘氧指標反映了燃燒系統(tǒng)在空燃比,摻混比是否合適的重要指標,所以能夠?qū)崟r準確地反映分煙道含氧量有利于煤氣的充分燃燒和調(diào)節(jié)的合理性。
“焦炭是科技煉成的”,通過爐溫自動檢測系統(tǒng),將原本屬于人工檢測的數(shù)據(jù)由測控設備執(zhí)行,既能夠確保測控的準確性又能夠確保測控的及時性。
通過持續(xù)優(yōu)化焦爐爐溫自動加熱系統(tǒng),焦爐建立起了縱向(爐頂測溫),橫向(焦餅測溫)、高向(看火孔壓力)三位一體的立體化的溫度監(jiān)測和控制系統(tǒng),為焦炭保質(zhì)保量的生產(chǎn)提供了技術支持。
焦爐的全自動控制是未來發(fā)展的方向,因此我們需要充分發(fā)掘自動測溫系統(tǒng)在節(jié)能降耗(節(jié)約煤氣用量),提質(zhì)增效(提高焦爐加熱均勻性),降低污染(氮氧化物排放)等方面優(yōu)勢。