彭宏運,劉 琳
(山東鋼鐵集團日照有限公司,山東日照 276800)
爐渣是鐵鋼冶煉和精煉過程中的重要產物之一,經加工處理,主要用于制作建筑材料。爐渣中的氯可加速建筑材料中金屬材料的銹蝕。準確測定爐渣中氯離子含量是爐渣循環(huán)再利用的重要前提。目前,爐渣中氯離子測定依據(jù)GBT 3558—2014《艾氏卡混合溶劑融樣-硫氰酸鉀滴定法》進行,具有試驗處理相對煩瑣、分析速度慢、分析成本高等不足。
本文采用粉末壓片法制備分析樣片,X 射線熒光光譜法準確、可以快速測定爐渣中氯離子的含量[1]。
X-熒光光譜儀,賽默飛世爾Perform’X 4200型;壓片機,TGYP-100 型,最大壓力100 t;智能粉碎機,F(xiàn)TFS-200型。
為有效消除樣品的粒度效應,將分析試樣在振動研磨機中反復研磨、過篩,并使試樣全部通過74 μm樣品篩。制的樣品進行重復性試驗,結果如表1所示,樣品的平均強度值為10.531,相對標準偏差為2.8%,可以看出使用的方法可以很好地消除樣品的粒度效應。
表1 樣品的重復性試驗結果 KCps
隨著樣品顆粒度的減小,微小粉體的團聚現(xiàn)象愈發(fā)明顯,易造成實驗過程中測定結果的偏析。為了有效克服樣品的團聚現(xiàn)象,使用瑪瑙研缽對樣品進行研磨處理從而達到“解聚”的目的。稱取15 g分析樣品,直接壓制成片和使用瑪瑙研缽人工研磨30 s 后再壓制成片,分別進行重復性試驗,結果見表2??梢钥闯?,使用瑪瑙研缽對樣品進行處理后,其相對標準偏差有明顯的降低,由2.68%降低到1.14%,可以有效克服樣品的團聚現(xiàn)象。
表2 人工研磨前后樣品的重復性試驗結果 KCps
樣片的厚度減小,密度增大,表面光潔度增加樣片表面可形成鏡面效應,可有效減輕散射效應、礦物效應、顆粒效應、基體效應。為確保壓片機的正常使用,給壓片機留出壓力余量,壓片壓力設定為784 kN。
保壓時間過短,壓片表面不夠堅固和平滑;壓片時間過久,壓片機機頭與壓片分離時壓片表面容易出現(xiàn)細微裂紋。綜合考慮選擇壓片保壓時間為15 s。
分析元素的測量條件:分析線Kα,晶體Ge111,準直器為0.40,探測器為FPC,2 Theta 92.761°,電壓30 kV,電流80 mA。
制備20 份爐渣樣品,依據(jù)GBT 3558—2014 化學測定其氯離子含量,選擇氯離子含量范圍為0.004%~0.140%的8個樣品制作標準曲線,見圖1。線性回歸的相關系數(shù)為0.9991,線性關系良好。
圖1 氯離子檢驗的標準曲線
選擇同一個樣品制成11 個樣片連續(xù)測定,結果見表3。測定平均值0.065%,極差0.001%,相對標準偏差0.71%,由表3 可見制樣和儀器測定的精密度滿足實驗要求。
表3 同一樣品11個樣片的連續(xù)測定結果 %
分別用X熒光光譜儀和艾氏卡混合溶劑融樣-硫氰酸鉀滴定法對樣品進行測定,結果見表4。由表4 可知,XRF測定值與化學測定值差值很小,滿足實驗對準確定的要求。
表4 XRF測定值與化學測定值的比較%
使用同一個樣品,在同樣測定條件下,每天測定氯離子含量,連續(xù)測定20 d。經統(tǒng)計,連續(xù)20 d測定的數(shù)據(jù)極差為0.003%,曲線未出現(xiàn)明顯漂移,無須校正曲線。日常工作中可15 d 左右進行曲線漂移情況的驗證,如出現(xiàn)明顯漂移,進行曲線校正。
實驗表明,XRF 測定爐渣中的氯離子,在滿足分析準確定要求的前提下,具有分析速度快、效率高的、分析成本低的特點,顯著縮短分析時間,為生產及時提供檢驗數(shù)據(jù)保障。