趙金龍,范志勇,王 宇
中國石油冀東油田公司,河北唐山 063200
南堡油田1 號人工島水處理站2009 年投入使用,設(shè)計能力9 600 m3/d,目前處理水量8 000 m3/d。三相分離出的水經(jīng)水處理站處理后,為1 號人工島、2 號人工島及3 號人工島注水井提供水源,處理后的水質(zhì)應(yīng)達到B1 級(含油量≤8 mg/L、懸浮固體含量≤3 mg/L、懸浮物顆粒直徑中值≤2 μm、SRB菌含量≤25個/mL、鐵細菌與腐生菌含量均≤n×103個/mL,其中1≤n≤10)。注水中若存在超量的SRB 細菌、鐵細菌將會造成管道穿孔,需采取殺菌工藝對采出水中SRB細菌等進行處理以滿足注水要求。該站原采用紫外線燈照射物理滅菌方法,由于紫外線只能使SRB等細菌暫時性休克,加之污水中含油、聚合物等影響光照,導致殺菌效果差。后采用投加殺菌劑的方式進行殺菌,但運行中存在管道腐蝕、細菌抗藥性增加、人力成本高、加藥費用高以及殺菌效果差的問題。2018 年殺菌劑投加量34.9 t,質(zhì)量濃度為13.8 mg/L,全年費用43.5萬元。2020年1月,殺菌劑投加量達到100 mg/L,仍未能殺死采出水中的各類細菌,隨著加藥時間的增加,細菌抗藥性增加,水質(zhì)不穩(wěn)定,外加殺菌劑不能滿足B1級水質(zhì)的要求。為滿足生產(chǎn)中對于注水水質(zhì)的要求,需對殺菌技術(shù)進行改進。
南堡油田1 號人工島水處理站主要生產(chǎn)工藝流程見圖1。1 號、2 號、3 號人工島的采出液經(jīng)過三相分離器分離出的水經(jīng)管道進入1 座5 000 m3接收水罐進行緩沖、沉降、除油,出水進入2臺并聯(lián)使用的高效溶氣浮選機,進行二級除油和進一步去除懸浮物,靠重力流入緩沖水池。出水經(jīng)升壓泵提升后進入一級雙濾料過濾裝置,一級過濾后的出水直接進入二級懸掛纖維束過濾裝置,二級過濾后的出水進入改造后的三級雙濾料過濾裝置達到B1 水質(zhì)標準,經(jīng)過綜合殺菌裝置或投加殺菌劑后進入5 000 m3凈化水罐,出水經(jīng)外輸泵分別輸至1號、2號、3號人工島注水站,回注油層[1]。
圖1 水處理系統(tǒng)工藝流程
油田回注污水采用的滅菌方法很多,大體可分為三種。一是物理方法,如紫外線滅菌;二是化學方法(投加化學藥劑),如甲醛滅菌法、苯及季銨鹽類滅菌法等;三是電化學滅菌法,如電解鹽電化學法等[2?3]。這些方法都有一定的滅菌效果,但不能保證回注水水質(zhì)達到無菌或細菌不超標;同時也存在共性問題,如運行費用高、工藝流程復(fù)雜、可操作性差、不同程度地對管道造成腐蝕和對水質(zhì)及周邊生態(tài)環(huán)境造成影響。通過現(xiàn)場調(diào)研了解到快離子高級催化殺菌技術(shù),將其與當前三種常用殺菌工藝的適用范圍、優(yōu)缺點、安全環(huán)保性、經(jīng)濟性進行對比[4](見表1),從表1 可以看出,快離子高級催化殺菌技術(shù)優(yōu)勢明顯,因此引進此工藝方法及裝置進行油田回注水殺菌處理。
表1 滅菌方法對比
快離子催化殺菌技術(shù)是一種無藥劑除硫滅菌技術(shù),其除硫滅菌機理[5]就是其充分利用油田含油污水中存在的物質(zhì)(礦化度),當含油污水進入快離子催化反應(yīng)器中,在電場力的作用下快速建立離子電流場,從而產(chǎn)生高能的離子電流,促進水中離子做加速遷移運動,在此遷移過程中發(fā)生一系列的電化學反應(yīng),產(chǎn)生高濃度的活性基氧化性新物質(zhì),如OH、O、ClO2、H2O2、HClO、O3、ClO、Cl2等。將這些新生的高濃度活性基氧化性(除硫滅菌)新物質(zhì)與原污水混合,可快速除去水中H2S、殺滅SRB 等細菌并能在水中持續(xù)作用。殺菌裝置原理如圖2所示。
圖2 殺菌裝置原理
南堡油田1 號人工島水處理站新建快離子高級催化殺菌裝置2 臺,單臺處理能力5 000 m3/d??祀x子高級催化殺菌裝置[6]主要工藝流程:外輸水主管道上分出支管取水進入橇裝內(nèi)增壓泵6,升壓后進入快離子反應(yīng)器8,進行電化學高級氧化反應(yīng),反應(yīng)器輸出含高濃度氧化劑殺菌物質(zhì)(HClO),進入外輸水主管道上與原污水快速混合,殺滅污水中SRB 等細菌,殺菌后的水通過排氣口4,除去水中剩余的小氣泡后,通過外輸水泵5增壓后輸送至1號、2號、3號人工島注水站,回注油層。同時反應(yīng)器另一路輸出氣水混合物,通過排氣管道至外輸水罐的入口與來水混合,繼續(xù)反應(yīng)生成少量的HClO、H2O 和N2等物質(zhì)。具體工藝流程如圖3 所示,內(nèi)部工藝如圖4所示。
圖3 殺菌裝置工藝流程
圖4 快離子殺菌處理裝置內(nèi)部工藝
3.3.1 水質(zhì)菌類指標情況
南堡油田1 號人工島水處理站殺菌裝置2020年10 月底投用,經(jīng)過取樣化驗,化驗結(jié)果表明1號島、2 號島、3 號島注水井井口水質(zhì)菌類指標均達到B1級。具體情況如表2所示。
表2 1號、2號、3號島注水井井口水質(zhì)化驗結(jié)果
3.3.2 殺菌物質(zhì)對外輸水管道腐蝕速率檢測
南堡油田1 號人工島水處理站于2020 年10 月20 日在站內(nèi)外輸水泵出口匯管設(shè)置了腐蝕掛片裝置,隨后對由殺菌裝置制取活性基氧化性(殺菌)物質(zhì)對外輸管道的腐蝕速率進行了驗證試驗,腐蝕掛片試驗周期30 d、60 d,腐蝕速率見表3。從表3可以看出,快離子高級催化殺菌裝置產(chǎn)出的活性基氧化性(殺菌)物質(zhì)對下游設(shè)備和管道的設(shè)計腐蝕速率為0.026mm/a(<0.076 mm/a),滿足規(guī)范要求。
表3 腐蝕掛片試驗數(shù)據(jù)
3.3.3 經(jīng)濟效益分析
南堡油田1號人工島水處理站處理量8 000 m3/d,殺菌劑加量為800 kg,殺菌劑單價為12 000 元/t,加藥費用為9 600元,單方水處理費用為1.2元/m3。
南堡油田1 號人工島電解殺菌裝置投用后運行電流5 000 A,電壓8 V,電費單價0.8元/(kW·h),每天耗電費用為(5 000 A×8 V)/1 000×0.8×24=768元,單方處理成本為768元/8 000 m3≈0.1元/m3。
南堡油田1 號人工島水處理站殺菌裝置安裝工程費用93 萬元,設(shè)備購置費400 萬元,殺菌劑年減少費用為(1.2?0.1)元/m3×8 000 m3×365 d=321.2 萬元,投資回收期為(400+93)萬元/321.2=1.5 a。
快離子高級催化殺菌裝置在南堡1 號人工島水處理站回注水系統(tǒng)成功應(yīng)用,實現(xiàn)了冀東油田外輸回注水至井口“零”細菌含量的注水水質(zhì)指標??祀x子高級催化殺菌裝置運行費用低、自控程度高、對環(huán)境無污染,同時工藝簡單,裝置整體集成使其移動安裝更簡便。殺菌裝置投產(chǎn)后,南堡油田1號人工島滅菌成本由1.2元/m3降為0.1元/m3,降本顯著。電解殺菌技術(shù)在石油天然氣行業(yè)廢水處理領(lǐng)域極具推廣意義,為南堡油田回注水系統(tǒng)殺菌技術(shù)推廣奠定了理論和技術(shù)基礎(chǔ)。