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        一種改進(jìn)藥劑在A 油田的應(yīng)用

        2023-08-30 04:54:12朱碧寒大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠
        石油石化節(jié)能 2023年8期
        關(guān)鍵詞:洗井單井藥量

        朱碧寒 (大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)

        A 油田從2019 年開始在機(jī)采井上應(yīng)用化學(xué)清防蠟技術(shù),主要藥劑為清蠟劑、防蠟劑。但現(xiàn)場應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn),低含水率油井上應(yīng)用的清蠟劑為油基配方,閃點(diǎn)低、易揮發(fā),儲(chǔ)存及使用的過程中存在一定的安全隱患;水基防蠟劑用在低含水率油井上效果一般,有進(jìn)一步研究及優(yōu)化空間;加藥周期的制定較為粗略,同樣可進(jìn)一步優(yōu)化方案。

        1 室內(nèi)實(shí)驗(yàn)

        開展室內(nèi)實(shí)驗(yàn),改進(jìn)與優(yōu)選藥劑配方,然后將配方與目前在用清蠟劑、防蠟劑進(jìn)行指標(biāo)對比,確保達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

        1.1 藥劑配制與優(yōu)選

        藥劑主要包括清蠟類物質(zhì)、防蠟類物質(zhì)、乳化劑、降黏劑及助溶劑等多種組分[1]。每種藥劑的組分比例不同,藥劑的清蠟速率、防蠟率等技術(shù)參數(shù)也就存在差異,藥劑配方的優(yōu)選過程就是改變藥劑各組分比例的過程。一個(gè)區(qū)塊的藥劑優(yōu)選主要依據(jù)該區(qū)塊的含蠟量,同時(shí)結(jié)合其膠質(zhì)瀝青質(zhì)含量及原油黏度等基本情況來確定及優(yōu)化,以保證優(yōu)選后的藥劑具有較高的清蠟速率及防蠟率,適合在該區(qū)塊使用并達(dá)到清蠟和防蠟的目的。

        為確?;瘜W(xué)藥劑在A 油田不同區(qū)塊的適應(yīng)性,分別在a 區(qū)塊、c 區(qū)塊和f 區(qū)塊等三個(gè)區(qū)塊各選2 口井進(jìn)行取樣分析。其中a 區(qū)塊取樣井為1#井、2#井,區(qū)塊含蠟量為5.6%,瀝青質(zhì)膠質(zhì)含量為3.5%,原油黏度為10.68 mPa·s;c 區(qū)塊取樣井為5#井、6#井,區(qū)塊含蠟量為9.1%,瀝青質(zhì)膠質(zhì)含量為2.9%,原油黏度為10.95 mPa·s;f 區(qū)塊取樣井為11#井、12#井,區(qū)塊含蠟量為16.1%,瀝青質(zhì)膠質(zhì)含量為4.9%,原油黏度為37.42 mPa·s。

        以“保證閃點(diǎn)、凝點(diǎn)合格,盡量提高清蠟速率、防蠟率”為目標(biāo)進(jìn)行配方優(yōu)選[2]。對每個(gè)區(qū)塊,以含蠟量為主要參考,以瀝青質(zhì)膠質(zhì)含量、原油黏度為次要參考進(jìn)行藥劑配方,每個(gè)區(qū)塊做5組。a、c、f 區(qū)塊藥劑配方情況見表1。

        表1 a、c、f 區(qū)塊藥劑配方情況Tab.1 Agent formulation of block a,c and f

        對不同區(qū)塊的5 種配方分別進(jìn)行清蠟速率、防蠟率、閃點(diǎn)、凝點(diǎn)、降黏率等基本參數(shù)測定。按照“提高閃點(diǎn)、確保較高清蠟速率及防蠟率”要求進(jìn)行配方的優(yōu)選。a、c、f 區(qū)塊加藥配方基本參數(shù)測定見表2。最終優(yōu)選確定各區(qū)塊藥劑配方:a 區(qū)塊的藥劑配方為配方4;c 區(qū)塊的藥劑配方為配方1;f區(qū)塊的藥劑配方為配方4。

        表2 a、c、f 區(qū)塊藥劑配方基本參數(shù)測定Tab.2 Determination of basic parameters of agent formulation in block a,c and f

        1.2 優(yōu)選配方指標(biāo)檢測

        對優(yōu)選的配方與在用的清蠟劑與防蠟劑各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行對比。外觀上,各優(yōu)選藥劑均為乳白色液體,目前在用的清蠟劑為透明淡黃色液體,防蠟劑為半透明淡黃色液體;凝點(diǎn)上,各優(yōu)選藥劑均在-53 ℃以下,與目前在用清防蠟劑相比最多高出2 ℃,基本持平;閃點(diǎn)上,各優(yōu)選藥劑均超過53 ℃,與目前在用清防蠟劑相比最多高出20 ℃以上,有較大幅度提高;清蠟速率上,a 區(qū)塊優(yōu)選藥劑為與目前在用清蠟劑相比低17 g/min·m2,相差不大,c 區(qū)塊、f 區(qū)塊優(yōu)選藥劑為與目前在用清蠟劑相比分別高出36 g/min·m2、116 g/min·m2,指標(biāo)高出較多;防蠟率上,各優(yōu)選藥劑均為49%,與目前在用的防蠟劑相比低2 個(gè)百分點(diǎn),基本持平;降黏率上,各優(yōu)選藥劑與目前在用的防蠟劑相比或高或低,最多相差8 個(gè)百分點(diǎn),指標(biāo)相差雖較多,但該指標(biāo)為非主要指標(biāo)。由以上對比可知,各區(qū)塊優(yōu)選藥劑的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。

        改進(jìn)優(yōu)選藥劑檢測結(jié)果顯示,優(yōu)選后的藥劑在清蠟速率、防蠟率等主要指標(biāo)均保持較高水平,同時(shí)其閃點(diǎn)也達(dá)到較高水平,可達(dá)到安全運(yùn)輸、存儲(chǔ)及使用的目的。

        2 現(xiàn)場試驗(yàn)及效果評(píng)價(jià)

        在a、c、f 區(qū)塊分別選取日產(chǎn)液量、含水率不同級(jí)別井30 口,開展現(xiàn)場試驗(yàn),同時(shí)開展加藥周期及加藥量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究[3],為現(xiàn)場應(yīng)用提高了技術(shù)支持。

        試驗(yàn)方案:跟蹤整理試驗(yàn)井電流數(shù)據(jù),根據(jù)電流變化的幅度,對不同井添加不同類型與不同劑量的藥劑,添加后連續(xù)測定電流,并對電流降幅未達(dá)標(biāo)井進(jìn)行補(bǔ)充藥劑量,直至降幅達(dá)標(biāo)。整理并擬合出電流變化幅度與藥劑量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系式[4],以數(shù)學(xué)關(guān)系式為基礎(chǔ),綜合考慮單井年藥劑用量、工人勞動(dòng)強(qiáng)度等兩個(gè)主要因素,確定較為合理的加藥周期與加藥量[5],科學(xué)指導(dǎo)現(xiàn)場施工。

        2.1 選井及技術(shù)方案

        在a 區(qū)塊選取8 口井、c 區(qū)塊選取3 口井、f 區(qū)塊選取19 口井進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)。對試驗(yàn)井進(jìn)行徹底洗井后測試單井電流數(shù)據(jù),建立單井?dāng)?shù)據(jù)跟蹤表,當(dāng)單井電流數(shù)據(jù)變化至一定幅度時(shí),加入藥劑,并在加藥后測取電流是否能回落至徹底洗井后水平,如不能,則按照每次25 kg(1 桶)的補(bǔ)充劑量繼續(xù)添加藥劑,直至電流回落至徹底洗井后水平[6]。

        2.2 電流變化與藥劑量關(guān)系

        整理電流變化與加藥量數(shù)據(jù),將相同藥劑量且電流變化幅度基本一致的井作為一組,取平均值。電流變化幅度與加藥量關(guān)系見圖1,對散點(diǎn)進(jìn)行擬合,得到初始公式,對公式系數(shù)進(jìn)行進(jìn)位簡化處理[7],得到加藥量與電流變化幅度數(shù)學(xué)關(guān)系式為Y=0.45X2-0.9X+17。

        圖1 電流變化幅度與加藥量關(guān)系Fig.1 Relationship between current change amplitude and dosage

        2.3 加藥周期優(yōu)化

        理論上講,上述這種選擇將機(jī)采井卡井前的任意一天作為加藥周期均可,相應(yīng)的加藥量數(shù)據(jù)也可以用公式進(jìn)行計(jì)算。從現(xiàn)場看,受單井年藥劑成本及工人勞動(dòng)強(qiáng)度等各種因素限制,加藥周期與加藥量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有一個(gè)較為合理的點(diǎn)或者區(qū)間[8]。

        通過綜合考慮,確定合理的加藥周期與加藥量。統(tǒng)計(jì)電流變化幅度與生產(chǎn)天數(shù)之間的數(shù)據(jù),電流變化幅度越大,生產(chǎn)天數(shù)越長,機(jī)采井越容易卡井。

        對電流變化、 生產(chǎn)天數(shù)同數(shù)學(xué)關(guān)系式Y(jié)=0.45X2-0.9X+17 結(jié)合,得到電流變化、生產(chǎn)天數(shù)及單次加藥量關(guān)系表;同時(shí),根據(jù)生產(chǎn)天數(shù)計(jì)算出單井年加藥次數(shù),然后計(jì)算出單井年藥劑用量情況。加藥周期與加藥量關(guān)系見表3。

        以表3 為基礎(chǔ),首先考慮藥劑成本,以單井年藥劑用量最低為出發(fā)點(diǎn)選擇相應(yīng)的周期及劑量。此時(shí),選擇周期為:電流變化在7.6%~9.8%,即加藥周期在41~63 d;選擇加藥量為:單次加藥量為27~51 kg。其次考慮工人勞動(dòng)強(qiáng)度,以盡量延長周期為出發(fā)點(diǎn)選擇相應(yīng)的周期與劑量。此時(shí),選擇周期為越大越好,相應(yīng)地單次加藥量可以用公式進(jìn)行計(jì)算。

        綜合考慮上述兩個(gè)方面認(rèn)為,周期選擇在41~63 d,加藥量選擇在27~51 kg 比較合理[9],既能降低單井年藥劑成本,又可減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度??紤]到藥劑均為25 kg 標(biāo)準(zhǔn)桶裝,為方便操作,現(xiàn)場施工時(shí)建議選取周期為50 d,加藥量為50 kg(2桶)。

        2.4 綜合效果評(píng)價(jià)

        在第三作業(yè)區(qū)和第四作業(yè)區(qū)分別選取79 口井、36 口井進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)用,改進(jìn)優(yōu)選藥劑的平均加藥周期為47 d,平均單次加藥量為50 kg,115 口井電流平均運(yùn)行92 d,較為平穩(wěn),以10 口井為例,優(yōu)選后藥劑現(xiàn)場應(yīng)用部分單井效果對比見表4,證明藥劑適應(yīng)性良好,周期及加藥量標(biāo)準(zhǔn)制定合理。優(yōu)選方案具有以下節(jié)能降耗優(yōu)點(diǎn):

        表4 優(yōu)選后藥劑現(xiàn)場應(yīng)用部分單井效果對比Tab.4 Comparison of partial single well effect for pharmaceutical field application after optimization

        1)單井年成本降低。按照研究結(jié)果,改進(jìn)優(yōu)選后的藥劑平均單井加藥周期為50 d,年加藥次數(shù)為7.2 次,單次加藥量為50 kg,單井年加藥量為360 kg,藥劑按預(yù)測價(jià)格7 750 元/t 計(jì)算,單井年藥劑費(fèi)用為2 790 元[10];目前在用清防蠟劑的平均單井加藥周期為30 d,單井年加藥次數(shù)為12 次,單次加藥量為50 kg,單井年加藥量為600 kg,單價(jià)為6 980 元/t,單井年藥劑費(fèi)用為4 188 元。同等效果前提下,改進(jìn)優(yōu)選后藥劑平均單井年節(jié)省費(fèi)用1 398 元。

        2) 年度節(jié)水效果明顯。應(yīng)用改進(jìn)優(yōu)選藥劑后,平均單井清蠟周期由原來的90 d 延長至150 d,降低了洗井次數(shù),節(jié)約了水資源。平均單井年洗井次數(shù)由4 次下降至2.4 次,減少了1.6 次,平均單次洗井用水量24 m3,則單井年減少用水量38.4 m3。A 油田開井?dāng)?shù)約3 500 口,全油田年減少洗井用水量約134.4 m3。

        一個(gè)檢泵周期內(nèi)節(jié)水效果:在A 油田一個(gè)檢泵周期1 096 d 內(nèi),改進(jìn)藥劑的應(yīng)用雖不能實(shí)現(xiàn)免清蠟,但可有效減少洗井次數(shù)。一個(gè)檢泵周期內(nèi),洗井次數(shù)由原來的12.2 次下降至7.3 次,減少了4.9次,全油田年減少洗井用水量411.6 m3。

        3)機(jī)采井高負(fù)荷狀況得到改善。一般其高負(fù)荷生產(chǎn)時(shí)間年均可減少120 d。高負(fù)荷狀態(tài)下的日耗電量較正常情況下高約3 kWh,則單井年可減少耗電量360 kWh。A 油田開井?dāng)?shù)約3 500口,全油田年減少用電量約126×104kWh。

        4)藥劑閃點(diǎn)提高,運(yùn)輸、儲(chǔ)存及使用過程中更加安全。改進(jìn)優(yōu)選后藥劑在清蠟速率、防蠟率保持較高的條件下,其閃點(diǎn)均達(dá)到50 ℃以上,消除在儲(chǔ)存及施工過程中存在的安全隱患[11-12]。

        5) A 油田機(jī)采井加藥采取加藥車的方式,按加藥周期嚴(yán)格執(zhí)行。加藥周期決定了加藥頻次,加藥車輛不足、道路差、天氣原因等多因素會(huì)導(dǎo)致一部分井無法實(shí)現(xiàn)按周期加藥,會(huì)因此導(dǎo)致卡井現(xiàn)象的發(fā)生。改進(jìn)后藥劑后,平均加藥周期約50 d,較原來的平均20 d 提高30 d。加藥周期的延長,較大緩解甚至消除了前述因素的影響,提高了機(jī)采井的生產(chǎn)時(shí)率[13-14]。據(jù)統(tǒng)計(jì),應(yīng)用改進(jìn)藥劑以來,全油田生產(chǎn)時(shí)率由原來的96.68%提高至97.76%,提高1.08 個(gè)百分點(diǎn)。

        3 結(jié)論

        1)根據(jù)A 油田不同區(qū)塊的含蠟量、瀝青質(zhì)膠質(zhì)含量、原油黏度數(shù)據(jù)進(jìn)行藥劑配方改進(jìn)優(yōu)化,優(yōu)選出不同區(qū)塊的藥劑,經(jīng)過室內(nèi)實(shí)驗(yàn)測試,具備較高的清蠟速率及防蠟率,可達(dá)到預(yù)期的清防蠟效果?,F(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果證明,改進(jìn)藥劑具有較好效果。

        2)通過對現(xiàn)場試驗(yàn)數(shù)據(jù)的整理,并采用數(shù)學(xué)擬合的方式,同時(shí)綜合考慮多方面因素,給出加藥周期及加藥量的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。用于指導(dǎo)實(shí)踐,達(dá)到預(yù)期效果。

        3) 改進(jìn)藥劑應(yīng)用后,A 油田年用藥劑量、洗井用水量、用電量等均有大幅度減少,同時(shí),油井的生產(chǎn)時(shí)率也得到提高,達(dá)到降低成本、節(jié)約能源的目的。

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