高仝 劉琪 張傳健 王斌 李占彪
摘要:為應(yīng)對敞開式TBM掘進穿越大型充填型溶腔面臨的較大施工風(fēng)險,分析總結(jié)了滇中引水工程香爐山隧洞“云嶺號”TBM遭遇溶腔段的卡機過程特征、原因及采取的脫困措施。結(jié)果表明:① 溶腔段TBM卡機的直接原因主要為刀盤扭矩過大,難以持續(xù)維持在高位而發(fā)生刀盤停轉(zhuǎn)被卡。在穿越充填型溶洞過程中,TBM可能面臨反復(fù)卡機問題,并因拱底軟弱破碎、承載力不足而發(fā)生“栽頭”現(xiàn)象,導(dǎo)致TBM掘進豎向偏差過大;② 采用拱頂超前注漿管棚、拱底超前管橋、掌子面玻璃纖維錨管超前注漿等超前處置措施,能夠較好地限制溶腔段TBM刀盤扭矩過大、機頭下沉等問題,為使TBM順利通過不良地質(zhì)洞段,需從“超前支護、初期支護加強、掘進控制”等方面進行綜合處置;③ 在巖溶地層中,溶洞前后可能并無明顯過渡洞段,TBM掘進施工過程中應(yīng)進行有效的超前地質(zhì)預(yù)報,做到先探后掘、提前發(fā)現(xiàn)、提前處置。
關(guān)鍵詞:敞開式TBM; 充填型溶洞; 卡機; 超前地質(zhì)預(yù)報; 超前支護; 香爐山隧洞; 滇中引水工程
中圖法分類號:TV52
文獻標(biāo)志碼:A
DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2023.07.008
文章編號:1006-0081(2023)07-0050-06
0 引 言
在巖溶發(fā)育地區(qū),隧洞施工所處的地質(zhì)條件復(fù)雜,受溶洞充填物及其不均勻分布影響,全斷面硬巖隧道掘進機(TBM)施工時極易發(fā)生機頭下沉或坍塌體包裹、糊住刀盤而造成卡機等問題[1-3]。山西萬家寨引黃工程南干線國際Ⅱ、Ⅲ號標(biāo)段4~7號洞段采用雙護盾TBM施工,過程中共穿越57個無水溶洞,溶洞中多充填黏土及碎屑巖,出現(xiàn)掘進機蛇形前進,多次發(fā)生機頭下沉、管片襯砌不均勻沉陷問題,造成接縫超寬、錯臺,嚴(yán)重削弱了管片的承載能力和防滲性能,影響運行期過流能力[4-7]。吉林引松供水工程四標(biāo)段敞開式TBM掘進洞段施工過程中多次穿越半充填型溶洞,造成TBM偏機、栽頭、刀盤被糊卡機、涌泥掩埋盾體等問題[8-9]?,F(xiàn)有研究主要介紹了溶洞對TBM施工造成的不利影響,但對TBM遭遇溶洞后的卡機致災(zāi)過程規(guī)律及應(yīng)對處置措施的分析較少,對掘進機特別是大直徑敞開式TBM掘進施工的直接指導(dǎo)意義不足。
大直徑敞開式TBM是川藏鐵路、引江補漢工程等國家重大基礎(chǔ)設(shè)施工程的隧洞(道)施工設(shè)備,在應(yīng)對軟弱破碎圍巖等不良地質(zhì)條件時,其比護盾式TBM處置方法更加靈活,卡護盾風(fēng)險較低,但同時也存在支護清渣工作量大、撐靴處易垮塌打滑甚至需要停機處理等問題[10-11]。本研究以滇中引水工程香爐山隧洞為例,分析了大直徑敞開式TBM穿越大型充填型溶洞的致災(zāi)原因及處置對策,可為同類型工程的施工處置措施制定提供借鑒。
1 工程概況
滇中引水工程是為解決云南省滇中地區(qū)嚴(yán)重缺水問題而實施的特大型調(diào)水工程。工程自金沙江引水,輸水總干渠全長664 km,多年平均引水量34.03億m3。香爐山隧洞位于滇中引水工程首部,是工程最長的深埋隧洞,也是總干渠的關(guān)鍵控制性工程,隧洞全長62.6 km,最大埋深1 450 m,設(shè)計斷面為圓形,除活動斷層帶洞段外,隧洞襯后直徑8.3~8.5 m,設(shè)計流量135 m3/s,設(shè)計縱坡坡比1/1 800。
工程大理Ⅰ段施工3號標(biāo)段位于香爐山隧洞末端,涉及洞段長度為25.8 km,其中隧洞后段穿越巖溶地下水徑流帶,遭遇巖溶洞穴及突水突泥災(zāi)害的風(fēng)險較大。按照施工組織設(shè)計,標(biāo)段內(nèi)隧洞主體采用一臺開挖直徑9.83 m的敞開式TBM“云嶺號”施工。
“云嶺號”TBM于2020年10月21號起從位于香爐山隧洞后段的7號施工支洞樁號X7K1+660處始發(fā)掘進,計劃進入主洞后轉(zhuǎn)向隧洞上游掘進。2020年11月20日,TBM掘進至樁號X7K1+812.5時遭遇一較大規(guī)模的充填型溶洞,導(dǎo)致TBM頻繁卡機,歷經(jīng)74 d、TBM行進40 m后才得以穿越。同時由于TBM機頭掘進過程中發(fā)生下沉,隧洞豎向偏差超過設(shè)計允許值,后期還需開展換拱及擴挖工作。該溶洞段對TBM施工安全及施工效率造成的不利影響較大,有必要對其致災(zāi)過程、規(guī)律及處置措施進行針對性分析。
2 TBM卡機原因分析
2.1 溶腔段卡機現(xiàn)象發(fā)生過程及特征
2020年11月20日,“云嶺號”TBM施工至支洞樁號X7 K1+812.5處時,掌子面拱部180°范圍出現(xiàn)一充填散土夾塊石的溶腔,掘進過程中掌子面及洞頂圍巖間歇性垮塌,出渣量急劇增加,達到正常掘進的3~4倍。同時,TBM刀孔被堵,溶洞充填的泥夾大塊孤石不斷垮落,卡在刀盤刮渣口位置,造成刀盤頻繁被卡。部分大石塊卡在皮帶機下渣斗位置,造成2號皮帶和洞外轉(zhuǎn)載皮帶擠壓劃破。圖1為溶腔段局部揭露邊界與TBM掘進出渣情況。
溶腔填充體垮落后在隧洞拱部形成空腔,從刀盤槽孔觀察,空腔可見高度約為3~5 m,往掘進方向延伸長度約為3 m?,F(xiàn)場對刀盤艙內(nèi)、刮渣口位置及主梁下方隧底泥渣進行人工清理后,再次啟動TBM刀盤嘗試掘進。掘進過程中,頂護盾上方圍巖持續(xù)垮塌,頂護盾壓力持續(xù)增大,TBM推力達到約25 000 kN(TBM總推力31 526 kN),扭矩達到13 000~16 000 kN·m(TBM額定扭矩15 719 kN·m,脫困扭矩23 579 kN·m),短距離掘進后因TBM主電機電流過載,刀盤停轉(zhuǎn)??C發(fā)生前,TBM滾刀貫入度處于7~17 mm的高區(qū),而轉(zhuǎn)速處于0.4~0.6 r/min的低區(qū)??C后,施工人員多次嘗試啟用TBM脫困模式均告失敗,TBM無法實現(xiàn)自行脫困。如圖2所示,由某次典型的TBM卡機和脫困嘗試過程中其主要掘進參數(shù)的變化規(guī)律可知,因刀盤扭矩長時間達到或超過額定扭矩,難以持續(xù)維持在高位而發(fā)生刀盤停轉(zhuǎn)產(chǎn)生卡機。
2.2 原因分析
該洞段埋深約455 m,圍巖巖性為白云質(zhì)灰?guī)r,巖塊單軸抗壓強度為9.06~15.66 MPa,彈性模量為5.37~8.97 GPa。根據(jù)溶洞的揭露范圍、物質(zhì)及與TBM的接觸關(guān)系判斷,該不良地質(zhì)屬包容型干式充填型溶洞。該段底板部位為泥夾塊石,巖質(zhì)疏松,承載力低;拱肩以上存在部分空腔,溶洞洞壁巖體溶蝕風(fēng)化強烈。溶洞段圍巖呈破碎至極破碎或強烈溶蝕風(fēng)化,為穩(wěn)定性差至極差的V類圍巖。溶洞邊界為一小斷層,產(chǎn)狀130°∠70°~80°,開挖揭示寬度約1.5~2.0 m,構(gòu)造巖為碎裂巖、碎粉巖。為進一步明確該溶洞段的影響范圍,現(xiàn)場開展了“超前鉆探+三維地震物探”的超前地質(zhì)預(yù)報。
超前地質(zhì)鉆探結(jié)果表明:隧洞掌子面前方溶蝕風(fēng)化構(gòu)造發(fā)育范圍超過24 m,溶腔內(nèi)巖質(zhì)松軟、破碎。三維地震波結(jié)果顯示:在X7K1+815~X7K1+835段(即掌子面前方20 m范圍內(nèi))出現(xiàn)了明顯的正負(fù)反射,推斷該段圍巖極為破碎,易發(fā)生塌腔;X7K1+835~X7K1+855段(即掌子面前方20~40 m范圍內(nèi))同樣出現(xiàn)較多正負(fù)反射,推斷該段圍巖較為破碎,是前段充填溶腔體的延伸;X7K1+855段之后,偶有零星的正負(fù)反射,推斷該段圍巖條件可能好轉(zhuǎn),但仍存在局部裂隙發(fā)育造成圍巖掉塊的可能性。
分析認(rèn)為:該包容型溶蝕風(fēng)化構(gòu)造的存在使掌子面和隧洞拱部圍巖難以自穩(wěn),支護施作安全風(fēng)險較大,TBM掘進過程中掌子面破碎巖體持續(xù)垮塌堆積在刀盤前方,形成散土夾塊石坡狀溜坍體。由于TBM掘進過程中泥化的破碎巖體堵塞刀孔,部分大尺寸塊石卡在刀盤刮渣口,使TBM掘進扭矩迅速上升而造成卡機。
3 TBM卡機處置措施
3.1 主要技術(shù)方案與措施
由于TBM機體龐大,掌子面區(qū)域被機頭阻隔,可用的超前處置措施較為有限。根據(jù)現(xiàn)場對TBM穿越溶腔段制定的處置方案及其實施效果,總結(jié)得到以下有效措施。
3.1.1 超前地質(zhì)預(yù)報
在TBM底護盾部位斜向前進行超前探孔搭接施作,同時繼續(xù)結(jié)合三維地震方法進行補充探查,探明TBM刀盤前方溶腔發(fā)育情況,以便針對性地制定處置措施。
3.1.2 超前支護措施
(1) 拱頂超前注漿管棚。在自頂護盾后方120°范圍施作30 m長、直徑95 mm鉆孔,外傾角20°~30°,孔間距1.0 m,頂管安裝直徑76 mm管棚,并灌注水灰比1∶1~0.5∶1的水泥凈漿或水泥-水玻璃雙液漿,以對頂拱部位破碎巖體進行棚護加固。
(2) 拱底超前管橋。為應(yīng)對TBM因拱底圍巖軟弱而發(fā)生機頭下沉的問題,在TBM底護盾90°范圍施作直徑126 mm超前鉆孔,鉆孔深度12 m,孔間距1.0 m,頂管安裝直徑108 mm管棚并灌注水灰比1∶1~0.5∶1的水泥漿或水泥-水玻璃雙液漿,以超前加固隧底圍巖。
(3) 掌子面超前注漿加固。通過TBM刀盤刀孔、刮渣口向掌子面前方施作直徑32 mm玻璃纖維錨管,錨管長度4 m。選用水泥-水玻璃雙液漿或聚氨酯化學(xué)灌漿材料自玻璃纖維錨管注漿,加固掌子面堆積體,形成掌子面止?jié){墻。止?jié){墻形成后再向掌子面施作6~8 m加長玻璃纖維錨管,灌注水灰比1∶1~0.5∶1的水泥凈漿對掌子面前方進行超前固結(jié)加固。
3.1.3 初期支護加強措施
在護盾后方,進行初期支護措施加強處理,以避免隧洞圍巖進一步失穩(wěn)或產(chǎn)生擠壓大變形。除加強溶腔段施工監(jiān)控量測外,還包括以下主要措施。
(1) 溶腔段圍巖出露護盾后,將鋼拱架間距由0.5 m臨時調(diào)整為0.3 m,鋼拱架背側(cè)密布鋼筋排。相鄰鋼拱架間采用型鋼進行縱向連接,環(huán)向間距0.5 m。邊頂拱270°范圍內(nèi)盡早施作噴射混凝土,底拱90°范圍內(nèi)換填厚度30 cm的C25干硬性混凝土。
(2) 對出露護盾的頂拱120°范圍內(nèi)打設(shè)直徑42 mm小導(dǎo)管,灌注水泥凈漿或聚氨酯化學(xué)漿液,以對拱部松散體進行固結(jié);對拱部塌腔段,則每間隔2.5 m預(yù)埋3根直徑108 mm注漿管,預(yù)埋管長度根據(jù)實際塌腔深度確定,后續(xù)對塌腔內(nèi)回填C20混凝土或M30砂漿,填滿或回填厚度不小于3 m。
(3) 根據(jù)現(xiàn)場溶腔發(fā)育情況,選取斷面在頂拱處預(yù)埋直徑108 mm無縫鋼管或波紋管,預(yù)埋管沿結(jié)構(gòu)外邊線布置并連接隧洞底部溶腔以作為排水通道,管口采用鋼筋網(wǎng)封閉并包裹土工布反濾,保證排水通暢。
(4) 為確保兩側(cè)撐靴處的巖體穩(wěn)定并提供有效承載力,對隧洞拱腰撐靴作用范圍內(nèi)的巖體打設(shè)直徑42 mm注漿管,間距1.0 m,長度為1.0 m、1.5 m長短結(jié)合,梅花型布置,隨后對塌腔范圍松散巖體進行注漿加固。加固完成后采用應(yīng)急噴聚丙烯粗纖維混凝土方式對塌腔松散體進行回填加固,噴射混凝土面與拱架內(nèi)翼緣板齊平,以保證撐靴正常換步作業(yè)。
3.1.4 掘進控制措施
TBM溶腔段掘進過程中,需合理控制掘進參數(shù),以低轉(zhuǎn)速、低推力、小步距緩慢推進,一方面防止掌子面前方破碎巖體迅速垮塌造成TBM刀孔被堵、刀盤回轉(zhuǎn)扭矩過大而卡機;另一方面,需避免過量巖渣涌入刀艙造成皮帶不堪重負(fù)而損壞。同時,在溶腔段掘進還需實時監(jiān)控TBM掘進姿態(tài),及時修正并控制好每次的糾偏量,防止TBM刀盤及護盾向下沉陷,確保掘進過程相對穩(wěn)定。
對于撐靴作用,因相鄰鋼拱架縱向凈間距小于靴板邊緣至內(nèi)槽寬度,施工中采用噴聚丙烯粗纖維混凝土方式回填加固撐靴作用區(qū),并使噴射混凝土面與拱架內(nèi)翼緣板齊平?;炷翍?yīng)盡可能回填密實,避免撐靴直接作用于鋼拱架而導(dǎo)致后者扭曲變形。因此,噴射混凝土層在撐靴作用前應(yīng)至少達到設(shè)計強度的50%,并采用回彈儀測試強度是否滿足要求。
在每次嘗試對刀盤啟動脫困工作模式前,還需對刀艙內(nèi)及刮渣口部位進行人工清渣,以減小啟動阻力,保障TBM刀盤順利運行。
3.2 卡機脫困處理效果
實踐證明,在TBM施工過程中對隧洞拱頂及刀盤前方松散體采取的超前注漿加固、超前支護措施效果明顯,加固區(qū)域圍巖穩(wěn)定性得到改善,同時緩解了刀盤被卡現(xiàn)象。加強初期支護對出露圍巖起到了加固、支撐作用,徑向注漿對初支背側(cè)軟弱、空洞范圍進行了有效的二次加固,保證了TBM撐靴的順利頂撐和隧洞結(jié)構(gòu)的長期穩(wěn)定。
通過實施上述處理方案,“云嶺號”TBM自2020年11月20日首次卡機至2021年2月2日安全、順利通過了約40 m長的孤石堆積體充填型溶洞,歷時74 d。TBM先后經(jīng)歷5次較嚴(yán)重的卡機過程,溶洞段日均進尺僅0.54 m,大大低于正常掘進洞段,其中無進尺日達43 d。圖3為在溶洞段前后洞段的TBM日均進尺變化,隨著圍巖類別由Ⅳ類、Ⅲ類、較差Ⅴ類、Ⅳ類到Ⅲ類,TBM掘進速度依次從5.07,19.68,0.54,13.30 m/d變化到11.33 m/d,其中最后一段掘進速率降低是由于更換刀具、維修皮帶系統(tǒng)和噴漿系統(tǒng)而出現(xiàn)若干零進尺日,導(dǎo)致平均進尺下降,可見TBM掘進效率與圍巖條件明顯呈正相關(guān)。此外,溶洞段的出現(xiàn)使圍巖類別直接由Ⅲ類突變至較差的Ⅴ類,這一過程并無明顯過渡洞段,出現(xiàn)條件毫無征兆,因此施工中開展有效的超前地質(zhì)預(yù)報十分重要。為提前發(fā)現(xiàn)、提前處置不良地質(zhì),TBM施工中應(yīng)對高風(fēng)險洞段開展“超前鉆探+超前物探”全覆蓋地質(zhì)預(yù)報。本次溶腔段卡機發(fā)生在TBM始發(fā)掘進后146 m處,TBM還處于試掘進階段,相關(guān)超前預(yù)報措施還未完善,該段不良地質(zhì)的處置過程也為工程管理人員進一步了解設(shè)備性能并制定應(yīng)對措施提供了重要經(jīng)驗。
3.3 后續(xù)處理
TBM在穿越溶洞段時,由于部分洞段拱底圍巖軟弱破碎,承載力不足,出現(xiàn)了TBM“栽頭”“下沉”問題。如圖4所示,TBM掘進通過后,對溶洞段初期支護斷面進行復(fù)測。結(jié)果表明:與設(shè)計初支斷面對比,溶腔洞段頂拱范圍內(nèi)最大豎向偏差為-1.185 m(X7 K1+820.6斷面),洞底高程最大豎向偏差為-64.8 cm(X7 K1+837.4斷面)。經(jīng)過溶腔段后,通過TBM掘進姿態(tài)調(diào)整,隧洞開挖逐步恢復(fù)至設(shè)計高程。
為確保隧洞圍巖穩(wěn)定及安全度汛,在襯砌施作之前已對溶腔段初支凈空內(nèi)增設(shè)“八”字形內(nèi)多邊形型鋼支撐,支撐結(jié)構(gòu)的縱向間距設(shè)置為60 cm。對于隧洞軸線豎向偏差大于設(shè)計允許值和圍巖變形侵限洞段,要求襯砌前須進行清挖和換拱處理,以確保襯后斷面符合設(shè)計要求。
4 TBM卡機脫困措施建議
通過總結(jié)本次敞開式TBM掘進穿越充填型溶腔的卡機及相應(yīng)處置過程,對今后同類型工程問題提出以下幾點建議。
(1) 加強超前地質(zhì)預(yù)報。對灰?guī)r等巖溶發(fā)育的高風(fēng)險地層,應(yīng)特別注意持續(xù)做好超前地質(zhì)預(yù)報,特別是超前深孔鉆探,先探后掘,及時探明掌子面前方圍巖性狀、巖溶發(fā)育程度以及地下水賦存狀況,以提前為不良地質(zhì)處置提供指導(dǎo)。
(2) 加強溶腔段洞室圍巖變形和TBM掘進姿態(tài)監(jiān)測。密切關(guān)注圍巖特別是頂拱圍巖穩(wěn)定狀況,對支護后仍產(chǎn)生持續(xù)收斂的部位應(yīng)進行補強支護和支護參數(shù)動態(tài)調(diào)整,掘進過程中及時修正TBM掘進姿態(tài)以減小掘進偏差。
(3) 完善TBM施工應(yīng)對工程地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置預(yù)案,提升應(yīng)急處置響應(yīng)速度。如能盡早采取拱底注漿、超前管橋等措施并有效控制TBM機頭下沉量,可顯著減少后續(xù)拆換拱及清挖處理工作量。
(4) 豐富TBM施工環(huán)境下的不良地質(zhì)處置措施。TBM為全斷面開挖,機頭龐大,大多需要圍巖出露護盾后開始處理,可采取的超前支護措施較為有限。本次TBM掘進通過對溶腔段采取了拱頂超前注漿管棚、拱底超前管橋、掌子面玻璃纖維錨管超前注漿、小導(dǎo)管徑向注漿回填、撐靴巖體加固、環(huán)向鋼拱架及縱向連接加強、TBM通過后架立“八”字形支撐等綜合處置措施,取得了一定成效。其中,超前管棚還可通過在護盾上開孔實施,以減小偏離角度,增強注漿棚護作用。對于以黏土為主要充填物的溶腔,TBM穿越過程中可能出現(xiàn)刀盤被糊而卡機等問題,這類地層往往不易吃漿或注漿效果不理想,可考慮通過刀盤噴水孔噴灑泡沫潤滑劑,以降低黏土充填物的黏聚力。對于存在大塊孤石的充填洞段,由于地層軟硬不均,TBM滾刀難以有效破巖,易發(fā)生大塊孤石卡在刮渣口而造成卡機或卡住滾刀,導(dǎo)致刀具偏磨的問題,可考慮由人進入刀艙并采用沖擊破碎方法清除;對于刀盤前尺寸較大的堅硬塊石,還可采用靜態(tài)破碎或微爆破方法清除。
5 結(jié) 論
敞開式TBM掘進穿越大型充填型溶腔可能面臨卡機、圍巖變形失穩(wěn)、機頭下沉等問題,嚴(yán)重影響掘進機施工效率及施工質(zhì)量,并造成額外的拆換拱工作。根據(jù)滇中引水工程香爐山隧洞“云嶺號”TBM施工經(jīng)驗,分析并總結(jié)了溶腔段TBM卡機過程特征及有效處置措施等,主要結(jié)論如下。
(1) 溶腔段TBM卡機類型主要為刀盤扭矩過大,脫困扭矩難以長時間保持而導(dǎo)致刀盤停轉(zhuǎn)被卡,TBM可能反復(fù)卡機直至穿越不良地質(zhì)洞段。因拱底軟弱破碎、承載力不足,易產(chǎn)生TBM“栽頭”現(xiàn)象,導(dǎo)致TBM掘進豎向偏差過大。
(2) 采用拱頂超前注漿管棚、拱底超前管橋、掌子面玻璃纖維錨管超前注漿等超前處置措施,能夠較好地改善溶腔段TBM刀盤扭矩過大、機頭下沉等問題。為使TBM順利通過溶洞等不良地質(zhì)洞段,需采用“超前支護+初期支護加強+掘進控制”等方法進行綜合處置。
(3) 在巖溶地層中,溶洞出現(xiàn)前可能并無明顯過渡洞段,TBM掘進施工過程中有必要進行超前地質(zhì)預(yù)報,對高風(fēng)險洞段開展“超前鉆探+超前物探”全覆蓋的地質(zhì)預(yù)報,以提前發(fā)現(xiàn)、提前處置施工風(fēng)險。
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(編輯:江 燾,高小雲(yún))