李韶鵬
(大同煤礦集團華盛虎峰煤業(yè)有限公司,山西 河津 043300)
虎峰煤礦2-104 綜放工作面主采2#煤層,傾角為4°~8°,平均6°,煤層結構簡單,煤層厚度為3.5~5.5 m,平均4.5 m,局部煤層含1~2 層夾矸,厚度0.1~0.2 m,巖性為泥巖。煤層頂?shù)装寰唧w巖性情況見表1。
表1 煤層頂?shù)装褰Y構
2-104 工作面位于一采區(qū)軌道下山巷南西,北東為一采區(qū)?;?、軌道、皮帶下山,南東為2-106回采工作面,北西為2-102 已采工作面,南西為井田邊界及船窩煤業(yè)有限公司。目前正在掘進2-1041巷,主要用于2-104 綜放工作面的進風、煤炭運輸及行人。巷道沿底板掘進,施工長度745.4 m,設計為梯形斷面,上寬3.6 m,下寬4.6 m,掘高2.8 m。2-1041 巷掘進中將揭露遺留的小窯廢棄巷道和巷采區(qū),位于掘進巷道頂部或中部。煤層頂板因受小煤窯開采,大部分或局部已被破壞,頂煤易垮落,煤質(zhì)松軟,壓力大,易引發(fā)冒頂事故。
在2-1041 巷掘進工作面端頭布置探查孔,對掘進面前方區(qū)域的空區(qū)頂板垮落高度及沿掘進方向的垮落范圍進行探查,并結合鉆孔窺視儀進行分析。探查結果表明:掘進面前方為小窯開采后遺留的廢棄巷道和巷采區(qū),且均已垮落,煤巖體破碎程度較高,其垮落高度在8~13 m 之間,影響范圍達到了110 m。
通過超前預注漿,可以將掘進面前方破碎的煤巖體膠結起來,提高圍巖的完整性和自承載能力,隨著工作面的掘進持續(xù)進行帷幕注漿,保證巷道安全高效通過空巷區(qū)域。由于空巷采空區(qū)的垮塌范圍較廣,進行完全注漿加固將導致成本大幅增加,而巷道斷面相對較小,因此只需注漿加固巷道垂向上3~5 m 范圍內(nèi)的破碎圍巖即可滿足需求。注漿加固示意圖如圖1。
圖1 注漿加固示意圖
為達到破碎圍巖的加固效果,采用高水灰比、早期強度高的注漿材料進行注漿。同時,注漿材料的終凝時間不應過長,以防止?jié){液擴散范圍超出需加固區(qū)域,造成材料的浪費。
根據(jù)空巷賦存形態(tài)及垮落范圍,確定每循環(huán)注漿加固的深度為40 m,掘進30 m 后再進行下一循環(huán)的注漿施工。由于2-1041 巷掘進面前方空巷的影響范圍為110 m,因此需進行3 個“預注漿加固—掘進”的循環(huán)施工。
注漿鉆孔布置方案如圖2。在掘進面迎頭布置2 排注漿鉆孔,每排布置3 個鉆孔,鉆孔間距均為1100 mm,鉆孔排距為1200 mm,上排鉆孔距頂板800 mm,下排鉆孔距底板也為800 mm。具體鉆孔參數(shù)見表2。
圖2 注漿鉆孔布置(mm)
表2 注漿鉆孔參數(shù)
注漿施工時,打完一個鉆孔后立即進行注漿,再進行下一個鉆孔的鉆進及注漿。該作業(yè)方式一方面可以先對破碎圍巖進行預加固,有利于其他鉆孔的鉆進,另一方面可防止相鄰鉆孔裂隙的貫通而影響注漿效果。
由于空巷垮落區(qū)的圍巖松散破碎,采用常規(guī)鉆進方式極易出現(xiàn)卡鉆、退鉆機孔壁坍塌等現(xiàn)象,為保證注漿施工順利實施,決定采用分段成孔的工藝進行鉆孔施工。具體流程如下:
1)首先采用直徑為120 mm 的鉆頭鉆進,深度為300 mm,然后退鉆,并下入2 節(jié)1.5 m 長的套筒,并將耐壓強度為15 MPa 的高壓法蘭焊接在套筒外端。套筒示意圖如圖3。
圖3 套筒示意圖
2)連接法蘭盤,進行一次注漿,對孔口破碎圍巖進行加固,提高淺部圍巖完整性。
3)一次注漿后進行封孔0.5 h,隨后打開法蘭盤,采用直徑為75 mm 的鉆頭鉆進至設計深度。
4)鉆孔結束后,在孔內(nèi)插入注漿管,進行破碎圍巖注漿加固。
采用新型無機注漿材料進行注漿加固,該材料由兩種成分組成,其離析率及泌水率低,漿液水灰比可以調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍為0.8:1~1.5:1,漿液初凝時間也可以調(diào)節(jié),范圍為10~24 min。其具體性能參數(shù)見表3。
表3 注漿材料性能參數(shù)
根據(jù)表3 的數(shù)據(jù),漿液水灰比為0.8:1 時的初凝時間為10 min,終凝強度達到了18.3 MPa,不會大范圍擴散,且強度較高,但成本也較高;漿液水灰比為1.5:1 時的初凝時間為20 min,終凝強度達到了11.5 MPa,其成本雖然較低,但終凝強度不足,且初凝時間較長,不適用于小范圍注漿。因此,選擇漿液水灰比為1.0:1,其初凝時間為12 min,終凝強度可達15.8 MPa,其強度、凝結時間均能滿足注漿加固要求,且成本適中。
根據(jù)圍巖性質(zhì)、巷道斷面,確定巷道過空巷區(qū)域的支護形式為12#礦用工字鋼全斷面鋪六邊金屬網(wǎng)正梯形支護。棚距0.55 m(在壓力較大地段,根據(jù)實際情況棚距縮小至0.3 m),梁長3.3 m,棚腿長2.85 m。為防止頂板碎石垮落,保證架棚受力均勻,在工字鋼上方用木板背實空隙。
為提高巷道過空巷的掘進效率,在掘進前采用穿插鋼釬的方式構造人工假頂:鋼釬規(guī)格為Ф60 mm×1300 mm,在緊靠工作面迎頭第一架棚梁上方插5 根鋼釬,棚梁兩端距兩端的鋼釬間距為240 mm,鋼釬之間的間距為650 mm,施工角度為20°。鋼釬深入長度不小于750 mm,外露長度不得大于539 mm,且外露一端采用14#聯(lián)網(wǎng)絲與頂部金屬網(wǎng)連接。
為評價過空巷圍巖控制方案的效果,在巷道內(nèi)布置測點,對過空巷期間巷道圍巖的位移情況進行了實時監(jiān)測,監(jiān)測結果如圖4。
圖4 巷道圍巖位移監(jiān)測結果
由圖4 可知,巷道掘進過空巷初期圍巖位移量迅速增大,在15 d 后逐漸趨于穩(wěn)定,穩(wěn)定后巷道頂?shù)装遄畲笠七M量為158 mm,兩幫最大移進量為90 mm,均在允許變形范圍內(nèi)。另外現(xiàn)場觀測結果表明,巷道頂板完整性較好,頂板冒落情況也得到了明顯改善,表明該方案的圍巖控制效果較好。
1)通過超前探查孔對2-1041 巷掘進面前方的空巷賦存特征進行了分析,得出前方空巷區(qū)煤巖體破碎程度較高,垮落高度在8~13 m 之間,影響范圍達110 m,為注漿加固方案的設計提供了依據(jù)。
2)根據(jù)空巷賦存特征及現(xiàn)場實際條件,對注漿加固的鉆孔布置、鉆孔施工、注漿材料等參數(shù)進行了設計,同時設計了巷道過空巷時的圍巖支護方案。
3)現(xiàn)場監(jiān)測結果表明:巷道掘進過空巷期間頂?shù)装遄畲笠七M量158 mm,兩幫最大移進量90 mm,巷道穩(wěn)定性較好,保證了礦井的安全高效生產(chǎn)。